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    淺談抽放鉆孔施工期間鉆孔噴孔治理技術

    2019-08-29 11:16:22解志勝
    山西焦煤科技 2019年6期
    關鍵詞:噴孔孔口鉆桿

    解志勝

    (晉煤集團 胡底煤業(yè),山西 沁水 048203)

    胡底煤業(yè)屬于高瓦斯突出礦井,目前治理瓦斯最有效的途徑就是抽放瓦斯,要想取得良好的抽放效果,首先需要有先進的打鉆工藝,在打鉆施工過程中經(jīng)常遇到鉆孔噴孔現(xiàn)象,大量瓦斯和煤粉顆粒高速噴出,傷害鉆孔施工人員,大量瓦斯涌入巷道,導致瓦斯傳感器報警,危害礦井安全生產(chǎn),無法繼續(xù)施工鉆孔。2016年胡底煤業(yè)因打鉆噴孔導致瓦斯傳感器報警次數(shù)達6次。

    1 鉆孔瓦斯噴孔及瓦斯超限的原因分析

    1.1 施鉆孔瓦斯噴孔

    1) 施工軟煤時,經(jīng)常因交接班、無故停水、停電導致停鉆。停鉆后,孔內(nèi)的瓦斯積聚,當再次開啟鉆機向孔內(nèi)送水時,積聚在孔內(nèi)的瓦斯會瞬間被高壓水帶出,發(fā)生瓦斯與煤粉噴孔現(xiàn)象。

    2) 普鉆施工鉆孔時,經(jīng)常因無計劃揭露報廢或停抽的千米鉆孔,導致千米鉆孔內(nèi)的瓦斯瞬間通過普鉆鉆孔通道涌入巷道,造成噴孔現(xiàn)象。

    3) 施工鉆孔時,因未及時掌握前方地質(zhì)構造情況,導致鉆孔在施工該區(qū)域時,富積區(qū)域的瓦斯瞬間涌入巷道,造成瓦斯噴孔。

    4) 鉆孔鉆進速度過快,煤體加速粉碎,煤體內(nèi)的吸附瓦斯瞬間變?yōu)橛坞x瓦斯,由于排渣不暢,孔內(nèi)的瓦斯不能及時被帶出孔外,當孔內(nèi)的瓦斯積聚到一定壓力后瞬間釋放,造成瓦斯噴孔。

    5) 穿層鉆孔揭露原始煤體瓦斯,當鉆頭不斷向煤層靠近時,鉆孔孔壁應力重新分配,煤體內(nèi)的瓦斯受應力影響,向鉆孔揭露煤體處積聚,導致鉆孔在揭露煤層瞬間瓦斯噴出。

    1.2 鉆孔噴孔瓦斯超限報警

    1) 鉆孔封孔時,孔口負壓裝置斷開,孔內(nèi)瓦斯噴出,造成瓦斯超限報警。

    2) 施鉆過程中,瓦斯噴出時,孔口防噴孔裝置不起作用,導致瓦斯超限報警。

    3) 鉆孔內(nèi)瓦斯噴出量大于孔口負壓抽出量導致瓦斯超限報警。

    2 改造前孔口防噴孔裝置的缺陷分析

    改造前孔口防噴裝置在施鉆期間出現(xiàn)鉆孔噴孔瓦斯超限現(xiàn)象,主要是由于防噴裝置存在不足導致的:1) 下排渣口沒有負壓裝置。2) 鉆桿穿過孔口四通處的4英寸口封閉不嚴。3) 孔口四通上抽口1趟4英寸軟管滿足不了大量瓦斯噴出時的負壓要求。4) 1 m長氣囊過小起不到瞬間瓦斯噴出緩沖的作用。

    氣囊采用800 mm風筒制作,長度不少于1 m;孔壁與孔口套管之間采用聚氨酯封堵,保證不漏水、不漏氣;孔口四通與鉆桿之間安裝皮墊,皮墊采用法蘭與螺絲固定;孔口氣囊單獨連接一趟負壓裝置;孔口排渣口連接水箱。改造前防噴孔裝置圖見圖1.

    圖1 改造前防噴孔裝置圖

    3 防噴孔裝置技術改造

    1) 在下排渣口安裝汽水分離器裝置。

    2) 加裝兩趟上抽孔口負壓裝置。

    3) 對孔口皮墊及法蘭盤采用量身定制,并且每施工一個鉆孔進行一次法蘭盤更換,確??卓诘拿芊庑浴?/p>

    4) 將孔口氣囊由1 m改為3 m,縮短瓦斯噴出的緩沖時間。

    5) 下排渣口增加負壓裝置。

    氣囊采用800 mm風筒制作,長度不少于3 m;孔壁與孔口套管之間采用聚氨酯封堵,保證不漏水、不漏氣;孔口四通與鉆桿之間安裝皮墊,皮墊采用法蘭與螺絲固定;孔口氣囊單獨連接一趟負壓裝置,外在孔口多加一個四通,單獨連接負壓裝置;孔口排渣口水箱必須連接一趟負壓裝置。改造后防噴孔裝置圖見圖2.

    圖2 改造后防噴孔裝置圖

    6) 在打鉆過程,續(xù)接鉆桿時,經(jīng)常因水便卸掉后,瓦斯從鉆桿尾部噴出巷道,為杜絕鉆桿尾部瓦斯噴出,在鉆桿尾部安裝了汽水換向閥門。鉆桿尾抽裝置圖見圖3,當鉆桿尾部瓦斯噴孔較大時,將水管閥門關閉,開啟2英寸負壓閥門連抽鉆孔內(nèi)的瓦斯。

    圖3 鉆桿尾抽裝置圖

    4 現(xiàn)場施鉆管理

    1) 建立鉆孔視頻記錄臺賬,確保每個鉆孔從開孔到鉆孔結束不停鉆,并且對軟煤區(qū)域進行多掏煤,不允許軟煤未掏完就繼續(xù)鉆進。

    2) 從鉆孔源頭抓起,在施工鉆孔時,提前確定鉆孔施工前方的地質(zhì)情況、煤層氣氣井及千米鉆孔情況,確保在施工時,遇到瓦斯異常及時采取措施。

    3) 在鉆孔退鉆封孔時,確保封孔的每個環(huán)節(jié)負壓裝置不斷開,杜絕瓦斯超限。

    5 瓦斯治理效果

    通過加強管理,改進技術設備,瓦斯噴孔次數(shù)明顯減少,半年內(nèi)未發(fā)生瓦斯傳感器報警。改造前后瓦斯噴孔及瓦斯超限情況見表1,表2.

    表1 改造前半年內(nèi)瓦斯噴孔及瓦斯超限情況表

    表2 改造后半年內(nèi)瓦斯噴孔及瓦斯超限情況表

    6 結 語

    抽放鉆孔孔口裝置的改造,有效地減少了瓦斯噴孔次數(shù),杜絕了因鉆孔瓦斯噴孔導致的瓦斯傳感器報警,確保了抽放鉆孔的安全施工,提高了打鉆的效率,同時實現(xiàn)提前抽放,解放了原始煤體瓦斯,確保了工作面的正?;夭?。

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