向陽
(南京萬德斯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,江蘇南京211100)
奧貝爾氧化溝是二十世紀(jì)60 年代在南非研發(fā)成功并工程化應(yīng)用的水處理工藝,后由美國Envirex 有限公司收購[1-2],它屬于橢圓形多溝式氧化溝,是由三個(gè)環(huán)形氧化溝組成,具有耐沖擊負(fù)荷能力較強(qiáng),常規(guī)污染物去除率較高,產(chǎn)生的污泥量相對(duì)較少等特點(diǎn)。當(dāng)然,在目前的工程實(shí)際應(yīng)用中其也存在著相當(dāng)問題,包括同步脫氮除磷效率較低,各主要單元運(yùn)行電耗較高等[3]。
氧化溝污水處理系統(tǒng)是比較復(fù)雜的動(dòng)態(tài)工程處理系統(tǒng),目前難以運(yùn)用精確的模型來表述,優(yōu)化系統(tǒng)進(jìn)行工程智能化控制是水處理工程研究熱點(diǎn)之一。作為智能控制的一種,模糊控制理論具備簡(jiǎn)單、有效、實(shí)用等特點(diǎn)。奧貝爾氧化溝的特點(diǎn)之一是其三溝的溶解氧值呈“0-1-2 mg/L(外-中-內(nèi))”遞增分布,而我們也常??吹街性嚮蚬こ躺喜捎萌芙庋醯冗^程參數(shù)對(duì)水處理系統(tǒng)進(jìn)行模糊控制[4-5]。本文以溶解氧作為模型控制量對(duì)華東某生活污水處理廠采用的奧貝爾氧化溝工藝進(jìn)行模糊控制研究,在確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的情況下,優(yōu)化曝氣作業(yè)工況,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
華東某生活污水處理廠設(shè)計(jì)處理規(guī)模(一期)為40 000 t/d,單組進(jìn)水水量為10 000~15 000 t/d,調(diào)節(jié)奧貝爾氧化溝內(nèi)曝氣轉(zhuǎn)碟運(yùn)行工況,優(yōu)化控制三溝內(nèi)溶解氧濃度。
曝氣轉(zhuǎn)碟的運(yùn)行工況包括運(yùn)行時(shí)間及轉(zhuǎn)速,由變頻和工頻兩類方式控制其轉(zhuǎn)速。每座奧貝爾氧化溝內(nèi)配備8 組電機(jī),試驗(yàn)中分別記為1~8 號(hào),其中外溝4 組,2 臺(tái)工頻,2 臺(tái)變頻,中溝及內(nèi)溝共4 組,電機(jī)連軸,全部為變頻控制,頻率輸出可控范圍為10~50 Hz。部分曝氣轉(zhuǎn)碟轉(zhuǎn)速與頻率的對(duì)應(yīng)關(guān)系如表1 所示。
表1 曝氣轉(zhuǎn)碟轉(zhuǎn)速與頻率關(guān)系表
為確定氧化溝內(nèi)溶解氧濃度分布差異關(guān)系,在污水處理廠奧貝爾氧化溝內(nèi)的三溝曝氣轉(zhuǎn)碟近端設(shè)置若干組溶解氧檢測(cè)點(diǎn),分別為3#、7#碟近端,4#、8#碟近端,1#、5#碟與4#、8#碟中端,3#、7#碟與2#、6#碟中端,如圖1 所示,同時(shí)于每組檢測(cè)點(diǎn)不同浸沒深度設(shè)置三組溶解氧檢測(cè)點(diǎn),如表2 所示。此時(shí)運(yùn)行工況進(jìn)水量為412 m3/h,進(jìn)水COD 為61 mg/L。
表2 不同測(cè)量點(diǎn)溶解氧濃度
通過上述試驗(yàn)大致了解奧貝爾氧化溝內(nèi)溶解氧濃度分布狀況:①橫向比較:幾組檢測(cè)點(diǎn)溶解氧濃度相差不大,并未出現(xiàn)因距離曝氣轉(zhuǎn)碟不同而產(chǎn)生的溶解氧濃度差別;②縱向比較:氧化溝溶解氧濃度隨著測(cè)量深度加大而降低;③測(cè)量的溶解氧濃度整體較高,高于奧貝爾氧化溝溶解氧“0-1-2”濃度梯度分布,這是由于進(jìn)水水量不足且進(jìn)水COD 濃度過低所造成。
圖1 氧化溝曝氣轉(zhuǎn)碟分布
在進(jìn)水量及進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)大致相當(dāng)?shù)墓r下,通過調(diào)節(jié)位于氧化溝內(nèi)溝的出水堰門相對(duì)高度,檢測(cè)曝氣轉(zhuǎn)碟不同浸沒水深下對(duì)應(yīng)的溶解氧濃度值,參照氧化溝內(nèi)溝運(yùn)行工況,如表3 所示(曝氣轉(zhuǎn)碟的直徑為1 400 mm,最佳浸沒深度范圍為400~530 mm)。
