王恩生
(淮南礦業(yè)集團選煤分公司 潘集選煤廠,安徽 淮南 232000)
潘一東煉焦煤選煤廠于2014年2月底全部改造完成,采用的選煤工藝為無壓三產(chǎn)品重介旋流器+煤泥重介+煤泥浮選聯(lián)合工藝。設(shè)計之初根據(jù)煤質(zhì)情況充分考慮到入洗原煤煤泥含量大、矸石泥化嚴(yán)重的特點,其浮選系統(tǒng)采用了浮選入料脫泥池降低入浮礦漿灰分;霧化跌落式礦漿預(yù)處理器配合浮選機使用,可降低浮選藥劑消耗;采用大型噴射式浮選機(型號為FJCA36-4)作為煤泥浮選主要設(shè)備,其處理能力大,浮選效果好。正式投產(chǎn)后,通過不斷尋優(yōu)試驗及改造,現(xiàn)浮選系統(tǒng)運行良好,取得了可觀的經(jīng)濟效益。
脫泥池工作原理:浮選入料煤漿(粒度小于0.5 mm)沿池體縱向均勻給入脫泥池中下部,形成上升水流,通過垂直管束狀整流區(qū),將紊流轉(zhuǎn)變?yōu)閷恿?,使得上升水流調(diào)整到穩(wěn)定狀態(tài)。礦漿中的顆粒按其干擾沉降末速進行水力分級,攜帶細泥的上升水流漫入池面的各溢流槽并匯集于側(cè)壁的集水槽內(nèi)排出,脫泥池的底流由浮選入料泵輸送到浮選作業(yè),入料泵電機設(shè)有變頻調(diào)速器,通過對變頻器頻率的調(diào)節(jié),可以改變底流排放,并可控制溢流量及煤泥水中細顆粒分級粒度,將分級的高灰細泥漂出,從而達到降低浮選入料礦漿灰分的目的。脫泥池結(jié)構(gòu)示意見圖1。
圖1 浮選入料脫泥池結(jié)構(gòu)示意
1.2.1 脫泥池溢流不穩(wěn),時有時無
原因分析:
(1)精煤磁尾桶存在打空現(xiàn)象;
(2)脫泥池來料變化后,底流泵頻率未及時調(diào)整。
解決辦法:
(1)控制精煤磁尾桶出料閥門及磁尾泵頻率,保證其不打空;
(2)提高崗位司機技能,讓其根據(jù)脫泥池來料大小,提前做出預(yù)判,及時調(diào)整底流泵頻率。
1.2.2 脫泥池溢流中低灰粒級含量過大
對脫泥池溢流進行小篩分(底流泵頻率45 Hz,雙系統(tǒng)處理量810 t/h,全入洗潘一東礦井煤)試驗,數(shù)據(jù)如表1。由表1可知,溢流中大于0.045 mm含量為18.17%,灰分為11.64%,說明溢流中存在大量低灰粒級損失。
表1 脫泥池溢流小篩分試驗
對脫泥池溢流槽北端和南端溢流進行小篩分試驗(底流泵頻率44 Hz),數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 脫泥池南、北端溢流小篩分試驗
由表2可見,北端溢流灰分低于南端,進而導(dǎo)致脫泥池溢流中低灰粒級損失偏大。
解決辦法:一是在入料管頂端增加透氣帽,排出入料煤漿中攜帶的大量氣體;二是在脫泥池上方入料管處增設(shè)φ101.6 mm的下料細管共15處,在下料細管上增加蝶閥,通過調(diào)節(jié)各蝶閥開度,使煤漿沿脫泥池入料端全斷面均勻下料;三是對溢流槽體進行南北方向找平。
脫泥池運行參數(shù)主要指底流泵頻率及決定是否漂泥的入浮礦漿臨界灰分,通過此兩項運行參數(shù)的尋優(yōu)試驗來確定最佳數(shù)值,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下確保浮選精煤產(chǎn)率最大化。下面通過脫泥池改造后相關(guān)試驗對比得出最佳運行參數(shù)。
