曹瑤 潘川
摘 要:塔河油田大部分區(qū)塊為稠油油藏,原油粘度化驗(yàn)高達(dá)100000MPa.s,由于原油粘度較大,因此絕大多數(shù)油井原油集輸都采取了水套爐加熱外輸?shù)墓に嚕S著油田的發(fā)展,油井開采數(shù)量的增加,水套爐溫度調(diào)節(jié)的工作量也與日俱增,同時(shí)每年的燃?xì)獬杀窘o經(jīng)營成本也帶來了巨大的壓力,為了能夠有效的降低工作量與成本,引入水套爐溫度自動(dòng)控制系統(tǒng),達(dá)到自動(dòng)調(diào)節(jié)水套爐溫度的目的,大大的降低人工工作量與燃?xì)獬杀尽?/p>
關(guān)鍵詞:水套爐加熱;自動(dòng)溫控;自動(dòng)調(diào)節(jié)
塔河油田是全國最大的碳酸鹽巖油田,且大部分區(qū)塊為稠油油藏,原油粘度化驗(yàn)高達(dá)100000MPa.s以上,因此絕大多數(shù)單井原油外輸采取了水套爐加熱工藝,傳統(tǒng)水套爐溫度調(diào)節(jié)為人工進(jìn)行氣量調(diào)節(jié),由于塔河油田地處天山南麓、塔里木盆地北緣,晝夜溫差大,巡檢人員每日調(diào)整水套爐燃燒溫度的工作量占工作時(shí)間的30%,同時(shí)每年的水套爐燃燒氣費(fèi)用成本較高,為改變這種現(xiàn)狀,技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要,調(diào)研國內(nèi)各大油田原油加熱方式方法,引入水套爐自動(dòng)溫控調(diào)節(jié)裝置,對(duì)現(xiàn)有水套爐進(jìn)行改造,并加裝自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)水套爐溫度參數(shù)遠(yuǎn)傳控制,自動(dòng)調(diào)節(jié),降低人員工作量以及經(jīng)營成本。
1 單井水套爐自動(dòng)溫控系統(tǒng)概述
1.1 技術(shù)原理
單井加熱爐均為水套爐,且單井采出液具有波動(dòng)性大、段塞流特性,因此,在進(jìn)行大量調(diào)研與試驗(yàn)后選擇水浴溫度作為控制變量,根據(jù)水套爐水浴溫度變化對(duì)調(diào)節(jié)燃料氣量大小自動(dòng)調(diào)整,使水套爐出溫保持在一定的溫度范圍,達(dá)到降低原油粘度同時(shí)穩(wěn)定單井原油集輸溫度的效果。
1.2 硬件組成
單井水套爐自動(dòng)溫控系統(tǒng)硬件主要由PLC控制單元、吹掃單元、點(diǎn)火單元、火焰監(jiān)測(cè)單元和執(zhí)行機(jī)構(gòu)等幾部分構(gòu)成。
1.3 控制及聯(lián)鎖回路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
采用PLC控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)單井加熱爐吹掃、點(diǎn)火、監(jiān)測(cè)和控溫全過程控制,將單井加熱爐水浴溫度與燃?xì)怆妱?dòng)調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖,在系統(tǒng)中對(duì)水浴溫度進(jìn)行設(shè)定,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí),電動(dòng)閥聯(lián)鎖動(dòng)作,調(diào)節(jié)燃?xì)饬看笮 ?/p>
將加熱爐與火焰探測(cè)、出口管線介質(zhì)溫度聯(lián)鎖作為輔控回路,當(dāng)無火焰、出口溫度過高時(shí),實(shí)現(xiàn)燃?xì)夂忘c(diǎn)火電磁閥的自動(dòng)切斷和安全停爐,提高設(shè)備運(yùn)行安全保障。
1.4 通訊
單井加熱爐PLC系統(tǒng)通過RS485通訊采集至井場(chǎng)RTU系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)控制參數(shù)和數(shù)據(jù)上傳至PCS(生產(chǎn)運(yùn)行指揮系統(tǒng)),并通過上位機(jī)軟件完成遠(yuǎn)程監(jiān)控中心監(jiān)控畫面及參數(shù)的組態(tài),實(shí)現(xiàn)加熱爐設(shè)置遠(yuǎn)程溫度設(shè)定。
2 單井水套爐自動(dòng)溫控系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果
根據(jù)不同區(qū)塊產(chǎn)液性質(zhì)及油井出液量情況等選取了10口井進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)通過改進(jìn)后的自動(dòng)溫控系統(tǒng)不僅能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)油氣集輸所需的溫度,同時(shí)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)、遠(yuǎn)程設(shè)定功能大幅度的減少因現(xiàn)場(chǎng)人員巡檢時(shí)間差較長出現(xiàn)的水套爐溫度過高、水套爐停爐導(dǎo)致的凝管等事件,從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,該系統(tǒng)可以根據(jù)油井產(chǎn)液情況、出液性質(zhì)以及干氣供氣等導(dǎo)致的出溫變化自動(dòng)調(diào)節(jié)水套爐水域溫度,使出液溫度始終穩(wěn)定在一個(gè)合理范圍,確保了油井生產(chǎn)參數(shù)的溫度,并且達(dá)到了降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度以及節(jié)氣的效果。
2018年開始在塔河油田大范圍的推廣使用水套爐自動(dòng)溫控系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果如下:
2.1 運(yùn)行效益分析
水套爐自動(dòng)溫控系統(tǒng)自帶停爐保護(hù)功能,在供氣異常及水套爐超溫情況自動(dòng)停爐,提升壓力容器安全保障功能;同時(shí)自動(dòng)溫控系統(tǒng)針對(duì)水套爐出溫自動(dòng)調(diào)節(jié),對(duì)比傳統(tǒng)的水套爐溫度調(diào)節(jié),大幅降低人工工作量以及集輸系統(tǒng)凝管風(fēng)險(xiǎn)、減少非油藏因素引起的油井關(guān)井時(shí)間,提升時(shí)效和油井生產(chǎn)效益。
2.2 經(jīng)濟(jì)效益分析
對(duì)水套爐更換水套爐自動(dòng)溫控前后的干氣用量進(jìn)行對(duì)比,節(jié)氣效果明顯。在同一口油井生產(chǎn)方式相同、出液量、出液性質(zhì)基本穩(wěn)定的情況下,通過對(duì)比,傳統(tǒng)的手動(dòng)調(diào)節(jié)氣量控制溫度日平均耗氣量90m3/d,水套爐自動(dòng)溫控系統(tǒng)使用后日均耗氣量83m3/d,日節(jié)約氣量7m3/d,總體看,節(jié)氣效果較好。
3 結(jié)論
水套爐自動(dòng)溫控調(diào)節(jié)在塔河油田得到了成功應(yīng)用,應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)后,達(dá)到了降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度和節(jié)約成本的目的,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
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