陳曉東
摘要:本文針對離心通風(fēng)機振動超標(biāo)的原因分析及解決措施,結(jié)合理論實際案例,先分析了離心通風(fēng)機振動超標(biāo)的主要原因,接著提出相應(yīng)的解決措施,希望對提升離心通風(fēng)機運行效率和安全性有一定幫助。
關(guān)鍵詞:離心通風(fēng)機;振動超標(biāo);機械原因;氣流原因
一、引言
離心通風(fēng)機是一種集抽吸、輸送、提升流體能量為一體的機械設(shè)備,主要應(yīng)用在礦山、冶金、化工等。離心通風(fēng)機能否、安全、可靠的運行,直接決定了生產(chǎn)效率,如果情況嚴(yán)重甚至?xí)l(fā)嚴(yán)重的安全事故。
二、案例分析
攀鋼冶金材料有限責(zé)任公司于2018年3月2#回轉(zhuǎn)窯主離心通風(fēng)機發(fā)生了明顯的振動異?,F(xiàn)象,導(dǎo)致聯(lián)鎖保護跳機,為查清楚離心通風(fēng)機存在的故障,委托四川攀研技術(shù)有限公司在3月5日到8日,對2#窯主排離心通風(fēng)機進行振動測試和分析,根據(jù)檢取信號最佳原則,在離心通風(fēng)機上布置了4個振動檢測點(1、2位于電機上;3、4位于風(fēng)機軸承座上)各測點的振動有效值:
從中可以看出,該離心通風(fēng)機振動幅度最大的點為3檢測點和1、2檢測點的水平方向,最大的振幅為5.3~3.7mm/s,振動主要以1倍頻及其倍頻成分為主,再結(jié)合現(xiàn)場的異常聲響,可判斷為電機軸承存在嚴(yán)重的磨損故障從而引發(fā)振動聲響。離心通風(fēng)機轉(zhuǎn)子存在不平衡故障,但仍然在可接受的范圍中。而檢測點4則存在異常聲響并且垂直振動信號中存在比較明顯的沖擊信號,可判斷發(fā)生了軸承安裝故障。
三、離心通風(fēng)機振動超標(biāo)的主要原因分析
通過研究和現(xiàn)場試驗表明,導(dǎo)致離心通風(fēng)機發(fā)生振動超標(biāo)的主要原因體現(xiàn)在兩個方面,其一是機械原因;其二是氣流原因,具體如何下:
(一)機械原因
機械原因是引發(fā)離心通風(fēng)機振動超標(biāo)的主要原因,從而案例檢測結(jié)果和實踐經(jīng)驗的角度來看,由機械引發(fā)的振動超標(biāo)原因主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
第1,轉(zhuǎn)子不平衡。轉(zhuǎn)子在安裝過程中存在較為嚴(yán)重的加工誤差、裝配誤差以及平衡誤差等,而離心通風(fēng)機在運行中釋放出大量熱量,導(dǎo)致轉(zhuǎn)軸發(fā)生彎曲變形,或者葉輪局部磨損嚴(yán)重,發(fā)生了不同的變形,都會引起振動超標(biāo),主要特征為:水平方向的振幅比較大,振動頻率為1倍頻,如果離心通風(fēng)機在運行中長時間存在轉(zhuǎn)子不平衡問題,則會形成一年的高次諧波,影響電機的正常運轉(zhuǎn)[1]。
第2,風(fēng)機軸承出現(xiàn)的故障。但風(fēng)機軸承中轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動頻率接近風(fēng)機轉(zhuǎn)固有的振動頻率時,就會形成強烈的共振,從而發(fā)生振動超標(biāo)的問題。此外,軸承底座基礎(chǔ)灌漿不合格,機座連接處步牢固,墊片發(fā)生走動,基礎(chǔ)的固有頻率和某些不平衡激振力頻率比較接近時,也會引起共振,主要特征為:振動頻率為奇數(shù)倍頻,3倍頻分量值最高。
第3,聯(lián)軸器異常。當(dāng)離心通風(fēng)機的聯(lián)軸器和電機聯(lián)軸器不同心時,會發(fā)生較大誤差,主要原因是聯(lián)軸器安裝過程中沒有對中,找正誤差較大,在此狀況下,離心通風(fēng)機處于超負(fù)載運行時,會加劇振動,主要特征為:振動頻率為2~3倍低頻。
(二)氣流的原因
