孫建立
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司, 河北 唐山 063210)
某鋼廠努力打造高級別汽車用鋼生產(chǎn)平臺,鐵水脫硫是該平臺的首要工序。生產(chǎn)高級別汽車用鋼,對硫的要求較高,需要對鐵水進行深脫硫處理,KR脫硫攪拌法的脫硫效果好,可以滿足上述工藝條件的需求。KR攪拌脫硫法具有良好的脫硫動力學條件,適用于大批量穩(wěn)定生產(chǎn)超低硫鐵水。其脫硫劑為m(CaO)和 m(CaF2)采用 9∶1 的比例配置,廉價易得,而且易于儲存,脫硫效果好。因此,該汽車用鋼的鐵水預(yù)脫硫設(shè)備可以持續(xù)、低成本地得到低硫甚至超低硫鐵水。
CaO系脫硫劑與鐵水中的硫發(fā)生如下反應(yīng):
由于CaO的脫硫產(chǎn)物中含有O2-離子,所以當鐵水中含有Si等強脫氧元素時,將與游離O2-離子發(fā)生反應(yīng)。其中a代表式(2)中各物質(zhì)的活度。
由于CaO與CaS相互間的溶解度很小,故可以認為 aCaO≈aCaS≈1。取 a2CaO·SiO2=1,且 aSi≈[Si],則 K1可表示為:
該反應(yīng)平衡常數(shù)為式中:活度系數(shù)fs可表示為:
式中為相互作用系數(shù),該鋼廠脫硫入站溫度為1280~1450℃,平均為1390℃,在該溫度下[C]、[Si]、[Mn]、[P]分別為鐵液中 S、C、Si、Mn、P 的質(zhì)量分數(shù)。根據(jù)式(4)和該鋼廠鐵水條件,可計算出活度系數(shù)。由式(3)可計算出,使用CaO脫硫劑,在1380℃條件下平衡時,鐵水硫可降至0.0001%以下。
脫硫動力學條件為:高溫、高堿度、低(FeO)含量和爐渣良好的流動性[3]。而該鋼廠大型高爐和“一罐到底”技術(shù)使得鐵水溫度更高[4],平均到站鐵水溫度可以達到1390℃,更有利于KR攪拌法脫硫。
KR攪拌脫硫是汽車用鋼生產(chǎn)平臺的首要工序,該鋼廠現(xiàn)有四座300 t KR脫硫裝置,鐵水100%脫硫,可將鐵水中硫降至0.0020%以內(nèi)。
KR攪拌法的工作原理是通過控制攪拌頭在鐵包中的攪拌時間、攪拌速度和攪拌深度,使脫硫劑與鐵水充分均勻混合,以快速發(fā)生反應(yīng)脫去鐵水中的硫。
脫硫劑備料系統(tǒng)包括脫硫劑運輸槽車、上引式BCD倉式氣力輸送泵、脫硫劑料倉、鋁渣料倉;加料系統(tǒng)包括脫硫劑稱量斗、稱量斗卸料閥、受料溜槽、加料溜槽、脫硫劑加料用伸縮溜槽;攪拌系統(tǒng)包括攪拌頭、攪拌頭升降及旋轉(zhuǎn)設(shè)備、攪拌頭更換小車、攪拌頭存放架;扒渣系統(tǒng)包括扒渣機、撈渣機、吹渣機、渣罐;行走系統(tǒng)包括天車、鐵包傾翻臺車、渣罐運輸車;除塵系統(tǒng)包括料倉脈沖清潔式布袋除塵器、KR罩、KR活動煙罩、扒渣罩、KR除塵翻板、扒渣翻板等。
該鋼廠采用的脫硫劑為 m(CaO)∶m(CaF2)為 9∶1的混合料。脫硫劑的主要活性物質(zhì)為CaO,在脫硫過程中,脫硫劑中所含的SiO2易與CaO表面形成致密的2CaO·SiO2,該物質(zhì)既阻礙了CaO發(fā)揮脫硫效果,又阻礙了脫硫產(chǎn)物向外擴散,因此,為了避免致密性2CaO·SiO2的生成,脫硫劑需要SiO2越低越好,降低脫硫劑粒度以增大反應(yīng)界面積,并且在脫硫劑中加入CaF2也可以防止致密2CaO·SiO2的生成。
該鋼廠脫硫工序流程見圖1所示。該流程按照工序服從原則設(shè)計,從鐵水進脫硫工位到出脫硫工序,各個操作崗位都在主操作員的控制下,有專人負責,以確保各工序的質(zhì)量達標。
圖1 脫硫工序流程圖
以高級別汽車板為例,統(tǒng)計了20包生產(chǎn)實績數(shù)據(jù),由表1可見該設(shè)備脫硫效果較好,可將鐵水硫降至0.0020%以下,并且在該鐵水條件下,脫硫劑的消耗也控制在比較合理的范圍內(nèi)。作為汽車用鋼冶煉的首要工序,KR攪拌脫硫可以使鐵水硫含量達到要求。
表1 KR鐵水脫硫?qū)嵖兗盎亓蚪y(tǒng)計數(shù)據(jù)表