表3 顯示,以內(nèi)溝曝氣轉(zhuǎn)碟運(yùn)行工況為例,在不同浸沒水深的工況下,溝內(nèi)溶解氧濃度差別較為明顯,當(dāng)浸沒水深為500 mm 時(shí),內(nèi)溝溶解氧濃度數(shù)值最高,為3.02 mg/L。同時(shí)在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),隨著溝內(nèi)水位高度提升,當(dāng)轉(zhuǎn)碟碟片浸沒水深上升至500 mm 時(shí),溝內(nèi)液面基本與曝氣機(jī)的主軸底部持平,此工況下曝氣機(jī)的減速機(jī)安裝平臺(tái)完全被水體淹沒。這就造成當(dāng)浸沒水深未達(dá)到500 mm 時(shí),轉(zhuǎn)碟曝氣機(jī)就出現(xiàn)電流過大等不利現(xiàn)象。綜上所述,曝氣轉(zhuǎn)碟的較佳浸沒水深確定為450 mm。
表3 曝氣轉(zhuǎn)碟不同浸沒水深對(duì)應(yīng)的溶解氧濃度
參照以上試驗(yàn)過程,確定曝氣轉(zhuǎn)碟各組溶解氧檢測(cè)點(diǎn),再進(jìn)行對(duì)應(yīng)的溶解氧關(guān)系試驗(yàn):
工況1:?jiǎn)谓M氧化溝進(jìn)水量約為10 000 t/d,進(jìn)水COD 約為60 mg/L,幾組曝氣工況條件下三溝溶解氧濃度值對(duì)應(yīng)如表4 所示。
表4 調(diào)整曝氣轉(zhuǎn)碟對(duì)應(yīng)的溶解氧濃度(工況1)
工況2:?jiǎn)谓M氧化溝進(jìn)水量約為15 000 t/d,進(jìn)水COD 約為140~250 mg/L,幾組曝氣工況條件下三溝溶解氧濃度值對(duì)應(yīng)如表5 所示。
表5 調(diào)整曝氣轉(zhuǎn)碟對(duì)應(yīng)的溶解氧濃度(工況2)
由以上調(diào)試試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,在進(jìn)水量約為10 000 t/d,進(jìn)水COD 約為60 mg/L 的工況下,結(jié)合奧貝爾氧化溝溶解氧濃度三溝分布特點(diǎn),對(duì)該工況下曝氣轉(zhuǎn)碟運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行優(yōu)化:3#碟頻率調(diào)整為16.82 Hz,8#碟頻率調(diào)整為14.47 Hz,其余全部關(guān)閉,兩臺(tái)外溝潛水推流器全部運(yùn)行。在進(jìn)水量約為15 000 t/d,進(jìn)水COD 約為140~250 mg/L 的工況下,對(duì)該工況下曝氣轉(zhuǎn)碟運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行優(yōu)化:3#碟頻率調(diào)整為29.50 Hz,4#碟開啟,6#碟調(diào)整為32.76 Hz,8#碟頻率調(diào)整為28.98 Hz,其余全部關(guān)閉,兩臺(tái)外溝潛水推流器全部運(yùn)行。以此作為原始工況,參照溶解氧濃度變化量及變化率進(jìn)行曝氣量模糊優(yōu)化控制。
推流及完全混合運(yùn)行狀態(tài)是奧貝爾氧化溝具備的特點(diǎn)之一,外、中、內(nèi)溝溶解氧濃度呈“0-1-2”濃度梯度分布。在建立氧化溝溶解氧模糊控制系統(tǒng)時(shí),以不同時(shí)間檢測(cè)得出的溶解氧值變化量為其中一個(gè)輸入變量,記作Ex,該輸入變量Ex在單位采樣周期內(nèi)的變化量作為另一個(gè)輸入變量,記作CEx,每隔1 h 采樣檢測(cè)一次。系統(tǒng)模型根據(jù)以上兩個(gè)輸入變量決策出曝氣量的多少,即輸出變量,記作Δf,Δf 為曝氣轉(zhuǎn)碟電機(jī)頻率變化量,建立奧貝爾氧化溝溶解氧雙輸入單輸出模糊控制模型[6-7]。
由公式Ex=DOn-DOn-1,CEx=Ex-Ex-1;定義E、CE 及Δf 三變量模糊子集為:{PB(正大),PM(正中),PS(正?。?(零),NS(負(fù)小),NM(負(fù)中),NB(負(fù)大)};其中E、CE、Δf 的論域?yàn)椋簕+6,+5,+4,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3,-4,-5,-6}
表6 模糊控制規(guī)則表
上述49 條模糊控制規(guī)則,用模糊控制描述語句表述如下所示:
