呂長(zhǎng)春
摘要:大型火力發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)通常采用水一氫一氫冷卻方式,即定子水內(nèi)冷方式,定子表面及轉(zhuǎn)子采用氫氣冷卻。對(duì)發(fā)電機(jī)定子內(nèi)冷水水質(zhì)要求較高,內(nèi)冷水含銅量超標(biāo),嚴(yán)重威脅發(fā)電機(jī)安全運(yùn)行,需對(duì)內(nèi)冷水系統(tǒng)及水源水質(zhì)進(jìn)行全面檢查,分析發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水銅離子超標(biāo)的原因,并采取措施,保證發(fā)電機(jī)組內(nèi)冷水水質(zhì)合格,保證機(jī)組安全運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)組;內(nèi)冷水含銅量;超標(biāo)分析
隨著大容量發(fā)電機(jī)組的投入運(yùn)行,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水選用除鹽水或凝結(jié)水作冷卻介質(zhì)較多,冷卻水質(zhì)對(duì)發(fā)電機(jī)組安全運(yùn)行是非常重要的,其中內(nèi)冷水中銅離子含量是衡量定冷水水質(zhì)指標(biāo)最重要的指標(biāo)。某熱電350MW機(jī)組采用哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的QFSN-350-2型汽輪發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)組定子線圈空心銅導(dǎo)線采用除鹽水做為冷卻介質(zhì)。2013年1月,化驗(yàn)室進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水銅含量由15wg/L升漲至100wg/L,超出規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)銅離子≤20ug/L的標(biāo)準(zhǔn),于是對(duì)銅離子超標(biāo)原因進(jìn)行查找分析。
一、發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一)水質(zhì)要求
發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水水質(zhì)應(yīng)符合如下技術(shù)要求:(1)有足夠的絕緣性能(即較低的電導(dǎo)率),以防止發(fā)電機(jī)線圈的短路。(2)對(duì)發(fā)電機(jī)銅導(dǎo)線和內(nèi)冷水系統(tǒng)無腐蝕性。(3)不允許發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水中的雜質(zhì)在空心導(dǎo)線內(nèi)結(jié)垢,以免降低冷卻效果,使發(fā)電機(jī)線圈超溫,導(dǎo)致絕緣老化和失效。
(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求
根據(jù)《大型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》(DLT801-2002)的規(guī)定,發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下:內(nèi)冷水土要水質(zhì)指標(biāo)包括pH值、電導(dǎo)率和含銅量。制定pH值標(biāo)準(zhǔn)是為了阻止發(fā)電機(jī)定子銅線棒腐蝕。內(nèi)冷水pH值較低,一般在6.0~6.8之間,使發(fā)電機(jī)定子線棒處于熱力學(xué)不穩(wěn)定區(qū),(根據(jù)Cu-H2O體系的電位pH平衡圖)對(duì)系統(tǒng)有侵蝕性,銅、鐵金屬在水中遭受的腐蝕是隨著水溶液pH值的降低而增大的[1]銅、鐵在pH=8左右為腐蝕的鈍化區(qū)。當(dāng)pH>6.8時(shí),銅處于鈍化區(qū),腐蝕速度大大降低;電導(dǎo)率對(duì)銅腐蝕速率有一定影響,其制定依據(jù)主要是滿足發(fā)電機(jī)的絕緣要求。由于內(nèi)冷水的pH低,使水中含銅量及電導(dǎo)率均在高限,導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)物在定子線棒的通流部分沉積,引起局部過熱,影響發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。
二、銅離子超標(biāo)原因分析
(一)離子交換樹脂失效
1.樹脂污染原因如下
(1)水中存在有機(jī)物。水中的有機(jī)物指腐殖酸、相對(duì)分子量為500~5000的高分子化合物和多元有機(jī)羧酸等,在水中帶有負(fù)電,會(huì)污染陰離子樹脂。
(2)水中混有油脂。水中混有油脂,呈膜狀的油脂,會(huì)堵塞、包裹樹脂的微孔,使微孔中的活性基團(tuán)失離子交換能力。
(3)水中的膠體物質(zhì)。水中通常含有膠體顆粒負(fù)離子,會(huì)導(dǎo)致陰離子樹脂不純。其中含有的膠體硅對(duì)樹脂影響較大,樹脂的面包裹膠體硅后會(huì)失去交換能力。
(4)水中的高價(jià)金屬離子。水中存在高價(jià)金屬離子,如Fe+,Al+等,該種金屬離子交換勢(shì)能強(qiáng),在陽離子樹脂交換過程中,極易與固定離子SO穩(wěn)定結(jié)合成Fe(SO)、Al(SO),導(dǎo)致固定離子失去效用[2]。
