李兵
摘要:NH4HSO4 生成是造成空預(yù)器堵塞的主要原因之一,其生成特性與逃逸氨及煙氣中 SO 3 濃度有著直接關(guān)聯(lián)。研究利用空預(yù)器模擬試驗平臺,探討了NH4HSO4 形成溫度及其與煙氣中 NH3 、SO3 濃度的關(guān)系,并對空預(yù)器出口顆粒物物性進行了測試分析。結(jié)果表明:NH4HSO4 形成溫度在 235~260℃,并與 NH3 、SO3 濃度乘積的對數(shù)值呈正相關(guān)函數(shù)關(guān)系。因NH4HSO4生成而產(chǎn)生的顆粒物主要為粒徑小于 0.2 μm 的亞微米級顆粒。由于空預(yù)器中的逃逸氨濃度通常低于SO3 的濃度,因此空預(yù)器出口顆粒物的數(shù)量濃度及粒徑分布與NH3 濃度存在明顯正相關(guān)關(guān)系,提高NH3 濃度會明顯增加NH4HSO4 的生成量,使空預(yù)器出口處粒徑小于 0.1 μm 的顆粒物數(shù)量濃度升高,相比之下,增加SO3 濃度對顆粒物數(shù)量濃度的影響較小,但會使顆粒物粒徑出現(xiàn)小幅度增大。
關(guān)鍵詞:硫酸氫氨;空預(yù)器;
隨著國內(nèi)環(huán)保要求的不斷提高,以及國家對人居環(huán)境的重視,要求新安裝機組必須同時安裝脫硝裝置,因此燃煤機組安裝脫硝裝置是必然趨勢,長期穩(wěn)定投入運行也是必然要求。新安裝機組煙氣脫硝過程普遍采用選擇性催化還原法(SCR),(SCR) 煙氣脫硝裝置具有結(jié)構(gòu)簡單,脫硝效率高,運行可靠,便于維護等優(yōu)點,但脫硝裝置的長期投入,也帶來了一系列的問題,特別是空預(yù)器阻力增大問題最為突出,因此探討脫硝過程中硫酸氫氨的生成過程及其對空預(yù)器造成的影響有重要的意義。
1. 影響空預(yù)器的主要污染物
NOx 是燃煤電廠的主要煙氣污染物之一。目前,最廣泛應(yīng)用的燃煤電站煙氣脫硝技術(shù)是選擇性催化還原法(SCR),通過加入還原劑 NH3 ,在催化劑的催化作用下將 NOx 轉(zhuǎn)化為 N2 ;且 SCR 脫硝裝置大多布置在省煤器與空預(yù)器之間(高塵布置方式)。 作為 SCR 核心的催化劑,商業(yè)中廣泛采用的是 V 2 O 5 -WO 3(或 MoO3 )/TiO2 催化劑,其中的釩氧化物是主要催化活性組分,它不僅能催化脫硝反應(yīng),同時還會將煙氣中的部分 SO2 催化氧化為 SO3 并隨煙氣進入后續(xù)設(shè)備。此外,還原劑 NH3 在 SCR 脫硝設(shè)備中無法全部與 NOx 反應(yīng),未反應(yīng)部分 NH3 (逃逸氨)會隨煙氣進入到空預(yù)器中,并與 SO3 、H2O 發(fā)生以下反應(yīng),生成(NH4)2 SO4、NH4HSO4 等硫酸氨鹽。而空預(yù)器的中低溫段區(qū)域的溫度范圍正好處于硫酸氨鹽的凝結(jié)溫度區(qū)間,在此區(qū)間內(nèi)硫酸氨鹽會大量凝結(jié)生成,其中黏性的 NH4HSO4 是導(dǎo)致空預(yù)器堵塞的主要原因之一關(guān)于 NH4HSO4 的形成已有部分研究。研究表明 NH4HSO4 與(NH4 )2 SO4 兩種氨鹽的形成取決于溫度和反應(yīng)物體積分數(shù)。