尹雪飛 王永衛(wèi)
摘要:本文根據(jù)大連石化27萬噸/年硫磺回收裝置目前運行狀況下,分析影響煙硫磺回收煙氣二氧化硫的因素,針對裝置目前的排放現(xiàn)狀、存在的問題及國家新標準要求,提出裝置優(yōu)化操作等建議,并對影響的因素提出整改措施。
關鍵詞:硫磺回收;環(huán)保;二氧化硫
2015年4月16日,國家環(huán)保部發(fā)布了新的《石油煉制工業(yè)污染物排放標準(GB 31570-2015)》。新標準經(jīng)過幾年醞釀,最終以超過各版征求意見稿的苛刻度發(fā)布,要求新建企業(yè)白2015年7月1日起執(zhí)行,現(xiàn)有企業(yè)自2017年7月1日起執(zhí)行。其中,新標準要求酸性氣回收裝置sO一般排放限值400mg/m3,特別排放限值lOOmg/m3,這比原國標的960mg/m3落差巨大。降低硫磺同收裝置煙氣sO2排放,是目前同行業(yè)一個共性的問題。
1硫磺回收裝置煙氣中S02濃度影響因素
目前,國內(nèi)硫磺同收裝置普遍采用二級CLaus+還原吸收尾氣處理工藝技術(shù)路線,總硫回收率(質(zhì)量分數(shù))可以達到99.8%以上。工藝區(qū)別主要是催化反應再熱方式不同,主流的再熱方式是蒸汽換熱和在線爐加熱,高溫摻合法則越來越不被接受。不同的再熱方式對總硫同收率影響并不大,因此工藝路線的選擇不是降低煙氣硫排放的決定性因素。影響硫磺回收裝置煙氣sO2排放主要因素有以下幾種:
1.1吸收塔頂凈化尾氣
目前,大多數(shù)硫磺回收裝置吸收塔頂凈化尾氣都經(jīng)焚燒爐焚燒后直接進煙囪排放,由凈化尾氣引起的排放約占到總排放量(質(zhì)量分數(shù))的60% - 70%。凈化尾氣中含硫物質(zhì)主要是H2S和COS。影響吸收塔頂凈化尾氣硫含量的因素主要有以下幾個方面:
1.1.1原料氣質(zhì)量
烴類、氨、CO2含量高,將影響到硫磺回收裝置的各個環(huán)節(jié),包括尾氣排放。因此Claus反應爐需要采用高強度燃燒器,控制好反應爐爐溫,確保烴類、氨等雜質(zhì)完全分解。在硫磺回收裝置運行過程中,CO2總是起到副作用,而且容易被人低估。它在反應爐中參與多種副反應,主要是生成COS和CS2,增加水解反應負擔,在尾氣吸收部分則會大大影響脫硫效果。
1.1.2反應爐配風
確保在線比值儀準確,將在線比值儀投自動,提高操作精準度。當Claus尾氣中H2S與SO2比值趨近于2時,能夠獲得較高的轉(zhuǎn)化率。
1.1.3溶劑吸收效果
目前主流吸收劑仍是復配型MDEA溶液,其吸收效果又受到吸收溫度、吸收壓力、溶液貧度、溶液濃度、設備條件等因素的影響。吸收溫度對吸收過程影響很大,一般控制吸收溫度是400C以下,超過45 0C時,尾氣排放即有明顯上升。單純對于脫硫來講,吸收溫度越低越好,原因是H2S與MDEA反應是瞬間反應,吸收溫度基本不影響反應速度,而CO2與MDEA的反應速度慢,溫度上升10℃時,其反應速度常數(shù)增加一倍,即CO2吸收量增加,這勢必會抑制H2S的吸收,導致選擇性變差。吸收壓力對吸收過程有一定影響。吸收壓力越高,脫硫效果越好,但增加吸收壓力,脫硫的選擇性變差。因此,相對于其他因素,吸收壓力不必刻意改變。
1.2酸性水罐逸出氣
硫磺回收裝置酸性水汽提設置4臺原料水罐,為了避免壓力高突破水封造成現(xiàn)場硫化氫報警,將酸性水罐逸出氣改至尾氣焚燒爐。由于酸性水中含有大量的H2S,逸出后的氣相至焚燒爐燃燒增加了焚燒爐排放二氧化硫濃度,從目前運行經(jīng)驗來看,酸性水罐逸出氣能使排空煙氣中的sO2濃度增加了 200mg/m3~ 300mg/m3。
1.3硫池汽抽氣和液硫脫氣
硫池氣相空間中含有大量的H2S氣體,硫磺回收裝置的常規(guī)設計為將這部分氣體通過汽抽后排人尾氣焚燒爐,將會使煙氣SO2濃度增加lOOmg/m3左右。液硫中一般含有一定量的H2S,在液硫脫氣時,如果廢氣不進行處理直接進入焚燒爐,廢氣中所帶的硫化物燃燒生成SO2,造成裝置SO2排放濃度增加IOOmg/m3左右。要降低sO2排放濃度,必須回收處理液硫脫氣后廢氣中的硫。
2降低煙氣SO2濃度的措施
2.1酸性水罐逸出氣增上除臭設施
27萬硫磺裝置的4臺酸性水罐增上除臭設施,目前項目已列入裝置2017年停檢計劃叫中,設計已經(jīng)完畢,改造流程為兩個系列酸性水汽提裝置的原料水罐V-2302A/BI/Ⅱ(原有)罐頂排放氣通過正壓水封罐V-2312(新增),引至胺液脫硫塔C-2302(新增)脫除H2S、再進入固體脫臭塔C-2303A/B(新增)進行脫除有機硫,最后經(jīng)水環(huán)真空泵P-2308(新增)提壓后送至尾氣焚燒爐(原有)進行焚燒。
2.2液硫脫氣系統(tǒng)改造
對液硫脫氣系統(tǒng)進行改造,取消目前的液硫脫氣塔,液硫脫氣改為硫池內(nèi)液下鼓泡形式,用氮氣或者非凈化風作為鼓泡動力,對硫池內(nèi)的液硫進行攪動,使液硫內(nèi)的硫化氫能夠更好的釋放出來。在以低壓蒸汽為動力,利用汽抽將硫池內(nèi)鼓泡出的氣相送至主爐進行燃燒,降低進入焚燒爐能夠產(chǎn)生二氧化硫排放的氣相量。
3結(jié)論
隨著新《環(huán)保法》的實施,硫磺裝置降低二氧化硫排放迫在眉睫,裝置采取上述一系列措施來降低煙氣二氧化硫排放。使裝置煙氣二氧化硫排放達到國家允許的新的排放標準。
參考文獻:
[1]李鵬,劉愛華.影響硫磺回收裝置SO2排放濃度的因素分析[J].石油煉制與化工,2013,44(4):75-79.