黃章義 楊芳
摘要:對于單個系統(tǒng)在12~25匹冷量輕型商用空調(diào)(后面簡稱輕商)而言,節(jié)流裝置的配置是直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的可靠性以及經(jīng)濟(jì)性的重要因素。本文通過對不同配置的節(jié)流方式進(jìn)行實驗對比、總結(jié)出較為合理的應(yīng)用在輕商上的節(jié)流配置裝置。
關(guān)鍵詞:輕商、電子膨脹閥、孔板、毛細(xì)管、蒸發(fā)溫度
0.引言
空調(diào)機(jī)組在運行過程中隨著環(huán)境工況的變化需要節(jié)通過流裝置來控制進(jìn)入蒸發(fā)器的冷媒量。當(dāng)冷媒量進(jìn)入蒸發(fā)器過少則會導(dǎo)致蒸發(fā)器換熱面積無法充分利用,壓縮機(jī)排氣溫度過高,影響潤滑油的使用壽命和元器件的可靠性;當(dāng)進(jìn)入蒸發(fā)器的冷媒量過多,則冷媒在蒸發(fā)器內(nèi)無法充分蒸發(fā),導(dǎo)致壓縮機(jī)吸氣帶液,打碎渦旋盤,影響機(jī)組的正常使用。針對行業(yè)內(nèi)中小型水冷渦旋機(jī)組,單個系統(tǒng)制冷能力在12~25匹之間,受限于市場上電子膨脹閥的容量以及其他因素的綜合影響(目前0~500步的電子膨脹閥沒有合的適容量,市場上成熟的0~500步的電子膨脹閥的口徑最大的只有Φ4.0mm,根據(jù)2臺12匹的并聯(lián)壓縮機(jī)需要采用口徑Φ6.0mm的電子膨脹閥,而常規(guī)控制器硬件因電流不足無法驅(qū)動口徑Φ6.0mm的電子膨脹閥。更換其他步數(shù)(0~2000)的電子膨脹閥存在價格昂貴、無法和現(xiàn)有步數(shù)的電子膨脹閥通用控制器的缺陷),無法單獨采用一個電子膨脹閥進(jìn)行節(jié)流。
針對單個系統(tǒng)在12~25匹冷量的節(jié)流方案,目前常用的有過孔板+電子膨脹閥、毛細(xì)管+電子膨脹閥并聯(lián)的方案。
特對上述兩節(jié)流方案進(jìn)行分析、測試、驗證和總結(jié)。
1.實驗要求
1.1節(jié)流效果最優(yōu)要求:
從最小負(fù)荷到最大負(fù)荷全范圍內(nèi)有效節(jié)流,全范圍兼顧。
1.2通用要求:
能夠通用現(xiàn)有的控制硬件,實現(xiàn)硬件通用化。
1.3性價比最優(yōu)要求:
器件成本低,驗證調(diào)試快速精準(zhǔn)。
1.4 測試點要求:
各系統(tǒng)壓縮機(jī)吸氣壓力、排氣壓力,各壓縮機(jī)吸氣溫度、排氣溫度、壓縮機(jī)油槽溫度。
2.試驗對象
節(jié)流設(shè)計對象為渦旋式殼管水源熱泵,4臺壓縮機(jī)(分兩個系統(tǒng),每個系統(tǒng)采用的是2臺12匹的并聯(lián)壓縮機(jī)),節(jié)流配置如表1所示:
3 試驗驗證對比
下面通過對對水源熱泵機(jī)組3個不同工況下的驗證情況進(jìn)行對比分析總結(jié)。
3.1設(shè)計目標(biāo)
1)工況參數(shù)
2)達(dá)成要求
機(jī)組運行過程中確保同系統(tǒng)的壓縮機(jī)間排氣溫度差異在3℃以內(nèi);壓縮機(jī)間油溫差控制在3℃以內(nèi)。
3.2驗證對比
經(jīng)過對方案論證分析后,對兩個方案通過水源熱泵的水環(huán)、地下水以及地下環(huán)路三個工況的試驗測試驗證數(shù)據(jù)(排氣溫度以及油溫)進(jìn)行對比分析方,試驗驗證過程如下:
1)對排氣溫度的影響
三個工況下對排氣溫度影響如下表3所示:
a、從上面三個工況的數(shù)據(jù)對比表中可以發(fā)現(xiàn)采用孔板+電子膨脹閥節(jié)流的方式時存在壓縮機(jī)間的排氣溫度差異較大,尤其是水環(huán)工況下壓縮機(jī)間排氣溫度差高達(dá)10℃以上,同個系統(tǒng)并聯(lián)壓縮機(jī)間的排氣溫度差值也高達(dá)7℃;
b、采用毛細(xì)管+電子膨脹閥的節(jié)流方式后壓縮機(jī)間的排氣溫度差值最大都沒有超過1.0℃,這個溫度差值完全可以使看作測了誤差,忽略不計。
2)對油溫的影響
節(jié)流機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)形式對壓縮機(jī)油溫影響相當(dāng)大,且并聯(lián)孔板時的油溫明細(xì)比并聯(lián)毛細(xì)管時要低,而且壓縮機(jī)間的油溫差異較大,油溫偏低時油的黏度過大,導(dǎo)致壓縮機(jī)潤滑不良,影響機(jī)組的可靠使用。
4 分析及總結(jié)
采用電子膨脹閥+毛細(xì)管并聯(lián)節(jié)流的方式較采用電子膨脹閥+孔板并聯(lián)節(jié)流在實驗室測試數(shù)據(jù)較采用電子膨脹閥+孔板并聯(lián)節(jié)流在穩(wěn)定性和一致性上改善明顯,分析如下:
如圖3所示,可以看出孔口處孔徑為Φ3.8mm,厚度為1mm;由于孔板的特性,加工精度對其節(jié)流影響非常大,在生產(chǎn)加工過程中要求非常高,但生產(chǎn)過程非常控制,經(jīng)常出現(xiàn)口徑偏差±0.2mm的情況,有的時候甚者出現(xiàn)1mm孔口厚度都被切削掉的現(xiàn)象。導(dǎo)致另外機(jī)組在小負(fù)荷的情況下電子膨脹閥全關(guān)后孔板由于調(diào)節(jié)能力有限無法較大范圍控制通過的制冷劑流量,導(dǎo)致供入蒸發(fā)器的液過多無法完全蒸發(fā),進(jìn)一步導(dǎo)致壓縮機(jī)吸氣帶液,并聯(lián)壓縮機(jī)間吸氣量不均衡以及油潤滑不良的現(xiàn)象。為解決這個問題現(xiàn)需對節(jié)流進(jìn)行重新設(shè)計和優(yōu)化。
采用電子膨脹閥+毛細(xì)管并聯(lián)節(jié)流的方式后解決了如下問題:
1)解決了采用電子膨脹閥+孔板節(jié)流在一致性、穩(wěn)定性差的問題;
2)解決了機(jī)組在低負(fù)荷下孔板節(jié)流范圍局限以及冷媒過多時導(dǎo)致壓縮機(jī)吸氣帶液和油潤滑問題;
3)解決了因孔板加工精度對節(jié)流穩(wěn)定性和一致性的影響;
參考文獻(xiàn):
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[2] 史美中,王中錚.熱交換器原理與設(shè)計(第4版):東南大學(xué)出版社
作者簡介:黃章義(1987-),男,湖南省永州人,學(xué)士,主要從事商用空調(diào)機(jī)組開發(fā)設(shè)計。
楊芳(1986-),女,陜西省渭南人,學(xué)士,主要從事暖通設(shè)計工作。