許 磊
(山西焦煤集團(tuán)西山煤電集團(tuán)官地礦,山西 太原 030000)
官地礦三水平為-1200~ -1026m,全煤順槽巷道沿3煤層底板布置,開(kāi)拓巷道主要為穿層施工。隨著開(kāi)拓延深,地壓增大,巷道變形加劇,巷道支護(hù)越來(lái)越困難。巷道圍巖的回縮量達(dá)到700~1100mm,底鼓量為200~700mm,返修周期為2~4個(gè)月。為了解決支護(hù)問(wèn)題,先后采取了加大錨桿和錨索直徑、提升支護(hù)材料材質(zhì)、增加讓壓圈達(dá)到錨桿和錨索耦合支護(hù)等技術(shù)措施,但效果不明顯。
官地礦目前錨桿(錨索)施工工藝主要為:鉆孔→利用錨桿(錨索)頂入樹(shù)脂藥卷→利用錨索鉆機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)頂推錨桿(錨索)→安裝完成進(jìn)行錨桿緊固加壓(錨索拉撥加壓)。
改進(jìn)后全長(zhǎng)錨固錨桿施工方法為:巷道頂部鉆孔施工完成后,用注漿管將樹(shù)脂藥卷頂推至孔底(圖1a),注漿(圖1b);注漿泵將混合后的水泥漿壓出至孔底,此時(shí)水泥漿將樹(shù)脂藥卷包圍,錨桿止塞在水泥漿壓力作用下后退至孔口,停止注漿,拔下注漿管,水泥漿呈現(xiàn)瞬時(shí)擬態(tài)穩(wěn)定性?huà)煸诳變?nèi)不落,插入帶錨桿止?jié){塞的鋪桿(圖1c)并旋轉(zhuǎn)頂入安裝,藥卷固結(jié),施加預(yù)緊力(圖1d);安裝第二根錨桿時(shí),隨注漿泵開(kāi)動(dòng),水泥漿瞬時(shí)實(shí)現(xiàn)高流通性,進(jìn)行注漿。4~6h后水泥漿凝固,實(shí)現(xiàn)預(yù)應(yīng)力全長(zhǎng)錨固。固結(jié)后注漿充填體包圍在錨桿桿體周?chē)そY(jié)錨桿桿體和巖體,具有高強(qiáng)度和高抗剪切能力。
圖1 預(yù)應(yīng)力全長(zhǎng)錨固錨桿支護(hù)順序圖
全長(zhǎng)錨固錨索施工方法為:巷道頂部鉆孔施工完成后,用安裝了防滲套的錨索自由端將樹(shù)脂藥頂推至孔底(圖2a),開(kāi)動(dòng)鉆機(jī)旋轉(zhuǎn)安裝鋪索。錨索安裝完成后在防滲套上安裝錨索注漿塞、托盤(pán),鎖具將注漿管從錨索托盤(pán)上小孔中穿出(圖2b),加壓錨索達(dá)到設(shè)計(jì)壓力。將注漿塞注漿管和注漿泵、注漿管連接,注漿(圖2c),4~6h后水泥漿凝固,實(shí)現(xiàn)預(yù)應(yīng)力全長(zhǎng)錨固。
圖2 預(yù)應(yīng)力全長(zhǎng)錨固錨索支護(hù)順序圖
采用該技術(shù)需要增加錨桿注漿塞、錨索注漿塞、錨索防滲套,但施工工藝除增加注漿環(huán)節(jié)外基本不變。
在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中,錨桿施工中頂推藥卷采用普通錨桿施工,系用錨桿直接頂入,相比使用注漿管封孔器頂入時(shí)間略短。注漿施工中由于注漿后需要漿液穩(wěn)定時(shí)間,加上注漿時(shí)間共需增加3.1min/根。
在錨索施工過(guò)程中,由于安裝錨索防滲套可以由施工人員提前準(zhǔn)備,不影響整個(gè)工序和施工工藝時(shí)間,注漿時(shí)間同樣也可以滯后施工進(jìn)行,因此可以在工藝施工時(shí)間中不考慮,故錨索施工時(shí)間可以看作不變。
在整個(gè)施工過(guò)程中,由于人員素質(zhì)不同,施工熟練程度不同,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間和施工效率差距很大。但是針對(duì)同一施工群體,工藝變化和時(shí)間調(diào)整通過(guò)組織協(xié)調(diào)對(duì)整個(gè)施工基本沒(méi)有影響。
