錢錫琳
(江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司,江蘇 常州 213011)
凝汽器設(shè)備是汽輪機組的重要組成部分, 它的工作性能直接影響整個汽輪機組的安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。凝汽器的結(jié)垢會嚴(yán)重影響冷凝效果,端差上升,真空度下降,從而影響機組出力,供電煤耗上升[1]。 通過凝汽器的物理清洗及循環(huán)水處理工藝優(yōu)化,能有效減緩凝汽器結(jié)垢,提高凝汽器真空,從而提高機組出力。
某公司2015年擴建2臺F 級三菱M701F4燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組時,選用配套的凝汽器為表面式、單背壓、雙流程凝汽器,具體參數(shù)見表1。
自2016年開始,循環(huán)水補充水處理選用投加無磷配方的緩蝕阻垢劑HP-383B-2,殺菌劑主要以氧化型殺菌劑次氯酸鈉為主,每天連續(xù)性投加。非氧化型殺菌劑為輔,主要成分為異噻唑啉酮類,循環(huán)水濃縮倍率(以鈣離子質(zhì)量濃度計)控制在3.0~4.0倍。
表1 凝汽器主要參數(shù)Tab.1 Main parameters of condenser
2017年9月,在對各機組凝汽器真空度、端差、和溫升進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn),各機組的凝汽器真空度都有不同程度的上升(見表2),可能發(fā)生結(jié)垢[2]。
表2 2017年9月部分機組凝汽器運行參數(shù)Tab.2 Partial operating parameters of condensers in September 2017
在2017年6月對1臺機組進(jìn)行例行化學(xué)監(jiān)督檢查時,發(fā)現(xiàn)凝汽器不銹鋼管內(nèi)有結(jié)垢現(xiàn)象。具體檢查情況:凝汽器A/B側(cè)的進(jìn)水端情況總體正常,進(jìn)水端管口最外端約5 cm處有少量結(jié)垢,管內(nèi)目視檢查光滑光亮,基本沒有結(jié)垢的情況(如圖1所示);個別管口有部分填料碎片、膠球等雜物堵在管子上,花板上有部分黏泥沉積(如圖2所示);A/B側(cè)出水端管子內(nèi)部均有一薄層0.5 mm厚的硬垢(如圖3所示),管板上、水室墻壁上、支撐柱上也有一層約0.5~1.0 mm的軟垢(垢樣如圖4所示),隨后取凝汽器出水側(cè)垢樣(灰白色顆粒狀固體)進(jìn)行分析,結(jié)果見表3。
圖1 凝汽器進(jìn)水側(cè)
Fig.1 Water inlet side of condenser
圖2 凝汽器進(jìn)水側(cè)黏泥沉積
Fig.2 Mud deposit on the inlet side ofthe condenser
圖3 凝汽器出水側(cè)硬垢
Fig.3 Hard scale at water outlet side of condenser
圖4 凝汽器出水側(cè)垢樣
Fig.4 Scale samples on the outletside of condenser
表3 凝汽器管板上垢樣分析報告Tab.3 Analysis report of scale samples oncondenser tube plate%
分析項目質(zhì)量分?jǐn)?shù)550℃ 灼燒減重2.45950℃灼燒減重40.83酸不溶物4.13氧化鈣(CaO)47.79氧化鎂(MgO)1.45氧化鋅(ZnO)0.09五氧化二磷(P2O5)0.24三氧化二鐵(Fe2O3)0.08合計97.06
