摘要:從闡述晃電的發(fā)生原因以及特點入手,針對其中對晃電“敏感”的設(shè)備及元件——高壓電機(jī)、低壓開關(guān)欠電壓脫扣器、交流接觸器、設(shè)備控制柜,分析晃電對這些設(shè)備及元件的影響機(jī)理,相應(yīng)提出了抗晃電的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:晃電;抗晃電;高壓電機(jī);欠電壓脫扣器;設(shè)備控制柜
0? 前言
大港油田天然氣處理站(以下簡稱處理站)主要處理大港油田的伴生天然氣,隸屬于大港油田天然氣公司,其核心生產(chǎn)裝置——深冷裝置對供電的可靠性要求較高。自1975年建站以來,該站多次因晃電造成深冷裝置停車,每次停車都導(dǎo)致大量天然氣放空,需要較長時間才能恢復(fù)生產(chǎn)。由于天然氣的易燃易爆特性,晃電造成的深冷裝置異常甚至失控狀態(tài)也存在極大的安全隱患。[1]
處理站所有電源均引自大港油田電力公司壓氣站110kV變電所,該變電所為處理站的總降壓變電所,其21條饋線中有18條為處理站供電,處理站的電源質(zhì)量與該變電所的運(yùn)行情況密切相關(guān)。經(jīng)過對處理站電力系統(tǒng)歷年來的的晃電進(jìn)行分析,處理站電力系統(tǒng)晃電的情形有兩種:
(1)電壓短時跌落,即電網(wǎng)電壓短時間內(nèi)跌至額定電壓的10%~90%,持續(xù)時間為0.01s至2s,其主要特征是電力線路未脫離電網(wǎng)。
(2)、電源短時中斷,中斷時間一般持續(xù)在2秒以內(nèi),其主要特征是電力線路短時間脫離電網(wǎng)。
由于壓氣站110kV變電所不歸大港油田天然氣公司管轄,協(xié)調(diào)上游供電部門改造上游電網(wǎng)有一定難度。對處理站來說,應(yīng)對晃電的方法有兩種,第一種是改造處理站的內(nèi)部電網(wǎng),使其達(dá)到類似不間斷電源的效果,第二種是對站內(nèi)易受晃電影響的配電設(shè)備或用電設(shè)備的控制原理或運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,在確保運(yùn)行安全的情況下使其最大限度耐受晃電的影響。其中第一種方法的好處是對上述兩種類型的晃電均能有效克服,國內(nèi)已有產(chǎn)品投放市場,其缺點是價格高昂,并且如果用電負(fù)荷較大且具有高壓用電設(shè)備的場所,該措施的經(jīng)濟(jì)投入會更大。鑒于此,下文根據(jù)第二種方法對配電設(shè)備或用電設(shè)備的控制原理和運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行分析,分析其抗晃電改造的可行性,并提出改進(jìn)措施。
1? 對晃電“敏感”的設(shè)備或器件及其抗晃電改進(jìn)措施
根據(jù)處理站歷史上多次晃電停車事件的原因分析,并查閱設(shè)計資料和產(chǎn)品手冊分析電氣設(shè)備或電氣元件的工作原理,深冷裝置中對晃電敏感的設(shè)備或器件主要有高壓電動機(jī)、低壓配電室的進(jìn)線開關(guān)、交流接觸器以及設(shè)備控制柜等,下面分別論述其抗晃電改造的改進(jìn)措施。
1.1? 高壓電動機(jī)
處理站的天然氣壓縮機(jī)均由高壓電機(jī)驅(qū)動,這些高壓電機(jī)的微機(jī)保護(hù)上都設(shè)有低電壓保護(hù),但是原電壓整定值和動作時限不一致,其中電壓整定值最高為4500V,最低為3000V,時限最長的為10s,最短的為0.5s。根據(jù)上述第一種晃電的電壓跌落幅度和持續(xù)時間,低電壓保護(hù)4500V、0.5s的整定值是很容易達(dá)到的,因此上述第一種晃電造成高壓電動機(jī)低電壓保護(hù)動作跳閘的可能性比較大。為了避免深冷裝置在晃電發(fā)生時停車,高壓電機(jī)應(yīng)能實現(xiàn)自啟動。根據(jù)《工業(yè)與民用配電設(shè)計手冊》(第四版)中關(guān)于高壓電機(jī)低電壓保護(hù)的要求,需要自啟動的電動機(jī),其低電壓保護(hù)的整定值一般為額定電壓的45%~50%,時限一般為9s。[2]考慮到電壓跌落或中斷2s后高壓電機(jī)的轉(zhuǎn)速將降至很低,這時如果變電所同一母線上有兩臺以上高壓電機(jī)由于電壓恢復(fù)同時啟動,將對電網(wǎng)造成較大沖擊,因此將低電壓保護(hù)的動作時限整定得太高,將對電網(wǎng)的安全、平穩(wěn)運(yùn)行不利。建議將低電壓保護(hù)的電壓整定值和動作時限統(tǒng)一調(diào)整為3000V和1.5s,這樣多數(shù)情況下高壓電機(jī)能夠“躲過”第一種晃電的影響。[2]
1.2? 低壓配電室的進(jìn)線開關(guān)
