吳恒志,吳曉琦
(安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司,安徽 巢湖 238004)
鑄造件的后處理是其生產(chǎn)中必不可少的工藝過程,通常鑄造件的后處理包括型砂清理和飛邊毛刺的打磨。隨著社會發(fā)展和技術進步,以及我國人力資本紅利的逐步釋放,轉型發(fā)展讓更多的勞動力向環(huán)境更好、生產(chǎn)更安全、勞動強度更低的行業(yè)和崗位轉移。作為機械制造業(yè)基礎的鑄造業(yè)出現(xiàn)了像鑄造件清理打磨這樣的“臟、苦、累、?!睄徫粍趧恿袅鞒觯泄るy,招工貴,導致鑄造件的生產(chǎn)成本上升,質(zhì)量也受到了影響,制約著制造業(yè)的發(fā)展。
為緩解壓力,業(yè)內(nèi)和產(chǎn)業(yè)鏈的上下游做了很多的努力和嘗試[1-3]。對于大件(如機械裝備、車輛、工程機械等工件,質(zhì)量數(shù)千克到數(shù)百千克),一般須對鑄造件毛坯進行加工才能滿足使用裝配要求。通常建設打磨生產(chǎn)線,將工件定位裝夾,再使用專用的機械裝置操控運動的刀具或磨具對其進行加工或打磨。這類鑄造件的打磨生產(chǎn)線結構復雜,專業(yè)性強,更換產(chǎn)品要對生產(chǎn)線進行較大的改造,生產(chǎn)效率較低,通常單班生產(chǎn)數(shù)十件到數(shù)百件。對于小件(如水暖配件等,單件質(zhì)量約1 kg),一般情況下尺寸精度要求不高,大部分尺寸沒有配合裝配要求,只是進行裝飾性打磨或拋光、打光即可。其售價較高,通常是機械手抓取工件在柔性的打磨或拋光輪上打磨,以改善工件表面粗糙度。這類鑄造件打磨效率較高,通常單班生產(chǎn)數(shù)百件到上千件。
本文探討將工業(yè)機器人用在高速重載扣件鑄造件打磨中,介紹了采用的自動打磨方案和取得的成效。
高速重載扣件的鑄造件常用的結構形式為鐵墊板和預埋鐵座,是扣件的重要基礎件,對其力學性能要求嚴格。因其結構緊湊、尺寸小,毛坯件不進行機械加工直接安裝使用。因為工件有的尺寸有裝配要求,尺寸精度影響線路的平順性和軌距,故對尺寸精度要求也很高,因此對打磨的要求更加嚴苛。這類工件數(shù)量大,售價低。人工打磨質(zhì)量不穩(wěn)定,勞動強度大,操作環(huán)境差,安全風險大,打磨效率低,對于一些因空間限制難以打磨的毛刺,還容易因打磨不當造成產(chǎn)品報廢。一些結構復雜的高速、重載扣件鑄造件因打磨造成的廢品率高達15%左右。因此高速重載扣件鑄造件的打磨是看似簡單卻十分精細的技術活。
高速重載扣件鑄造件產(chǎn)品打磨要求高,工件小、產(chǎn)量大,現(xiàn)有技術和裝備很難滿足其要求。模擬人工,使用機器人抓取工件進行打磨的方案,動作精準,但對于毛刺大小、澆冒口大小及位置存在很大差距的鑄造件,還要精確地控制位置,并要包容尺寸公差達到1 mm的工件,以保證達到不傷及鑄造件本體、殘余飛邊毛刺符合技術要求。
為解決高速重載扣件鑄造件的高效自動打磨問題,針對高速重載扣件鑄造件結構特點及打磨要求,本著面向需求、解決問題的原則,確定“面向鐵墊板,兼顧預埋座”的基本要求,研制高速重載扣件鑄造件自動打磨生產(chǎn)線。生產(chǎn)線應當做到當班產(chǎn)品當班清理打磨完成,在鐵墊板與預埋鐵座之間可以快速轉換,同時能夠很方便地調(diào)整不同規(guī)格的鐵墊板或預埋鐵座尺寸。
