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    壓水堆核電站汽輪機非核沖轉(zhuǎn)期間跳閘故障分析及維護

    2019-10-21 15:00:53吳楠
    中國電氣工程學(xué)報 2019年21期
    關(guān)鍵詞:跳閘故障

    吳楠

    摘要:本文主要闡述了汽輪機非核沖轉(zhuǎn)期間跳閘過程、跳閘邏輯、VICKERS 卡和汽機調(diào)節(jié)系統(tǒng)組態(tài)的分析找出汽輪機跳機的真正原因,并提出切實可行的辦法,解決了首次沖轉(zhuǎn)跳機問題,并為后續(xù)汽輪機沖轉(zhuǎn)提供寶貴的經(jīng)驗。

    關(guān)鍵詞:壓水堆核電站;汽輪機非核沖轉(zhuǎn)期間;跳閘故障

    汽輪機調(diào)節(jié)保護系統(tǒng)采用的控制系統(tǒng)平臺在結(jié)構(gòu)上分為上位機和下位機,下位機執(zhí)行自動控制調(diào)節(jié)及安全保護功能,上位機負責數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)管理及人機接口功能。汽輪機調(diào)節(jié)保護系統(tǒng)的主要功能是通過控制進汽調(diào)節(jié)閥開度對機組實施轉(zhuǎn)速控制、功率控制、頻率控制、壓力控制和應(yīng)力控制,并對機組的負荷和轉(zhuǎn)速實施超速限制、超加速限制、負荷速降限制和蒸汽流量限制,在跳機信號觸發(fā)時快速響應(yīng)保護汽輪機安全停車,使機組實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換、保證供電質(zhì)量、汽機安全運行。

    1 汽輪機非核沖轉(zhuǎn)期間跳閘過程

    2013年12月,福清 1#汽輪機準備非核蒸汽沖轉(zhuǎn),汽機轉(zhuǎn)速處于盤車轉(zhuǎn)速 8 r/min,掛閘準備沖轉(zhuǎn)。操作員給出汽機轉(zhuǎn)速設(shè)定值100 r/min并確認程控升速后,汽機轉(zhuǎn)速設(shè)定值逐漸上升,而汽輪機的轉(zhuǎn)速依然保持盤車轉(zhuǎn)速8 r/min 不變,20s后汽輪機跳閘,安全油泄壓,所有汽輪機進汽閥門快速關(guān)閉。

    通過查看操作員站歷史趨勢和報警列表確認是汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)( GRE)汽機控制跳機命令( Turbine ControllerTrip)導(dǎo)致跳機,繼續(xù)追溯原因為產(chǎn)生了實測轉(zhuǎn)速故障信號(ST Speed 2o3 failure)。

    2 汽輪機跳機的原因分析

    2 1 GRE 控制系統(tǒng)中對 LVDT 的閥位反饋

    汽輪機調(diào)節(jié)閥門閥位傳感器由三個直線位移傳感器(LVDT)的探頭組成,生成三路閥位反饋信號,第一路送到DCS,第二路送到汽輪機監(jiān)測(GME)系統(tǒng),第三路送到汽機調(diào)節(jié)系統(tǒng)(GRE)調(diào)節(jié)控制機柜參與閥門調(diào)節(jié)計算。因這種直線位移傳感器(LVDT)在 4. 5 mA~19. 5 mA的范圍內(nèi)是其線性最好的區(qū)間,能夠保證閥門調(diào)節(jié)控制處在最優(yōu)的線性區(qū)間,所以廠家將送往 P320 系統(tǒng)的汽輪機調(diào)節(jié)(GRE)系統(tǒng)的 8 個高中壓調(diào)節(jié)閥位置 LVDT 傳感器的輸出電流設(shè)置為 4. 5 mA~19. 5 mA。這樣,在閥門全關(guān)到位時,閥門送出的閥位反饋信號是4. 5 mA;閥門在全開到位時,閥門送出的閥位反饋信號是19. 5 MA。若不進行遷移,則閥位反饋開度最小即為 0. 5/16=3. 125%的開度;開最大時為 96. 875%的開度;映射關(guān)系為反饋 電 流 ( 4. 5 mA ~ 19. 5 mA) 對應(yīng)開度(3. 125% -96. 875%)。汽機調(diào)節(jié)系統(tǒng)(GRE)接受的閥位信號參與控制汽輪機進汽閥開度控制,為保證 GRE 系統(tǒng)邏輯計算,需將上述閥位反饋在汽機調(diào)節(jié)系統(tǒng)(GRE)控制系統(tǒng)內(nèi)做量程遷移。即將電流(4. 5 mA~19. 5 mA)映射為(3. 125%~96. 875%),再映射為對應(yīng)開度(0-100%)。閥門開度遷移的計算公式為 Y =100* (X-3. 125) /(96. 875-3. 125)。在進行閥門開度指令計算之前,需結(jié)合 GRE 邏輯圖,將 C3 值設(shè)定值為3. 125%,而 C4 值設(shè)定值為96. 875%即可實現(xiàn)閥位反饋量程的 0~100%的遷移。