以上垢樣分析結(jié)果表明:950 ℃ 灼燒減重+氧化鈣+氧化鎂之和約為90.07%,說明垢樣的組成中絕大多數(shù)為碳酸鹽垢。另外,有少量的生物黏泥、泥沙類等其他雜質(zhì)[3]。
為了降低廠用電耗,根據(jù)氣溫情況、機組出力及運行方式等,合理調(diào)整投入運行的循環(huán)水泵數(shù)量及循環(huán)水泵(雙速)高、低速狀態(tài),保持機組在經(jīng)濟真空下運行。
表4 補充水水質(zhì)Tab.4 Supplementary water quality
夏季循環(huán)水溫度偏高,機組單機運行時,循環(huán)水流速在5.0 m3/s左右,未能滿足凝汽器60倍的冷卻倍率,導(dǎo)致凝器不銹鋼管內(nèi)部(水側(cè))結(jié)垢,造成凝汽器換熱效率下降,真空度下降。
補水為運河水,水質(zhì)波動較大(見表4), 主要是總堿度和氯離子質(zhì)量濃度波動很大。2018年6月和12月相比,補充水氯離子質(zhì)量濃度相差將近1倍,鈣離子質(zhì)量濃度、總堿度相差20%~40%,且原水中含有一定濃度的熒光,對無磷藥劑濃度的檢測帶來一定的干擾。
循環(huán)水水質(zhì)日常指標(biāo)(總硬度、總堿度、電導(dǎo)率、濃縮倍率等)接近藥劑的控制上限。
現(xiàn)場規(guī)定的藥劑質(zhì)量濃度范圍為20~30 mg/L(正??刂品秶?,但在濃縮倍率升高后未能及時調(diào)整加藥量,因而造成循環(huán)水系統(tǒng)中的藥劑濃度偏低, 是凝汽器逐漸結(jié)垢的原因之一。
在降低電耗的同時,保證凝汽器換熱效果,結(jié)合不同季節(jié)和機組運行方式,對循環(huán)水泵運行方式進(jìn)行優(yōu)化,在做到經(jīng)濟運行的同時確保水流速度在正常范圍。
優(yōu)化緩蝕阻垢劑加藥質(zhì)量濃度及水質(zhì)控制,根據(jù)水質(zhì)隨季節(jié)變化較大的特點,分別進(jìn)行動態(tài)模擬試驗,按照季節(jié)性補充水水質(zhì)特點,確定現(xiàn)場緩蝕阻垢劑加藥質(zhì)量濃度及水質(zhì)控制方案: 每年4—10月為水質(zhì)較好時期,按補水量以7 mg/L質(zhì)量濃度投加藥劑,鈣離子質(zhì)量濃度≤140 mg/L ,總堿度≤7 mol/L;每年11月到來年3月為冬季枯水期,按補水量以10 mg/L質(zhì)量濃度投加藥劑,鈣離子質(zhì)量濃度≤160 mg/L,總堿度≤8 mol/L。
加強對循環(huán)冷卻水微生物的控制,用氧化性殺菌劑和非氧化性殺菌剝離劑相結(jié)合的配方,充分發(fā)揮以下優(yōu)點,以消除細(xì)菌對某種殺菌劑產(chǎn)生的抗藥性[4]。
(1)氧化性殺菌劑為次氯酸鈉,按循環(huán)水量,以2.0~3.0 mg/L質(zhì)量濃度投加,每日投加2次,每次3 h,控制余氯質(zhì)量濃度0.3~1.0 mg/L;
(2)非氧化性殺菌方案采用HP-550A(主要成分異噻唑啉酮)殺菌剝離劑,每月投加一次,沖擊式加入集水池,按循環(huán)水系統(tǒng)的保有水量,質(zhì)量濃度加藥為100 mg/L。
(1)加強對每批次藥劑(循環(huán)水緩蝕阻垢劑、次氯酸鈉、非氧化性殺菌劑)質(zhì)量驗收、抽檢。
(2)加強循環(huán)水水質(zhì)監(jiān)測,常規(guī)項目每天分析一次,總磷測定隔天測一次。
(3)每天監(jiān)測阻垢劑加藥質(zhì)量濃度,加藥質(zhì)量濃度控制在30~35 mg/L,循環(huán)水電導(dǎo)率<1 500 μS/cm,循環(huán)水濃縮倍率統(tǒng)一以鈣離子質(zhì)量濃度計算并控制濃縮倍率<3.0倍。如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)超標(biāo)及時進(jìn)行循環(huán)水排污。
(4)對冷卻塔懸掛的試片進(jìn)行跟蹤,每周檢查并記錄試片情況。