根據(jù)設定的目標,生產(chǎn)線方案設計需要考慮到鑄造件生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力、對應的生產(chǎn)節(jié)拍指標(必須滿足鑄造件生產(chǎn)線的班產(chǎn)量,實現(xiàn)生產(chǎn)的流暢運行,單件產(chǎn)品的打磨時間約11.5 s)、生產(chǎn)線的柔性(滿足產(chǎn)品多個位置的打磨,并兼容多款產(chǎn)品的共線生產(chǎn))、物流問題、產(chǎn)品在夾具上的定位以及最小占地面積等,因此方案設計決定整個生產(chǎn)線建設的成敗和技術水平。按照機器人的工作節(jié)奏,通過理論計算和數(shù)值模擬,單臺機器人抓取工件時間約12 s(含視覺識別),打磨時間約10 s,放回工件的時間約10 s。據(jù)此設計了3種解決方案[4-6]。
方案1如圖1所示。采用6臺機器人兩兩一組,分別組成3個獨立的打磨工作單元,由人工通過起重設備將待打磨工件運送到供料處,機器人自動識別工件并抓取、打磨,然后放到輸送皮帶上,輸送到集中出料處,由專用料框收集,集滿一筐統(tǒng)一搬運。該方案雖然能夠達到預期的產(chǎn)能,但是存在設備投資和占地空間大(大于300 m2)、上料點分散(3處上料)、操作人員多(4~6人)等缺點。
圖1 6臺機器人方案示意
方案2如圖2所示。采用2臺機器人+2臺專機的方案,投資少(只用2臺機器人,2臺專機價格低于機器人)、占地較少(約60 m2),打磨鐵墊板效率高。但是因為采用專機,產(chǎn)品轉換難度大,實現(xiàn)了“面向鐵墊板”,卻很難“兼顧預埋座”。
圖2 2臺機器人+2臺專機方案示意
方案3如圖3所示。采用4臺機器人方案,其中2臺打磨機器人進行打磨作業(yè),前置機器人負責工件識別和供料到指定位置,后置機器人負責將完成打磨的工件重新碼放好。該方案投資適中,布置緊湊(占地約90 m2),物流順暢(1處進料,1處出料),對鐵墊板和預埋座能兼容,并且能方便地適應工件尺寸的變化,存在的缺陷是打磨效率達不到預期目標。
圖3 4臺機器人方案示意
經(jīng)過對3套方案的分析、比對,首先否決了方案2。再對方案1和方案3進行全面綜合分析,傾向于選擇方案3,并對該方案作進一步優(yōu)化。在打磨機器人與前(后)置機器人之間設置具有輔助定位功能的中間周轉定位平臺,以提高生產(chǎn)效率。優(yōu)化方案的主要特點是:①兼容性好,兼容高速重載扣件鑄造件產(chǎn)品鐵墊板、預埋座,且能快速切換;②設備布局緊湊,場地占用小,一次性投資適中,便于進一步推廣;③采用機器人抓取工件進行打磨的方式,符合傳統(tǒng)工藝習慣,可以實現(xiàn)大批量生產(chǎn);④方案3對于預埋鐵座等小件產(chǎn)品打磨,因為輔助時間大于工作時間,需要通過技術措施如一次抓取多件產(chǎn)品以提高打磨的效率,才能達到設定的目標,技術上難度較大且存在不成功的風險。
