劉楊
大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
隨著三元復(fù)合驅(qū)開發(fā)的不斷深入,三元復(fù)合驅(qū)采出水中的CO32-和Si含量不斷上升,造成三元復(fù)合驅(qū)污水處理系統(tǒng)處理難度大,現(xiàn)場沉降分離效果差,外輸水超標(biāo)。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查以及室內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn),由于三元復(fù)合驅(qū)污水站上游2座轉(zhuǎn)油放水站外輸水不配伍,造成三元復(fù)合驅(qū)污水站沉降罐進(jìn)水中硅酸和堿土金屬碳酸鹽過飽和,從中析出大量硅酸、非晶質(zhì)二氧化硅和堿土金屬碳酸鹽微粒。這不僅增加了采出水中懸浮固體的去除難度,而且還造成過濾罐堵塞和回收過濾器反沖洗水中含有大量懸浮固體微粒,嚴(yán)重影響處理效果和污水站正常運(yùn)行,需要采取適合的除垢措施,降低清垢成本,減少因清垢造成的水質(zhì)波動,保障生產(chǎn)運(yùn)行。
由于三元復(fù)合驅(qū)污水站所處的某三元復(fù)合驅(qū)區(qū)塊開發(fā)的逐漸深入,采出水中CO32-、pH值、礦化度等指標(biāo)逐步增加[1],其中CO32-由初期的100 mg/L
上升到目前的超過4 500 mg/L,pH值由初期的8.6上升到11.3,礦化度由4 900 mg/L上升到10 000 mg/L以上(圖1)。
圖1 三元復(fù)合驅(qū)污水站采出水離子濃度變化曲線Fig.1 Ion concentration change curve of produced water from ASP flooding sewage stations
同時(shí),HCO3-、Ca2+、Mg2+逐步降低,目前已趨近于0??係i含量隨著三元復(fù)合驅(qū)注入劑中的NaOH對地層的溶蝕作用加劇而增加,Si進(jìn)入到污水站過濾罐篩管后,受溫度、壓力變化的影響,在過濾罐篩管上附著形成垢,造成過濾罐篩管堵塞 (表 1)。
表1 三元復(fù)合驅(qū)污水站總硅含量Tab.1 Total silicon content of ASP flooding sewage stations
通過對過濾罐篩管上的附著物進(jìn)行檢測,也證明了SiO2是篩管附著物的主要組成部分(表2)。
表2 三元復(fù)合驅(qū)污水站過濾罐篩管附著物Tab.2 Screen tube attachment of filter tank in ASP flooding sewage stations
由圖2可知,篩管清垢后,反沖洗壓力回升周期縮短,篩管結(jié)垢速度增加。
圖2 三元復(fù)合驅(qū)污水站過濾罐反沖洗壓力變化曲線Fig.2 Backwashing pressure changing curve of filter tank in ASP flooding sewage stations
從圖3可以看出,除了篩管結(jié)垢外,濾料也有一定程度的結(jié)垢板結(jié)現(xiàn)象。
圖3 三元復(fù)合驅(qū)污水站過濾罐篩管及濾料結(jié)垢情況Fig.3 Scaling of filter tank sieve tube and filter material in ASP flooding sewage stations
為保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,需要定期對過濾罐篩管進(jìn)行清垢,主要選用在線清垢及離線清垢兩種方式。
離線清垢是對過濾罐進(jìn)行停運(yùn),將上、下篩管及濾料進(jìn)行拆除,運(yùn)送到指定地點(diǎn)采用酸液進(jìn)行人工清洗后,再進(jìn)行安裝。
在線清垢是對過濾罐進(jìn)行停運(yùn),通過泵車將清洗藥劑及熱水混合物注入過濾罐,再通過泵車進(jìn)行循環(huán)清洗,保證藥劑與垢質(zhì)能夠充分接觸,增強(qiáng)清洗效果。
2.2.1 濾料表面及過濾罐篩管附著物組成分析
采用TG/DTA熱重分析、XRD/XRF組成分析等技術(shù)手段,確定濾料表面及過濾器附著物以硅酸鹽為主(表3)。
表3 附著物成分Tab.3 Attachment component analysis 質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%