在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程當(dāng)中所需混凝土漿液要求具有較高的流通性,以方便進(jìn)行泵送;在注入鉆孔后要求漿液不能流出,要求漿液具有較高的抗流掛性能;根據(jù)支護(hù)要求,漿液凝固后要有比較低的收縮率和比較高的抗壓、抗剪抗劈裂強(qiáng)度。而其中漿液的抗流掛性能和流通性又是矛盾的,基于此,提出擬態(tài)瞬時(shí)穩(wěn)定性原則,即所配漿液具有擬態(tài)瞬時(shí)穩(wěn)定性。當(dāng)漿液靜止不受壓力時(shí)具有假性凝固狀態(tài),能夠掛在注漿孔中不掉落;當(dāng)漿液受到壓力時(shí),能夠瞬時(shí)恢復(fù)較高的流通性,使用注漿管輸送時(shí)阻力基本忽略不計(jì)。
漿液的擬態(tài)瞬時(shí)穩(wěn)定性試驗(yàn)采用流通法進(jìn)行,用Φ3mmPU管配合血壓計(jì)橡皮球、直尺進(jìn)行檢測(cè)。把攪拌好的水泥漿接在PU管下方,握動(dòng)橡皮球排出空氣,松開(kāi)皮球,觀察漿液被吸附的上升高度,檢驗(yàn)其流通性。用475mm筒形紙杯作為試驗(yàn)器具模擬鉆孔。將漿液注入紙杯用刮刀抹平,然后停留1min,將紙杯倒轉(zhuǎn),然后測(cè)量杯內(nèi)漿液下沉量,作為其抗流掛性指標(biāo)。通過(guò)試驗(yàn)可以看出:普通混凝土漿液隨著隨水灰比的增大其黏度降低,流通性加大,無(wú)法兼顧抗流掛性和流通性。而全錨漿液[混凝土漿液采用525水泥,硅粉(3%~6%)、PVA纖維(0.1%~0.22%)、有機(jī)改性砂漿增稠劑(0.4%~0.6%)、改性聚丙烯酰胺Y15010增稠劑10.2%~0.3%)、聚乙烯醇PVA1799(0.25%~0.36%)、聚乙烯醇PVA2088(0.3%~0.4%)]在特定水灰比情況下,具備了擬態(tài)瞬時(shí)穩(wěn)定性,能夠兼顧抗流掛性和流通性?xún)身?xiàng)指標(biāo)。全錨漿液最優(yōu)水灰比為0.8~0.85。
由全錨注漿試塊和普通混凝土漿液試塊抗壓試驗(yàn)可以得出:由于PVA纖維的摻入,試件的抗壓強(qiáng)度具有較好的提升,同時(shí)韌性增加,基本保持受壓一開(kāi)裂一破壞過(guò)程。而普通混凝土在達(dá)到極限載荷時(shí),通常都是脆性破壞。
由于PVA纖維的摻入可以有效提高全錨漿液的抗折性能,因此相較素混凝土漿液可以有效地防止黏結(jié)破壞,全錨錨桿的抗剪能力相當(dāng)于節(jié)理抗剪強(qiáng)度和錨桿抗剪強(qiáng)度之和,使錨固巖體的承能力可以得到顯著提高。
針對(duì)官地礦實(shí)際情況,選擇在南三采區(qū)皮帶下山進(jìn)行支護(hù)試驗(yàn)。試驗(yàn)段巷道為穿層布置,主要為頂板-底板-煤層。3煤在全區(qū)發(fā)育,為瀝青~弱玻璃光澤,視密度為1.35t/m3,抗壓強(qiáng)度為18.5MPa,厚層狀,賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。
圖3 巷道支護(hù)斷面圖
巷道斷面形狀為直墻半圓拱形,凈尺寸為:墻高1800mm,拱高2500mm,凈寬5000m,巷道支護(hù)斷面圖如圖3所示。支護(hù)方式為:巷道采用Φ22mm×2800mm的高位讓壓應(yīng)力顯示錨桿,底腳采用Φ22mm×2800mm高強(qiáng)蛇形錨桿;每套錨桿采用2卷K2570的樹(shù)脂錨固劑,錨桿盤(pán)采用護(hù)頂面積較大的高強(qiáng)方形200mm×200mm×10mm托盤(pán);錨桿間排距為1700mm×900mm,巷道全斷面使用Φ12mm圓盤(pán)加工而成的鋼梯。頂板錨桿的安裝應(yīng)力為8t,幫部錨桿的安裝應(yīng)力為4t。金屬網(wǎng)采用Φ6mm盤(pán)圓編織的鋼筋經(jīng)緯網(wǎng),金屬網(wǎng)規(guī)格:長(zhǎng)×寬=2000mm×1100mm(網(wǎng)孔為80mm×80mm),金屬網(wǎng)搭接量為80mm,網(wǎng)扣間距不大于160mm,采用1#鍍鋅鋅鐵絲雙股雙排扣菱形綁扎,混凝土標(biāo)號(hào)為C20,噴厚為100mm。
