楊超 李林洋
摘 要:基于提高生產(chǎn)效益的目的,針對柴油加氫裂化裝置航煤產(chǎn)品回煉進行研究,結合實際案例,總結了如何提高產(chǎn)品收率的策略,共享給相關人員參考?,F(xiàn)結合具體研究,作如下論述。
關鍵詞:柴油加氫裂化裝置;航煤產(chǎn)品;回煉
從當前柴油和航煤的市場情況來說,受到航運量不斷增長的影響,航煤需求不斷提高;2018年1-12月我國柴油累計產(chǎn)量為1.7萬噸,累計下降1.9%,在柴油供應緊張的背景下,柴油價格預計增長。對于生產(chǎn)企業(yè)來說,結合市場變化,做好生產(chǎn)安排,通過優(yōu)化產(chǎn)品結構以及技術改造,合理調(diào)整柴油和航煤產(chǎn)品的比例,能夠獲得更多的效益,因此帶動著柴油加氫裂化裝置航煤產(chǎn)品回煉研究的增加。
1 課題研究的背景
從使用的裝置情況來說,其對原料有著很強的適應性,并且產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu),被廣泛應用于煉油二次加工,發(fā)揮著積極的作用。從2018年的市場情況來說,受到航煤市場和配額的影響,部分企業(yè)出現(xiàn)了航煤產(chǎn)品過剩的情況,而汽油消費總量保持增長以及柴油供應情況的影響,柴油市場價格增長。為了應對市場的變化,企業(yè)進行技術改造研究,在柴油加氫裂化裝置上,選擇航煤產(chǎn)品線跨原料線,力求實現(xiàn)對航煤產(chǎn)品回煉的目的,達到減少航煤產(chǎn)品,調(diào)整航煤庫存,增加柴油產(chǎn)量,獲得更高的效益。如何高效發(fā)揮裝置的產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢,實現(xiàn)對航美產(chǎn)品與柴油比例的有效調(diào)整,成為了很多企業(yè)控制生產(chǎn)效益研究的重點。因此深度分析此課題,提出有效的技術方案,有著重要的意義。
2 柴油加氫裂化裝置航煤產(chǎn)品回煉技術方案
2.1 案例概述
以某3.6Mt/a裝置為例,運用了中壓加氫改質(zhì)MHUG技術,利用直餾煤柴油和重整氫等為基本原料,進行航煤和柴油等產(chǎn)品的生產(chǎn)。受到市場變化的影響,調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)線,通過柴油加氫裂化裝置航煤產(chǎn)品回煉,調(diào)整產(chǎn)品的產(chǎn)量。現(xiàn)結合其具體實踐,分析回煉的效果。
2.2 原料指標
煉化項目投入后,進料調(diào)整為直餾柴油與催化柴油的混合油?;責捴?,裝置運行總處理量中催柴為70t/h、直餾柴油為310t/h?;責掃^程中,總處理量與催柴量保持不變,航煤回煉量增加,減少直餾柴油量。對比回煉前后混合原料油的性質(zhì)發(fā)現(xiàn),初餾點、10%與20%在餾出溫度變小。究其原因,航煤餾程在1500-220℃內(nèi),使得餾出溫度被拉低。
2.3 操作條件
整個回煉過程中,總進料量保持380t/h不變,逐漸增加航煤產(chǎn)品的回煉量,減少新鮮直餾柴油,待提高回煉量達到10t/h、直餾柴油達到300t/h,維持裂化反應溫度參數(shù)與不變,經(jīng)過24h,嘗試找到適宜的操作溫度區(qū)間,理論上轉換率不超過35%,則氫油比可超過500。對比回煉前后的工藝參數(shù)發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)生大的變化。究其原因,具體如下:①經(jīng)過回煉后,裝置的精制反應器入口溫度降低,大約降低2℃。此現(xiàn)象的出現(xiàn),是因為回煉部分航煤產(chǎn)品之后,油品性質(zhì)改善,利用反應加熱爐處理,油品載熱量降低,使得爐出口溫度降低;②每噸油氫耗與新氫量,同回煉之前相比有所降低。此現(xiàn)象的發(fā)生,是由于回煉產(chǎn)品柴油,使得總進料的品質(zhì)得以提高,同時降低反應苛刻度;③精制床層與裂化床層的溫度增加變化不大,因為回煉量很小,并且回煉的航煤產(chǎn)品瘤氮含量相比新鮮原料少的多,因此溫升變化不大。
2.4 回煉效果
從產(chǎn)品分布情況來說,回煉航煤產(chǎn)品之前,柴油的收率為50.91%,航煤產(chǎn)品的收率為16.35%。進行回煉時,裝置生產(chǎn)柴油的收率提升到51.73%,航煤產(chǎn)品的收率降低為12.52%。從產(chǎn)品的性質(zhì)角度來說,柴油和航煤產(chǎn)品的質(zhì)量各項指標整體沒有發(fā)生很大變化,并且可以達到質(zhì)量指標要求。相比回煉之前,經(jīng)過回煉后重石的硫含量和氮含量有所下降,具體是因為回煉的航煤產(chǎn)品經(jīng)過相應的處理,比如脫硫和脫氮,實現(xiàn)對硫氮的高效脫除。除此之外,航煤的餾程有所變化,變輕了。分析變輕的原因,是由于混合原料變輕所以出現(xiàn)此情況。就能源消耗來說,回煉前的綜合能源消耗為23.19kgEo/t,回煉時的能源消耗量為24.20kgEo/t,兩者對比回煉時的能耗出現(xiàn)增加情況。經(jīng)過回煉后燃料氣的單位能源消耗有所增加,情況的出現(xiàn)與航煤硫氮含量以及不飽和烴含量等有關。3.5MPa蒸汽的單位能源消耗量有所增加,此情況的出現(xiàn)與回煉后新鮮進料量減少有關,使得單耗增加。
總的來說,保持其他工藝不變,進行航煤產(chǎn)品的回煉,按照流量為10t/h計算,相比回煉之前,輕石腦油收率增加和重石腦油收率增加共計為3.01個百分點,實現(xiàn)了目標產(chǎn)品收率的有效增加。經(jīng)過回煉之后,獲得的柴油產(chǎn)品和航煤產(chǎn)品等質(zhì)量可以達到標準,沒有出現(xiàn)明顯的變化。在能源消耗方面,綜合能源消耗量相比回煉之前有所增加。
綜上所述,市場具有變化特點,對于企業(yè)來說,若想保證自身的生產(chǎn)經(jīng)營效益,必須要做好產(chǎn)品線的及時調(diào)整。這需要生產(chǎn)技術的大力支持,通過柴油加氫裂化裝置航煤產(chǎn)品回煉,可實現(xiàn)對產(chǎn)品的及時調(diào)整,順應市場的發(fā)展變化,進而實現(xiàn)對效益的把控。文中結合實例,分析了柴油加氫裂化裝置航煤產(chǎn)品回煉的效果。
參考文獻:
[1]鄭港西,方友,曾文欽.加氫裂化裝置產(chǎn)品結構優(yōu)化[J].現(xiàn)代化工,2019,39(07):198-201.
[2]佟向堯.柴油加氫裂化裝置航煤產(chǎn)品回煉分析[J].化工管理,2019(11):170-172.
[3]何東增.加氫裂化裝置柴油回煉實現(xiàn)降柴增煤的措施分析[J].中國石油和化工標準與質(zhì)量,2018,38(14):146-147+149.