(5)再生劑純度低。再生劑中的Na2CO、NaCl、Fe+,是影響陰離子樹脂交換的重要原因。
2.污染分析與鑒別
(1)樹脂外觀查看。外觀上陽離子樹脂顏色通常為黃色透明,陰離子樹脂為乳白色,被污染后顏色變深或變成黑色。
(2)化學(xué)化驗(yàn)?;?yàn)其pH值呈下降趨勢(shì),陰床出水電導(dǎo)率呈上升趨勢(shì)。
(3)樹脂雜質(zhì)分析。鐵是樹脂雜質(zhì)中的主要元素較常見,樹脂中鐵含量正常為Fe<0.01,化驗(yàn)Fe>0.1%,說明樹脂中鐵污染嚴(yán)重。
(4)浸泡檢驗(yàn)。油類污染鑒別:將樹脂置于清水中,油類污染的樹脂呈“彩色”。
(二)交換器的經(jīng)水量少
化學(xué)混床水處理能力通常為定冷水水量的10~15%,滿足該水量情況下,定冷水的銅離子通常能夠達(dá)標(biāo),當(dāng)混床處理水量無法達(dá)到上述比例時(shí),樹脂交換中去除銅離子量少使水含銅量超標(biāo)。
(三)CO等對(duì)系統(tǒng)的腐蝕
內(nèi)冷水系統(tǒng)運(yùn)行存在不嚴(yán)密,空氣中CO溶入內(nèi)冷水,導(dǎo)致水呈現(xiàn)微酸性,在此種環(huán)境下微酸腐蝕空心銅導(dǎo)線造成銅離子超標(biāo)。
(四)內(nèi)冷水箱加熱裝置損壞
發(fā)電機(jī)組內(nèi)冷水箱內(nèi)設(shè)計(jì)有加熱裝置,加熱管外套白鋼,內(nèi)置銅加熱絲,若白鋼套管損壞會(huì)導(dǎo)致內(nèi)冷水銅離子超標(biāo)。
三、采取措施
(一)更換離子交換器失效樹脂
切除離子交換器運(yùn)行,更換離子交換器樹脂,樹脂更換后,檢測(cè)離子交換器出水電導(dǎo)率為0.1us/cm,銅離子含量為零,但測(cè)定定冷水銅離子含量仍超標(biāo)。
(二)調(diào)整離子交換器過水量
離子交換器樹脂更換后,運(yùn)行人員采取將本機(jī)帶離子交換器通水量由1t/h調(diào)整至3t/h,水質(zhì)沒有明顯改善。
(三)通過技改調(diào)整內(nèi)冷水酸堿值
由于內(nèi)冷水PH值長(zhǎng)期處在6.5-6.8左右,處在弱酸狀態(tài),導(dǎo)致發(fā)電機(jī)銅導(dǎo)線不同程度腐蝕,造成含銅量超標(biāo)。加裝HO-Na裝置,調(diào)整內(nèi)冷水酸堿度。
具體做法如下:
(1)更換新藥品;(2)用凝結(jié)水代替除鹽水;(3)封閉除鹽水箱及內(nèi)冷水系統(tǒng),使其與空氣隔絕;(4)用凝結(jié)水和除鹽水適當(dāng)配比。首先進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室成膜試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)效果不理想。在水中BTA剩余量為4mg/L,銅離子仍然有上升趨勢(shì),說明腐蝕現(xiàn)象依然存在[3]。嘗試用凝結(jié)水代替除鹽水,使PH值在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但凝結(jié)水氨根離子(一般在0.5-0.8mg/L之間)與銅易發(fā)生氨蝕,對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生腐蝕。試驗(yàn)分析:用凝結(jié)水和除鹽水適當(dāng)配比,調(diào)整水質(zhì)至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),將水箱孔洞進(jìn)行密封,溢流管改為倒U型管,使水與空氣隔絕,必要時(shí)系統(tǒng)水以適當(dāng)流量通過現(xiàn)場(chǎng)的混合離子交換柱進(jìn)行離子交換,降低含氨量和電導(dǎo)率。
(四)檢查內(nèi)冷水箱加熱裝置
對(duì)內(nèi)冷水箱加熱裝置解體檢查,發(fā)現(xiàn)加熱套管損壞,將其拆除,機(jī)組運(yùn)行后內(nèi)冷水含銅量恢復(fù)至正常值。
(五)內(nèi)冷水冷卻器查漏
利用機(jī)組檢修對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水冷卻器進(jìn)行查漏,未見漏點(diǎn)。
四、結(jié)束語
發(fā)電機(jī)組內(nèi)冷水加熱裝置是2008年機(jī)組投產(chǎn)時(shí)配置,運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),且部分時(shí)段存在低水位運(yùn)行造成加熱裝置損壞是內(nèi)冷水銅離子超標(biāo)的主要原因。
參考文獻(xiàn):
[1]王光峰,秦曉麗,張黎明.發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水銅離子超標(biāo)問題解決[J].通訊世界,2015(1):147-148.
[2]王欣宇.發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)銅含量超標(biāo)的處理與分析[J].工業(yè)水處理, 2018,38(3):103-106.
[3]劉龍龍.內(nèi)冷水銅離子超標(biāo)的處理措施[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2017(25):112.