張玉磊,么 雷,徐英芳,郭建偉,苑金朝
(1.北京國華科技集團有限公司,北京 101300;2.唐山國華科技國際工程有限公司,河北 唐山 063020)
粗煤泥分選工藝及設(shè)備一直是選煤領(lǐng)域不斷探索的方向之一,在目前諸多粗煤泥分選設(shè)備中,人們公認煤泥重介質(zhì)旋流器的分選精度最高。煤泥重介質(zhì)旋流器是2013年度中國煤炭工業(yè)科學技術(shù)一等獎——“高效、簡化重介質(zhì)選煤成套技術(shù)的研究”的重要組成部分。近年來,煤泥重介質(zhì)旋流器分選技術(shù)又有了大幅度提高,通過對傳統(tǒng)FHMC型煤泥重介質(zhì)旋流器的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計,研發(fā)出超級煤泥重介質(zhì)旋流器。與其他粗煤泥分選設(shè)備相比,超級煤泥重介質(zhì)旋流器具有以下特點:
(1)分選精度高,分選下限達到0.10 mm;
(2)不必單獨制備特細介質(zhì),在原煤重介質(zhì)旋流器溢流排出的輕產(chǎn)物中,攜帶以細粒為主的磁鐵礦粉即可作為煤泥重介質(zhì)旋流器的加重質(zhì);
(3)設(shè)備本身結(jié)構(gòu)簡單,無轉(zhuǎn)動部件,且工藝系統(tǒng)極為簡化;
(4)超大處理能力。超級煤泥重介質(zhì)旋流器是對傳統(tǒng)型煤泥重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù)的優(yōu)化升級,加大了入料口、溢流口及底流口的過流斷面,加長了筒體長度,在保證高精度分選效果的前提下,大大提升了處理能力。本文旨在介紹S-FHMC型超級煤泥重介質(zhì)旋流器的中試情況及現(xiàn)場應(yīng)用實踐。
重懸浮液以一定的工作壓力沿切線方向進入旋流器,在離心力作用下物料按密度分層,重物料向旋流器壁移動,在外螺旋的軸向速度作用下,由底流口流出,即為尾煤;輕物料則移向中心方向并隨著中心內(nèi)螺旋流排出,即為精煤。
S-FHMC型煤泥重介質(zhì)旋流器主要由入料口、底流口、溢流口、圓筒段和圓錐段5部分組成(如圖1),其錐角為20°,水平安裝。目前共有9個規(guī)格,其主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 S-FHMC型煤泥重介質(zhì)旋流器主要技術(shù)參數(shù)
圖1 S-FHMC型超級煤泥重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)示意
本著科學嚴謹?shù)膽B(tài)度,在北京國華科技集團有限公司(以下簡稱國華科技)所屬的試驗平臺對S-FHMC型煤泥重介質(zhì)旋流器進行了中試,并采用重復(fù)性試驗進行校驗。試驗系統(tǒng)如圖2所示。
中試使用的超級煤泥重介質(zhì)旋流器型號為S-FHMC08型(圓筒段直徑200 mm),試樣來自開灤礦業(yè)集團林西選煤廠正常生產(chǎn)時的煤泥重介質(zhì)旋流器入料精煤磁選機精礦。
圖2 試驗系統(tǒng)示意
對重選設(shè)備,一般遵循的規(guī)律是:原料粒度越大,分選效果越好。本文僅介紹各物料0.25~0.10 mm粒級的分選效果。
為了排除試驗的偶然性,在基本相同的條件下(表2),先后進行了兩次試驗。
表2 旋流器入料性質(zhì)試驗條件
以表2所列條件對煤泥重介質(zhì)旋流器進行中試,入料、選后產(chǎn)物的性質(zhì)列于表3,0.25~0.10 mm粒級密度組成及分配率計算列于表4、表5。
表3 入料及產(chǎn)品性質(zhì)
