田迎春
摘 要:根據(jù)我廠目前能耗現(xiàn)狀,在無資金投入的情況下,機采節(jié)能主要采取轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、參數(shù)優(yōu)化、平衡調(diào)整措施:對低產(chǎn)井、無效井:采取轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式,實現(xiàn)降本增效,完成工作量699口,節(jié)電359.9萬度;對產(chǎn)量較低、參數(shù)不合理井:采取降低生產(chǎn)參數(shù)節(jié)能,完成工作量611口,節(jié)電23.57萬度;對不平衡的抽油機井:及時采取平衡優(yōu)化調(diào)整,完成1090口,節(jié)電10.2萬度。
關(guān)鍵詞:挖潛;方法;節(jié)電潛力
1 挖潛低產(chǎn)井、低效井或無效益井轉(zhuǎn)生產(chǎn)方式
1.1 針對低產(chǎn)井,效益相對較好的井,工程與地質(zhì)協(xié)調(diào)實施間抽管理
①根本原則:低產(chǎn)井間抽以“不影響產(chǎn)量”為前提,最大程度的增加節(jié)電量。日產(chǎn)液小于5噸的范圍,日產(chǎn)油小于等于0.1噸;②泵效要求:對于抽油機井泵效要求小于等于20%且充滿程度小于等于30%;螺桿泵井泵效小于30%;③沉沒度要求:抽油機井沉沒度連續(xù)30天小于50m。螺桿泵井沉沒度連續(xù)30天小于80m;④沖次及轉(zhuǎn)速要求:抽油機井小于5.8次,螺桿泵轉(zhuǎn)速小于40rpm。
1.2 間抽執(zhí)行時間
由于我廠冷輸,往年間抽井執(zhí)行時間是3月下旬到10月份下旬,共計7個月,今年較去年冬季溫度偏高,因此我廠大部分間抽執(zhí)行到11月底。目前剩余293口間抽井,其中120口井產(chǎn)量極低,與地質(zhì)協(xié)調(diào)后計劃采取長間抽,在明年3月份開抽生產(chǎn),其余井每月開井2-3天不等。
1.3 間抽井躲峰填谷時段界定
由于我廠周邊環(huán)境的特殊性,未安裝間抽控制儀。因此,間抽井根據(jù)便于管理的原則,對承包井組的間抽井實施短間抽躲峰填谷,其余間抽實施長間抽,一般大多是停2-5天開1天。
2 提高節(jié)能潛力,精細優(yōu)化小間抽井周期,工藝所牽頭實驗,將方法向采油隊推廣
①液面恢復(fù)法—實施過程舉例(自動液面監(jiān)測儀):在間抽井套管上安裝液面測試儀,定時(一般1-2小時采集1個動液面)測試動液面上漲或下降位置,停井、開井時各測試2-5天(可視油井情況延長或縮短測試時間),通過對儀器回放將數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦,用excel工具繪制時間—動液面變化曲線,找出曲線斜率趨于平緩的位置(拐點)及對應(yīng)時長即可確定周期;②工藝所牽頭實驗,將方法向采油隊推廣,引導(dǎo)采油隊擴大間抽井優(yōu)化井?dāng)?shù):根據(jù)單井周期,確定開停井時間,跟蹤全月的累計停抽時間,按照油井平均單耗折算節(jié)電量。
3 間抽井周期優(yōu)化實驗
①挖潛低產(chǎn)井、低效井或無效益井轉(zhuǎn)生產(chǎn)方式:對低產(chǎn)液液井進行產(chǎn)液分級,進行液面連續(xù)監(jiān)測試驗,根據(jù)試驗數(shù)據(jù),確定間抽周期,探索不影響產(chǎn)能,最節(jié)能的優(yōu)化政策。取得顯著效果;②對低效井轉(zhuǎn)撈油,高含水高液面井套放,無效井關(guān)停封井;③高液面井套放作業(yè)。
4 對參數(shù)不合理井進行“深度挖潛”,提高節(jié)電潛力
4.1 對低產(chǎn)、低泵效井實施地面參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,控制低泵井比例,抽油機可調(diào)小地面參數(shù)判斷依據(jù)
沖程:抽油機沖程處于非最小沖程孔位置,且沖程孔完好,則可調(diào)小沖程;沖次:電機皮帶輪≥抽油機允許的最低皮帶輪直徑則可調(diào)。其中:A型抽油機最低允許皮帶輪直徑為85mm;B型(包括窄V型)抽油機最低允許皮帶輪直徑為90mm;C型抽油機最低允許皮帶輪直徑為95mm。發(fā)放、監(jiān)督抽查采油隊,確保落實,現(xiàn)場核實皮帶輪是否可調(diào),進一步抓實可調(diào)井。
4.2 成立作業(yè)設(shè)計聯(lián)審組,制定最優(yōu)化泵徑方案:
泵徑大于28mm的井,則泵徑可調(diào)小。要求隨清檢作業(yè)實施。每天采油隊技術(shù)員(修井單位技術(shù)員來學(xué)習(xí))定時到工藝所設(shè)計組進行作業(yè)聯(lián)審,通過小修組、大修組、機采組層層把關(guān),確保設(shè)計作業(yè)從診斷、設(shè)計工序、桿管等要求合格外,進一步明確單井沖次及泵型,保障低泵效井得到逐井落實。對于分測井、措施井在施工前也需經(jīng)過機采組進行審核確定下泵泵徑,解決了往常低泵效井未更換的死角問題。
4.3 建立合理流壓管理及時調(diào)整抽汲參數(shù)確保油井產(chǎn)能發(fā)揮
流壓理論與實驗相結(jié)合,建立參數(shù)優(yōu)化方法指導(dǎo)調(diào)參:
流壓處于合理范圍內(nèi)井3391口,占統(tǒng)計總井?dāng)?shù)(4710口)的72%,不合理井中1319口井,其中泵掛過深146口,沉沒度過大746口。
4.4 建立合理流壓管理及時調(diào)整抽汲參數(shù)確保油井產(chǎn)能發(fā)揮
流壓不合理井—調(diào)參后效果對比分析:①流壓不合理調(diào)小參數(shù)井:低效井(“低產(chǎn)、低泵效”)調(diào)小工作參數(shù)249口:全廠平均泵效提高0.09%;②流壓不合理調(diào)大參數(shù)井:雙高井(“高產(chǎn)、高沉沒度”)油井調(diào)大工作參數(shù)703口:平均流壓降低0.69MPa。我廠1-11月完成低泵效井調(diào)小參數(shù)614口(其中調(diào)小沖次249口,換小泵83口,調(diào)小沖程16口,調(diào)小轉(zhuǎn)速266口),共計完成節(jié)電23.57萬度。其余未實施井主要因產(chǎn)量變動,注采關(guān)系變化,上措施等原因未實施。
5 開展功率平衡實驗,進一步提高調(diào)平衡的節(jié)電潛力
共實驗24口井,綜合平均日節(jié)電2.3度,完成1090口,節(jié)電10.2萬度。
6 總結(jié)
通過以上各種節(jié)能措施,在不增加資金投入的基礎(chǔ)上共計節(jié)電393.67萬度。約180萬元,取得了較好的效果。