if E=PB and CE=PB then Δf=NB;……if E=NS and CE=NB then Δf=PB……
當(dāng)誤差及誤差變化量較大時(shí),調(diào)節(jié)氧化溝曝氣量減小誤差;當(dāng)誤差及誤差變化量較小時(shí),要注意防止氧化溝曝氣量過高,維持系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
參照前面第一條模糊控制語句,當(dāng)氧化溝內(nèi)溝溶解氧誤差及其變化量均為PB 時(shí),表示內(nèi)溝溶解氧濃度較高并可能有進(jìn)一步升高的趨勢(shì),需降低曝氣量以減少能耗。由于曝氣量的大小與曝氣轉(zhuǎn)碟轉(zhuǎn)速快慢成正比,內(nèi)溝轉(zhuǎn)碟為變頻控制,因此可降低轉(zhuǎn)碟頻率以減少曝氣量,即Δf 取NB,其對(duì)應(yīng)的模糊關(guān)系式可表示為Rk=Ei×CEj×fij,其中i=1,2,…,7;j=1,2,…,7。根據(jù)上述各模糊關(guān)系式推導(dǎo)得出系統(tǒng)總模糊關(guān)系矩陣R:
首先進(jìn)入matlab 軟件中Toolboxes 的Fuzzy 控制界面,建立雙輸入單輸出變量,E、CE 的隸屬度函數(shù)選擇高斯型曲線,即gaussmf 型,f 的隸屬度函數(shù)選擇三角形曲線,即trimf 型,如圖2;同時(shí)在Rule Editor 界面輸入49條模糊控制規(guī)則,如圖3;推理路徑圖及三維視圖中反映出最優(yōu)處理結(jié)果,如圖4、圖5[8-9]。
圖2 Fuzzy 控制界面
圖3 控制規(guī)則編輯界面
圖4 Fuzzy 推理路徑界面
圖5 Fuzzy 三維視圖界面
依據(jù)檢測(cè)的溶解氧參數(shù)值得出溶解氧偏差值e 及偏差變化量ce,量化取整后分別乘以量化因子Ke、Kce,即得到模糊控制表中的E 及CE,查表對(duì)應(yīng)的曝氣轉(zhuǎn)碟頻率輸出f,乘以量化因子Kf,轉(zhuǎn)化為fx,即曝氣轉(zhuǎn)碟頻率實(shí)際優(yōu)化輸出量[10],優(yōu)化輸出量如表7 所示。
參照上述數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,模糊控制奧貝爾氧化溝外溝溶解氧濃度,最終以氧化溝三溝溶解氧濃度分布特點(diǎn)為基礎(chǔ)優(yōu)化調(diào)整各溝曝氣轉(zhuǎn)碟運(yùn)行工況,確保出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的同時(shí)降低運(yùn)行能耗,在后期的試運(yùn)行優(yōu)化調(diào)試中證明節(jié)能降耗作用較為顯著。
表7 模糊控制曝氣轉(zhuǎn)碟頻率輸出查詢表
本文應(yīng)用matlab 軟件工具箱建立奧貝爾氧化溝溶解氧雙輸入單輸出模糊控制模型,優(yōu)化調(diào)節(jié)三溝內(nèi)曝氣運(yùn)行工況,依據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及模型推導(dǎo)計(jì)算結(jié)果,得出以下結(jié)論:
(1)奧貝爾氧化溝內(nèi)溶解氧濃度隨水深呈遞減趨勢(shì),橫向分布濃度無明顯差異,進(jìn)水量不足且進(jìn)水COD偏小是造成氧化溝內(nèi)溶解氧濃度值偏高的主要原因。
(2)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試試驗(yàn)結(jié)果表明,曝氣轉(zhuǎn)碟最佳浸沒水深為450 mm。
(3)在進(jìn)水量約為15 000 t/d,進(jìn)水COD 約為140~250 mg/L 的工況下,優(yōu)化該工況下對(duì)應(yīng)的曝氣轉(zhuǎn)碟節(jié)能運(yùn)行狀態(tài)是:運(yùn)行4#曝氣轉(zhuǎn)碟,3#、6#、8#碟頻率調(diào)至30 Hz,其余全部關(guān)閉,兩臺(tái)外溝潛水推流器全部運(yùn)行,以此為初始工況,依據(jù)三溝內(nèi)溶解氧濃度變化情況優(yōu)化控制曝氣運(yùn)行狀態(tài)。
(4)利用matlab 軟件工具箱為基礎(chǔ),構(gòu)建曝氣模糊控制模型可優(yōu)化奧貝爾氧化溝各溝曝氣轉(zhuǎn)碟的運(yùn)行狀態(tài),從而達(dá)到污水處理廠節(jié)能運(yùn)營的目的,具有工程應(yīng)用參考價(jià)值。