趙曉斌
摘要:本文對某煉鋼廠直弧型連鑄機結(jié)晶器寬面夾緊裝置出現(xiàn)的事故進行了深入分析,對其設(shè)計及工作原理進行了研究,結(jié)合現(xiàn)場具體工況進行了分析和計算,準(zhǔn)確調(diào)整了結(jié)晶器寬面銅板處夾緊裝置的預(yù)緊力,較好地解決了澆鋼過程中結(jié)晶器銅板過載打開的故障,避免產(chǎn)生結(jié)晶器接縫超標(biāo)及跑錐等問題,保證生產(chǎn)的正常運行。
關(guān)鍵詞:結(jié)晶器;夾緊裝置;碟形彈簧;調(diào)整
一、前言
2001年以來,某煉鋼廠先后從奧鋼聯(lián)引進了3臺直弧型連鑄機,直弧型連鑄機是當(dāng)前冶金行業(yè)的發(fā)展趨勢,該機型的連鑄機有很多的優(yōu)點,尤其是該機型的結(jié)晶器具有在線調(diào)寬、液壓結(jié)合碟簧鎖緊等功能,具有世界先進水平。從該煉鋼廠直弧型連鑄機投產(chǎn)初期的實際生產(chǎn)情況來看,直弧型結(jié)晶器的寬面活動側(cè)銅板多次出現(xiàn)正常澆鋼過程中自動打開的現(xiàn)象。而在澆鋼過程中,結(jié)晶器活動側(cè)銅板一旦打開,寬面銅板與窄面銅板之間的接縫就會變大,接縫增大后,鋼水可能進入銅板接縫中,輕則中止?jié)蹭?、中斷生產(chǎn),重則引發(fā)漏鋼事故。導(dǎo)致這種現(xiàn)象的最根本原因是:奧鋼聯(lián)設(shè)計的結(jié)晶器夾緊裝置鎖緊力設(shè)計偏小。從結(jié)晶器的實際鎖緊動作來看,動作疲軟無力,結(jié)晶器夾緊裝置的夾緊力無法克服鋼水的靜壓力,導(dǎo)致結(jié)晶器活動側(cè)銅板自動打開,澆鋼過程中,結(jié)晶器活動側(cè)銅板一旦打開,其漏鋼的比例將高達95%,所造成的經(jīng)濟損失非常之大,不僅不能保證澆鑄的板坯質(zhì)量,而且燒壞大量設(shè)備,打亂正常生產(chǎn)節(jié)奏。
結(jié)晶器夾緊裝置是控制結(jié)晶器活動側(cè)寬面銅板打開與鎖緊的一個關(guān)鍵裝置。本文在對其原理進行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場工況,通過對結(jié)晶器活動側(cè)銅板的受力進行分析計算,在保證設(shè)備主要零件使用壽命的前提下,確定了結(jié)晶器夾緊裝置的合適預(yù)緊力,通過合理的方式進行調(diào)整,杜絕結(jié)晶器活動側(cè)銅板在澆鋼過程中自動打開的現(xiàn)象,從而避免由此產(chǎn)生漏鋼等重大生產(chǎn)事故。
二、夾緊裝置預(yù)緊力的分析計算
板坯連鑄機結(jié)晶器由寬邊兩塊銅板、窄邊兩塊銅板組成。寬邊銅板分為活動側(cè)和固定側(cè)銅板,其中寬面的固定側(cè)上口有2個液壓缸,下口有2個液壓缸,通過這4個液壓缸及鎖緊絲杠與活動側(cè)構(gòu)成夾緊裝置,以控制寬面銅板的打開和關(guān)閉,共同確定板坯的厚度,其結(jié)構(gòu)所示。固定側(cè)拉桿端用螺母壓在內(nèi)弧側(cè)寬邊水箱的箱體上,活動側(cè)通過碟形彈簧將外弧側(cè)寬邊水箱夾緊,同時通過4個夾緊油缸的預(yù)緊力將窄邊銅板夾緊,防止鋼水流出。窄面的兩塊銅板通過伺服比例閥控制調(diào)寬油缸,從而達到控制結(jié)晶器的寬度和錐度,這種夾緊方式特點是結(jié)構(gòu)簡單、易操作,可以實現(xiàn)在線調(diào)寬,有效減少連鑄機停開機次數(shù),提高連鑄機的作業(yè)率。
結(jié)晶器在線調(diào)寬的過程中,寬面活動側(cè)銅板需要打開,正常的澆鋼過程中,寬面銅板是需要鎖緊的,鎖緊力小了,寬面活動側(cè)銅板打開,鋼水進入寬面銅板和窄面銅板之間的縫隙中,極易造成漏鋼事故,對正常生產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重威脅,鎖緊力大了,調(diào)寬功能無法實現(xiàn),影響生產(chǎn)節(jié)奏。因此控制好寬面銅板的鎖緊力顯得尤為重要。
根據(jù)現(xiàn)場連鑄工藝的實際情況,結(jié)晶器銅板的高度為900mm,一般情況下鋼水在結(jié)晶器上口下100mm的位置,加上寬面足輥的距離80mm,由此可以確定鋼水在結(jié)晶器里的有效實際深度為。由圖1可知鋼水的靜壓力通過結(jié)晶器銅板及水箱傳遞到四個夾緊油缸,結(jié)晶器夾緊裝置。
