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      數(shù)控機床主軸反饋系統(tǒng)實用案例分析

      2019-09-11 12:18:24
      設(shè)備管理與維修 2019年8期
      關(guān)鍵詞:反饋系統(tǒng)脈沖數(shù)數(shù)控系統(tǒng)

      楊 愷

      (中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司,黑龍江哈爾濱 150066)

      0 引言

      分析數(shù)控機床主軸反饋系統(tǒng)作用和主軸反饋系統(tǒng)故障實例,找出故障原因和維修方法。

      1 主軸反饋系統(tǒng)作用

      現(xiàn)在的數(shù)控機床通常需要對主軸位置進行控制,區(qū)別于主軸電機的編碼器,安裝有獨立的編碼器,功能如下:①檢測主軸轉(zhuǎn)速;②實現(xiàn)主軸準停;③實現(xiàn)主軸分度;④實現(xiàn)每分鐘進給;⑤實現(xiàn)每轉(zhuǎn)進給;⑥實現(xiàn)剛性攻絲[1]。

      2 主軸反饋系統(tǒng)故障

      2.1 主軸編碼器聯(lián)軸器松動

      STC-1000 五軸加工中心,數(shù)控系統(tǒng)是SIEMENS 840D PL,主軸獨立編碼器為HEIDENHAIN ROD1030。

      自動運行程序時,主軸轉(zhuǎn)速達不到指令值(1000 r/min),并且顯示的轉(zhuǎn)速值波動很大,機床并不報警,但程序不能向下執(zhí)行。

      主軸的實際轉(zhuǎn)速由編碼器ROD1030 檢測,速度值波動大,起初懷疑信號傳輸電纜有問題,打開電纜接頭,內(nèi)部很干凈,沒有污染。在各個速度下運轉(zhuǎn)主軸,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速低于200 r/min 時,實測轉(zhuǎn)速能達到指令值,高于200 r/min,實測轉(zhuǎn)速逐漸波動,并且與指令值差距越來越大。因此判斷編碼器沒有故障,只是存在“丟轉(zhuǎn)”的情況。檢查編碼器與主軸的連接情況,該編碼器通過一個彈性聯(lián)軸節(jié)與主軸旋轉(zhuǎn)部件連接,編碼器的軸插進聯(lián)軸器的孔內(nèi),徑向一個頂絲頂住編碼器軸。發(fā)現(xiàn)頂絲已經(jīng)松動,擰緊后,主軸轉(zhuǎn)速顯示正常,程序運行正常。

      因為之前編碼器與主軸發(fā)生了不同步轉(zhuǎn)動,主軸定向位置已經(jīng)改變。不能進行自動換刀,通過調(diào)整主軸參數(shù)〔34090〕,恢復(fù)主軸正常定向位置。該故障是因為編碼器與主軸的連接不緊,低速時聯(lián)軸器與編碼器軸的摩擦力能夠保證編碼器不“丟轉(zhuǎn)”,一旦主軸速度提高,編碼器與主軸不能同步,就出現(xiàn)故障。

      2.2 主軸編碼器光柵進油污染

      THK46100 加工中心,數(shù)控系統(tǒng)FANUC 18M,主軸獨立編碼器:FANUC Positioncoder Unit A860-0309-T302。

      機床自動換刀時主軸定向位置不正常,導(dǎo)致?lián)Q刀不能完成。機床多次執(zhí)行主軸定向指令,發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)動的速度不正常,比較慢,而且主軸每次停止時的位置都不一樣。

      首先懷疑編碼器與主軸連接不好,編碼器軸與主軸采用鍵連接,檢查沒有問題。反饋電纜外觀完好沒有破損,與電機動力線距離較遠,不太可能是電磁干擾。因此決定檢查一下編碼器本身,拆下編碼器后,打開外殼,發(fā)現(xiàn)編碼器內(nèi)部有大量的油,使用酒精徹底清潔后,安裝好編碼器,主軸定向功能正常。再使用NC 參數(shù)4077 調(diào)整定向位置,保證ATC(AUTO TOOL CHANGE,自動換刀)功能順利完成。

      該故障是因為主軸編碼器受到污染,導(dǎo)致反饋信號不正常,主軸的定向功能不能正常執(zhí)行。多數(shù)主軸編碼器使使用光電原理工作的,對污染比較敏感,要注意防范。

      2.3 主軸編碼器插頭進切削液污染

      數(shù)控車床CK6185,數(shù)控系統(tǒng)SIEMENS 810D,機床主軸發(fā)生不受控的轉(zhuǎn)動,速度較慢。該機床的控制面板上有控制主軸正反轉(zhuǎn)的按鈕,起初懷疑是按鈕故障導(dǎo)致主軸旋轉(zhuǎn),經(jīng)過檢查,按鈕沒有問題。機床在手動和使用指令控制主軸旋轉(zhuǎn)時,均能正常轉(zhuǎn)動。故障現(xiàn)象出現(xiàn)時也沒有規(guī)律,只是速度較慢,且機床沒有報警。