Radian 公司建立了空預(yù)器中 NH4HSO4 生成的動力學(xué)方程,并定性說明了 NH4HSO4 的形成與溫度和反應(yīng)物體積分數(shù)呈正相關(guān)。之后通過實驗方法不斷縮小了NH4HSO4 形成溫度區(qū)間,但在某些反應(yīng)物濃度下不同研究者所得到的NH4HSO4形成溫度仍相差很大,且缺少針對國內(nèi)常見 SO3 濃度下NH4HSO4 形成溫度的研究。而國內(nèi)的研究主要關(guān)注NH4HSO4 造成的空預(yù)器堵塞問題及其防治措施,但對空預(yù)器中NH4HSO4 的形成特性還缺乏詳盡認識。通過對垢樣與飛灰的成分分析發(fā)現(xiàn),空預(yù)器結(jié)垢主要是由黏性的NH4HSO4 造成,并提出通過定期噴氨優(yōu)化解決;通過分析氨逃逸導(dǎo)致的空預(yù)器堵塞問題,提出采用空預(yù)器在線升溫的辦法進行防治。此外,有關(guān) SCR 脫硝造成細顆粒物物性變化的研究也在近幾年逐漸展開。對比兩家典型燃煤電廠 SCR 脫硝系統(tǒng)前后的測試結(jié)果發(fā)現(xiàn),脫硝后粒徑大小為 0.1~1 μm 的細顆粒明顯增多,且隨噴氨量的增加而增加,并估計燃煤電廠安裝 SCR 脫硝裝置都會導(dǎo)致一次 PM 2.5 排放量增長,表明只要脫硝反應(yīng)存在,就可能對電廠 PM 2.5 排放產(chǎn)生影響。針對商用 V 2 O 5 -WO 3 /TiO 2催化劑,開展了脫硝前后 PM 2.5 物性變化的試驗室研究并發(fā)現(xiàn),經(jīng) SCR 脫硝后,亞微米級細顆粒數(shù)量濃度(顆粒個數(shù)/標準立方米煙氣)明顯上升,且形貌特征及元素組成發(fā)生了變化,形成的細顆粒主要為硫酸
氨鹽,形成量與 NH3 、SO2 、O2 、H2O 濃度及運行溫度有關(guān)。通過原位紅外試驗證明煙氣中的NH 3 能同時參與硫酸氨鹽生成與脫硝反應(yīng)。但已有研究主要針對 SCR 脫銷反應(yīng)器中的細顆粒物變化,對空預(yù)器中NH4HSO4 生成對顆粒物排放特性的影響缺乏關(guān)注。因此,充分了解空預(yù)器中NH4HSO4 的形成特性及其對顆粒物排放特性的影響具有重要意義。
2. 硫酸氫氨形成過程及對空預(yù)器的影響
2.1 (SCR)過程中硫酸氫氨的形成
鍋爐煙氣中存在 SO2 等氣體,催化劑中的活性組分在催化降解 NOX 過程中,也會對 SO2 的氧化起到一定的催化作用,SO2 的氧化率與 V 2 O 5含量關(guān)系如圖 1 所示(相對氧化率是指不同 V 2 O 5 含量的催化劑硫氧化速率與某基準 V 2 O 5 含量的催化劑硫氧化速率之比)。由此可見SO2 的氧化率
隨活性成分 V 2 O 5 含量增加而上升鍋爐系統(tǒng)的SO2 將轉(zhuǎn)化為 SO 3 ,二者之間的轉(zhuǎn)化是溫度的函數(shù),隨著溫度的升高SO2 的氧化率增加,SO 3 含量增加將形成的硫酸蒸汽在空預(yù)器冷段凝結(jié),腐蝕空預(yù)器受熱面。脫硝過程中由于
氨的不完全反應(yīng),氨逃逸是難免的,脫硝系統(tǒng)長時間運行催化劑模塊坍塌損壞將造成氨逃逸率大幅增加,損壞的催化劑模塊硫酸氨[(NH4 )2 SO4 ]在 450 ℃以下為固體粉末,且在氨氣殘余量很大時才大量生成,因此,正常運行的脫硝過程中硫酸氨生成量很少,對空預(yù)器幾乎沒有影響。
