胡小扣,楊國慶,戚義龍,樊晶瑩
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼2×380 m2燒結(jié)為2×4000 m3高爐提供72%比例的用料,燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定性對高爐冶煉有著直接的影響,特別是燒結(jié)礦堿度的穩(wěn)定性直接關(guān)系到高爐渣系穩(wěn)定、增鐵節(jié)焦及高爐穩(wěn)定順行的效果,實踐經(jīng)驗證實燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率每提高10%,高爐焦比可降低1%,產(chǎn)量提高 1.5%。因此燒結(jié)礦堿度的合格率燒結(jié)生產(chǎn)的重要技術(shù)指標,提高燒結(jié)礦堿度的穩(wěn)定性、改善燒結(jié)礦質(zhì)量是燒結(jié)生產(chǎn)的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
在燒結(jié)礦生產(chǎn)過程中,影響燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定的因素較多,主要為原、燃料成分的穩(wěn)定性,配料工序的配料精度以及燒結(jié)內(nèi)部調(diào)整控制等[1]。本文對380 m2燒結(jié)提高燒結(jié)礦R合格率的影響因素、技術(shù)強化措施以及效果進行論述。
燒結(jié)混勻礦質(zhì)量的穩(wěn)定性是燒結(jié)成分控制穩(wěn)定的前提。近年來通過配礦小組的聯(lián)動攻關(guān),在傳統(tǒng)鐵礦石液相成礦的理論基礎(chǔ)上,建立以液相量、液相流動指數(shù)、液相冷凝固結(jié)強度(粘結(jié)相強度)指導(dǎo)鐵礦石燒結(jié)配礦的優(yōu)化,實現(xiàn)從一般配礦技術(shù)邁進到“兼顧鐵礦石資源量、化學(xué)成分及成本,同時依據(jù)鐵礦石高溫特性進行配礦”的較為先進配礦技術(shù),減少了燒結(jié)配礦的盲目性。同時通過對混勻礦造堆成分和實際成分的吻合性逼近規(guī)范化控制,同時減少堆間配礦成分的差異,在料廠混勻造堆工藝基本一致的情況下,實現(xiàn)混勻礦各堆SiO2實績值實現(xiàn)長期穩(wěn)定、適度平滑調(diào)整過渡,對應(yīng)的混勻礦SiO2檢驗值保持與實績值的較好吻合,混勻礦δnSiO2呈明顯的降低趨勢,其偏差逐步逼近0.10的歷史最好水平(圖1和圖2所示)。
圖1 燒結(jié)礦R合格率及混勻礦硅偏差趨勢
圖2 各堆混勻礦SiO2實績值和檢驗值趨勢
因總體燒結(jié)熔劑成分相對穩(wěn)定,內(nèi)部操作主要考慮以下因素對燒結(jié)礦R±0.05合格率的影響,故以燒結(jié)混勻礦SiO2質(zhì)量情況、內(nèi)部配比操作調(diào)整、上料量的穩(wěn)定性、燒結(jié)過程重點溫度控制的穩(wěn)定性、以及高爐入爐比例的穩(wěn)定性等因素,進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析,其分析結(jié)果如表1所示。根據(jù)VIPj>1即認為xj在解釋因變量時具有重要作用的原則,混勻礦SiO2偏差,入爐比偏差,上料量偏差,終點穩(wěn)定性偏差,返礦比偏差在解釋因變量集合時具有重要作用。其中混勻礦SiO2偏差在解釋因變量集合時具有最重要的作用。
表1 變量投影重要性指標VIPj
通過不斷對混勻礦換堆操作的跟蹤調(diào)優(yōu),實現(xiàn)程序化固化操作,以換堆變料成分動態(tài)跟蹤、調(diào)和計算以及根據(jù)檢驗成分動態(tài)修正調(diào)整為核心的控制策略(見圖3),達到換堆過程燒結(jié)礦R控制的平滑過渡,進一步減少了換堆過程的質(zhì)量控制波動,實現(xiàn)燒結(jié)礦R偏差控制的明顯降低(圖略)。
