許涇川,趙銘薈,朱躍華,齊曉亮
(中國水利水電第三工程局有限公司,陜西 西安 700024)
蘇阿皮蒂水利樞紐工程水庫總庫容74.89億m3,裝機容量450 MW,工程等別為Ⅰ等,工程規(guī)模為大(1)型,大壩為1級,發(fā)電廠房為2級。攔河大壩為碾壓混凝土重力壩,最大壩高120 m,壩頂高程215.5 m,壩軸線總長1 164 m?;炷量偭考s360萬m3,其中碾壓混凝土約300萬m3,常態(tài)混凝土約60萬m3。混凝土所需砂石骨料均來自母巖為輝綠巖的石料場。
蘇阿皮蒂水利樞紐工程混凝土所用砂石骨料選用左岸下游石料場,位于壩址下游河流轉(zhuǎn)彎處的兩條沖溝之間。地貌上為低山丘陵區(qū),自然坡度14°~20°,料場分布高程120~216 m。石料場儲量較豐富,無地下水出露,施工場地開闊,距壩址區(qū)直線距離約2.4 km,從壩址到石料場有土路相連,交通運輸方便。
石料場揭露分別為腐殖土、鐵帽層、粘土質(zhì)礫或含礫粘土、粉質(zhì)粘土或粘土、古生代輝綠巖、砂巖。
輝綠巖巖體微風化或新鮮,青灰色,輝綠結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,主要礦物成分以輝石,長石為主,致密堅硬,具體輝綠巖實測密度及抗壓強度見表1。
表1 輝綠巖巖石物理力學指標表
本工程共需生產(chǎn)粗、細成品骨料937萬t,計算開采毛料約431萬m3(自然方),根據(jù)料場勘探鉆孔資料確定SMK155 m為輝綠巖與砂巖的分界面,以此作為終采高程,開采最大高度為60 m,無用料剝離厚度為15~20 m,對應(yīng)無用層剝離量約370萬m3,剝采比0.86。毛料開采自上而下分層進行,分層高度按10~12 m控制,爆破孔梯段高度均為12~14 m。
在石料場覆蓋層及無用料剝離完成后,進入石料開采初期階段。鉆爆方案為鉆孔設(shè)備采用D50高風壓鉆機,鉆頭直徑105 mm,擴孔系數(shù)1.1,孔徑115 mm,臺階高度10 m,考慮炮孔利用率,超深鉆孔2 m,孔深12 m,單耗藥量0.75 kg/m3,間距3 m,排距3 m,封堵3 m,耦合間隔2 m裝藥,藥卷為90 mm乳化炸藥,有效裝藥長度7 m,毫秒雷管分段起爆,最大單響藥量500 kg。實施后發(fā)現(xiàn)以下問題:①鉆孔效率低,鉆孔效率為45~60 m/臺班;②爆破規(guī)模小、頻率高,設(shè)備頻繁撤離工作區(qū),設(shè)備有效工作時間少,毛料供應(yīng)無法滿足骨料加工需求;③爆破粒徑超標率約35%,且炸藥單耗大;④爆破沖擊破壞明顯,周邊巖體節(jié)理、裂隙和水平層面張開,對下一循環(huán)爆破影響較大。
針對初期開采出現(xiàn)的問題,解決思路如下: ①調(diào)整鉆孔設(shè)備;②通過優(yōu)化爆破網(wǎng)絡(luò),在控制最大單響藥量的條件下,擴大單次爆破規(guī)模,降低粒徑超標率,提高合格石料的供應(yīng)能力;③采用小直徑爆破孔,耦合連續(xù)裝藥;④從火工材料、鉆孔方向、炮孔間排距、微差起爆、單耗藥量等方面進行鉆爆參數(shù)優(yōu)化,提高開采效率;⑤周邊爆破孔采取緩沖爆破方式,以減免對周邊巖體的破壞。
3.2.1 鉆孔優(yōu)化
輝綠巖巖性堅硬,最大抗壓強度達215 MPa。為實現(xiàn)石料場規(guī)?;_采,滿足毛料供應(yīng)強度,首先從爆破鉆孔上進行優(yōu)化:
采用大孔距、小排距布孔,以提高巖體爆破擠壓破碎能量,使巖體相互擠壓,形成二次破碎作用,擴大爆破漏斗角,形成爆破自由弧面,改善巖體受拉伸破壞條件。結(jié)合多次爆破試驗結(jié)果,確定爆破孔間距為3.5 m,排距為2.5 m。
因巖層層面近似水平狀的緩傾角,便于鉆孔控制,采用垂直鉆孔,鉆進速度快,控制難度小,爆破能量沿水平層面損失小,爆破能量利用率高,石料開采效果好。
根據(jù)不同鉆孔直徑爆破試驗結(jié)果,石料開采選用小直徑爆破孔,采用阿特拉斯T35液壓鉆造孔,鉆頭直徑89 mm,擴孔系數(shù)1.05,成孔直徑93 mm,鉆孔效率達到120~140 m/臺班,提高了鉆孔效率。
3.2.2 火工材料研究
石料場開采初期,火工材料采用國產(chǎn),經(jīng)海運至幾內(nèi)亞,再陸運至工地現(xiàn)場。國內(nèi)采購的乳化炸藥保質(zhì)期12個月,采購+運輸時間最短為6個月,運至現(xiàn)場后有效期不足6個月,且海運船期不確定,加之幾內(nèi)亞氣候炎熱,炸藥出現(xiàn)過期現(xiàn)象。
