曹志超
【摘 要】調(diào)速系統(tǒng)在汽輪機(jī)組運行中的作用非常重要,而了解消除調(diào)速系統(tǒng)缺陷和不安全隱患的措施,對檢修和運行人員都相當(dāng)重要,以下將介紹 660MW汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的幾個常見故障與其解決措施,可為業(yè)內(nèi)人士提供一定的參考價值。
【關(guān)鍵詞】火電廠660MW機(jī)組;汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng);常見故障;解決方法
1 故障情況分析
根據(jù)主汽門工作原理,在機(jī)組掛閘后,主汽門油動機(jī)油缸的活塞下面油壓應(yīng)該為14.0MPa 左右,主汽門開啟。經(jīng)過外部檢查,A側(cè)的中壓主汽門的關(guān)閉彈簧及閥門裝置等沒有發(fā)現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,可以判斷故障點只能是主汽門油動機(jī)油缸的活塞下部無壓力油或者是壓力油泄漏。經(jīng)分析主汽門油動機(jī)油缸的活塞下部高壓油泄漏的可能性最大。造成主汽門油動機(jī)油缸的活塞下部高壓油泄漏有以下幾個原因:
(1)主汽門活動電磁閥帶電打開使主汽門油動機(jī)油缸活塞下腔的壓力油跌落;(2)電磁閥組件上的AST電磁閥失電打開,將卸荷閥杯狀滑閥上部的 AST 控制油接通到無壓回油,卸荷閥的杯狀滑閥在其底部的油壓力的作用下動作,將各主汽門油動機(jī)油缸腔的壓力油接至有壓回油;卸荷閥本身存在故障。顯然第二種情況是不可能出現(xiàn)的,因掛閘后其他3個主汽門均能打開;第一種情況通過活動電磁閥帶電和失電試驗,主汽門的狀態(tài)沒有變化,也就是說A側(cè)中壓主汽門始終處于關(guān)閉狀態(tài),因此問題出在第三種可能性最大。將A側(cè)中壓主汽門卸荷閥拆下,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)卸荷閥上針閥調(diào)節(jié)手柄己經(jīng)全部旋入,手柄沒有阻力,也就是說手柄螺紋過短沒有將針閥旋轉(zhuǎn)到位,造成A側(cè)中壓主汽門卸荷閥上的AST 油壓經(jīng)過針閥封堵的油孔進(jìn)入有壓回油,A側(cè)中壓主汽門油動機(jī)油缸的活塞下部高壓油經(jīng)卸荷閥接至有壓回油,A側(cè)中壓主汽門不能打開,重新制作卸荷閥上的針閥調(diào)節(jié)手柄螺絲,并比原來的手柄螺絲加長10mm,裝入后,A側(cè)中壓主汽門能夠緩慢打開。
2A側(cè)的GV3高壓調(diào)速汽門在沒有給定信號的情況下自動開啟A側(cè)GV3高壓調(diào)速汽門在沒有外部信號的情況下,掛閘后就自動打開。造成這一現(xiàn)象的原因是壓力油經(jīng)過一個精度為10μm的濾油器,進(jìn)入 MOOG伺服閥(電液伺服閥)再被送入GV3高壓調(diào)門油動機(jī)活塞下部,將GV3高壓調(diào)門打開。正常狀態(tài)下,MOOG伺服閥沒接受信號,壓力油不能夠通過MOOG伺服閥。造成MOOG伺服閥沒接受外部信號暢通的原因可能是 MOOG 伺服閥的機(jī)械零位己經(jīng)漂移,因而,需調(diào)整MOOG伺服閥的機(jī)械零位。利用信號源給MOOG伺服閥加入信號,首先加入小于4mA電流,緩慢調(diào)整 MOOG伺服閥機(jī)械零位,在這種狀況下,GV3高壓調(diào)門關(guān)閉,加入4mA電流,此時,高壓調(diào)門GV3應(yīng)該在關(guān)閉狀態(tài),緩慢繼續(xù)加大信號,調(diào)門緩慢開啟、遭到信號加滿汾調(diào)門全開,然后緩慢減小信號,調(diào)門關(guān)閉,此時的信號為4mA。通過改變 MOOG伺服閥的機(jī)械零位,解決了高壓調(diào)速汽門在沒有外部信號的情況下,掛閘后就自動打開這一問題。
2 活動電磁閥帶電而所有的主汽門不動作
在主汽門開啟的情況下,做主汽門活動試驗時,活動電磁閥帶電,而主汽門沒有活動。保持開的狀態(tài)的原因可能是:整個主汽門活動試驗油路不通,電磁閥帶電后,閥體的活塞沒有動作;油路上的電磁閥后控制主汽門活動快慢的節(jié)流孔不通或太??;油動機(jī)活塞下部的高壓油與主汽門活動排油路不通等等。首先檢查A側(cè)高壓主汽門活動電磁閥,將活動電磁閥拆除后,進(jìn)行試驗,將電磁閥接入臨時220V交流電源,發(fā)現(xiàn)電磁閥動作正常,排除活動電磁閥的問題;檢測油動機(jī)活塞下部的高壓油與主汽門活動排油路,發(fā)現(xiàn)有1個制作工藝螺絲太長,堵住了一部分油管通流面積,經(jīng)處理后,進(jìn)行該主汽門活動試驗,發(fā)現(xiàn)主汽門關(guān)閉太慢,幾乎不動,不符合要求。