根據(jù)扣件鑄造件產(chǎn)品的特點,要對各個打磨工藝環(huán)節(jié)進行分解并予以研究,以達到設計合理的打磨工藝流程。具體研究內(nèi)容:①根據(jù)產(chǎn)品打磨要求,結合產(chǎn)品的結構特點,研究適合機器人打磨程序的打磨工藝順序;②研究機器人工作程序,確定影響打磨毛刺進給量的因素如毛刺的厚度、材質(zhì)、磨料切削速度、機器人運動速度等及其相互關系和相互影響;③研究打磨鑄造件程序變量的控制;④研究磨具直徑,應達到磨料打磨線速度要求,高速旋轉的動平衡要求,適用產(chǎn)品結構、達到最佳磨削效果的要求等;⑤研究磨具的性能參數(shù)如磨料材質(zhì)、磨料顆粒大小、磨料覆蓋結構、磨料的耐磨性以及排屑性能、散熱等。
綜合考慮了打磨的效率和實施技術難度,統(tǒng)一了打磨的工藝流程,將4臺機器人進行固定的分工,分成打磨機器人和輔助機器人。前置輔助機器人負責供料,后置輔助機器人負責卸料。前置機器人將待打磨產(chǎn)品搬運到指定的定位臺上,如圖4所示,便于2臺打磨機器人快速準確抓取。2臺打磨機器人分別抓取,獨立進行打磨作業(yè),從供料臺抓取產(chǎn)品進行打磨,并將打磨完成的產(chǎn)品投放到下料平臺上。后置機器人負責從下料平臺抓取打磨過的產(chǎn)品重新碼放到托盤上(或放到集料框中)。這樣經(jīng)流程優(yōu)化的作業(yè)可以有效提高系統(tǒng)整體的打磨效率,還能兼顧多種產(chǎn)品,適應不同類型產(chǎn)品的快速切換[7-8]。在此基礎上制定了針對性的零部件打磨技術方案,分述如下。
圖4 中間定位平臺
1)鐵墊板打磨方案
選擇產(chǎn)量較大的高速鐵路WJ8型扣件鐵墊板作為研究對象,本節(jié)中鐵墊板的具體方案和工藝數(shù)據(jù)都是針對該鐵墊板。其他形式的鐵墊板可以在此基礎上進行擴展。為滿足多種鐵墊板的打磨適用性,提高打磨效率,對于鐵墊板類產(chǎn)品的打磨以打磨四周的毛刺為主。為便于打磨,以鐵墊板的孔作為定位和裝夾基準,采用木托盤加隔板(主要是通過色差提高識別效率)的形式直接碼垛即可提供給系統(tǒng)進行識別、抓取。圖5給出了鐵墊板裝夾及打磨位置。
圖5 鐵墊板裝夾及打磨位置示意
系統(tǒng)作業(yè)時,通過安裝在前置機器人臂上的照相機拍照,對托盤上碼垛的鐵墊板進行視覺定位以便準確抓取,將鐵墊板搬運到供料臺指定的位置,打磨機器人按照設定的毛刺參數(shù)對產(chǎn)品進行打磨。為了保證打磨的效率和質(zhì)量,要對設置在鐵墊板一側的澆冒口進行識別,以便調(diào)用相應的澆冒口打磨程序和參數(shù)對澆冒口及其附近的毛刺進行打磨。打磨過的產(chǎn)品由后置機器人在下料托盤重新碼垛。數(shù)值模擬結果表明,該方案單臺打磨機器人打磨高速鐵路扣件鐵墊板的時間分布為:抓取工件7~8 s、打磨作業(yè)約12 s、放下(中間臺)工件7~8 s。該方案將視覺識別任務交給前置機器人,并在前置機器人、打磨機器人、后置機器人之間設置中間工作臺,減少了打磨機器人的等待時間,節(jié)省了打磨機器人的輔助時間,工作效率明顯提高。單臺打磨機器人平均工作節(jié)拍提高到25~27 s,系統(tǒng)節(jié)拍約在14 s以內(nèi),基本能實現(xiàn)設定的目標。
2)預埋鐵座打磨方案