      該機床主軸安裝有獨立編碼器,用于主軸定位,德國海德漢產(chǎn)品ROD486。使用儀器檢測編碼器,信號指標正常。我們斷開編碼器與后續(xù)電纜的連接插頭,發(fā)現(xiàn)插頭內(nèi)部進入了切削液。使用壓縮空氣吹干插頭內(nèi)的切削液,重新連接,機床的故障沒再出現(xiàn)。

      海德漢的編碼器的電纜通常不是一根電纜直接連到電氣柜內(nèi)部,一般都有一個圓形接頭,見圖1。

      該接頭有一定的防水能力,但長時間浸泡,液體還是會進入接頭內(nèi)部。電纜可能是12芯或17 芯,有直流5 V的電源線,很多是低壓高頻的數(shù)據(jù)線,這些線之間的短路或?qū)Φ氐亩搪?,會造成比較奇怪的故障現(xiàn)象,短路的情況不同,故障現(xiàn)象也不一致,通常讓維修人員難以理解。檢查數(shù)據(jù)電纜接頭進水是比較簡單易行的,可以在類似的故障發(fā)生時先進行,避免維修過程走彎路,耽誤時間。

      圖1 電纜接頭

      2.4 主軸編碼器損壞

      (1)VDF800 數(shù)控車,數(shù)控系統(tǒng)是SIEMENS 810M,主軸編碼器在一次事故中碰撞損壞,機床報警:2260 Control loop spindle hardware.損壞的編碼器為西門子6FX2001-2CB02 PPR1024。因為沒有同型號編碼器更換,采用西門子6FX2001-2CF00 PPR5000 替代。2 個編碼器的外形尺寸完全一樣。

      安裝新編碼器后,機床報警消除,但運轉(zhuǎn)時主軸的實際轉(zhuǎn)速與指令要求不一致。這是因為2 個編碼器的PPR 值(每轉(zhuǎn)脈沖數(shù))不一致,機床參數(shù)與新編碼器不匹配導(dǎo)致。更改機床參數(shù)4590 和4591。

      改參數(shù)步驟:①按操作鍵;②輸入密碼:1111;③按下軟鍵[DIAGNOSIS];④按向右擴展鍵〉;⑤按下軟鍵[NC MD];⑥按下軟鍵[SPINDLE DATE];⑦使用方向鍵找到參數(shù)4590、4591;⑧2 個參數(shù)原值是1024,改成5000。改完參數(shù)后,機床恢復(fù)正常。

      (2)SIP5000 機床是一臺立式鏜床,數(shù)控系統(tǒng)是SIEMENS 840D PL,在一次故障中,主軸編碼器損壞,編碼器是HEIDENHAIN ROD486 1024,因為沒有同型號備件,我們用HEIDENHAIN ROD486 2500 更換。2 個編碼器的外形尺寸完全一樣。

      因為損壞的編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)(PPR)是1024,而替換編碼器是2500,所以需要更改相應(yīng)的參數(shù)。

      在START UP 菜單里找到主軸參數(shù),參數(shù)31020[1]:1024 改為2500;參數(shù)36918 :1024 改為2500。重新啟動機床,參數(shù)生效,轉(zhuǎn)動主軸沒有問題。但是主軸定向位置不正,不能換刀,需要通過主軸參數(shù)34090 調(diào)整定向位置。完成定向調(diào)整后,機床恢復(fù)正常。

      2.5 更換主軸編碼器注意事項

      (1)替代編碼器與原編碼器的信號類型必須一致,否則數(shù)控系統(tǒng)不能接受。上述2 個故障中編碼器的信號類型一致,都是1 VSS,這是替代件能使用的最重要的前提。

      (2)替代編碼器的外形尺寸與原編碼器最好完全一樣,這樣在安裝上就非常容易。如果使用尺寸不一樣的替代件,工作量會增加很多。

      (3)2 個故障都用每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)(PPR)多的編碼器替代PPR少的編碼器,每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)(PPR)代表編碼器的檢測分辨率,脈沖數(shù)多的分辨率高。用精度高的編碼器代替精度低的編碼器可以保證機床精度沒有損失(前提是編碼器適合數(shù)控系統(tǒng)),如果用精度低的編碼器代替精度高的,就要考慮是否合適。

      (4)更換編碼器后相關(guān)參數(shù)要做調(diào)整,必要時主軸定向要重新校正。

      3 結(jié)束語

      數(shù)控機床主軸反饋系統(tǒng)的故障通常都伴隨著與主軸相關(guān)的報警,或者主軸的控制狀態(tài)異常。掌握主軸控制環(huán)路的構(gòu)成、編碼器的原理以及各個數(shù)控系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù),才能高效的完成維修工作。

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