魏宴
摘 要:爐底沉淀是影響電解槽正常生產(chǎn)的重要因素,本文通過分析210kA預焙鋁電解槽爐底沉淀形成的原因,提出了應對爐底沉淀的方法和建議。
關鍵詞:結殼;分子比;槽溫;電流效率
1 爐底沉淀形成的原因
爐底沉淀是電解槽中的氧化鋁沒有被完全熔解而沉到爐底形成的,其中分子比、兩水平、氧化鋁濃度等是形成沉淀的重要因素。
1.1 分子比保持過低
分子比是鋁電解生產(chǎn)中要控制的重要參數(shù),理論分析和生產(chǎn)實踐證明,降低分子比是提高鋁電解電流效率的有效途徑。應用低分子比操作具有以下優(yōu)點:電解質(zhì)的初晶溫度降低,從而使電流效率提高;鋁液一電解質(zhì)的界面張力增大,鏡面收縮,鋁的熔解度降低,同時有助于炭渣分離;熔體中Na+的活度降低,放電的可能性減??;槽面上的電解質(zhì)結殼松軟,便于加工操作。
降低分子比同時也存在不利方面:電解質(zhì)酸性增強,黏度增大;氧化鋁熔解性降低;電解質(zhì)電阻增大,導電率降低。
210kA電解槽采用氧化鋁濃度模糊控制,氧化鋁濃度控制在較低的范圍1.5%-3%,如果分子比保持過低,電解質(zhì)熔解氧化鋁的能力就會大幅降低,造成下到電解槽中的氧化鋁一部分無法被電解質(zhì)所熔解而沉到爐底,同時,分子比過低,槽溫也對應轉(zhuǎn)低,爐底處于冷態(tài),沉淀逐漸被硬化結殼。
1.2 電解質(zhì)水平偏低
電解質(zhì)的波動極易引起電解槽的波動,當電解質(zhì)水平偏低、電解質(zhì)的量相對較小時,熔解氧化鋁的能力就降低。因總量減小,電解質(zhì)單位體積內(nèi)的氧化鋁濃度就相對增大,因此下到電解槽中的氧化鋁料有一部分就熔解不了,直接沉到爐底上形成沉淀,并受冷結殼。
1.3 電解槽鋁量偏大
在電解槽內(nèi)保持適量的鋁液水平是有益的:能夠保護槽底陰極炭塊,不使氧化鋁在槽底大量生成沉淀;陽極中央?yún)^(qū)域部分多余的熱量可以通過這層熱的良導體輸送到陽極四周,使槽內(nèi)各部分溫度趨于均勻;適當?shù)匿X液高度能填平槽底上的高洼不平之處,使電流比較均勻的通過槽底,并能削弱磁場的作用力,使鋁液傾斜和波動減??;適當?shù)匿X液數(shù)量能夠控制陰極爐膛的變化,增加陰極電流密度,有利于電流效率的提高。如果鋁液水平保持過高,鋁量偏大,通過鋁液散失的熱量就大,會使槽底發(fā)涼,使槽底的沉淀變冷而硬化結殼。同時,電解槽容量有限,槽爐面高度也有限,鋁液過多,直接導致電解質(zhì)水平不易控制,易發(fā)生大量沉淀和爐底結殼。4 a,n d* ^/ D0 t:H
1.4 氧化鋁濃度過大
雖然210kA預焙槽采用氧化鋁濃度智能模糊控制技術,但由于氧化鋁濃度不能在線檢測,而是依據(jù)槽電阻與氧化鋁濃度的關系來判斷槽子氧化鋁濃度的高低,這樣就會產(chǎn)生一定的偏差。同時,由于設備故障(如下料氣缸漏料)而造成槽子氧化鋁下料過量時,不能及時予以停料來修正氧化鋁濃度,這種因設備故障、計算機算法偏差而造成氧化鋁濃度偏高,無法自動調(diào)整,致使爐底發(fā)生沉淀甚至結殼。
1.5人工作業(yè)的影響
在電解生產(chǎn)過程中,電解槽要進行一些人工作業(yè),如換陽極、邊部加工、出鋁、陽極效應處理、抬母線等,這些人工作業(yè)會對控制過程產(chǎn)生干擾,對電解槽的能量平衡、物料平衡以及槽況的穩(wěn)定性帶來較大影響。尤其是換陽極,由于一次投入到槽中的氧化鋁量較大,電解槽不能馬上熔解掉,不被熔解的氧化鋁沉到爐底形成沉淀甚至結殼。
