(張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司 生產(chǎn)部,江蘇 張家港 215624)
在銅陽極爐生產(chǎn)過程中,由于銅原料、燃料及還原劑中含有硫,排放煙氣中產(chǎn)生一定濃度的二硫化硫,隨著原料等含硫量的變化,煙氣中的二氧化硫濃度波動(dòng)較大。二氧化硫是一種主要的大氣污染物之一,不僅會(huì)帶來酸雨等環(huán)境問題,如果人體過量攝入,還可能引發(fā)過敏反應(yīng),出現(xiàn)呼吸困難、嘔吐等癥狀。因此,國家標(biāo)準(zhǔn)中二氧化硫的允許排放濃度大幅度降低,如《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25467—2010),二氧化硫的排放濃度限值為400mg/m3,而修改單2013.12.27進(jìn)一步增加特別排放限值,二氧化硫的特別排放限值為100mg/m3。銅冶煉生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)各自的實(shí)際情況,采用新技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝,增加高效脫硫設(shè)施,將二氧化硫排放濃度控制在允許的范圍內(nèi)。
目前,國內(nèi)外工業(yè)化的煙氣脫硫技術(shù)有十幾種。煙氣脫硫技術(shù)按照脫硫劑的形態(tài)分為干法、半干法和濕法脫硫。干法大多體積龐大、投資及運(yùn)行費(fèi)用較高。濕法較為簡單,多通過堿性脫硫劑來吸收煙氣中二氧化硫,目前常用的工藝有鈉堿法、石灰石~石膏法、氧化鎂法、氨法、雙氧水法等。某銅業(yè)公司綜合考慮現(xiàn)場布置、脫硫副產(chǎn)物的處理以及運(yùn)行成本因素,對(duì)常用的脫硫工藝進(jìn)行分析對(duì)比,最終以專業(yè)會(huì)的形式確定將雙氧水法脫硫作為銅陽極爐煙氣脫硫工藝。
利用雙氧水的強(qiáng)氧化特性與煙氣中的二氧化硫接觸,將二氧化硫氧化為硫酸,從而進(jìn)入循環(huán)液中,實(shí)現(xiàn)煙氣中二氧化硫的分離,達(dá)到脫硫效果。
其化學(xué)反應(yīng)方程式是:
SO2+H2O2=H2SO4
外購雙氧水在雙氧水儲(chǔ)槽中儲(chǔ)存,由雙氧水泵送入脫硫系統(tǒng)作為吸收劑補(bǔ)充。銅陽極爐煙氣從脫硫塔下部進(jìn)入,首先進(jìn)行兩級(jí)水洗,然后進(jìn)入脫硫塔與塔內(nèi)噴淋的循環(huán)液逆流接觸,利用填料的比表面積大的特性,在填料層完成氧化反應(yīng),煙氣中的二氧化硫在此過程中生成硫酸并進(jìn)入循環(huán)液。脫除了二氧化硫的煙氣經(jīng)脫硫塔上部的電除霧器進(jìn)一步除去酸性液滴后,經(jīng)上部的尾氣煙囪達(dá)標(biāo)排放。
吸收過程中消耗的雙氧水利用雙氧水泵加至脫硫塔循環(huán)槽循環(huán)泵入口。系統(tǒng)產(chǎn)生的稀硫酸經(jīng)泵送入稀硫酸儲(chǔ)槽暫存,再經(jīng)稀硫酸泵送入電解車間作為補(bǔ)充酸用。
圖1 雙氧水脫硫工藝流程圖
根據(jù)某公司的煙氣條件,承包方宜興雙盾環(huán)境科技有限公司進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、設(shè)備選型制作,并于2016年12月底完成全部設(shè)備安裝(見表1),2017年1月完成設(shè)備聯(lián)動(dòng)調(diào)試,投入試運(yùn)行(運(yùn)行參數(shù)見表2)。
表1 主要設(shè)備表
陽極爐煙氣經(jīng)過重力沉降室及布袋除塵器后,進(jìn)入兩級(jí)洗滌塔。洗滌循環(huán)泵將洗滌塔內(nèi)洗滌水循環(huán)到洗滌塔頂部的兩級(jí)噴淋頭,煙氣與洗滌水逆流充分接觸,煙氣中所含有的少量煙塵進(jìn)入到洗滌水中,為后續(xù)的二氧化硫吸收及電除霧創(chuàng)造了潔凈的環(huán)境。由于進(jìn)入洗滌塔的煙氣溫度一般在60℃~90℃,所以需定期補(bǔ)充蒸發(fā)的洗滌水。根據(jù)生產(chǎn)情況,平均4小時(shí)~5小時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)水一次,每次補(bǔ)水量在3m3左右。隨著不斷循環(huán)洗滌,洗滌水內(nèi)煙塵等雜質(zhì)濃度升高,影響洗滌效果,因此電解系統(tǒng)需每天回用7m3~10m3洗滌水,最多時(shí)返水量達(dá)12m3,系統(tǒng)補(bǔ)充新水降低洗滌水雜質(zhì)水平。