加扣間距不大于160采用鋅鐵絲雙股雙排扣,錨索類(lèi)型為Φ22mm×5000mm低松弛鋼絞線(xiàn)錨索,每套錨索采用3卷K2570的樹(shù)脂錨固混凝土標(biāo)劑,錨索托盤(pán)為300mm×300mm×12mm的高強(qiáng)球形托盤(pán),錨索間排距為1700mm×900mm,錨索的安裝應(yīng)力為12t。
錨桿、錨索的布置方式為:在巷道正中布置一根錨索,再分別向兩側(cè)850mm處各布設(shè)一根錨桿然后再依次向兩側(cè)布置錨索。錨桿、錨索要求間隔布置,間距為850mm,錨桿、錨索要盡量打在鋼梯孔內(nèi),錨索外露長(zhǎng)度不大于250mm。
共布置8個(gè)觀測(cè)斷面,觀測(cè)斷面間距15m,其中使用全長(zhǎng)錨固技術(shù)巷道4個(gè)測(cè)點(diǎn),未使用全長(zhǎng)錨固巷道4個(gè)測(cè)點(diǎn)。在每個(gè)觀測(cè)斷面的正頂錨桿及兩幫兩根錨桿上,分別安裝應(yīng)力監(jiān)測(cè)壓力表一個(gè),觀測(cè)錨桿應(yīng)力變化及巷道收斂變形情況,觀測(cè)周期每5d一次,觀測(cè)從2017年8月10日到2017年10月15日,共觀測(cè)65d,記錄錨桿應(yīng)力表數(shù)據(jù)及巷道收做變形情況,并制作錨桿應(yīng)力變形曲線(xiàn)及巷道收斂變形曲線(xiàn)。根據(jù)觀測(cè)情況可以看出,采用預(yù)應(yīng)力全長(zhǎng)錨固支護(hù)的巷道,在觀測(cè)期內(nèi),錨桿應(yīng)力變化不大,且各錨桿間應(yīng)力大致平衡,觀測(cè)65d巷道最大兩幫收斂變形量為200mm,最小變形量160mm,頂板最大下沉量為200mm,最小下沉量為160mm,巷道收斂變形較小,支護(hù)效果明顯。
(1)預(yù)應(yīng)力全長(zhǎng)錨固錨桿、錨索的施工相較于煤礦原有錨桿、錨索施工,除增加注漿設(shè)備和工序外,其他設(shè)備、材料施工工藝變化不大。其中錨桿施工中只增加一道注漿工序,能在施工中影響時(shí)間;而錨索施工由于注漿可以滯后,對(duì)施工時(shí)間影響不大?,F(xiàn)場(chǎng)施工,沿用原鉆孔尺寸,鉆具材料不變,工作量少,施工簡(jiǎn)單。
(2)在普通硅酸鹽525水泥中摻入適量添加劑,在水化作用下形成無(wú)機(jī)-有機(jī)薄膜包圍水泥分子,在周?chē)纬删W(wǎng)狀結(jié)構(gòu),改變水泥漿液物理性質(zhì),形成高流通瞬時(shí)擬態(tài)穩(wěn)定性水泥漿液。當(dāng)水泥漿液在注漿管中輸送時(shí)具有高流通性,當(dāng)漿液停止輸送時(shí)具備瞬時(shí)穩(wěn)定狀態(tài),表現(xiàn)為掛在注孔壁上不再流動(dòng),當(dāng)再次啟動(dòng)注漿泵時(shí),水泥漿液馬上又轉(zhuǎn)變?yōu)楦吡魍ㄐ?。漿液凝固時(shí),漿液中加的硅粉和PVA纖維可以有效提高固結(jié)體強(qiáng)度,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(3)從施工后觀測(cè)結(jié)果可看出:使用全長(zhǎng)錨固支護(hù)后,在觀測(cè)期內(nèi),錨桿應(yīng)力變化不大,且各錨桿間應(yīng)力大致平衡,觀測(cè)65d巷道最大兩幫收斂變形量為200mm,頂板最大下沉量為200mm,卷道收斂變形較小,支護(hù)效果明顯。
綜上所述,預(yù)應(yīng)力全長(zhǎng)錨固支護(hù)技術(shù)施工簡(jiǎn)單,成本低廉,能夠滿(mǎn)足大采深、高地壓、高應(yīng)力復(fù)雜條件下的軟巖巷道支護(hù)。