1.3.1 試驗條件
試驗時潘一東選煤廠主要入洗潘一東本井原煤,雙系統(tǒng)處理量為800 t/h,已進行相關(guān)改造。
1.3.2 試驗數(shù)據(jù)
變頻狀態(tài)下,底流泵頻率分別在44 Hz、45 Hz 及46 Hz時進行試驗,結(jié)果分別見表3~表5;工頻狀態(tài)下,在頻率為49 Hz狀態(tài)下進行試驗,結(jié)果見表6。
表3 變頻狀態(tài)下底流泵頻率為44 Hz時的試驗分析
表4 變頻狀態(tài)下底流泵頻率為45 Hz時的試驗分析
表5 變頻狀態(tài)下底流泵頻率為46 Hz時的試驗分析
表6 工頻狀態(tài)下底流泵頻率為49 Hz時的試驗分析
注:頻率為47 Hz時,基本無溢流;頻率為43 Hz時,出現(xiàn)漫流。
1.3.3 數(shù)據(jù)分析
由表3、表4、表5得到表7:
由表3、表4、表5可知:小篩分均方差(分級設(shè)備評判標(biāo)準(zhǔn)計算所得)分別為1.02、1.77、2.93,均小于臨界值3,數(shù)據(jù)合格。頻率為44 Hz、45 Hz、46 Hz時,溢流中大于0.045 mm粒級含量分別為17.83%、14.00%、12.24%,灰分分別為11.63%、10.22%、9.11%,說明使用脫泥池有低灰粒級損失。
表7 試驗綜合表
由表7可知:底流灰分與底流中小于0.045 mm含泥量成正比關(guān)系,脫泥池底流中小于0.045 mm含量對浮選抽出率有影響。隨著底流泵頻率的增加,頻率為46 Hz時,底流產(chǎn)率出現(xiàn)異常,說明該脫泥池存在紊流現(xiàn)象,仍需進行改造。當(dāng)入料灰分不大于32.1%時,使用脫泥池的整體回收率略低于停用脫泥池。當(dāng)入料灰分不小于32.1%時,使用脫泥池的整體回收率略高于停用脫泥池。
1.3.4 最佳頻率的選擇
以表7中入料灰分(底流泵頻率為46 Hz,回收率為45.84%)為橫坐標(biāo),回收率為縱坐標(biāo),繪得圖2。
圖2 脫泥池入料灰分與回收率的關(guān)系
由圖2可知:當(dāng)脫泥池入料灰分不小于32.1%時,建議使用脫泥池??紤]到浮選入料灰分對浮選回收率有影響,故以降灰率為評判標(biāo)準(zhǔn)確定底流泵最佳頻率,由表3、表4、表5得到表8。
表8 頻率與降灰率對比
由表8分析可知,日常生產(chǎn)底流泵常用的頻率44 Hz、45 Hz、46 Hz相比較而言,頻率為45 Hz時最佳,其降灰率最高。
工作原理:壓縮空氣以一定的壓力(大于0.1 MPa)經(jīng)管路進入風(fēng)動噴射式霧化器中,然后經(jīng)噴嘴高速噴出,在噴射室內(nèi)產(chǎn)生負壓,形成抽吸作用;添加到加藥漏斗中的浮選藥劑被快速吸入,被噴射氣流沖擊切割,充分霧化,并很好地在箱體上部擴散。經(jīng)稀釋的入浮煤漿通過入料箱分配到箱體上部兩側(cè)的溢流槽內(nèi),沿槽寬呈“瀑布”狀溢流,在瀉落過程中與霧狀浮選劑相遇接觸,另有一部分霧滴靠自重直接降落在第一層上滑板上;混有浮選劑的煤漿通過上、下滑板的坎條,連續(xù)躍起和跌落,使得煤漿與浮選劑霧滴反復(fù)混合,直至從箱體底部排出進入浮選機。
