徐杰 王文堂 朱云茂
【摘 要】光伏碎玻璃線在換型生產(chǎn)厚板玻璃時,冷端集中產(chǎn)生的大量廢玻璃破碎機不能及時排出,影響正常生產(chǎn),除塵系統(tǒng)排放布置不當,玻璃廊內(nèi)二次揚塵造成現(xiàn)場環(huán)境差,直接影響員工的身體健康,通過技術改造解決了這些問題。
【關鍵詞】破碎機;除塵;現(xiàn)場環(huán)境
概述:光伏冷端生產(chǎn)線碎玻璃采用在線回收,通過皮帶機輸送到玻璃料倉,但琴鍵下落板倉下方破碎機能力較低,在換型厚板時經(jīng)常造成堵料,給料機線圈多次燒毀,故障多,人員處理碎玻璃堵料上捅下掏存在安全隱患。碎玻璃廊內(nèi)有碎玻璃接收、輸送、破碎及除塵設備,上方空間設置有冷端管道、設備橋架等,現(xiàn)場結構復雜,碎玻璃廊密封不嚴,皮帶機無密封罩,除塵器無外排風管,玻璃廊的空氣壓力無法減輕釋放,造成粉塵飛揚,現(xiàn)場空氣環(huán)境差,直接影響員工的身體健康。為提高碎玻璃在線回收能力,排除安全隱患,經(jīng)過現(xiàn)場確認調(diào)查研究核算,制定合理的改造方案,項目部批準后進行技術改造。
1.原因分析及對策
1)排廢玻璃量與給料機情況:
該池爐按900t/d能力設計,在4mm以上厚板生產(chǎn)時,因換型集中產(chǎn)生的廢玻璃量較大,下方的破碎機因能力調(diào)整限制,不能及時將玻璃排出,一旦在料斗內(nèi)積累,又造成大塊玻璃,更增加了輸送難度,進而加大排料機負荷,人工不能及時輔助時,容易造成設備損壞進而影響生產(chǎn),同時現(xiàn)場人員處理故障或清理堵料時存在安全隱患。需采取措施計劃將破碎機提高輸送能力,同時與目前碎玻璃控制系統(tǒng)匹配,實現(xiàn)自動控制的生產(chǎn)流程運行。
2)現(xiàn)場除塵系統(tǒng)情況及對策:
原來在冷端下方皮帶輸送廊內(nèi)采用的剛性濾筒除塵器,對落料點等揚塵進行收集過濾,積塵回收后,直接通過脈沖排放到輸送帶上。由于風機直接安裝在除塵器頂部,凈化后的空氣未進行接管引出排放,而是在上方經(jīng)風機出口排在玻璃廊內(nèi),風機加快了空氣的流動,造成二次揚塵,惡化現(xiàn)場環(huán)境。
經(jīng)現(xiàn)場確認除塵器的出風口可以移至下方,增加風機平臺將風機的移位從除塵器上拆下安裝到新增平臺上,原來的除塵器接口(封閉)。將風機出口連接φ300的風管引至室外,按照環(huán)保要求室外增加15米高排放管,將風管固定安裝在廠房立柱上。在皮帶機上方,濾筒檢修側,增加除塵器檢修平臺,及時對濾筒進行維護更換。在破碎機上溜槽開口安裝變徑風管作為抽風罩與收塵風管連接。
3)皮帶機、破碎機等的密封:
在原皮帶機架上除落料點外未進行密封,局部設置的抽風罩內(nèi),不能形成負壓氣氛,玻璃粉塵逸出。改造時計劃采取增加密封及加抽風罩,安裝時,要求對接嚴實避免粉塵散出到空間內(nèi)提高設備密封性,形成負壓氣氛將粉塵經(jīng)除塵器過濾回收,進一步改善現(xiàn)場環(huán)境。
2.破碎機進行升級改造
1)利用生產(chǎn)產(chǎn)品換型的間隙,首先把所需的備件準備完畢,提前做好吊裝及懸掛結構,待調(diào)度通知時進行更換并測試,進行完畢后清理現(xiàn)場。
2)根據(jù)現(xiàn)場條件和施工單位進行協(xié)調(diào)溝通,對整個改造項目全過程進度、質量、安全跟蹤,保障了改造的順利進行。
3)施工場地清理,現(xiàn)場玻璃的轉移,生產(chǎn)協(xié)調(diào)提供安裝改造空間等,破碎機升級以工藝設計要求為準,現(xiàn)場準確定位,通過與安裝公司緊密結合,將破碎機調(diào)整到最佳狀態(tài)保證了正常的生產(chǎn),然后對給料機吊架進行加固。
4)設備安裝過程中,在做好質量跟蹤的前提下,整備系結合改造情況對員工進行培訓,配合設備安裝調(diào)試,既保證了改造工作的開展,員工也熟悉了現(xiàn)場情況,為以后設備日常維護工作打下了基礎。改造驗收,裝置運行正常,工程建設實現(xiàn)既定目標。經(jīng)過幾個月的運行觀察,除塵管道、風機、給料機調(diào)試運行正常,現(xiàn)場環(huán)境得到改善,維修平臺制作方便了濾筒的檢修和維護。
參考文獻:
[1]化工原理 譚天恩、麥本熙、丁慧華,化學工業(yè)出版社
[2]玻璃制造工藝 王承遇、陳敏、陳建華,化學工業(yè)出版社
(作者單位:河南安彩高科股份有限公司)