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摘要:鍋爐受熱面泄漏是影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要原因之一,以貴州興義電力發(fā)展有限公司水冷壁管泄漏搶修為例,針對(duì)火力發(fā)電廠鍋爐水冷壁爆管搶修時(shí)間較長,搶修時(shí)需投入大量的人力物力的特點(diǎn)進(jìn)行分析,提出了一種新型搶修工藝方法,并通過在貴州興義電廠的實(shí)踐應(yīng)用,證明這種搶修方法可以減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、減少搶修時(shí)間及搶修費(fèi)用,提高機(jī)組的有效利用小時(shí)數(shù)和經(jīng)濟(jì)效益。關(guān)鍵詞:水冷壁管;搶修;方法
中圖分類號(hào):TK224
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):2095-6487(2019)03-0113-02
0引言
興義電力有限公司一期2X600MW機(jī)組,采用北京巴布科克·威爾科克斯有限公司引進(jìn)美國B&W公司技術(shù)生產(chǎn)的B&WB-1900/25.4-M型超臨界參數(shù)“W”火焰鍋爐,其主要型式為超臨界參數(shù)、垂直爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置的P型直流鍋爐,整個(gè)爐膛由下部垂直水冷壁和上部垂直水冷壁構(gòu)成。自機(jī)組投產(chǎn)以來,#1、#2爐水冷壁管多次出現(xiàn)泄漏和爆管,以致頻繁搶修。據(jù)統(tǒng)計(jì),鍋爐水冷壁管泄漏位置多集中在鍋爐標(biāo)高41.8m爐膛前后墻中心線附近,按照正常換管工藝方法開展搶修工作,由于水冷壁管及管間距均較?。ㄋ浔诠転棣?0x5.8mm,間距為15mm),焊接時(shí)需要從爐膛內(nèi)部使用爐內(nèi)檢修平臺(tái)開展工作,由此增加了不少人力、物力、財(cái)力和時(shí)間,每次搶修工期至少需要7天以上,對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)效益和順利完成年度發(fā)電目標(biāo)和任務(wù)造成較大影響,同時(shí)也存在較大的安全隱患。針對(duì)以上情況,對(duì)水冷壁管搶修工作進(jìn)行全面分析,提出水冷壁管搶修新工藝方法,以減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短搶修時(shí)間,降低搶修費(fèi)用。
1設(shè)備簡介
興義電力有限公司一期2X600MW機(jī)組整個(gè)爐膛四周為全焊式膜式水冷壁,由下部垂直水冷壁和上部垂直水冷壁構(gòu)成,“下爐膛水冷壁全部采用了普通內(nèi)螺紋管和優(yōu)化多頭內(nèi)螺紋管,由1854根水冷壁管組成34個(gè)回路,上部爐膛均采用光管膜式水冷壁,由1830根水冷壁管組成18個(gè)回路。上爐膛深度9350mm,下爐膛深度16550mm,爐膛寬度31813mm,總高54126mm。
水冷壁下部管子為普通內(nèi)螺紋管(MLR)和優(yōu)化多頭內(nèi)螺紋管(OMLR),下部爐膛水冷壁管規(guī)格為φ30x5.8mm,上部為φ28x5.8mm,材料為15CrMoG,節(jié)距為45mm,扁鋼規(guī)格為15X8mm,材料為15CrMo。
2水冷壁管故障分析
由全焊式水冷壁通過鰭片焊接連接(如圖1所示),對(duì)此,機(jī)組運(yùn)行過程中難免存在管壁之間存在溫差,以致局部受力不均缺陷,當(dāng)應(yīng)力集中到一個(gè)點(diǎn)時(shí),由于應(yīng)力過大會(huì)導(dǎo)致局部水冷壁管被拉裂,造成機(jī)組非停事件發(fā)生。我廠從2011年投產(chǎn)運(yùn)行至今,水冷壁管多次出現(xiàn)拉裂泄漏事故,從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況來看,鍋爐標(biāo)高42米爐膛前后墻中心線附近水冷壁管容易被拉裂泄漏。經(jīng)分析總結(jié)發(fā)現(xiàn)拉裂原因?yàn)椋涸摬课坏乃浔诠苡捎谖挥谌紵魃喜?,其所受熱?fù)荷較其它水冷壁管要大,且受到爐膛膨脹和擺動(dòng)拉應(yīng)力的作用,因此,該部位的水冷壁管特別容易被拉裂,以致造成泄漏爆管。