圖3為霧化跌落式礦漿預(yù)處理器結(jié)構(gòu)示意。霧化跌落式礦漿預(yù)處理器的核心部件是風(fēng)動噴射式霧化器(見圖4),位于箱體頂部中心位置,上端為壓縮空氣進口,側(cè)面設(shè)有加藥漏斗。
1—噴射式霧化器;2—壓縮空氣管路;3—控制閥門;4—壓力表;5—調(diào)節(jié)閥門;6—浮選劑添加管路;7—加藥斗;8—箱體;9—隔板;10—溢流槽;11—上滑板;12—下滑板;13—坎條圖3 FCA型霧化跌落式煤漿預(yù)處理器結(jié)構(gòu)示意
圖4 風(fēng)動噴射式霧化器結(jié)構(gòu)示意
2.2.1 存在問題
存在的主要問題:一是使用過程中加藥漏斗易出現(xiàn)漫料而影響浮選藥劑的連續(xù)性,其主要原因為帶有一定壓力的壓縮空氣經(jīng)噴嘴噴射進跌落箱后,氣體無法排出,造成箱體內(nèi)部正壓力較大,導(dǎo)致藥劑時而會漫出,以排出壓力。二是壓縮空氣來源不穩(wěn),風(fēng)壓忽高忽低,影響霧化效果。
2.2.2 改造措施
一是對加藥漏斗漫料的改造:在箱體上方接入一路粗管道進入浮選機第一室吸氣管內(nèi),通過浮選機循環(huán)泵開啟時吸氣管內(nèi)的負壓將箱體內(nèi)正壓力吸入到浮選機內(nèi)。
二是對壓縮空氣壓力不穩(wěn)定的改造:加強操作,及時調(diào)整閘門,使進入箱體內(nèi)的壓縮空氣壓力穩(wěn)定。
霧化跌落式礦漿預(yù)處理器的運行參數(shù)主要是指霧化壓力。對霧化壓力進行尋優(yōu)試驗,觀察不同壓力下浮選機各室泡沫層變化情況,并采集入料、精礦、尾礦進行化驗分析,確定最佳的霧化壓力。
(1)試驗條件:選擇其中一臺一次浮選機作試驗,在試驗過程中雙系統(tǒng)處理量穩(wěn)定在800~850 t/h左右;選擇0.08 MPa、0.10 MPa、0.12 MPa、0.15 MPa 4個壓力進行試驗,每個壓力條件下采樣2 h,對每種壓力條件下采集的浮選機入料、精礦及尾礦進行化驗。
(2)試驗數(shù)據(jù)及分析:試驗數(shù)據(jù)詳見表9。
由表9可見,霧化壓力為0.12 MPa時,浮選尾礦灰分最高,可燃體回收率最高,一次浮選精煤灰分13.32%,所以0.12 MPa是最佳霧化壓力(僅針對潘一東選煤廠的FJCA-36型浮選機)。
表9 霧化壓力尋優(yōu)試驗數(shù)據(jù)
對使用霧化跌落式礦漿預(yù)處理器進行藥劑霧化后的浮選作業(yè)及將浮選藥劑直接添加至浮選機入料泵進水管不經(jīng)霧化這兩種情況進行試驗對比,通過相同的加藥量來觀察浮選機浮選效果及浮選精礦、尾礦灰分?jǐn)?shù)據(jù)。試驗條件:混洗潘一東及潘二礦原煤,入洗比例約1∶1,處理量850 t/h,試驗過程中每小時均對入浮礦漿濃度進行檢測,基本在85 g/L左右。試驗數(shù)據(jù)列于表10。
表10 藥劑霧化與否浮選機試驗數(shù)據(jù)對比