根據(jù)濾料表面及過濾罐篩管附著物組成,通過室內(nèi)化學(xué)分析和模擬實(shí)驗(yàn)手段,開展附著物組成分析以及清洗劑的研制,確定以有機(jī)堿清垢劑、阻垢緩蝕劑、消泡劑等組成濾料清洗劑作為試驗(yàn)藥劑。清洗前后效果如圖4所示。
圖4 三元復(fù)合驅(qū)污水站濾料清洗前后對比
2.2.2 清洗參數(shù)優(yōu)化室內(nèi)實(shí)驗(yàn)
(1)實(shí)驗(yàn)材料和方法。①實(shí)驗(yàn)藥劑:堿性螯合劑(40%)、pH值調(diào)節(jié)劑、滲透劑、消泡劑。②實(shí)驗(yàn)裝置:恒溫水浴鍋、燒杯、天平、烘干箱。③清洗方法:選取100 g的結(jié)垢濾料進(jìn)行稱重,將稱重后的濾料放入燒杯中,將燒杯放在恒溫水浴鍋內(nèi);燒杯中加入熱水,將實(shí)驗(yàn)藥劑進(jìn)行混配,按照不同濃度加入燒杯中;啟動恒溫水浴鍋加熱至指定溫度并維持指定時(shí)間,每10 min攪拌一次;將清洗后的濾料全部取出,放入烘干箱烘干、稱重,對比清洗前后的濾料質(zhì)量,得出清除率,也就是通過藥劑清洗將濾料表面附著的垢質(zhì)變?yōu)榭扇苄噪x子的能力,即清除垢質(zhì)的清除率[2],其可由下式求得:式中: A為清除率,%;m1為實(shí)驗(yàn)選取的結(jié)垢濾料質(zhì)量,本次實(shí)驗(yàn)選取的濾料質(zhì)量為100 g;m2為清洗后烘干的濾料質(zhì)量,g。
通過藥劑清洗后,結(jié)垢濾料表面的垢質(zhì)轉(zhuǎn)化為可溶性離子,溶于水中。因此,取出清洗后的濾料進(jìn)行烘干可以得到其去除垢質(zhì)的質(zhì)量,用清洗前的結(jié)垢濾料質(zhì)量與其差值除以清洗前的結(jié)垢濾料質(zhì)量,即可得出清除率,評價(jià)清洗效果。
(2)藥劑濃度。采用不同濃度的清洗劑及60℃熱水對結(jié)垢濾料進(jìn)行清洗,清洗劑用量及效果見表4。
表4 相同溫度不同清洗劑濃度效果對比Tab.4 Comparison of effect with different cleaner concentration and same temperature
采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%~15%的藥劑及60℃熱水清洗,附著物去除率可以達(dá)到90%左右。
(3)清洗溫度。采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%的清洗劑及45~70℃熱水對結(jié)垢濾料進(jìn)行清洗,水溫45、50℃時(shí)清洗時(shí)間為180 min;水溫60℃時(shí)清洗時(shí)間為60 min;水溫70℃時(shí)清洗時(shí)間為35 min(表5)。
表5 相同濃度不同清洗溫度、不同清洗時(shí)間效果對比Tab.5 Comparison of effect with same concentration,different cleaning temperature and different cleaning time
由表5可知,清洗溫度越高效果越明顯,溫度升高可以縮短清洗時(shí)間。
(4)清洗時(shí)間。采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%的清洗劑及60℃熱水對結(jié)垢濾料進(jìn)行清洗。清洗溫度60℃時(shí)不同清洗時(shí)間的清洗效果見表6。
表6 相同濃度與清洗溫度、不同清洗時(shí)間效果對比Tab.6 Comparison of effect with same concentration,different cleaning temperature and different cleaning time
由表6可知,清洗時(shí)間越長清洗效果越好,現(xiàn)場清洗可以延長清洗時(shí)間,提高清洗效果。同時(shí),循環(huán)清洗可以將清洗中的油及泥攜帶出裝置,并在清洗車內(nèi)沉降截留,綜合提高清洗效果。
2.2.3 現(xiàn)場試驗(yàn)
通過前期室內(nèi)實(shí)驗(yàn)確定加藥參數(shù),并開展現(xiàn)場試驗(yàn)。采用在線高溫清洗方式進(jìn)行清洗,對三元復(fù)合驅(qū)污水站一級4#過濾罐的反沖洗進(jìn)出口管道進(jìn)行帶壓開孔,通過高壓軟管對過濾罐反沖洗進(jìn)出口與加藥泵車及熱水罐車進(jìn)行連接,通過加藥泵車將熱洗罐車中的藥劑與70℃熱水混合液[3](共計(jì)16 t,其中藥劑6 t,熱水10 t)從反沖洗進(jìn)口加入過濾罐中,2臺罐車單車加藥時(shí)間為45 min,合計(jì)用時(shí)90 min。加藥后,通過循環(huán)泵使藥劑在過濾罐與熱水罐車之間循環(huán),實(shí)現(xiàn)均勻沖洗;循環(huán)90 min后悶罐浸泡,浸泡時(shí)間為120 min,以便強(qiáng)化效果。現(xiàn)場試驗(yàn)流程見圖5。