根據(jù)表4、表5數(shù)據(jù)繪制的分配曲線見圖3,精煤累計產(chǎn)率與灰分關(guān)系曲線(即β曲線)如圖4所示。
由中試結(jié)果可知:
(1)兩次試驗的均方差分別為1.17和0.73,小于《GB/T 15715-2014煤用重選設(shè)備工藝性能評定方法》標準中規(guī)定的臨界值1.40,這表明試驗數(shù)據(jù)有效、可信。
(2)在入料密度1.25~1.30 kg/L條件下,底流密度大于2.0 kg/L,表明重介懸浮液在旋流器中發(fā)生了強烈的濃縮作用,此乃是煤泥重介質(zhì)旋流器高精度分選的關(guān)鍵。
表4 0.25~0.10 mm粒級密度組成及分配率計算(第一次)
表5 0.25~0.10 mm粒級密度組成及分配率計算(第二次)
圖3 0.25~0.10 mm粒級分配曲線
圖4 精煤累計產(chǎn)率與灰分的關(guān)系(β曲線)
(3)兩次試驗的降灰幅度分別為60.51%、62.30%。
(4)0.25~0.10 mm粒級分配曲線兩端值顯示,精煤損失和矸石污染情況均能得到很好的控制,底流、溢流中的錯配物含量相對較低??赡芷顬?.078 kg/L、0.074 kg/L,均小于0.10 kg/L,根據(jù)MTT 811-1999 《煤用重選設(shè)備的分選下限》標準,說明超級煤泥重介質(zhì)旋流器分選下限達0.10 mm。
(5)由β曲線可知,理論精煤產(chǎn)率分別為77.01%、76.00%,實際精煤產(chǎn)率分別為72.94%、72.34% ,則數(shù)量效率分別為η1=94.72%、η2=95.18%,這表征分選效果良好。
(6)中試用S-FHMC08型超級煤泥重介質(zhì)旋流器的處理能力兩次試驗分別為74.6 m3/h和75.2 m3/h,而同直徑傳統(tǒng)型號FHMC-200煤泥重介質(zhì)旋流器的處理能力為46.2 m3/h。兩者相比,前者處理能力提升近60%,這即是“超級”二字的主要體現(xiàn)。
重復(fù)性試驗(表6)表明:分配曲線形態(tài)、分配密度、可能偏差E、數(shù)量效率、降灰率、處理能力等指標均與第一次試驗結(jié)果極為相近,說明試驗重復(fù)性良好,排除了試驗偶然性的推測。
表6 重復(fù)性試驗指標
淮北礦業(yè)集團臨渙選煤廠在原處理原料煤4.5 Mt/a生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上,又擴建了年處理原料煤8.0 Mt的西區(qū)新廠,于2010年全部投產(chǎn)。西區(qū)新廠共有3個生產(chǎn)系統(tǒng),每個系統(tǒng)設(shè)計處理能力505 t/h,配置2臺3GDMC1300/920A型無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,采用選前不脫泥不分級工藝,粗精煤泥采用水力旋流器和弧形篩(篩縫0.5 mm)聯(lián)合回收,水力旋流器溢流和弧形篩篩下水進入浮選作業(yè)。
近年來臨渙選煤廠粗精煤產(chǎn)品出現(xiàn)灰分偏高且不穩(wěn)定的問題。分析其原因主要有兩方面:一是粗精煤泥分選環(huán)節(jié)存在問題,難以適應(yīng)煤質(zhì)變化;二是采用的水力分級旋流器普遍存在的“分選現(xiàn)象”不利于降灰,在多臺組合時易出現(xiàn)入料分料不均且不易被發(fā)現(xiàn)、電耗高、對入料壓力要求高等問題,因此不適于粗精煤泥的分級。