處理站部分低壓配電室的進(jìn)線開關(guān)以前安裝了瞬動型的欠電壓脫扣器,安裝欠電壓脫扣器的功能是為了實現(xiàn)低壓母聯(lián)開關(guān)的備自投功能。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),欠電壓脫扣器在其電壓降至額定電壓的35%~70%時可能會動作,降至35%以下時能夠可靠動作。上述第一種晃電會造成電壓跌至正常電壓的10%~90%,與欠電壓脫扣器的動作電壓有較大的重合區(qū),因此很可能導(dǎo)致欠電壓脫扣器動作,處理站已多次發(fā)生這種情況。由于晃電只是一種短暫的供電異常,很短時間后電源即恢復(fù)正常,因此根本沒有必要在發(fā)生晃電時使欠電壓脫扣器動作以投入備用電源。經(jīng)過查閱產(chǎn)品使用手冊,不同廠家進(jìn)線開關(guān)均可選配瞬動型或延時型的欠電壓脫扣器,延時型的欠電壓脫扣器延時時間均可達(dá)到1.5s以上。根據(jù)第一種晃電的特點,延時型的欠電壓脫扣器經(jīng)受第一種晃電不動作的可能性是非常大的。處理站目前所有低壓配電室進(jìn)線開關(guān)的瞬動型欠電壓脫扣器均更換為了延時型。
1.3? 對交流接觸器的影響
處理站深冷裝置中的大部分機(jī)泵都是低壓電機(jī)驅(qū)動,這些設(shè)備的控制回路基本上都采用了交流接觸器的自保持功能。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),交流接觸器的銜鐵在線圈電壓降至20%~75%時可能釋放,降至20%時應(yīng)可靠釋放。雖然這與前述第一種晃電的電壓跌落范圍有很大的重合區(qū),但是從處理站實際運(yùn)行來看,該種晃電較少造成接觸器的銜鐵釋放。目前提高交流接觸器抗晃電能力主要有兩種措施,第一種是使用特制的抗晃電的交流接觸器,第二種是對交流接觸器的控制回路由UPS供電,但這兩種措施的投入均不菲,綜合考慮筆者認(rèn)為對交流接觸器進(jìn)行抗晃電改造的意義并不大。
1.4? 對設(shè)備控制柜的影響
由于建設(shè)時間較早,處理站進(jìn)口壓縮機(jī)、深冷一期裝置的膨脹機(jī)和熱媒爐的控制柜電源都直接取自電網(wǎng),而未采用UPS供電。這幾臺設(shè)備的控制柜內(nèi)均有PLC、中間繼電器,晃電易造成PLC的存儲單元和繼電器的觸點改變狀態(tài),從而引起設(shè)備停運(yùn)。根據(jù)《HG/T20509-2000儀表供電設(shè)計規(guī)定》和《SH/T3082-2003石油化工儀表供電設(shè)計規(guī)范》中的要求,設(shè)備控制柜應(yīng)采用UPS供電,這樣就避免了設(shè)備控制柜內(nèi)的PLC模塊中的軟觸點以及中間繼電器等電氣原件的硬觸點因為晃電而發(fā)生狀態(tài)改變。對此類設(shè)備采用UPS供電可提高抗晃電能力也已經(jīng)在石化行業(yè)上得到證實。[3]處理站深冷裝置中所有設(shè)備的控制柜均改為了UPS供電。
3? 結(jié)語
2013年8月處理站完成了上述改造,改造完成后五年多的運(yùn)行中僅發(fā)生過一次晃電造成的深冷裝置停車事件,而以往基本上平均每年發(fā)生一次因晃電造成的深冷裝置停車事件,因此上述改造的效果非常明顯。該改造對石油天然氣、石化行業(yè)具有一定的借鑒意義。
參考文獻(xiàn):
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Zhang Wei. Electricity Dazzling and Anti-electricity Dazzling in Factories[J].China Plant Engineering,2003,(3):33-34
[2] 任元會.工業(yè)與民用配電設(shè)計手冊 [M].第三版.北京:中國電力出版社,2005:328-329
Ren Yuan-hui. Design Manual of Electric Power Distribution[M].The Third Edition. Beijing: China Electric Power Press, 2005:328-329
[3]孫英杰,曹慶,孫世銘.UPS電源在DCS系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].天然氣與石油,2000,18(4):43-45
Sun Yingjie,Cao Qing,Sun Shiming. Application of the UPS in DCS[J].Natural Gas and Oil,2000,18(4):43-45
【作者簡介】史德平(1981-),男,河南新野人,工程師,主要從事電力系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)的管理工作。