黎曉勇
(中國石油獨山子石化分公司設(shè)備檢修公司煉油鉗工車間,新疆 獨山子 833699)
5×104t/a 硫磺回收及尾氣處理單元的制硫風(fēng)機K-101/A,B 是唐山清源環(huán)保機械公司提供,型號為D-260-41 的四級離心式鼓風(fēng)機,其作用是為制硫燃燒爐中的原料氣提供足量的空氣中O2,使H2S 燃燒后生成SO2的量滿足H2S/SO2接近于2,H2S 與SO2在爐中發(fā)生高溫反應(yīng)生成氣態(tài)硫磺,完成制硫過程并生產(chǎn)出合格的硫磺產(chǎn)品。
在裝置水聯(lián)運過程中,兩臺制硫風(fēng)機均出現(xiàn)軸承溫度偏高,潤滑油脂沿軸向溢出,并造成滾動軸承的燒損,嚴(yán)重影響二聯(lián)合裝置的正常生產(chǎn)。
根據(jù)制硫風(fēng)機滾動軸承燒損情況判斷,其原因有以下幾點:(1)滾動軸承潤滑不良;(2)滾動軸承軸向間隙不合適;(3)滾動軸承與軸及軸承盒的配合不符;(4)離心式鼓風(fēng)機工況設(shè)計不合適;(5)裝配間隙不當(dāng)或配件不合格。
對兩臺離心式鼓風(fēng)機K-101/A,B 進(jìn)行解體發(fā)現(xiàn):K-101/A 潤滑脂正常,軸承保持架損壞;葉輪口環(huán)徑向面均有磨損;K-101/B 潤滑脂正常,軸承保持架損壞、軸承內(nèi)圈抱軸,軸變色發(fā)藍(lán),葉輪口環(huán)徑向均有磨損,盤不動車。
圖1 K-101/B 滾動軸承燒損圖片
表1 檢修時對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了測量,數(shù)據(jù)如下:(單位:mm)
由表1 得:K-101A/B 軸承內(nèi)孔與軸的配合為(過盈配合)79.99-79.98 =0.01mm;K-101A 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合)170-169.98 =0.02mm;K-101B 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合)170-169.97 =0.03mm。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)和現(xiàn)象進(jìn)行分析,作者認(rèn)為廠家設(shè)計和制造存在問題,即原因(3)、(5)是造成故障的主要原因。
1.3.1 滾動軸承內(nèi)徑與實心軸配合過盈量的選擇和校驗
滾動軸承與軸采用過盈配合,其所需配合的過盈量與軸承載荷的大小,工作溫度以及軸的加工精度有關(guān)。
在載荷作用下,配合表面的凸點被壓平,在安裝前測得的軸徑和內(nèi)圈孔徑之差即為名義過盈量Δd 將略為減小,其有效過盈量ΔdY為:
式中,ΔdY為有效過盈量(μm);Δd 為測量的過盈量(μm);d 為軸承公稱內(nèi)徑(mm);A 為常數(shù),磨削軸A=3,精研細(xì)A=2。
在載荷作用下,內(nèi)圈材料在徑向受到壓縮,使內(nèi)圈在圓周方向脹大,因此,使配合比無載荷時為松。由此引起的過盈量的減小值近似為
式中,ΔdF為由載荷引起的過盈量的減小值(μm);B為內(nèi)圈寬度(mm);Fr為徑向載荷(N)。
如果軸承內(nèi)部溫度比軸承座周圍的溫度高ΔT(oC),則內(nèi)圈和軸在配合處溫度約為0.12ΔT,用軸承鋼制造軸承,由此溫差引起配合過盈量減小值ΔdT ≈0.0015ΔT·d(μm)。
為了防止內(nèi)圈和軸之間產(chǎn)生“打滑”現(xiàn)象,對于實心軸,內(nèi)圈承受旋轉(zhuǎn)載荷時,必須滿足ΔdY-ΔdF-ΔdT ≥0。
表2 K-101A/B 滾動軸承有效過盈量計算式中的相關(guān)數(shù)值
所以選用的名義過盈量可近似由下式計算:
=(79.98 +3)÷79.98×(0.08×10.23 +0.0015×75×79.98)=10.18(μm)=0.0102(mm)
結(jié)論:K-101A/B 軸承內(nèi)孔與軸的實際過盈量為0.01mm與理論校驗選擇的過盈值Δd 相符。
1.3.2 滾動軸承外圈直徑與軸承盒內(nèi)孔的過盈量的選擇和校驗
滾動軸承外圈與軸承盒內(nèi)孔多采用過渡配合,其所需配合與軸承載荷的大小、工作溫度以及軸承盒的加工精度有關(guān)。
表3 向心滾動軸承外圈與軸承盒配合公差帶標(biāo)準(zhǔn)(摘自:幾何量公差與檢測)
根據(jù)上表查得:K-101A/B 軸承外圈與軸承盒內(nèi)孔的配合選用φ170Js7/h6(±0.02/0-0.025)。
圖2 K-101A/B 軸承外圈與軸承盒內(nèi)孔配合公差帶圖
從圖2 可以計算出軸承外圈與軸承盒內(nèi)孔配合的極限公差值:
(1)最大間隙值=軸承盒內(nèi)孔上偏差-軸承外圈下偏差=+0.02-(-0.025)=0.045mm
(2)最小間隙值=軸承盒內(nèi)孔下偏差-軸承外圈上偏差=+0.02-0 =0.02mm
(3)最大過盈值=軸承盒內(nèi)孔下偏差-軸承外圈上偏差=-0.02-0 =-0.02mm
現(xiàn)場監(jiān)測K-101A/B 軸的工作溫度為105℃,軸承盒的工作溫度為48℃(軸承盒夾套內(nèi)走冷卻水);考慮到滾動軸承工作時的熱膨脹的影響,選擇(1)、(2)將軸承外圈與軸承盒內(nèi)孔配合的極限公差值控制在(間隙配合0.02 ~0.045mm);而實際K-101A 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合0.02mm),K-101B 軸承外圈與軸承盒的配合為(過盈配合0.03mm),不能滿足滾動軸承的運行工況。
結(jié)論:軸承盒內(nèi)孔直徑尺寸控制過小,造成軸承g(shù)ogn工作時的過盈量太大,嚴(yán)重影響滾動軸承的工作游隙,這也是造成滾動軸承燒損的主要原因。
(2)軸承盒內(nèi)孔與托架止扣的同軸度偏差上車床修正到0.02mm 以內(nèi)。
(3)將葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)的徑向直徑間隙由原1.2mm放大到1.6mm。
(1)改造后試車,效果很理想,順利通過了工藝驗收和考核期,各部監(jiān)測數(shù)據(jù)均為正常。
(2)通過上述措施的改造,消除了制硫風(fēng)機K-101/A,B 軸承故障,提高了設(shè)備的運行周期。