2.2 硫酸氫氨的特性及對空預(yù)器的影響
硫酸氫氨[NH4HSO4 ]在通常脫硝運行溫度下,露點為 147 ℃,從氣態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)變的溫度區(qū)間正好在流經(jīng)空預(yù)器部分的煙氣溫度區(qū)間內(nèi),煙氣中已生成的氣態(tài)硫酸氫氨會在空預(yù)器冷段的熱元件凝結(jié)下來,液態(tài)硫酸氫氨是一種粘性很強的物質(zhì),在煙氣中粘結(jié)飛灰,而硫酸氫氨的反應(yīng)生成溫度一般在150 ~200 ℃范圍內(nèi),這一溫度段正好在空氣預(yù)熱器的低溫段,因此造成空預(yù)器冷端積灰嚴重,進而影響空預(yù)器的正常運行,空預(yù)器冷端積灰。
當(dāng)硫酸氫氨從煙氣中吸水后也會造成設(shè)備腐蝕,主要表現(xiàn)為點狀電化學(xué)腐蝕,分布從空預(yù)器冷端向上 600 ~900 mm 范圍內(nèi)(隨空預(yù)器工作溫度情況而變化)。測試結(jié)果表明當(dāng)氨逃逸率在1 ppm 以下時,硫酸氫氨生成量很少,空預(yù)器堵塞情況不明顯,若逃逸率增加到 2 ppm,空預(yù)器運行半年后阻力增加約 30%,若逃逸率增加到 3 ppm以上,空預(yù)器運行半年后阻力增加約 50%,對引
風(fēng)機也會造成較大影響。因此,在脫硝過程中要嚴格控制氨的逃逸率,控制硫酸氫氨的生成。硫酸氫氨在低溫下具有吸濕性,如果在低溫催化劑上形成,會造成催化劑堵塞,增大催化劑層壓降甚至造成催化劑失效。
3. 結(jié) 論
(1) NH4HSO4 的形成溫度在 235~260℃,是反應(yīng)物濃度乘積的函數(shù),隨反應(yīng)物濃度乘積的增大而升高;
(2) 空預(yù)器出口因NH4HSO4 生成而產(chǎn)生的顆粒物主要為粒徑小于 0.2 μm 的亞微米級顆粒,且顆粒物中 SO2濃度遠高于NH4 + 。升高 NH3 濃度會明顯增加顆粒物中 NH4 + 濃度,說明有更多NH4HSO4 生成,而升高SO3 濃度不會明顯增加NH4 + 濃度。
(3) NH3 和 SO3 濃度升高均會使空預(yù)器出口顆粒物數(shù)量濃度增大,NH3 濃度的增加會明顯增加空預(yù)器出口處粒徑小于 0.1 μm 的顆粒物數(shù)量濃度,相比之下,增加SO3 濃度對顆粒物數(shù)量濃度的影響較小,但會使顆粒物粒徑出現(xiàn)小幅度增大。
參考文獻:
[1]龍遠生,吳凱,黃國輝. 燃煤機組硫酸氫氨分區(qū)生成分析及空預(yù)器防黏結(jié)堵塞研究[J]. 江西電力,2018,42(08):60-63.
[2]張晨君. 高壓水沖洗和升溫氣化硫酸氫氨解決空預(yù)器堵灰效果分析[J]. 山東工業(yè)技術(shù),2019(07):176+127.
[3]馬雙忱,鄧悅,吳文龍,張立男,柴峰,陳凡,韓停停,孫盼盼. SCR脫硝副產(chǎn)物硫酸氫氨與空預(yù)器中飛灰反應(yīng)特性[J]. 環(huán)境工程學(xué)報,2016,10(11):6563-6570.
[4]宋立濤. 空預(yù)器堵灰原因分析及治理措施[J]. 中國高新技術(shù)企業(yè),2017(03):35-36.