針對以上問題,該廠于2017年6月開始實施技改工程,將每個系統(tǒng)的原有2臺重介質(zhì)旋流器更換為同直徑的1臺S-3GHMC870/410型超級重介質(zhì)旋流器,并設(shè)置了與其配套的1臺FHMC50型超級煤泥重介質(zhì)旋流器。精煤脫介篩第一段的濃介質(zhì)和精煤脫介弧形篩的濃介質(zhì)分流部分作為入料,由煤泥合格介質(zhì)桶的渣漿泵以一定壓力給入煤泥重介質(zhì)旋流器,旋流器的輕產(chǎn)物(精煤)進精煤磁選機處理,重產(chǎn)物(尾煤)進中煤磁選機處理。其工藝流程見圖5。
圖5 臨渙選煤廠西區(qū)1#系統(tǒng)粗煤泥分選工藝流程示意
在1號生產(chǎn)系統(tǒng)處理量810 t/h的條件下,2018年9月對超級煤泥重介質(zhì)旋流器進行了單機試驗。采樣時煤泥重介質(zhì)旋流器生產(chǎn)工作參數(shù)如表7所示。
表7 工作參數(shù)
煤泥重介質(zhì)旋流器本身沒有運動部件,其分選所需動力來自合格介質(zhì)泵,按照實測介質(zhì)泵配套的電機電流、電壓,可計算出噸煤泥電耗為1.33 kW·h。
入料及選后產(chǎn)物的0.25~0.10 mm粒度組成、計算入料、分配率見表8;以此繪制的分配曲線、計算入料可選性曲線分別見圖6、圖7。
圖6 0.25~0.10 mm粒級分配曲線
由表8、圖6和圖7所示數(shù)據(jù)計算煤泥重介質(zhì)旋流器分選該粒級的工藝性能指標,見表9。
表8 0.25~0.10 mm粒級密度組成及分配率計算結(jié)果
圖7 0.25~0.10 mm粒級計算入料的可選性曲線
表9 S-FHMC50型超級煤泥重介質(zhì)旋流器分選0.25~0.10 mm粒級工藝性能評定
由表9可知:
(1)超級煤泥重介質(zhì)旋流器的實際分選密度為1.865 kg/L,而入料懸浮液密度為1.199 kg/L,由于旋流器的濃縮作用,使懸浮液密度增高了0.66 kg/L,充分展示了煤泥重介質(zhì)旋流器采用低密度懸浮液實現(xiàn)高密度分選的優(yōu)越性。
(2)分選0.25~0.1 mm粒級的可能偏差E=0.075 kg/L,表征了大直徑煤泥重介質(zhì)旋流器與中試小直徑旋流器一樣有良好的分選精度,其分選下限也達到了0.10 mm。
(3)S-FHMC50型超級煤泥重介質(zhì)旋流器處理能力為486.91 m3/h,噸煤電耗1.33 kW·h;而傳統(tǒng)同直徑的FHMC500型煤泥重介質(zhì)旋流器的標稱處理能力為260~280 m3/h,噸煤電耗1.65 kW·h。前者比后者的處理能力提升70%以上,噸煤電耗降低20%左右,表明了大型超級煤泥重介質(zhì)旋流器不因其直徑變大、入料壓力增高而使噸煤電耗增高的特性。
通過超級煤泥重介質(zhì)旋流器的中試及現(xiàn)場應(yīng)用,得出以下結(jié)論:
(1)中試分選0.25~0.10 mm粒級的可能偏差為0.076 kg/L;臨渙選煤廠使用的S-FHMC50型超級煤泥重介質(zhì)旋流器分選0.25~0.10 mm粒級的可能偏差Ep值為0.075 kg/L,說明大直徑超級煤泥重介質(zhì)旋流器與小直徑旋流器具有分選下限低的優(yōu)點。
(2)超級煤泥重介質(zhì)旋流器在處理能力上有很大提升,是傳統(tǒng)同直徑設(shè)備的1.6倍以上,但噸煤電耗并沒有增加,符合國家節(jié)能降耗要求。
(3)超級煤泥重介質(zhì)旋流器不僅可以很好地保證所分選出的粗精煤泥灰分,而且數(shù)量效率很高,達到95%以上。
中試和工業(yè)性試驗表明,超級煤泥重介質(zhì)旋流器在處理能力大幅度提高的同時,能保持良好的分選指標和動力消耗指標。經(jīng)過不斷完善和發(fā)展,相信該設(shè)備將會成為粗煤泥分選的首選工藝設(shè)備。