經(jīng)市場調(diào)查,幾內(nèi)亞市場上有西班牙和法國火工材料銷售,但其價格是國產(chǎn)材料的3倍以上,分析認為從當?shù)夭少彸杀具^高。經(jīng)對西班牙MXAXM生產(chǎn)廠家調(diào)查,價格與國產(chǎn)材料基本相同,但炸藥的保質(zhì)期為24個月,且生產(chǎn)+運輸時間為3個月,這可以有效降低采購頻次,決定采購。西班牙采購的火工材料有卷裝水膠炸藥、袋裝硝銨炸藥、非電毫秒雷管、毫秒電雷管及導爆索(見圖1~圖4)。
圖1 水膠炸藥
圖2 非電毫秒雷管
圖3 導爆索
圖4 起爆電雷管
3.2.3 裝藥
根據(jù)爆破試驗成果,炸藥單耗調(diào)整為0.61 kg/m3,孔深14 m時,單孔藥量72 kg。采用藥卷直徑70 mm的水膠炸藥,藥卷長度50 cm,藥卷重量2.4 kg/節(jié)??椎? m范圍耦合裝藥,裝10節(jié)水膠炸藥,裝藥時劃開HDPE——外包裝膜,延米裝藥8 kg;上部9 m,連續(xù)裝20節(jié)包裝完整的水膠炸藥,孔口封堵長度2 m。
在旱季開采施工中,采用硝銨炸藥,炸藥單耗0.53 kg/m3,孔深14 m時,單孔藥量65 kg,單孔孔底裝2節(jié)水膠炸藥,再全孔耦合裝藥2袋半硝銨炸藥,單袋重25 kg,孔口封堵長度1.5 m。水膠炸藥起引爆作用。
3.2.4 爆破網(wǎng)絡(luò)
爆破網(wǎng)絡(luò)采用微差爆破,前排孔爆破時產(chǎn)生的短裂隙有利于后排孔爆破時對孔間巖石的擠壓破碎,可提高破碎質(zhì)量。孔內(nèi)炸藥用導爆索至孔底起爆,保證孔內(nèi)炸藥完全起爆。爆破網(wǎng)絡(luò)采用微差非電毫秒雷管,以保證最大單響藥量不超過500 kg,同排間爆破孔用增加微差非電毫秒雷管延時間隔,控制最大單響藥量,一次起爆孔數(shù)不超過7個。
3.2.5 單次開采區(qū)優(yōu)化
良好的臨空面是保證爆破質(zhì)量的關(guān)鍵因素,單次爆破開采寬度合適,既可保證爆破質(zhì)量,又可為下一循環(huán)爆破創(chuàng)造良好的臨空面。根據(jù)爆破試驗選擇開采寬度在1.5~2倍的梯段高度,確定單次開采寬度為20~25 m。
3.2.6 增設(shè)緩沖孔保護后部巖體
開采初期爆破周邊孔未采取控制措施,致使后部巖體弱結(jié)構(gòu)面張開,在臨空面處易形成大塊。為保護下一循環(huán)臨空面的完整性,最后一排孔需要采取緩沖爆破控制措施。在開采區(qū)內(nèi)最后一排孔調(diào)整為排距2 m、孔間距1.5 m,采取不耦合連續(xù)裝藥,孔底2 m范圍加強2倍裝藥,藥卷直徑為32 mm水膠炸藥,不耦合系數(shù)2.25,單孔藥量為25 kg/孔。
在料場開挖輪廓線位置采用光面爆破,孔距1.2 m,底部加強裝藥,藥卷采用直徑32 mm水膠炸藥,間隔裝藥,線裝藥密度450 g/m。
本工程砂石骨料加工系統(tǒng)粗碎生產(chǎn)采用3臺C150顎式破碎機,經(jīng)石料場爆破優(yōu)化調(diào)整,具備規(guī)?;a(chǎn)能力,粒徑在50~400 mm的開采石料占比達到80%以上,采用45 t包頭自卸車運至粗碎料倉后,單車破碎時間由初期7 min/車降至3 min/車,粗碎生產(chǎn)能力得以顯著提高。
1)經(jīng)過爆破參數(shù)優(yōu)化,減小了鉆孔直徑,降低了鉆孔難度,增加了梯段爆破高度,節(jié)約鉆孔時間50%以上。
2)采用高梯段、大孔距、小排距爆破技術(shù),增加了爆破石打石環(huán)節(jié),降低了爆破粒徑的大塊率(粒徑≥80 cm),根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,大塊率從初期的40%降至3%~5%左右。
3)采用加深鉆孔,爆破后采層底面平整,無明顯殘留埂坎。增加緩沖孔,使后部巖體破壞得到有效控制,保留下個梯段臨空面處巖體基本完整。
4)使用帶連接塊的非電毫秒雷管,用連接塊連接爆破網(wǎng)絡(luò),提高了爆破網(wǎng)路連接效率,進而提高了爆破作業(yè)效率。
5)旱季使用硝銨炸藥,降低了施工成本。
6)擴大了單次爆破規(guī)模,提高了月開采石料的供應(yīng)量。單次爆破規(guī)??蛇_2~3萬m3/次,月石料供應(yīng)量達到21萬m3/月,且爆破粒徑控制較好,提高了粗碎生產(chǎn)能力,在2018年第四季度連續(xù)3個月石料供應(yīng)量突破25萬m3/月。
通過石料開采爆破粒徑控制實踐,對于硬度大、強度高的輝綠巖料場開采,采用小孔徑、耦合裝藥、大間距、小排距、梅花形布孔、微差起爆網(wǎng)絡(luò)等爆破技術(shù),將爆破粒徑大塊率從40%降至3%~5%,既提高開采效率、降低開采成本,又提高砂石加工的粗碎生產(chǎn)能力。石料場經(jīng)過一年半開采,石料開采累計260萬m3,為主體混凝土施工提供了保障,且取得一定的經(jīng)濟效益,值得類似工程借鑒。