胡 平,蔣 赟
(1.貴州能礦錳業(yè)集團有限公司,貴州 銅仁 554001;2.貴州省電池用錳材料工程技術(shù)研究中心,貴州 銅仁 554001)
貴州能礦錳業(yè)集團工程技術(shù)中心自主研發(fā)的焙燒豎爐[1-4]是生產(chǎn)錳制品的較為先進的工業(yè)爐窯,焙燒反應方程式2MnO2+C→2MnO+CO2。該焙燒爐呈圓柱形,由還原爐管、加熱裝置、冷卻裝置、給料出料裝置及溫度控制系統(tǒng)組成。設備總體布局如圖1。
還原爐管從上至下依次為烘干段、預熱段及還原段,每段均設置測溫點,并通過溫度控制系統(tǒng)集中控制。加熱裝置由不銹鋼管和銅質(zhì)感應線圈組成,線圈內(nèi)通冷卻水循環(huán)冷卻,線圈與爐管之間采用玻璃棉層隔熱,玻璃棉層同時起到保溫作用。還原段下方連接冷卻段,該部分爐管被循環(huán)冷卻水箱包圍[1]。
圖1 中頻爐結(jié)構(gòu)示意圖
該設備是一種將工頻50Hz交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹蓄l的裝置,把三相工頻交流電整流后變成直流電,再把直流電變?yōu)榭烧{(diào)節(jié)的中頻電流,供給由電容和感應線圈里流過的中頻交變電流,在感應圈中產(chǎn)生高密度的磁力線,并切割感應圈里金屬材料,在金屬材料中產(chǎn)生很大的渦流而加熱。
用焙燒爐生產(chǎn)錳制品時,考量焙燒爐性能優(yōu)異的因素一般主要有該焙燒爐的穩(wěn)定性能、產(chǎn)量、還原電耗以及還原率?;谶@些因素,對該焙燒爐做了相應的改進。
對焙燒爐進行穩(wěn)定性試驗時,下料速度一直沒有得到提高,分析可能原因是由于線圈分布不合理,上部低溫段溫度較低,長度過長,不利于水汽的排出;中部大功率的密線圈大部分處于加熱烘干段,溫度在800℃以上的線圈長度僅為1145mm,使得大功率線圈不能較好地為礦石的還原提供高溫環(huán)境,最終導致高溫還原段長度沒有得到增加。所以對焙燒爐做了如下改進。
原給料裝置采用中心進料的方式,中頻爐排氣面積僅為爐管內(nèi)壁與進料管外壁之間的圓環(huán)面積,排氣面積?。徊⑶疫M料管插入深度為1.5m,導致爐管上1.5m的加熱線圈無法對物料進行加熱,導致熱量的浪費,不利于物料的烘干和中頻爐排汽。
針對上述原因,本次試驗設計并制作了一種周邊進料、中心排氣的給料裝置。整個下料裝置與原下料裝置相比,增加了一個固汽分流裝置,將原來的進料管改為了排氣管。改造之后,下料斗內(nèi)的物料經(jīng)固汽分流裝置分流進入爐管與排氣管之間的圓環(huán)內(nèi),增加了上部線圈的熱量利用率;物料加熱產(chǎn)生的水蒸氣通過排氣管底部和連接縫隙進入排氣管,經(jīng)固汽分流裝置導流后通過下料漏斗上的排氣孔排出,從而增大了中頻爐的排氣面積,非常有利于物料的烘干和中頻爐的排汽。
如圖2、圖3所示,本次改造將原6#線圈去掉,將4#線圈切掉了80mm。然后將4#、5#線圈并聯(lián)安裝在距中頻爐頂部400mm的位置;將原1#、2#、3#線圈并聯(lián)后串聯(lián)在4#、5#線圈的下部;將原7#線圈串聯(lián)在1#、2#、3#線圈的下部,距加熱段底部880mm的位置。
如圖2、圖3所示,本次試驗在前一階段的基礎上增加的4個熱電偶,熱電偶之間的間距均為680mm,均勻地分布在爐管上。通過總結(jié)設備改造前后的運行溫度分布情況發(fā)現(xiàn),在設備運行過程中,隨試驗參數(shù)的調(diào)整,溫度波動并不大。因此將設備改造前后的溫度分布情況取平均值,根據(jù)爐管縱向高度依次標注于圖2、圖3中。