2 對策
如果電解槽的工藝技術條件保持不好,再加上操作質(zhì)量不好,致使電解槽走向冷行程而沒有及時處理,爐底沉淀就會結殼。爐底結殼一旦形成就會對電解槽正常生產(chǎn)造成重大影響,如鋁液穩(wěn)定性變差引起槽電壓針振、擺動,水平電流增大而使爐幫熔化,爐底壓降增高而使槽子實際工作電壓降低、極距降低,局部二次反應加劇使鋁的損失增加,同時二次反應產(chǎn)生大量的熱量使溫度增高,這些都導致電流效率降低,能耗增高。若爐底沉淀已結殼,應提高極距,盡量減少二次反應,增加熱收入,提高分子比,保持盡可能高的電解質(zhì)水平,采用人工控料降低電解質(zhì)中的氧化鋁濃度,以達到逐步熔化氧化鋁沉淀、結殼,平整爐底和規(guī)整爐膛的目的。
2.1 增加熱收入。減少熱支出
適當提高工作電壓、電解質(zhì)水平和電解質(zhì)溫度,增加電解槽熱收入并適當增加陽極保溫料,減少電解槽上部散熱量,達到增加熱收入、減少熱支出、恢復熱平衡的目的。3 T5 X9 W t6 s3 I+ h
2.2 保持適宜的技術條件
(1)分子比保持不能過低,尤其是不能低于2.4,使電解質(zhì)有較大的熔解氧化鋁的能力。
(2)電解質(zhì)保持不能過低,尤其是電解質(zhì)水平不能低于17cm,保持槽內(nèi)有足夠的電解質(zhì)數(shù)量來熔解氧化鋁料。
(3)保持適宜的鋁液水平,以出鋁后鋁液水平24-27cm為宜。為了加速沉淀或結殼熔解,可采用分次出鋁的辦法(增加出鋁次數(shù),減少一次出鋁量)提高爐底溫度。
(4)保持合適的陽極效應系數(shù),以O.2~O.5次/槽·日為宜,對超過一周沒有來效應的電解槽,應采取人工適當控料、延長下料間隔等措施,降低電解質(zhì)中的氧化鋁含量。
(5)保持足夠的陽極保溫料和大面保溫料,減少通過槽上部散失的熱量,保證爐底有足夠高的溫度,促使電解質(zhì)初晶溫度等溫線降至陰極炭塊之下。
2.3 建立標準化和規(guī)范化的電解槽作業(yè)制度
電解生產(chǎn)過程中的人工作業(yè)或多或少會對電解槽的物料平衡和能量平衡產(chǎn)生一定程度的影響,建立標準化和規(guī)范化的電解槽作業(yè)制度,其目的是盡量減少日常人工作業(yè)引起的槽況波動,減少對電解槽的人工干擾。尤其是換陽極作業(yè),不可避免地有相當數(shù)量的氧化鋁料進入槽中,引起氧化鋁濃度偏高,因而必須嚴格按標準作業(yè)執(zhí)行,以減少人工投入到電解槽中的氧化鋁料量。同時可利用換陽極打開爐面的機會,用大鉤輕輕來回鉤動爐底以改善沉淀結殼區(qū)域的導電性,對陰極導電均勻大有好處。另外,可利用來效應、換陽極時多撈炭渣,使電解質(zhì)清潔,改善其物理性質(zhì)。要勤測陽極電流分布,保證其分配均勻和陽極工作的正常。利用計算機報表提供的信息和數(shù)據(jù),進行分析判斷,準確把握變化趨勢,調(diào)整工藝技術條件,使電解槽逐步恢復正常。在操作處理過程中一定要細心、準確、穩(wěn)妥、循序漸進,否則稍有不慎即出現(xiàn)反熱、壓槽、滾鋁、陽極脫落等,大大增加處理難度。
3 結語
當電解槽出現(xiàn)問題時,不要盲目行事,首先要認真查找產(chǎn)生這些問題的原因,然后采取相應的對策,認真穩(wěn)妥、循序漸進地處理,盡可能地把病槽消滅在萌芽狀態(tài)。同時要加強對電解槽的日常管理工作,建立標準化和規(guī)范化的電解槽作業(yè)制度,保證電解槽的物料平衡和能量平衡。
(作者單位:蘭州鋁業(yè)有限公司電解二廠)