選擇重載鐵路彈條Ⅶ型扣件TZ5預埋鐵座作為研究對象,本節(jié)討論的預埋鐵座具體方案和工藝數(shù)據(jù)都針對該預埋鐵座。由于預埋鐵座軌枕面以下部分打磨要求不高,其整體外圍毛刺可由外形沖模一次沖裁到位,無需打磨,只有頭部T形槽毛刺很難人工打磨,打磨時容易損傷工件本體且安全風險高,所以將機器人打磨的重點集中在頭部T形槽處,如圖6所示。通過打磨過程的數(shù)值模擬發(fā)現(xiàn),打磨機器人從中間定位臺單件抓取、打磨、放下的全過程至少需要34 s。其中打磨18 s,抓取、放下16 s。2臺機器人每小時只能打磨約200件,不能滿足造型線的生產(chǎn)節(jié)拍。為了保證打磨質(zhì)量,打磨工序的時間減少裕度空間很小,但是機器人進行抓取的時間有很大的壓縮空間。如果采用適當?shù)墓ぱb使得機器人一次可以抓取多件產(chǎn)品進行打磨,就可以大大減少重復抓取、放下工件的次數(shù),提高系統(tǒng)的生產(chǎn)節(jié)拍。
圖6 預埋鐵座打磨位置示意
按照以上思路進行了工裝的設計研發(fā),設計一次抓取多件產(chǎn)品進行打磨的工裝,減少機器人不斷抓取、放下的重復行程時間,提高打磨系統(tǒng)的效率。理論上看,單次抓取的工件越多系統(tǒng)的效率越高,但是單次抓取的工件越多技術上實現(xiàn)的難度也越大,系統(tǒng)的復雜性增大,而系統(tǒng)的可靠性也會下降。不同抓取方案時間的消耗和整個系統(tǒng)的工作效率如表1所示。
表1 不同抓取方案時間消耗與系統(tǒng)效率
由表1不難發(fā)現(xiàn),隨著打磨機器人一次抓取工件數(shù)量的增加,打磨機器人的工作節(jié)拍加快,平均單件產(chǎn)品的打磨時間逐漸減少,系統(tǒng)效率不斷提高。但是當一次抓取3件以上的產(chǎn)品進行打磨時,系統(tǒng)效率的提升并不明顯,而一次抓取工件越多定位要求越高,工裝的設計、制造精度要求越嚴,更多工件在抓緊時的累計相對定位公差會不可避免影響到系統(tǒng)的打磨工作質(zhì)量。考慮到在鐵墊板方案中,選擇打磨機器人負載200 kg,兼顧最大限度地提高生產(chǎn)節(jié)拍和盡可能降低技術研發(fā)的難度,選擇一次抓取3件產(chǎn)品進行打磨是較好的方案。該方案可以充分利用打磨機器人的負載能力,保證系統(tǒng)的工作的穩(wěn)定性、可靠性。通過進一步的數(shù)值模擬,在實際應用中存在更進一步優(yōu)化的可能,有望將單臺打磨機器人完成3件產(chǎn)品抓取、打磨、放下的總時間控制在60 s左右,系統(tǒng)每小時能打磨約350件產(chǎn)品,效率提高75%。通過設計制造實尺專用夾具,進行實際抓取、放置精度驗證,確認了優(yōu)化方案可行。
通過反復推敲、數(shù)值模擬,經(jīng)過較全面的技術評審,認為最終的打磨解決方案可行,遂決定投入資金購置設備,搭建示范生產(chǎn)線。同時著手加工與生產(chǎn)線配套的工裝、夾具,對特定的產(chǎn)品鐵墊板、預埋鐵座分別進行生產(chǎn)工藝驗證。在驗證其工藝可行性的基礎上,逐步完善方案,優(yōu)化程序,達成設計目標,使得該解決方案可復制、可推廣應用。