圖2 改造前設備示意圖
圖3 改造后設備示意圖
在試驗過程中,對入爐前的物料(澳籽錳礦石與煤炭和谷殼的比例為1000:100:30)充分混合,采用四分法后,取樣分析,做三個平行。分析結(jié)果如表1所示。由表中可知,本次試驗所用混合礦石的全錳為43.25%(干基),水分為5.79%,含碳量為7.13%。按化學計量比計算,本次試驗所采用的錳礦石所需消耗的還原碳所占百分比應大于4.95%,從檢測數(shù)據(jù)表明,本次試驗所用混合物料碳含量足夠,理論上不會影響錳礦石的還原率。
表1 中頻焙燒爐試驗原料分析
在焙燒爐啟動前用熟料填滿爐管,檢查水冷系統(tǒng)及電氣系統(tǒng),確認無異常后開啟焙燒爐升溫(為避免局部溫度過高導致物料燒結(jié),在升溫的同時啟動下料電機,將其調(diào)節(jié)至較低的排料速度,保持物料在管內(nèi)流動)。溫度達到830℃以上啟動下料裝置并開始給入原料,并將下料速度電機變頻器設定至預定頻率,使之均勻產(chǎn)出物料。
經(jīng)過大量的試驗,取得比較明顯的效果。我們對焙燒爐結(jié)構(gòu)改進前后進行了實際運行數(shù)據(jù)的對比。結(jié)果表明:①改進前,在167.8h內(nèi),本實驗在連續(xù)進料25000Kg,產(chǎn)出18946Kg;②改進后,在155.5h內(nèi),連續(xù)進料29683Kg,連續(xù)出料21563Kg。平均出料速度從112.91Kg/h提高到138.67Kg/h,效果非常明顯,產(chǎn)量提升幅度達22.81%,具體記錄如表2。
表2 改進前后進出料數(shù)據(jù)對比
改進前,Φ400中頻焙燒爐焙燒還原電耗總計7448.12 kw·h,單位電耗為7448.12÷18.946=393.12 kw·h/噸還原礦;改進或后,Φ400中頻爐還原電耗總計7628.4 kw·h,單位電耗為7628.4÷21.563=353.77kw·h/噸還原礦。由數(shù)據(jù)可知,改進后還原單位礦石的電耗比改進前降低39.55 kw·h/噸還原礦。電耗具體數(shù)據(jù)如表3。
表3 改進前后電耗對比
在試驗過程中,每生產(chǎn)1袋還原礦采一個綜合樣。采樣的時間間隔約為5h一次,每次在圓盤出料口處用采樣鏟接取20秒,最終根據(jù)出料情況混合形成綜合樣品。
圖4 改進前后的還原率波動情況對比
由圖4所示,改進前,在統(tǒng)計階段內(nèi)還原率的最大值為98.50%,最小值為85.56%,算術(shù)平均值為95.69%,整組數(shù)據(jù)的標準偏差為2.66%,變異系數(shù)為2.78%。改進后,在所取的統(tǒng)計時間內(nèi),還原率最大值為99.7%,最小值為94.7%,還原率加權(quán)平均值為97.85%,整組數(shù)據(jù)的標準差為1.14%,變異系數(shù)為1.17%。通過對比改進前后的對比,改進后不僅還原率提高了,而且穩(wěn)定性也大幅提高了。
通過對焙燒爐給料裝置、線圈分布、熱電偶分布的改進,改進后的出料速度比之前提高了25.76 Kg·h-1,改進后的電耗率比之前節(jié)省了39.55 kw·h/噸還原礦,改進后的還原率比之前提高了2.16%,而且穩(wěn)定率也有了大幅度的提高。通過這次改進,極大地提高了該焙燒爐的可用性,對于中頻還原爐應用于軟錳礦還原焙燒提供了試驗數(shù)據(jù)支撐。