(一)鋼水對結(jié)晶器銅板的靜壓力
結(jié)晶器的實際有效截面積越大,鋼水對銅板的靜壓力就越大,根據(jù)某煉鋼廠的生產(chǎn)實際,按照最大板坯截面計算。根據(jù)結(jié)晶器結(jié)構(gòu)型式,鋼水對寬面銅板的靜壓力F為:
(二)上下夾緊裝置分力
假設(shè)結(jié)晶器寬面銅板與窄面銅板接觸但不受力,結(jié)晶器銅板受力分析示意圖如圖3所示,O1、O2分別為上下油缸軸線,結(jié)晶器內(nèi)鋼水重心位置為C點所示,對銅板靜壓力F作用于C,同時銅板受到兩夾緊油缸的作用力R1、R2,點O1、C、O2高度方向上尺寸分別為h1,H,h2,鑄坯寬度為h。
取結(jié)晶器銅板的形心C高度[6],對點C合力矩平衡得:
(2)
根據(jù)工藝參數(shù)及結(jié)晶器實際尺寸取,,,由式(2)可得:,。則如圖4所示,活動側(cè)寬面銅板對應(yīng)得上、下夾緊油缸各有兩個,分別與R1,R2平衡,四個夾緊油缸各自所受作用力為:
(三)計算夾緊裝置油缸預(yù)緊力
為便于測量夾緊裝置分力,轉(zhuǎn)化為對應(yīng)夾緊油缸預(yù)緊壓強:
(3)
式中Fn為第n個油缸所承受鋼水靜壓力的分力;S為夾緊油缸的有效面積,取4個油缸直徑D=110mm,活塞桿直徑d=50mm,。代入式(3)得:;。即保證承載鋼水靜壓力時寬面活動側(cè)銅板不會自動打開下,夾緊裝置應(yīng)該提供的預(yù)緊力的最小值。
三、故障原因分析及實施措施
對于結(jié)晶器夾緊油缸的預(yù)緊力,考慮現(xiàn)場的實際工況及安全性能。取安全系數(shù)為1.5[6],則對應(yīng)的油缸壓強和預(yù)緊。
根據(jù)現(xiàn)場多次試驗發(fā)現(xiàn):結(jié)晶器上夾緊裝置油缸壓力達到75bar,結(jié)晶器下夾緊裝置油缸壓力達到125bar,結(jié)晶器活動側(cè)銅板可以完全打開,由此可以近似地計算出對應(yīng)的鎖緊力,同時結(jié)合不同油缸壓力下碟簧的預(yù)壓量,就可以得到夾緊裝置調(diào)整后碟簧預(yù)壓量、油缸壓力與碟簧壓縮量三者之間關(guān)系曲線。
對比圖5中兩個曲線,可以發(fā)現(xiàn),調(diào)整后的夾緊裝置碟簧的預(yù)壓量增大了,對應(yīng)的預(yù)緊力比調(diào)整前的預(yù)緊力要大,因此結(jié)晶器活動側(cè)銅板自動打開的根本原因在于夾緊油缸的預(yù)緊力過小。應(yīng)按照分析計算的預(yù)緊力進行調(diào)整,但是預(yù)緊力不能無限制的增大,因為預(yù)緊力過大就可能無法打開活動側(cè)銅板,造成無法實現(xiàn)結(jié)晶器在線調(diào)寬。通過現(xiàn)場多次實驗和測試,同時結(jié)合計算得到的相關(guān)數(shù)據(jù),把夾緊裝置上油缸內(nèi)碟形彈簧的預(yù)緊量由原來的2mm增加到現(xiàn)在的5mm,預(yù)緊力也由原來的10.1bar增加到現(xiàn)在的23.3bar;夾緊裝置下油缸內(nèi)碟形彈簧的預(yù)緊量由原來的6.6mm增加到現(xiàn)在的9.6mm,預(yù)緊力也由原來的36bar增加到現(xiàn)在的48bar。
現(xiàn)場采取在夾緊裝置油缸內(nèi)增大碟形彈簧的預(yù)緊量的方式以增大預(yù)緊力,具體實現(xiàn)辦法為增加油缸內(nèi)墊片厚度,通過多次調(diào)整油缸活塞桿動作并參考所對應(yīng)的油缸壓力,最終調(diào)整到所需要的油缸壓力、疊簧預(yù)壓量和預(yù)緊力。
四、小結(jié)
經(jīng)過對現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況的驗證,改進后的結(jié)晶器夾緊裝置很好地解決了結(jié)晶器澆鋼過程中自動打開的難題,同時為現(xiàn)場工人制作結(jié)晶器提供了標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。并且在新連鑄機結(jié)晶器夾緊裝置預(yù)緊力的設(shè)計中,奧鋼聯(lián)按照我們所計算的預(yù)緊力,重新加大了結(jié)晶器鎖緊裝置的預(yù)緊力,在新結(jié)晶器使用過程中,取得了很好的效果。
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