為此,拆下控制A側(cè)高壓主汽門活動排油快慢的節(jié)流孔,發(fā)現(xiàn)節(jié)流孔為Φ0.6,與制造廠提供的圖紙相符。經(jīng)分析認(rèn)為,高壓油進(jìn)入油動機(jī)的節(jié)流孔為Φ0.6,設(shè)計不盡合理,因為進(jìn)入油動機(jī)的高壓油與進(jìn)行主汽門活動時泄出的油的流速一樣,油動機(jī)的油壓是不會減小,主汽門也不可能關(guān)閉。因此把控制A側(cè)高壓主汽門活動快慢的節(jié)流孔改為Φ0.8,重新進(jìn)行A側(cè)高壓主汽門活動試驗,試驗結(jié)果合格。用同樣的方法將其他3個主汽門控制活動速度的節(jié)流孔改為Φ0.8,試驗結(jié)果正常,證明此分析和改造是正確的。
3 EH油泵油壓過低造成跳閘
機(jī)組在啟動過程中,從開始啟動到定速之前,高壓油、OPC和 AST控制油很穩(wěn)定,壓力維持在13.5MPa,EH油泵出口壓力14.0MPa;當(dāng)機(jī)組帶負(fù)荷進(jìn)入定速后,油壓開始頻繁波動,范圍為8.5 ~14MPa,造成機(jī)組因EH油壓過低保護(hù)動作跳閘。經(jīng)分析,排除了 EH油泵造成油壓波動的原因,油壓的波動是由系統(tǒng)帶電設(shè)備(保護(hù)電磁閥組件,MOOG閥,試驗電磁閥等)頻繁動作而引起的。在機(jī)組掛閘后,油壓就開始碑動,綜合分析造成油壓波動可能是MOOG 閥動作不正常或調(diào)節(jié)汽門上的卸荷閥上的阻尼孔有雜質(zhì)阻塞(現(xiàn)場跡象表明EH油雜質(zhì)較多)。但清理調(diào)門上卸荷閥的阻尼孔后,母管上的EH油壓、OPC和AST控制油壓仍然波動頻繁。根據(jù)現(xiàn)場顯示的情況來看,機(jī)組定速及帶負(fù)荷后,高壓油、OPC和AST控制油壓才出現(xiàn)頻繁波動,中壓調(diào)節(jié)汽門此時己經(jīng)全開,現(xiàn)場檢查中壓調(diào)節(jié)汽門 MOOG 閥有明顯的振動。在DEH操作畫面人為地將中壓調(diào)節(jié)汽門關(guān)至90 %,這時油壓才不發(fā)生頻繁波動,為此,將調(diào)門上的MOOG閥拆開檢查。M00G閥是由1個帶有永久磁鋼的電力矩馬達(dá)以及帶有機(jī)械反饋的二級液壓功率放大器組成。第一級放大器由 1 個雙噴嘴及1個單擋板組成,擋板固定在力矩馬達(dá)銜鐵的中心,并且在2個噴嘴之間穿過,使噴嘴與擋板之間形成2個可變的節(jié)流縫隙,由擋板及噴嘴控制的油壓通到第二級滑閥兩端的端面上。第二級液壓放大器是四通滑閥結(jié)構(gòu),在相同的壓差下,滑閥的輸出流量與滑閥開口成正比、一個懸臂的反饋彈簧固定在擋板上,并嵌入滑周中心一個糟內(nèi)。在零位位置,擋板對2個噴嘴油流的節(jié)流相同,因此就不存在引起滑閥位移的壓差;當(dāng)有信號作用在力矩馬達(dá)上時,銜鐵及擋板就會偏向某一個噴嘴,使滑閥兩端的油壓不同,從而推動滑閥移動,滑閥會一直移動到反饋彈簧所傳遞的反作用力與力矩馬達(dá)發(fā)出的力相等為止。拆檢中壓調(diào)門MOOG閥發(fā)現(xiàn)其滑閥設(shè)計不合理,需要將滑閥進(jìn)行改造,就是說將滑閥閥芯末端稍微加長,在MOOG閥擺線馬達(dá)工作波動時,滑閥閥芯也能把油口完全封住,才能避免MOOG閥擺線馬達(dá)頻繁波動造成油口泄油。經(jīng)改造,機(jī)組重新啟動定速及帶負(fù)荷后,中壓調(diào)門即使開至100 %,高壓油壓、AST和OPC控制油壓穩(wěn)定,不再發(fā)生頻繁波動現(xiàn)象。
4 結(jié)語
調(diào)試過程中,對以上幾種常見故障進(jìn)行處理,會使得機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)運行平穩(wěn),并且滿足正常運行的要求。溯其問題根源在于個別設(shè)備部件質(zhì)量或設(shè)計上有缺陷,但若能及時、準(zhǔn)確地作出相應(yīng)技術(shù)處理,不僅可消除類似的缺陷擴(kuò)大為安全事故的隱患,為機(jī)組順利啟動、安全運行提供保障,也為有關(guān)設(shè)備的設(shè)計改進(jìn)提出生產(chǎn)實踐中所得出的檢修經(jīng)驗和一種思路。
參考文獻(xiàn):
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[2]王杭州.300MW汽輪機(jī)電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障分析與對策[J].發(fā)電設(shè)備,2003.
(作者單位:國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司)