第1,離心通風(fēng)機在運行過程中發(fā)生了比較嚴(yán)重旋轉(zhuǎn)失速問題,使得氣流和葉片擴壓器之間的沖角增加,當(dāng)氣流離開葉片凸面時,就會發(fā)生明顯的邊界分離現(xiàn)象。而當(dāng)沖角達到某一臨界值時,會擴大葉片凹面處渦流區(qū),從而導(dǎo)致葉輪發(fā)生旋轉(zhuǎn)脫離現(xiàn)象,葉輪前后之間形成的壓力差會導(dǎo)致離心通風(fēng)機發(fā)生強烈振動。主要特征為:葉輪失速在0.5~0.8倍旋轉(zhuǎn)頻率范圍中[2]。
第2,氣流喘振。離心通風(fēng)機的容量普遍比較大,當(dāng)流量逐步減少時,工況點不斷向左側(cè)移動,一旦移動到不穩(wěn)定區(qū)域,就會引起強烈的振動,并伴隨著周期性喘氣聲。主要特征為:振動頻率為1~30Hz的低頻成分。
四、離心通風(fēng)機振動超標(biāo)解決措施
通過分析檢測點數(shù)據(jù)可知,當(dāng)離心通風(fēng)機在正常轉(zhuǎn)速1120r/min時,通過檢測發(fā)現(xiàn)3檢測點和1、2檢測點的水平方向的振動明顯,檢測點4則存在異常聲響并且垂直振動比較明顯,因此,可采取以下措施來解決離心通風(fēng)機振動超標(biāo)問題。進行開蓋檢查,將軸承外套和軸承座結(jié)合面間隙設(shè)置為0.05mm,間隙要用塞尺在塞進50~60mm,保證軸承不受緊力。游隙大小需要根據(jù)軸承內(nèi)徑大小進行合理確定,軸承內(nèi)徑50~100mm的游隙設(shè)置為0.2mm,內(nèi)徑大于100mm設(shè)置為0.3mm,只要游隙不超過上述標(biāo)準(zhǔn),則視為合格,否則視為不合格,需要重新更換。
第1,啟動離心通風(fēng)機,待其進入穩(wěn)定運行狀態(tài)后,選擇通風(fēng)機軸承座H方向上的一點,其振動值變化最能反映不平衡量的大小,記錄為檢測點M,通過振動數(shù)據(jù)采集器獲得M點的振幅,記錄完成后停機。具體的力學(xué)模型。
A端軸承座被可靠地鎖緊后,可認(rèn)為與計價固聯(lián)為一體,而B點的振幅比小,B點圍繞A點的轉(zhuǎn)動可簡化為直線振動。
第2,根據(jù)2#離心通風(fēng)機,振動超標(biāo)的實際情況、葉輪直徑、配重塊經(jīng)驗值(一般在150~200g之間),本次取180g[3]。
第3,打開離心通風(fēng)機檢查門,對葉輪做除塵處理,然后再把葉輪的前盤均勻的分為3等分,用A點,B點,C點進行表示,并把180g配重塊焊接在這三個點上,測出M點的振動幅度數(shù)值,通過A、B、C三點現(xiàn)場作圖求配重點,具體。
具體做法為:以葉輪前盤中點O為圓心,以M點的振幅為半徑畫圓,將圓三等分,用A、B、C三點進行表示,再以M點在A、B、C三個點上的振幅為半徑做弧,三條弧線分布相較于E、F、G三點,在確定E、F、G三點的中心點用D表示,連接圓心O和D點,將連線繼續(xù)延長和圓周相較于H點,則H點就是配種點,確定測量長度,按照長度計算出配重的質(zhì)量[4]。
第4,在離心通風(fēng)機的葉輪前盤的圓周上找到H點的位置,通過計算配重的質(zhì)量減去焊條的質(zhì)量,就是焊接配重塊的質(zhì)量,將其焊接在葉輪前盤之上。
第5,關(guān)閉檢測門,離心通風(fēng)機平衡檢驗結(jié)束。
五、結(jié)束語
綜上所述,本文結(jié)合實際案例,分析了離心通風(fēng)機振動超標(biāo)的原因分析及解決措施,分析結(jié)果表明,離心通風(fēng)機具有容量大、運行效果等特性,被廣泛應(yīng)用在各大領(lǐng)域。
參考文獻
馬寅輝,竇華書.分流葉片弦長與周向分布對無蝸殼離心通風(fēng)機內(nèi)部流動影響[J/OL].浙江理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015:1–9.
丁可金,羅玉娟,高延軍.蝸舌型式對離心通風(fēng)機氣動激勵的影響分析[J].噪聲與振動控制,2019,39(1):216–220.