該鋼廠所使用的攪拌頭為帶澆注耐火材料的四葉攪拌頭,中心通空氣冷卻,重6.5 t。新攪拌頭正常轉(zhuǎn)速100~120 r,舊攪拌頭最大轉(zhuǎn)速150 r。攪拌頭耐材高度為1000 mm,下底直徑1268 mm,上底直徑1440 mm,金屬件與耐材總高度4440 mm。現(xiàn)用攪拌頭壽命一般在200余次。
攪拌頭的作業(yè)方式為間歇式作業(yè),間歇式作業(yè)帶來的急冷急熱極易損壞攪拌頭。攪拌頭工作條件惡劣,既要承受高溫鐵水和黏渣帶來的急劇沖刷與浸透侵蝕,又要承受間歇式工作帶來的急冷急熱對攪拌頭的熱應(yīng)力損傷。通過對攪拌頭使用過程的觀察與分析,攪拌頭的損壞主要集中在葉片端部,攪拌軸只有輕微的攪拌磨損和黏渣侵蝕。如圖2所示,攪拌頭的主要損壞方式有頂部黏渣、侵蝕、葉片剝落、熔損孔眼、剝落凹坑、裂紋溝槽、棱邊磨損、龜裂等。圖3所示為現(xiàn)場正在使用的攪拌頭。通過對使用后攪拌頭拆除過程的觀察發(fā)現(xiàn),在未完全破損的攪拌葉棱角部位裂紋比較集中,鐵水通過裂紋向深處滲透,并在金屬芯與耐火材料工作層之間沿結(jié)合面擴展,向攪拌葉的迎鐵面、背鐵面和側(cè)端面擴展,尤其是在攪拌葉側(cè)端面,攪拌葉金屬芯已基本被鐵水覆蓋,從而降低了攪拌頭復(fù)合結(jié)構(gòu)體的整體性,加劇了工作襯的結(jié)構(gòu)剝落。由此可見,龜裂與滲透是導(dǎo)致攪拌頭最終破損的主要原因。
圖2 攪拌頭破損形式示意圖
圖3 現(xiàn)場生產(chǎn)攪拌頭圖片
攪拌頭的損壞機理一般認為是:應(yīng)力毀壞、鐵水磨損和化學侵蝕[5]。應(yīng)力包括熱應(yīng)力、機械應(yīng)力和結(jié)構(gòu)應(yīng)力,攪拌頭在不同鐵水溫度下的冷熱不均,以及攪拌扭矩帶來的力學沖擊等都會對攪拌頭造成不同程度的損壞;鐵水磨損主要是攪拌器插入鐵水中旋轉(zhuǎn)攪拌時,因克服鐵水阻力與旋轉(zhuǎn)狀況下鐵水的沖刷造成的磨損;化學侵蝕是在高溫條件下,鐵水、熔渣對攪拌器澆注層的化學侵蝕。
根據(jù)攪拌頭損壞原因分析,設(shè)計合理的攪拌頭結(jié)構(gòu),合理配比耐火材料種類和數(shù)量,采取提高抗熱震性、抗沖刷性和整體致密性的有關(guān)技術(shù)措施的改進,延長烘烤時間,可將攪拌頭在使用前插入鐵水中進行熱浸透,會使攪拌頭壽命得到大幅度提高,滿足了100%脫硫生產(chǎn)的要求。
該KR攪拌脫硫設(shè)備可以將鐵液中的平均S含量(質(zhì)量分數(shù))穩(wěn)定地控制在0.0020%以下,而全流程終點硫的控制主要取決于后續(xù)工序的回硫量。由大量統(tǒng)計數(shù)據(jù)可得,轉(zhuǎn)爐出鋼后平均回硫量為0.0048%。對于KR脫硫裝置回硫量的計算,以某包鐵水為研究對象,該包鐵水為300 t,硫的脫除量為0.04627%,總回流量為0.0032%,假設(shè)渣的扒除率為95%,轉(zhuǎn)爐條件下計算出硫的分配,可以算出殘渣的回硫量。
減少KR殘渣和廢鋼、渣料等輔助材料帶入的硫,以及適當提高脫磷爐渣堿度以增大硫的分配比,是減少鋼液回硫的關(guān)鍵。在脫硫位,脫硫后扒渣是防止回硫的必要措施,嚴格扒渣操作,將后渣的扒除率大于95%是防止回硫的關(guān)鍵措施。
通過脫硫熱力學與動力學分析,可得脫硫的條件為:高溫、高堿度、低氧化性和適當?shù)脑俊?/p>
該裝置可將鐵水中硫降至0.0020%以內(nèi),鐵水平均處理時間為35 min,平均溫降為26℃,完全可以滿足高級別汽車用鋼生產(chǎn)對于鐵水硫的要求。
設(shè)計合理的攪拌頭結(jié)構(gòu),合理配比耐火材料種類和數(shù)量,采取提高抗熱震性、抗沖刷性和整體致密性的有關(guān)技術(shù)措施的改進,延長烘烤時間,可將攪拌頭在使用前插入鐵水中進行熱浸透,會使攪拌頭壽命得到大幅度提高。
全流程終點硫的控制主要取決于后續(xù)工序的回硫量,增大KR脫硫后的扒渣量,減少廢鋼、渣料等輔助材料帶入的硫,適當增大脫磷爐渣堿度,增大硫的分配比,是減少半鋼回硫的關(guān)鍵。