試驗過程也出現(xiàn)了明顯不同的現(xiàn)象,當(dāng)20點切換成藥劑未經(jīng)霧化的方式后,浮選機泡沫層變差,第一室不出泡沫,尾礦跑煤嚴(yán)重,顏色發(fā)黑;當(dāng)柴油加至900 mL/min、起泡劑加至1 000 mL/min時,藥劑未經(jīng)霧化與經(jīng)過霧化的效果相當(dāng),即未經(jīng)霧化的方式需多消耗約30%的藥劑才能與使用霧化跌落式礦漿預(yù)處理器的效果相當(dāng)。
對多加30%藥劑后兩種加藥方式進行了多次試驗,結(jié)果基本相同。以其中某一試驗舉例說明,其浮選精煤產(chǎn)率及浮選完善指標(biāo)大致相同,見表11。
由上述試驗得出結(jié)論:
(1)與FJC36-4噴射式浮選機配套的霧化跌落式礦漿預(yù)處理器的最佳霧化壓力為0.12 MPa。
(2)使用霧化跌落式礦漿預(yù)處理器能顯著降低浮選藥劑消耗,比未經(jīng)藥劑霧化方式節(jié)省30%藥劑耗量。
根據(jù)年處理能力及煤質(zhì)情況,潘一東選煤廠煉焦煤系統(tǒng)改造選用3臺型號為FJCA36-4大型噴射式浮選機作為一次浮選機,2臺作為二次浮選機。因該型號(FJCA-36)大型浮選機在淮南礦區(qū)首次使用,因此正常投產(chǎn)后對該浮選機的使用性能進行了試驗評定,其結(jié)果見表12。
表11 藥劑未經(jīng)霧化而多加30%藥劑與經(jīng)過霧化的試驗對比
表12 煤用浮選機使用效果評定標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)大量試驗,選煤廠一次浮選機入料濃度平均為83 g/L,在單洗潘一東礦井煤時,煤泥可浮性為難選到極難選;當(dāng)混洗潘二礦原煤比例在1/3以上時,煤泥可浮性為中等可選,其浮選精煤數(shù)量指標(biāo)平均在91.2%,尾礦灰分平均在55%以上,浮選藥劑總耗量平均在0.92 kg/t,浮選完善指標(biāo)平均在51.3%以上,精煤灰分符合產(chǎn)品質(zhì)量要求(電耗等未進行統(tǒng)計試驗)。由此可見,淮南礦區(qū)選煤廠率先使用的FJCA36-4大型噴射式浮選機工作正常,完全滿足生產(chǎn)需要。
循環(huán)泵壓力值是浮選最佳運行參數(shù)之一,確定過程如下:以編號為4007的一次浮選機進行試驗,試驗過程中雙系統(tǒng)處理量穩(wěn)定在800~850 t/h,選擇0.15 MPa、0.16 MPa、0.17 MPa、0.18 MPa 4個壓力進行試驗,每個壓力條件下采樣2 h,每種壓力條件下采集浮選機入料、精礦及尾礦灰分。試驗數(shù)據(jù)見表13、表14。
表13 循環(huán)泵壓力尋優(yōu)試驗
表14 循環(huán)泵壓力尋優(yōu)試驗
由表13和表14可知,在循環(huán)泵壓力為0.16 MPa下,浮選精煤產(chǎn)率和可燃體回收率最高,且明顯高于壓力為0.18 MPa時的指標(biāo)。因此可得出FJCA-36型浮選機循環(huán)泵最佳工作壓力為0.16 MPa。
大型噴射式浮選機(FJCA36-4)與脫泥池及跌落式霧化礦漿預(yù)處理器配合使用的聯(lián)合浮選工藝,應(yīng)用于淮南礦區(qū)選煤廠,可完全滿足生產(chǎn)需要,既能減少浮選機使用臺數(shù)、循環(huán)泵使用數(shù)量及廠房面積,又減輕了職工的勞動量,為大型煉焦煤選煤廠浮選系統(tǒng)設(shè)備選型提供了參考依據(jù)。