摘?要:伴隨人們環(huán)保意識的不斷增強,傳統(tǒng)粗苯加工行業(yè)在發(fā)展過程中,資源過度損耗及生產(chǎn)力低下等問題的存在,受到了各界的高度關(guān)注,為此本文主要基于國產(chǎn)化粗苯加氫萃取精制工藝,針對生產(chǎn)過程中真空機組和管式爐存在的問題,提出了相應的優(yōu)化處理對策,由此為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:粗苯加氫萃取工藝;生產(chǎn)問題;優(yōu)化對策
一、 粗苯加氫萃取精制工藝的基本概述
通過圖1分析可知,粗苯加氫萃取精制工藝較為復雜,在制取過程中應用的設(shè)備種類也十分豐富,具體而言脫重塔的設(shè)置其目的主要是脫除C9及以上重組分,與其他塔相比它的操作主要為負壓操作,重苯作為副產(chǎn)品被送出裝置,而留下的不凝氣和漏入系統(tǒng)的空氣經(jīng)真空機組排放至火炬系統(tǒng);穩(wěn)定塔設(shè)置的目的則是為了將分離經(jīng)三級連續(xù)蒸發(fā)器、蒸發(fā)塔以及兩級氣相加氫處理(預反應器和主反應器)后的塔頂輕苯的含硫化氫等酸性氣體成分,由此為后期精制作業(yè)的開展打下堅實基礎(chǔ);至于萃取塔,其在粗苯加氫萃取精制過程中的主要作用,是分離芳烴與非芳烴,并將非芳烴作為副產(chǎn)品送出裝置,在具體生產(chǎn)制取過程中,操作人員在萃取塔中滴入萃取劑,使其對經(jīng)加氫處理后的三苯餾分(BTXS 餾份)進行萃取分離處理;最后經(jīng)分離作業(yè)的芳烴依次經(jīng)過苯塔、甲苯塔、二甲苯塔,分別分離出產(chǎn)品苯、甲苯及二甲苯。
二、 粗苯加氫萃取精制工藝操作過程中存在的主要問題
(一)真空機組問題
就目前來看,伴隨工業(yè)化建設(shè)進程的不斷加快,自動化程度高的加氫精制工藝取代傳統(tǒng)酸洗法工藝,成為現(xiàn)階段內(nèi)粗苯精制行業(yè)的主要制取工藝,雖然從某方面而言這項技術(shù)的應用提高了作業(yè)自動化水平,推動了產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展,但與此同時在生產(chǎn)過程中,真空機組問題的存在,不僅造成了產(chǎn)品損失的嚴重化,還對周遭生態(tài)環(huán)境造成了污染,國家整體可持續(xù)發(fā)展目標的實現(xiàn)也勢必受到一定影響。
經(jīng)大量調(diào)研數(shù)據(jù)分析可知,脫重塔真空機組循環(huán)液為輕苯,而這種物質(zhì)雖然成本較低,但內(nèi)含雜質(zhì)較多,在使用過程中極易堵塞真空機組的循環(huán)液管道,進而對整體加工生產(chǎn)活動造成嚴重影響。除此之外與其他苯相比,輕苯無論是結(jié)晶點(5℃)還是沸點都相對較低,而這也就導致了一方面在后期使用過程中,一方面苯很容易結(jié)晶堵塞管道,而這在冬季發(fā)生率是十分普遍的,另一方面輕苯極易蒸發(fā),需要定時進行補給,增加工作人員工作量的同時,還導致了產(chǎn)品的損耗,污染了周遭大氣環(huán)境。
(二)管式爐問題
管式爐作為重要生產(chǎn)設(shè)備,在使用過程中對于物料溫度有著較高要求,通常而言在正常生產(chǎn)時主反應器入口處物料溫度需穩(wěn)定在300℃左右。但就目前來看,在現(xiàn)階段我國低溫加氫粗苯加工制取過程中,預反應器出口的預反應產(chǎn)物在與主反應產(chǎn)物換熱后溫度不足以達到既定要求,因此需要對其做加熱升溫處理,除此之外在對物料進行加熱過程中,也存在如下問題亟待解決:
1. 安全問題
在物料加熱過程中,安全問題一直是企業(yè)重點關(guān)注對象,據(jù)調(diào)查在檢修和生產(chǎn)過程中,加熱爐爆炸問題有著較高的發(fā)生率,通常而言主要是因為在點火前,操作人員未對爐膛內(nèi)可燃氣體濃度進行檢測,在其達到爆炸極限點時進行了點火操作。
2. 操作復雜
在物料加熱過程中,加熱爐點火操作的程序設(shè)計也十分復雜,操作人員需要控制的參數(shù)也較多,因此在很大程度上操作的安全隱患也相對較高,長此以往企業(yè)制取作業(yè)的安全性也勢必受到了一定影響。
3. 生產(chǎn)影響
從某方面而言,當管式爐不能正常運轉(zhuǎn)后,企業(yè)整體生產(chǎn)也勢必被迫停止,經(jīng)大量調(diào)研數(shù)據(jù)分析可知,導致上述問題出現(xiàn)的主要原因,是因為煤氣中含有較多雜質(zhì),在冬季管道堵塞問題十分普遍的同時,再加之因氣溫低冷凝水較多煤氣壓力波動也會增加,煤氣輸送管或閥門就會被堵塞,進而引發(fā)生產(chǎn)問題的發(fā)生。
三、 粗苯加氫萃取精制工藝操作問題的處理對策
(一)真空機組系統(tǒng)的優(yōu)化對策
就目前來看,真空機組問題的誘導因素主要是因為機組內(nèi)循環(huán)液選擇的不合理、不科學,因此為從根本上規(guī)避上述問題的發(fā)生,確保預期生產(chǎn)效益的達成,粗苯加工業(yè)需選用雜質(zhì)少、沸點高以及結(jié)晶點高(-26℃)的二甲苯作為脫重塔真空機組循環(huán)液,此外企業(yè)還需對真空尾氣進行進一步的冷卻處理,通過新增一級冷卻器進行不凝氣的回收處理,由此為預期生產(chǎn)目標的達成打下堅實基礎(chǔ)。
(二)管式爐的優(yōu)化對策
通過上述分析可知,管式爐在使用過程中雖然具備了某些優(yōu)勢,但與此同時卻也存在嚴重的安全隱患,對于企業(yè)長期穩(wěn)定性發(fā)展而言是十分不利的,為此要想從根本上規(guī)避上述問題的產(chǎn)生,用“蒸汽加熱器、降溫減壓裝置和電加熱器”取代“管式爐”是十分必要的。除此之外采用過熱蒸汽作為粗苯加氫工藝的熱源,避免了使用管式爐不足問題出現(xiàn)的同時,也極大地滿足了粗苯加氫生產(chǎn)運行的要求。
四、 結(jié)語
簡而言之,就目前來看隨著國內(nèi)粗苯精制行業(yè)的發(fā)展,在工藝制取過程中為貫徹落實國家可持續(xù)發(fā)展的政策方針,用環(huán)保、自動化程度高的加氫精制工藝取代傳統(tǒng)酸洗法工藝,是目前粗苯行業(yè)為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展做出的重要戰(zhàn)略改革。
參考文獻:
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作者簡介:王樹,邢臺旭陽煤化工有限公司。