洗滌后的煙氣通過洗滌塔和脫硫吸收塔之間的隔板進(jìn)入到脫硫吸收塔內(nèi),煙氣在上升的過程中與噴淋的循環(huán)吸收液發(fā)生反應(yīng),煙氣中的二氧化硫被氧化吸收形成硫酸進(jìn)入循環(huán)吸收液。隨著循環(huán)吸收反應(yīng)不斷進(jìn)行,吸收液中的硫酸濃度逐漸升高,當(dāng)濃度≥30%時(shí),循環(huán)槽內(nèi)部分吸收液排入稀酸儲(chǔ)槽。同時(shí)通過工藝水補(bǔ)水自動(dòng)控制,向脫硫吸收塔注水,保證循環(huán)槽內(nèi)液位穩(wěn)定。
二氧化硫吸收后的煙氣經(jīng)電除霧器進(jìn)一步除去其中的硫酸霧,電除霧器電壓控制在40KV~70KV。
至2017年5月,雙氧水脫硫系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定,二氧化硫平均排放濃度為76mg/Nm3,硫酸霧排放濃度<30mg/Nm3,達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。
表2 主要運(yùn)行參數(shù)表
3.2.1 洗滌水返水量大,影響電解水量平衡
由于環(huán)??刂频牟粩嗉訌?qiáng),公司生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水均需返回電解系統(tǒng)利用,再加上洗滌塔內(nèi)每天近10m3的返水,電解系統(tǒng)水量很難做到平衡,給電解生產(chǎn)帶來很大影響??紤]到洗滌水雜質(zhì)主要是煙塵,我們選擇了一臺(tái)過濾面積為1m2的小型不銹鋼壓濾機(jī),對(duì)洗滌水中的煙塵進(jìn)行旁通過濾,保持洗滌水的清潔。返水量減少到每周5m3左右。
3.2.2 電耗及雙氧水消耗偏大
銅陽極爐的生產(chǎn)作業(yè)分為加料、熔化、氧化、還原、出銅等階段,具有明顯的周期性特點(diǎn),其中二氧化硫濃度最高在氧化階段。雙氧水脫硫系統(tǒng)按穩(wěn)定工況進(jìn)行設(shè)計(jì),在二氧化硫濃度較低階段不能及時(shí)調(diào)節(jié)脫硫循環(huán)泵的流量,造成電耗及雙氧水消耗偏大。鑒于這種情況,我們給脫硫循環(huán)泵安裝了變頻器,并將控制線接至中控室,在陽極爐作業(yè)的不同階段,靈活調(diào)整循環(huán)泵運(yùn)行頻率。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,變頻器的頻率可在35Hz~50Hz范圍內(nèi)調(diào)整,綜合電耗降低30%左右,節(jié)電效果顯著。
3.2.3 電解及凈化設(shè)備嚴(yán)重腐蝕
雙氧水脫硫系統(tǒng)運(yùn)行7個(gè)月左右時(shí),我們發(fā)現(xiàn)原本運(yùn)行2年以上才出現(xiàn)部分腐蝕現(xiàn)象的凈化搪玻璃反應(yīng)釜,其釜身上部、攪拌槳及反應(yīng)釜蓋出現(xiàn)嚴(yán)重氣蝕,局部蝕穿,同時(shí)電解槽玻璃鋼內(nèi)襯(197樹脂+玻璃絲布)也出現(xiàn)發(fā)脆現(xiàn)象。經(jīng)過對(duì)腐蝕特征的分析判斷,符合氫氟酸(HF)的特性。我們對(duì)返電解稀硫酸、電解液進(jìn)行化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其氟離子的濃度分別達(dá)到865mg/l、246mg/l,對(duì)搪玻璃、不銹鋼、普通玻璃鋼都會(huì)造成嚴(yán)重腐蝕。為應(yīng)對(duì)這種情況,我們采取了從源頭上除氟及嚴(yán)重氣蝕部位采用抗氟材料等措施。具體為:在脫硫循環(huán)液中滴加水玻璃,生成很穩(wěn)定的多元絡(luò)合酸硅氟酸,從而降低氟離子濃度;在氣蝕嚴(yán)重的部位增加聚四氟乙烯涂層,如反應(yīng)釜蓋。采取上述措施后,設(shè)備的腐蝕損壞得到有效遏制,生產(chǎn)趨于穩(wěn)定。
雙氧水脫硫系統(tǒng)2017年處于調(diào)試、優(yōu)化期,2018年全年穩(wěn)定運(yùn)行,脫硫運(yùn)行成本見表3。
表3 脫硫直接成本
從上表看出,扣除硫酸回用及減排優(yōu)惠,雙氧水脫硫年直接成本約162萬元,折合噸銅增加成本11元,成本適中,且具有良好的社會(huì)環(huán)境效益。
經(jīng)過兩年多運(yùn)行及優(yōu)化改進(jìn),雙氧水脫硫系統(tǒng)在某銅業(yè)公司銅陽極爐煙氣脫硫上有效運(yùn)行,煙氣排放指標(biāo)優(yōu)于《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25467—2010)特限標(biāo)準(zhǔn),脫硫成本適中,脫硫產(chǎn)物全部內(nèi)部回收利用,零外排,屬典型的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)[1],必將在相關(guān)行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。