    2.2 調(diào)節(jié)閥控制原理

    閥門位移傳感器(LVDT)和汽機調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)(GRE)發(fā)出閥門最終開度指令都會送到專用閥門控制卡(VICK-ERS)。在 GRE 控制系統(tǒng)中,GRE 閥位初始指令由蒸汽需求總量根據(jù)閥門控制曲線計算得來,閥門位置傳感器(LVDT)將閥位反饋信號(4. 5 mA~19. 5 mA)送到閥門控制卡(VICKERS),VICKERS 卡將閥位信號送往 GRE 控制系統(tǒng)。為了提高響應(yīng)速度和消除最終閥門開度與指令的偏差,GRE 控制系統(tǒng)設(shè)計了積分環(huán)節(jié),閥門最終控制指令由閥位初始指令加上積分計算得出。在 VICKERS 卡中,VICKERS 卡接收 GRE 控制系統(tǒng)閥門最終控制指令(4. 0 mA~20. 0 mA),指令信號與實際閥門開度信號相減得出偏差,進行 PI 閉環(huán)運算,運算結(jié)果在卡件內(nèi)部轉(zhuǎn)化為 0~10 V 的指令信號,對應(yīng)閥門 0~100%的開度指令,電壓轉(zhuǎn)化過程無外部修改調(diào)試接口。調(diào)節(jié)閥本體自帶的電液轉(zhuǎn)換比例閥接收 VICKERS 卡電壓指令信號,將閥門調(diào)節(jié)至需求開度;LVDT 將閥門開度傳給 VICKERS 卡(4. 5 mA~19. 5 mA)。

    2.3 GRE 控制系統(tǒng)最終閥門開度信號的死區(qū)

    現(xiàn)場調(diào)試期間將 LVDT 的反饋信號改為 4. 5 mA~19. 5mA,LVDT 送到 VICKERS 卡件的反饋電壓映射為 0. 312 5 V~9. 687 5 V。VICKERS 卡件內(nèi)部偏差的計算是以電壓為依據(jù)進行的。指令的線性映射關(guān)系為:4 mA~20 mA 對應(yīng) 0~10 V;+0. 312 5 V 對應(yīng) 4. 5 mA,即對應(yīng) 3. 125%。GRE 系統(tǒng)最終閥門開度指令與閥位反饋偏差電壓為正時,VICKERS 卡控制比例閥打開閥門;指令與閥位反饋偏差電壓為負時,VICKERS 卡控制比例閥關(guān)閉閥門。當 GRE 系統(tǒng)最終閥門開度指令為 0%,即輸出指令為4. 0 mA。此時 VICKERS 卡中指令與閥位反饋偏差為:0V-0. 312 5 V= -0. 312 5 V。偏差為負,將閥門往關(guān)閉方向調(diào)節(jié)。當 GRE 系統(tǒng)最終閥門開度指令為 100%,即輸出指令為 20. 0 mA。此時 VICKERS 卡中指令與閥位反饋偏差為:10 V-9. 687 5 V=0. 312 5 V。偏差為正,閥門往打開方向調(diào)節(jié)。GRE 系統(tǒng)最終閥門指令小于 3. 125%時,調(diào)門不會開啟;只有 GRE 系統(tǒng)最終開度指令大于 3. 125%時,調(diào)門才會開啟。這將形成一個指令的死區(qū),即當閥門全關(guān)時,開度指令在 0~3. 125%之間,閥門保持關(guān)閉;當閥門全開時,開度指令在 96. 875%~100%之間,閥門保持全開。