為盡快實現(xiàn)目標,研發(fā)團隊一方面進行設備選型、采購,另一方面完善工作流程和打磨方案,優(yōu)化磨具、中間定位、物流、視覺識別等子系統(tǒng)的方案。采購的設備到位后,搭建了實際應用的平臺,并首先對鐵墊板產(chǎn)品進行使用驗證。應用經(jīng)過優(yōu)化的程序進行打磨,主要的瓶頸是鐵墊板澆冒口位置存在不確定性誤差,澆冒口的大小(厚薄、殘留長短)也存在較大的差異,為保證打磨的質(zhì)量要多次反復打磨,比較費時。如果反復打磨的次數(shù)設置少,可能打磨產(chǎn)品的澆冒口位置不符合標準;若反復打磨次數(shù)設置多,雖然打磨質(zhì)量有保證,但單個產(chǎn)品消耗的時間明顯增加,效率達不到設定的目標。由于鑄造工藝的原因,鐵墊板的澆冒口設置在不同的位置,為了提高打磨工作效率,要對澆冒口位置進行準確識別,根據(jù)澆冒口的位置設置特定的打磨工藝參數(shù),只在澆冒口位置進行重復打磨。為此,設計了鐵墊板澆冒口精確識別裝置,對放置在中間定位臺上的鐵墊板進行澆冒口識別,并將識別信息傳送給打磨機器人,這樣有效地兼顧了質(zhì)量和效率。
打磨預埋鐵座時,打磨機器人一次抓取3件產(chǎn)品后,打磨效率明顯提高。圖7是專用工裝同時抓夾3件預埋鐵座打磨的情況。此時前置機器人只能進行單件的拍照識別,成為系統(tǒng)運行的瓶頸,打磨機器人經(jīng)常要等候前置機器人。為進一步提升系統(tǒng)效率,設計了上料定位板,通過定位板的輔助定位使得單次拍照即可實現(xiàn)視野內(nèi)3件預埋鐵座的識別和定位,將單件產(chǎn)品的拍照、上料時間由12 s減少到平均8 s,效率提高了33.3%,實現(xiàn)了系統(tǒng)的流暢運行。
圖7 同時抓取3件預埋鐵座予以打磨
高速、重載扣件鑄造件自動打磨生產(chǎn)線,嘗試使用工業(yè)機器人,提供了高精度、大批量、小件的鑄造件打磨解決方案。經(jīng)過對正在生產(chǎn)的鐵墊板和預埋鐵座分別進行打磨實踐,能每小時打磨鐵墊板300塊,已累計打磨 10 000多塊;能每小時打磨預埋鐵座350件,累計已打磨30萬件。不同類型的工件轉換比較方便。實踐證明,該扣件鑄造件打磨解決方案能滿足“面向鐵墊板,兼顧預埋鐵座”的既定目標,實現(xiàn)對高速、重載鐵路扣件鑄造件的有效覆蓋,打磨精度達到小于0.2 mm。與人工打磨相比,預埋鐵座打磨造成的廢品率由9%下降到2%以下,節(jié)省勞力75%,操作人員的勞動強度和工作環(huán)境亦大大改善。對于鐵墊板,實現(xiàn)了拍照定位、澆冒口精確識別、自動智能化選擇打磨參數(shù),實現(xiàn)了快速精準打磨。對于預埋鐵座,在同行業(yè)首先實現(xiàn)了一次抓取3件預埋鐵座進行打磨的工藝方案,解決了扣件產(chǎn)品大批量、小件鑄造件的多件產(chǎn)品統(tǒng)一定位和抓取的難題,實現(xiàn)了高效的多件小件產(chǎn)品精準打磨,取得了良好的應用效果。同時該方案還能實現(xiàn)不同規(guī)格型號的產(chǎn)品方便地切換。目前該解決方案已經(jīng)獲得國家發(fā)明專利授權,示范生產(chǎn)線已運行一年多,各項指標穩(wěn)定。
研究和實踐表明,應用工業(yè)機器人實現(xiàn)高速、重載扣件鑄造件的自動打磨是可行的。