龍志華 牛博雅 蘆海濤
摘 要 為了解決飛機裝配中壓鉚設(shè)備老舊,性能降低,不能自動壓鉚等問題,利用PLC控制技術(shù)和壓力傳感器檢測技術(shù)改造成了半自動壓鉚機,大幅度提高了產(chǎn)品工藝質(zhì)量和設(shè)備使用效率。
關(guān)鍵詞 PLC;壓力傳感器;壓鉚補償
引言
在現(xiàn)代飛機制造的過程中,其制造、裝配工藝越來越先進,但傳統(tǒng)的鉚接工藝仍占有相當大的比重,一架次的大型飛機上有超過20萬個鉚釘,鉚接工作量在飛機裝配工作中比重約為30%。
對于傳統(tǒng)飛機制造中,鉚釘壓鉚方式主要有:人工錘鉚、壓鉚設(shè)備壓鉚,設(shè)備壓鉚適合肋、框、梁、壁板等開敞性好的組合件之間的鉚接,其鉚接主要分為三步:制孔、鉚釘放置、鉚釘壓鉚。目前,在先進飛機制造領(lǐng)域,自動鉆鉚設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用,所有連接件的鉆孔、鉚接均由設(shè)備自動完成,一次成型,其工作效率和裝配精度相比傳統(tǒng)的壓鉚方式已大幅度提高。
1改造設(shè)備狀況
該改造壓鉚設(shè)備為20世紀60年代引入的蘇聯(lián)產(chǎn)品,采用氣動動力源進行壓鉚,配腳踏板操作開關(guān),單人操作。該設(shè)備采用機械測量控制技術(shù),因使用年限已久,設(shè)備老化,其測量功能已損壞,無法修復,壓鉚操作時全靠操作人員根據(jù)經(jīng)驗來控制壓鉚參數(shù),其壓鉚性能參數(shù)無法保證,工藝穩(wěn)定性差,壓鉚廢品率較高,難以滿足生產(chǎn)需要[1]。
2改造內(nèi)容
(1)機械改造利用原設(shè)備的床身,將壓鉚機原氣動控制鉚頭更換為電機控制方式,上下鉚頭分別由1臺4.5kW伺服電機控制,配變速箱及絲杠,驅(qū)動上下移動鉚頭運動;在下鉚頭上安裝壓力傳感器,實時采集壓鉚力。
(2)電氣控制采用臺達PLC可編程控制器,配數(shù)字量和模擬量I/O模塊,對壓力傳感器和各開關(guān)信號進行實時采集和處理;配置兩臺伺服控制器、利用電機所帶編碼器的反饋信號,對上下鉚頭進行速度及位置控制;采用觸摸屏操作方式,其壓鉚參數(shù)設(shè)置、輔助功能控制均在觸摸屏上操作,并顯示實時壓力顯示和各類報警信息等[2]。
3設(shè)備調(diào)試
3.1 硬件配置
在便攜式計算機上安裝PLC和觸摸屏調(diào)試軟件,設(shè)置好計算機網(wǎng)口IP地址,使用網(wǎng)線將攜式計算機PLC主機連接,進行系統(tǒng)硬件配置,設(shè)置PLC與觸摸屏通訊為RS485方式,聯(lián)機檢查各硬件的接線是否正確?各I/O端口是否正常?模擬量輸入模塊讀取壓力傳感器數(shù)據(jù)是否正確?
3.2 驅(qū)動器配置
設(shè)定驅(qū)動器控制為外部脈沖輸入控制模式;設(shè)定P2-10-19值,定義DI、DO端口,包括驅(qū)動使能、報警、限位等參數(shù);根據(jù)機械特點,設(shè)定驅(qū)動系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)特性;設(shè)定驅(qū)動系統(tǒng)的電子齒輪比,該系統(tǒng)電機編碼器脈沖為1280000/圈,變速箱減速比43.5∶1,絲杠導程20mm,調(diào)試時將電子齒輪比設(shè)定為5568/10后,PLC每發(fā)出100000個脈沖,上下鉚頭移動20mm。
3.3 程序編制
壓鉚機主要程序包括:上鉚頭上升/下降程序、下鉚頭上升/下降程序、下鉚頭壓鉚循環(huán)程序,一個完整的壓鉚流程為:
3.4 程序壓鉚測試
使用測試塊模擬產(chǎn)品,對壓鉚精度進行測試,其壓鉚效果不佳,達不到壓鉚工藝參數(shù)要求,其壓鉚誤差在1mm到2.5mm之間。
3.5 調(diào)試問題分析及結(jié)構(gòu)剛性試驗
對壓鉚測試結(jié)果進行分析,其問題可能因為壓鉚機剛性不夠,在壓鉚力作用下,上鉚頭產(chǎn)生退讓,從而導致壓鉚不到位。為取得上鉚頭的退讓情況參數(shù)值,所以進行了壓鉚機定壓力壓鉚測試,得出在某壓力下上鉚頭的退讓行程,當壓力值為1000kg時,退讓值為0.45mm,當壓力值為12000kg時,退讓值為2.53mm,在該壓力范圍內(nèi),其退讓值基本呈線性關(guān)系。
3.6 程序優(yōu)化處理
經(jīng)過對定壓力壓鉚測試結(jié)果進行分析,決定在壓鉚行程壓鉚到位時,實時讀取該時刻壓力傳感器的壓力值,判斷壓力值處于哪一個壓力區(qū)間,自動進行一次補償壓鉚,以減小上鉚頭退讓而產(chǎn)生的壓鉚偏差,其補償值根據(jù)下圖表由程序自動完成,如當壓力值為5600kg時,程序判斷其處于5000~6000kg區(qū)間,其補償值為1.21mm。
3.7 產(chǎn)品壓鉚測試
將壓鉚機進行產(chǎn)品壓鉚測試,其壓鉚鉚釘高度要求在技術(shù)要求公差范圍內(nèi),壓鉚工藝參數(shù)符合要求,壓鉚試驗成功。
3.8 程序優(yōu)化、觸摸屏程序編制
將PLC程序進行優(yōu)化,完善保護、報警功能;編制觸摸屏程序,主要有壓鉚機輔助操作、壓鉚參數(shù)輸入、報警顯示及處理和急停操作等。
4結(jié)束語
本次改造解決了壓鉚設(shè)備老舊,性能降低,不能自動壓鉚等問題,利用PLC控制技術(shù)和壓力傳感器檢測技術(shù)設(shè)計成了一種半自動壓鉚機,并試驗和論證解決了設(shè)備剛性不足而產(chǎn)生變形問題。此次成功的改造經(jīng)驗可以應(yīng)用到后續(xù)壓鉚設(shè)備的改造中,提高設(shè)備生產(chǎn)效率,滿足生產(chǎn)需要。
參考文獻
[1] 李春義,梁東東,穆建森.基于PLC控制的大型機翼壓鉚機設(shè)計[J]. 中國高新技術(shù)企業(yè),2012,(3):37-39.
[2] 佚名.ASDA-A2系列伺服驅(qū)動器應(yīng)用技術(shù)手冊[ED/OL].http://www.cechina.cn/member/delta/DownloadList.aspx?Id=143418,2011-04-28.