(5)對凝汽器每次檢查的資料進(jìn)行整理,做好系統(tǒng)性分析。
(1)機組運行一段時間后,用優(yōu)質(zhì)金剛砂膠球,對凝汽器進(jìn)行膠球清洗,時間半個月。
(2)利用機組調(diào)停時機,采用高壓水槍對凝汽器進(jìn)行物理清洗。
高壓沖洗小型試驗:抽取結(jié)垢凝汽器不銹鋼管一根,進(jìn)行高壓水清洗試驗。水壓70 MPa左右,管壁內(nèi)清洗后無任何結(jié)垢及殼層附著物?,F(xiàn)場壓力試驗高壓機加壓到100~120 MPa對不銹鋼管沖洗半小時,無任何損壞。
清洗時,在機組進(jìn)水側(cè)和回水側(cè)分別進(jìn)行清洗。清洗噴槍采用撓性噴槍,開始清洗時軟槍清洗壓力設(shè)定為30~40 MPa,根據(jù)清洗過程中管層清凈率,調(diào)整設(shè)定清洗壓力為40~50 MPa,最大清洗壓力控制不超過70 MPa。
每臺凝汽器清洗時間為90 h,如部分管口在30~40 MPa未能清洗干凈,清洗壓力需增加到60 MPa,除垢效果良好,整體除垢率達(dá)到85%。
取2017年9月治理前部分機組凝汽器運行參數(shù)和2018年4月治理后部分機組凝汽器運行參數(shù)進(jìn)行對比(見表5)。
經(jīng)過現(xiàn)場水質(zhì)管理、濃縮倍率控制、凝汽器物理清洗等綜合治理后,凝汽器運行參數(shù)比較穩(wěn)定,系統(tǒng)運行管控正常,無明顯新增結(jié)垢情況。
表5 治理前后部分機組凝汽器運行參數(shù)對比Tab.5 Partial operating parameters of condenser before and after treatment
凝汽器嚴(yán)重結(jié)垢會影響冷凝效果,端差上升,真空度下降,從而影響機組出力,供電煤耗上升。通過循環(huán)水處理工藝優(yōu)化及凝汽器的物理清洗等手段,能有效減緩凝汽器結(jié)垢,提高凝汽器真空,從而提高機組出力。建議如下。
(1)優(yōu)化循泵運行方式,找到循泵安全運行與經(jīng)濟運行的最佳結(jié)合點。
(2)合理控制系統(tǒng)濃縮倍率有利于節(jié)能減排,增加效益。以某公司F級循環(huán)水系統(tǒng)為例,循環(huán)水量2.0萬m3/h,保有水量1.5萬m3。系統(tǒng)濃縮倍率控制在2.5倍和3.5倍時,補水量相差約70 m3/h,如全年運行8 000 h,則補水總量相差56萬m3。如藥劑以7 mg/L計算,可節(jié)省藥劑3.92 t。由此可以看出,循環(huán)水系統(tǒng)如能通過對循環(huán)水進(jìn)行緩釋阻垢及殺菌處理,能適當(dāng)提高循環(huán)水濃縮倍率,節(jié)能減排空間較大。
高壓物理清洗技術(shù)與化學(xué)清洗比較,具有以下優(yōu)點。
(1)選擇適當(dāng)壓力等級,不會損傷被清洗的基體。
(2)不會造成二次污染,不需要進(jìn)行潔凈處理。
(3)能針對凝汽器狹窄空間進(jìn)行清洗作業(yè)。
(4)節(jié)水,清洗能力強、工作效率高、使用成本低,具有良好的環(huán)保和經(jīng)濟性優(yōu)勢。
通過優(yōu)化循泵運行方式及循環(huán)補充水加藥處理方案,加強對循環(huán)水水質(zhì)的日常監(jiān)督,及時調(diào)整循環(huán)水濃縮倍率,可以減少循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢,促進(jìn)機組節(jié)能降耗。應(yīng)用高壓物理沖洗技術(shù),選擇合適壓力等級,可以有效去除水垢,同時不會損傷被清洗的基體,和化學(xué)清洗相比,無二次污染,用水量小、清洗能力強、工作效率高、成本低,具有良好的環(huán)保和經(jīng)濟性優(yōu)勢。