圖3 混勻礦換堆程序化控制
在原有燒結(jié)配料基礎(chǔ)自動化控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,開發(fā)配料系統(tǒng)的均衡料流模型控制,實現(xiàn)平滑變料,同時有效消除PID的調(diào)節(jié)死區(qū),達到燒結(jié)均衡布料及穩(wěn)定燒結(jié)上料總量及過程的無擾動控制。具體的控制原理(圖略)。通過控制燒結(jié)上料量變動偏差值由原來的0.08降低至0.03左右,其效果見圖4,同時也促進了燒結(jié)過程控制穩(wěn)定性的提高,有效降低了原來頻繁變料及過程控制的不穩(wěn)定性對燒結(jié)配料及燒結(jié)礦R的影響。
高爐用料結(jié)構(gòu)頻繁變化會導(dǎo)致燒結(jié)外返成分波動,特別是生礦相對比例的波動,直接對外返礦綜合成分產(chǎn)生影響。同時因生礦在當前燒結(jié)溫度水平條件下不能有效礦化,其通過燒結(jié)→部分被液相包圍→破碎過程的解析剝離→篩分→返礦→燒結(jié)的循環(huán)過程,燒結(jié)過程的均質(zhì)性有所惡化,且其與液相接觸面積增加,其粘結(jié)程度較差,因應(yīng)力的差異在破碎的過程中易從其接觸面斷裂,被剝離出的生礦量也相對增加。
圖4 燒結(jié)機速及上料總量變動偏差
通過燒結(jié)系統(tǒng)操作控制優(yōu)化,不斷降低高爐外返的循環(huán)量[2],同時圍繞R及高爐用料目標值執(zhí)行,形成穩(wěn)定R與穩(wěn)定高爐入爐結(jié)構(gòu)良性呼應(yīng),減少因高爐用料結(jié)構(gòu)頻繁變化而導(dǎo)致成分波動,改善燒結(jié)質(zhì)量均質(zhì)化條件,促進燒結(jié)礦R的穩(wěn)定控制。
引入大宗物料給料量“臨界值”控制和調(diào)和控制管理,其給料最大最大允許波動量由式1給出;混勻礦使用多給料設(shè)備運行(4-5個);混勻礦及返礦大宗物料倉重失重非進料時段自動跟蹤比較;各物料累計重量值平滑累計與1H-1皮帶秤累計值容忍誤差跟蹤預(yù)警;在容忍誤差內(nèi)混勻礦給料設(shè)備分配比調(diào)和逼近最小誤差。同時在此基礎(chǔ)上進一步加強燒結(jié)配料秤的合理維護管理。
式1
表2 燒結(jié)礦R±0.05合格率及燒結(jié)礦入爐比偏差
制定燒結(jié)礦堿度中值控制、理論計算與實際值趨勢管理:燒結(jié)礦堿度調(diào)控遵循“高硅低堿、低硅高堿”,正常情況下,根據(jù)燒結(jié)礦 SiO2平均值及燒結(jié)礦堿度控制標準,如燒結(jié)礦 SiO2高于平均值,堿度按中下限控制,反之堿度按中上限控制,保證燒結(jié)礦 CaO穩(wěn)定適當?shù)膮^(qū)間。
通過對熔劑粒級、生灰配比以及布料九輥轉(zhuǎn)速進行合理的控制,在滿足900 mm超厚料層內(nèi)粒級合理的偏析度,同時必須考慮燒結(jié)礦R在料層高度方向的合理偏析,使其向均質(zhì)化趨勢發(fā)展(見圖5)。
圖5 九輥轉(zhuǎn)速與料層偏析度關(guān)系
圖6 控制后的燒結(jié)礦R料層內(nèi)偏析情況
通過上述技術(shù)手段的合理運用,馬鋼380 m2燒結(jié)機燒結(jié)礦R±0.05合格率呈現(xiàn)明顯的上升趨勢,其由18年平均75.66%上升至當前平均82.06%水平,合格率提高幅度達6.40%;同時燒結(jié)礦入爐比波動偏差由原來的1.01降低至當前的0.63左右(見圖6)。實現(xiàn)燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定提升的同時,同時為高爐用料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定形成良好支撐。