圖5 現(xiàn)場試驗(yàn)流程Fig.5 Flow of field test
藥劑清洗完成后,采用正常的反沖洗流程進(jìn)行反沖洗。清洗參數(shù)見表7。
表7 清洗參數(shù)Tab.7 Cleaning parameter
2.2.4 清洗效果
三元復(fù)合驅(qū)污水站一級4#過濾罐進(jìn)行清洗之前,反沖洗最大排量僅能達(dá)到210 m3/h,反沖洗壓力達(dá)到0.54 MPa。清洗后初次反沖洗參數(shù)見表8。
表8 清洗后初次反沖洗參數(shù)Tab.8 Initial backwashing parameters after cleaning
由表8可知,反沖洗排量上升明顯,但反沖洗壓力仍較高,說明過濾罐內(nèi)雜質(zhì)還有殘余,未完全洗出。次日,低排量反沖洗,發(fā)現(xiàn)壓力明顯下降[4],說明雜質(zhì)已被帶出過濾罐。清洗1天后反沖洗參數(shù)見表9。
表9 清洗1天后反沖洗參數(shù)Tab.9 Backwashing parameters after one-day cleaning
清洗2天后繼續(xù)提高反沖洗排量,排量上升,壓力穩(wěn)定在較低水平,說明過濾罐內(nèi)的垢質(zhì)已被清洗干凈,達(dá)到了清洗效果[5](表10)。
表10 清洗2天后反沖洗參數(shù)Tab.10 Backwashing parameters after two-day cleaning
6月24日清洗后,跟蹤2個(gè)月的反沖洗參數(shù)變化情況,一級4#過濾罐最大反沖洗排量一直維持在550 m3/h以上,最高點(diǎn)的反沖洗壓力低于0.11 MPa,說明清洗效果良好,過濾罐內(nèi)的垢質(zhì)被清洗干凈[6](圖6)。
圖6 清洗后過濾罐壓力及反沖洗排量跟蹤曲線Fig.6 Tracking curve of filtering tank pressure and backwashing displacement after cleaning
2.3.1 不同清洗方式效果
從清洗后反沖洗壓力變化情況看,由于篩管的垢質(zhì)已被去除,兩種方式反沖洗壓力隨反沖洗排量變化的趨勢差距接近,反沖洗后壓力回升的速度相近(表11)。
表11 不同清洗方式反沖洗壓力Tab.11 Backwash pressure with different cleaning methods
2.3.2 不同清洗方式影響時(shí)間
從清洗時(shí)需要過濾罐停運(yùn)時(shí)間看,由于離線清洗需要拆除、安裝過濾罐篩管及濾料,需要停運(yùn)11天以上;而在線清洗只在清洗時(shí)停運(yùn)過濾罐,合計(jì)影響時(shí)間小于0.25天,1個(gè)清洗車組合理使用,1天可清洗2座罐以上[7](表12)。
表12 不同清洗方式停罐時(shí)間Tab.12 Tank shutdown time for different cleaning methods
2.3.3 不同清洗方式成本
對不同清洗方式成本進(jìn)行對比,離線清洗包括過濾罐篩管拆除、濾料清洗等,費(fèi)用包括運(yùn)輸費(fèi)用及人工費(fèi)用[8];在線清洗只包括藥劑費(fèi)用,單罐清洗成本可節(jié)約34 000元左右(表13)。
表13 不同清洗方式成本Tab.13 Cost of different cleaning methods
通過對過濾罐篩管結(jié)垢影響因素進(jìn)行分析,對清垢措施進(jìn)行研究,得到如下結(jié)論:
(1)三元復(fù)合驅(qū)污水站過濾罐受其污水中的藥劑影響,上、下篩管等內(nèi)部構(gòu)件結(jié)垢堵塞,嚴(yán)重影響過濾效果。由于三元復(fù)合驅(qū)開發(fā)中NaOH的使用,地層中的含硅巖層被溶蝕,Si隨著采出液被帶到地面[9];同時(shí)由于區(qū)塊交替開發(fā),某三元復(fù)合驅(qū)區(qū)塊2個(gè)子區(qū)塊采出液混摻后采出液中的CO32-也成飽和態(tài)[10],造成了過濾罐篩管結(jié)垢加劇。
(2)采用在線清洗方式可以有效降低清洗成本[11],減少因清洗停運(yùn)過濾罐對水質(zhì)造成的影響時(shí)間,有利于保證污水站正常運(yùn)行管理。
(3)建議在加強(qiáng)過濾罐篩管清垢的同時(shí),研究篩管防垢技術(shù),同時(shí)采取措施解決污水飽和度高的問題,延長過濾罐結(jié)垢周期。