    2.4 給出 100 r/min 轉(zhuǎn)速指令后的響應(yīng)滯后及原因判定

    根據(jù)高壓調(diào)節(jié)閥門蒸汽流量與對應(yīng)開度曲線,若使閥門控制指令達到3. 125%,蒸汽需求量需達到8. 6%。根據(jù)汽機沖轉(zhuǎn)階段蒸汽流量生成指令進行計算,在升至3%蒸汽需求量時,大約需要 25 s,由 3%蒸汽需求量升至8.6%(3.125%閥門開度指令對應(yīng)蒸汽需求量)大約需要 12s,此時汽機才開始升速,但跳機信號已觸發(fā)。因此,在操作員完成程控升速確認后,汽輪機就應(yīng)伴指令逐漸升速,,因原設(shè)計中未考慮該指令的遷移,蒸汽需求量需逐漸達到 8. 6%時才能開始升速,此響應(yīng)滯后導(dǎo)致蒸汽流量達到 3%跳機閾值時,汽機轉(zhuǎn)速仍未上升,導(dǎo)致跳機信號觸發(fā)。在調(diào)試期間,需將閥門開度指令進行遷移,即將(0~100%)的指令映射為(3.125%-96.875%),使蒸汽需求指令開始上升時汽輪機即開始升速。另一方面,首次沖轉(zhuǎn)期間蒸汽參數(shù)可能較低,無法沖動汽輪機升速,現(xiàn)場需根據(jù)汽輪機本體特性,適當放大對蒸汽流量達到3%后汽機轉(zhuǎn)速故障的判定時間區(qū)間,此時間區(qū)間宜在調(diào)試期間根據(jù)升轉(zhuǎn)速曲線給予適當放大。

    3 汽輪機跳閘的處理方法

    3.1 修正軟件內(nèi)閥門指令信號

    在原設(shè)計中,廠家并未考慮修正 GRE 控制系統(tǒng)最終閥位指令遷移問題,導(dǎo)致閥門打開時間嚴重滯后。經(jīng)過分析后,將閥門開度指令由(0~100%)映射修正為(3.125% ~96.875%)。在 GRE 控制系統(tǒng)中,為實現(xiàn)最終控制指令的遷移,對最終控制指令做如下偏置。

    3.2 延時時間

    對于7s內(nèi)轉(zhuǎn)速未能上升到12 r/min的問題,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,在不影響機組安全啟動的情況下,根據(jù)閥門升速特性,將判定時間延長為15s,使開始升速階段汽輪機充分進汽,且轉(zhuǎn)速在15s內(nèi)完成上升。

    4 結(jié)論

    本文簡單介紹了汽輪機跳機保護系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),詳細分析了汽機首次沖轉(zhuǎn)期間跳機的原因,通過對汽機控制系統(tǒng)綜合控制指令遷移和修改跳機保護時間的措施,消除了跳機信號的設(shè)計缺陷,此 2 項修改在后續(xù)的沖轉(zhuǎn)中得到了很好的驗證,后續(xù)再未出現(xiàn)相同原因的跳機事件。此事件的分析研究不僅解決了本機組的設(shè)計缺陷,還反饋到其他機組,對保證汽輪機調(diào)閥的調(diào)節(jié)性能和汽輪機沖轉(zhuǎn)一次成功具有重要意義;同行電廠也可以參考本文進行經(jīng)驗反饋。

    參考文獻:

    [1]王巖,范旭日,邵飛. 壓水堆核電站汽輪機的特點分析[J]. 中國城市經(jīng)濟,2011(09):145.

    [2]彭志珍,李玉龍,豐慧星. 壓水堆核電站汽輪機葉根超聲檢測[J]. 科技信息,2012(11):138-139.

    [3]劉向民. 核電站汽輪機進汽濕度對熱力性能試驗的影響[J]. 華電技術(shù),2012,34(07):8-10+29+78.

    [4]趙憲萍,牛永哲,劉帥,楊平. 壓水堆核電站核功率控制模式的優(yōu)化[J]. 上海電力學(xué)院學(xué)報,2012,28(06):513-517.

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