付振剛 勞健 潘禮雙 梁爽
摘 要:本文通過對F5減速箱齒輪蹦齒進行了簡單的分析,產(chǎn)線建設(shè)前對產(chǎn)品的定位要有前瞻性,產(chǎn)線主要設(shè)備安全系數(shù)不能偏小,由于市場變化導(dǎo)致軋制品種改變而設(shè)備性能跟不上。
關(guān)鍵詞:齒輪蹦齒;輸出力矩計算
概 況
柳鋼中金900mm熱連軋2016年開始建設(shè),2017年6月開始試機投產(chǎn);初始規(guī)劃主體設(shè)備有2座加熱爐、5臺粗軋機、9臺精軋機、2臺卷取機;在實際建設(shè)過程中私企考慮節(jié)省投資建成后的熱連軋主體設(shè)備有1座加熱爐、4臺粗軋機、9臺精軋機、1臺卷取機。初始規(guī)劃生產(chǎn)品種為不銹鋼:200系列 J4(0Cr15Mn9Cu2NiN)、300系列 (0Cr18Ni9-304),粗軋入口坯料厚度:150 mm,精軋機入口坯料厚度33-36mm,帶鋼寬度為650-730 mm時帶鋼厚度為2.2 - 6? mm。
在2019年1月19日現(xiàn)場點檢員巡檢中發(fā)現(xiàn)F5減速箱輸出人字齒齒輪有蹦齒現(xiàn)象,2019年6月20日停產(chǎn)檢修對F5減速機開箱更換人字齒輪,肉眼檢查下人字齒箱體內(nèi)軸承座底座及筋板焊縫未發(fā)現(xiàn)裂紋,更換完成后于2019年7月4日投入使用。
2019年8月28日巡檢發(fā)現(xiàn)F5減速機人字齒再次出現(xiàn)斷齒現(xiàn)象,9月8日停機檢修拆F5減速機檢查發(fā)現(xiàn)上下人字齒傳動側(cè)出現(xiàn)多處崩齒現(xiàn)象(見圖3),上人字齒操作側(cè)軸承跑外圈(見圖2),肉眼檢查下人字齒箱體內(nèi)軸承座底座及筋板焊縫發(fā)現(xiàn)筋板焊縫開裂,對上下人字齒崩齒處用不銹鋼焊條補焊修補臨時處理后回裝使用,F(xiàn)5減速箱無整套備件無法整機更換。
故障原因分析
一、軋制品種:投產(chǎn)后主要軋制品種為200系列J4,柳鋼2018年收購后開始試軋制200系列J5,目前主要軋制品種為200系列J3、J5。
從表1中可以發(fā)現(xiàn)我們可以看到,J系列的鎳、鉻成分其實并沒特別大的差異,或者說遞增遞減的規(guī)律。但是從碳含量、銅含量來看,是最為明顯的。銅含量:J4>J1>J3>J2>J5,碳含量:J5>J2>J3>J1>J4,含碳量越高鋼材硬度越高,因此J1-J5硬度排列:J5>J2>J3>J1>J4。
整條熱軋生產(chǎn)線設(shè)備性能在設(shè)計時是按200系列J4和300系列304設(shè)計的,而200系列硬度高于300系列。在生產(chǎn)線設(shè)計時軋制品種考慮的不夠全面,設(shè)備性能提升預(yù)留量小。
二、F5減速機力矩計算:F5減速機設(shè)計安全系數(shù)1.75,減速機設(shè)計輸出最大力矩為171500N/m,減速機減速比1.75。
①
T(N/m)為電機力矩,E(V)為電樞電壓,I(A)為電樞電流,n(r/min)為電機轉(zhuǎn)速
F5軋機空轉(zhuǎn)時E=918V、I=60A、n=328 r/min
2019年10月份提取F5軋機電機數(shù)據(jù),空轉(zhuǎn)時:E=918V、I=60A、n=328 r/min。
軋制品種J5,軋制坯料規(guī)格620mm*160mm*10000mm,軋制成品規(guī)格620mm*2.0mm,拋鋼時F5軋機電機數(shù)據(jù):E=1000V、I=2877A、n=398 r/min。
通過2019年10月份提取F5軋機電機數(shù)據(jù)計算出的減速箱輸出力矩明顯小于設(shè)計軋制力矩。熱軋廠軋機控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲保存目前只能保存一個月的數(shù)據(jù),2019年的控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒有另外保存已無法提取,2019年F5減速機出現(xiàn)蹦齒問題后已對F5減速機降低軋制力保護齒輪箱,2019年10月份提取數(shù)據(jù)計算的減速箱輸出力矩不準確無實際對比意義。
三、減速箱設(shè)計分析:
F5減速機總重量14噸,減速機采用雙剖分結(jié)構(gòu)(見圖1),剖分線在上輸出齒輪軸中心線上,下輸出齒輪軸傳動側(cè)軸承底座焊接在箱體底板上(見圖5)、操作側(cè)軸承座在箱體上(見圖4),減速機為二級傳動,減速機軸承位未設(shè)計偏心套。
優(yōu)點:減速機雙剖分結(jié)構(gòu)簡單、重量相對三剖分結(jié)構(gòu)要輕、造價低。
缺點:減速機下輸出齒輪軸拆裝困難,需先將聯(lián)軸器法蘭拆除后才能降齒輪軸吊出,多次拆裝后軸承位磨損變形。減速機未設(shè)計偏心套在軋鋼廠現(xiàn)場無法對齒輪咬合進行調(diào)整。
四、減速箱返廠維修:
熱軋廠停產(chǎn)年修整機拆F5減速箱返廠維修,減速機到東力現(xiàn)場后拆開減速箱根據(jù)實際情況確定維修方案。
更換下輸出齒輪軸傳動側(cè)軸承座,下箱體底板安裝面銑3mm后補焊10mm鋼板,上下輸出齒輪軸操作側(cè)軸承座補焊6mm,補焊完成后對箱體進行退火拋丸處理。退火完成后下箱體底板補焊的鋼板銑掉4mm,上箱體結(jié)合面銑0.5mm、下箱體結(jié)合面銑2.5mm保證減速機輸出中心線高度,,上下箱體裝配后上鏜床重新鏜孔。
下箱體拋丸除銹后發(fā)現(xiàn)下輸出齒輪軸傳動側(cè)軸承座底座焊縫有明顯的裂紋,將焊縫用割槍吹掉后重新補焊,用長條筋板焊接加固,現(xiàn)場與東力技術(shù)專家分析是下輸出齒輪軸軸向竄動偏大造成焊縫開裂。
結(jié)束語
通過軋制品種變化、減速箱設(shè)計等方面的原因分析,得出F5軋機主減速機在設(shè)計時為降低成本設(shè)計安全系數(shù)偏小、減速機結(jié)構(gòu)設(shè)計不夠合理。
參考文獻
[1] 成大先? 主編? 機械設(shè)計手冊(第六版) 冶金工業(yè)出版社? ?2016年