3新?lián)屝迵Q管方法的提出
水冷壁管泄漏位置主要位于爐膛標(biāo)高42m左右位置,由于水冷壁管較小,且節(jié)距較窄,管與管之間通過密封片焊接處理,因此,當(dāng)發(fā)生水冷壁管泄漏,在進(jìn)行搶修時(shí),采取爐外更換水冷壁管時(shí)無法完全焊接,最多只能焊接管子周向的2/3左右,爐內(nèi)部分焊口由于位置不夠而焊接不了(如圖2所示)。按照原有水冷壁管泄漏搶修換管方法,要在爐膛內(nèi)搭架子或使用爐內(nèi)檢修平臺(tái)到泄漏位置部位進(jìn)行施焊,這種搶修方法不但搶修工期長,而且給搶修工作帶來諸多不便,由于我廠水冷壁管泄漏位置較高,進(jìn)入爐內(nèi)開展搶修工作存在較大安全隱患。針對(duì)以上情況,我們對(duì)水冷壁管搶修工作進(jìn)行全面分析,提出“延伸水冷壁管”進(jìn)行爐外焊接的工作方法[2]。所謂“延伸水冷壁管”焊接,就是將水冷壁管上下口彎出爐外(如圖3所示),然后配制彎頭對(duì)口焊接,管口焊接完畢后,水冷壁密封進(jìn)行單邊滿焊,另一邊電焊,然后在換管部位做密封盒澆注澆注料密封處理,整個(gè)搶修工作完全在爐外完成。
4搶修方案
水冷壁管規(guī)格為φ30x5.8nmm,,材質(zhì)為SA213T12,管間距為45mm,綜上特點(diǎn)制定了如下的搶修方案:
(1)割除泄漏的水冷壁管及左右兩側(cè)水冷壁管,共割掉三根管子,管子長度為沿泄漏點(diǎn)上下400mm。
(2)上下鰭片各割300mm,將管子鰭片沿管壁割除,且打磨清理干凈,檢查是否損傷管子。
(3)現(xiàn)場(chǎng)將每一根管子上下口采用熱彎方式往爐外方向彎出,彎曲半徑R=100左右,彎曲角度≥35°(如圖3所示)
(4)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管子彎管情況,用彎管機(jī)配制水冷壁管,要求所配制的水冷壁管彎曲半徑R=100左右,彎曲角度≥35°(如圖4所示)。
(5)按照檢修規(guī)程中水冷壁管換管工藝標(biāo)準(zhǔn)要求焊接管口,焊接完畢后用超聲波或射線檢測(cè)焊口,需符合焊接規(guī)程要求。
(6)水冷壁管焊接完畢后恢復(fù)密封,密封焊接時(shí)要求單面滿焊,另一面采取間斷焊的方式焊接。
(7)密封焊接完畢后,在換管部位做密封盒,且在密封盒內(nèi)澆注澆注料,要求澆注料完全填滿整個(gè)密封盒(如圖5所示)。
5效益分析
以興義電廠例,傳統(tǒng)爆管搶修是在水冷壁管爆管后鍋爐放水完畢開始的,這中間包括鍋爐冷爐、爐內(nèi)搭架、水冷壁割管、打焊接坡口、焊接、爐內(nèi)拆架等搶修工藝;其中由于冷爐時(shí)間較長,爐內(nèi)搭拆架臺(tái)需要大量的人力物力,搶修時(shí)間至少需要7天。而“延伸水冷壁管”搶修方法是在鍋爐放水后,在爐外割管、打坡口、焊接恢復(fù)就可以了,只需3天就完成爆管搶修工作。兩方法比較,后者每次搶修至少多發(fā)電量4800萬KWh,折合人民幣1687.2萬元,還節(jié)省了搭拆架臺(tái)所需的大量人力物力。同時(shí),從爐外開展搶修工作,能夠完全避免使用爐內(nèi)檢修平臺(tái)帶來的一系列問題和安全隱患[3]。
6結(jié)束語
2013年興義電廠首次在#1爐前墻水冷壁中部42m處采用這種搶修方法,到目前為止,這種焊接方式已經(jīng)被多次采用,2014年4月份#1爐后墻水冷璧中部42m處采用這種方法進(jìn)行搶修更換的水冷壁管一直運(yùn)行至2015年7月份才從爐內(nèi)進(jìn)行更換處理,期間未出現(xiàn)任何異常及泄漏。由此可見,這種搶修方法是可行的。隨著現(xiàn)代機(jī)組負(fù)荷越來越大,爐膛的高度越來越高,搭、拆架子或爐內(nèi)檢修平臺(tái)將浪費(fèi)更多的人力、物力和財(cái)力,且搶修時(shí)間越長。而“延伸水冷壁管”搶修方法大大縮短了停爐搶修工期,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,使這種搶修變得簡單、快捷,有效提高機(jī)組年利用小時(shí)數(shù),對(duì)提高經(jīng)濟(jì)效益有突出作用,因此,這種搶修方法在火力發(fā)電廠中具有一定的實(shí)用價(jià)值。
參考文獻(xiàn)
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