吳永波
(山西大唐國際臨汾熱電有限責任公司,山西 臨汾 041000)
山西大唐國際臨汾熱電有限責任公司2×300MW 單元機組,為亞臨界、一次中間再熱、燃煤、脫硫、空冷、抽汽凝汽式發(fā)電機組。三大主機分別由哈爾濱鍋爐有限責任公司、上海電氣集團股份有限公司和上海電機集團股份有限公司制造。DCS 系統(tǒng)為北京日立控制系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的HICAS-5000M 控制系統(tǒng)。機組單元控制部分共有機柜40 個、CPU 22 對,分別控制本臺機組的MCS、FSSS、SCS、DAS、ECS、ETS、DEH、MEH 等功能。ETS 即危急遮斷系統(tǒng),接受DEH 系統(tǒng)、TSI 系統(tǒng)或其它系統(tǒng)來的停機信號,動作停機電磁閥AST1-AST4。ETS 系統(tǒng)也是日立控制系統(tǒng)有限公司的HICAS-5000M 控制系統(tǒng),由一對冗余配置的控制器進行運算和控制。
汽輪機排汽裝置真空度直接對機組的經(jīng)濟、安全、可靠運行有著重大影響,汽輪機真空過低將帶來以下影響:
1)汽輪機內(nèi)熱焓降減少,從而使出力降低,降低了汽輪機的效率,減少了經(jīng)濟效益。
圖1 汽輪機低真空測點取樣管路坡度圖Fig.1 Slope map of the low vacuum point sampling line of the turbine
2)低壓缸內(nèi)蒸汽密度增大,使尾部葉片過負荷,造成葉片斷裂。
3)增大級反動度,使軸向推力增大,推力軸承過負荷,嚴重時使推力軸承鎢金熔化。
4)排汽溫度升高,造成低壓缸熱膨脹變形,低壓缸軸承上抬,破壞機組的中心產(chǎn)生振動,還會造成軸承徑向間隙變化,產(chǎn)生摩擦而損壞設(shè)備。
因此,確保汽輪機低真空取樣可靠,機組汽輪機低真空保護、自動信號準確測量,對機組的經(jīng)濟、安全、可靠運行至關(guān)重要。
該機組汽輪機低真空主保護信號取樣裝置、取樣管路敷設(shè)、檢測儀表、DCS 系統(tǒng)邏輯設(shè)計、安裝如下:
1)在排汽裝置頂部取出一根取樣管,引至汽輪機前箱低真空試驗塊處,由低真空試驗塊取出兩根儀表管,并分別接兩個真空開關(guān)(一通道接LV1、LV3;二通道接LV2、LV4)[1]。
2)真空壓力開關(guān)設(shè)計為接常開點,邏輯信號取反。正常運行時,真空值低于-31KPa,邏輯中低真空保護信號為0,當真空高于-31KPa 時,真空開關(guān)由常閉變?yōu)槌i_,邏輯中低真空保護信號變?yōu)?。經(jīng)ETS 四取二判斷后(LV1或LV3 動作與上LV2 或LV4 動作),觸發(fā)汽輪機低真空保護動作,遮斷汽輪機[2]。
該方案在運行中雖未發(fā)現(xiàn)異常,但由于從排汽裝置到低真空試驗塊之間的取樣管為單一取樣管,屬于單點保護[3]。另據(jù)現(xiàn)場觀察,從設(shè)計上來說該取樣管的坡度也不符合真空管道施工設(shè)計要求,極易出現(xiàn)水塞現(xiàn)象,如果出現(xiàn)水塞現(xiàn)象,當實際運行中真空降低時,真空開關(guān)可能延遲動作或拒動,導(dǎo)致機組產(chǎn)生嚴重損壞。故現(xiàn)有低真空保護設(shè)計存在較大的保護誤動或拒動的可能性。
查閱機組運行維護數(shù)據(jù)及機組檢修記錄,存有汽輪機低真空壓力顯示測量失準、汽輪機低真空相關(guān)保護誤動、低真空保護信號拒動。典型事件如下:
圖2 汽輪機低壓缸內(nèi)低真空測點取樣裝置斷裂圖Fig.2 Fracture of low vacuum point sampling device in the low-pressure cylinder of a turbine turbine
1)機組頻繁發(fā)生汽輪機低壓缸左右側(cè)真空壓力顯示異常,將取樣管路對空排放后,顯示恢復(fù)正常。綜合判斷原因為,汽輪機低真空管路較長,管路敷設(shè)坡度較小,管路積水導(dǎo)致汽輪機低真空測量失準,如圖1 所示。
2)機組投產(chǎn)初期發(fā)生過兩次機組背壓RB 保護誤動異常事件,異常事件為取樣管路坡度設(shè)計不足,導(dǎo)致取樣口引出管路部位積灰,機組排汽背壓測量信號突變,觸發(fā)機組背壓過速率保護。
3)梳理機組歷次停機記錄,分析機組汽輪機、小汽輪機停機過程真空保護開關(guān)動作曲線,發(fā)現(xiàn)機組汽輪機、小汽輪機停機過程真空保護開關(guān)動作異常,開關(guān)定值正確,綜合分析為管路坡度設(shè)計不足,導(dǎo)致汽輪機、小汽輪機低真空保護、監(jiān)視信號測量失準,造成汽輪機、小汽輪機停機過程真空保護開關(guān)動作異常。
查閱機組歷次檢修記錄,多次發(fā)現(xiàn)機組低真空取樣裝置在低壓缸內(nèi)斷裂,如圖2 所示。
針對汽輪機低真空取樣裝置損壞事件,分析原因如下:
1)汽輪機低壓缸內(nèi)汽輪機低真空取樣裝置未設(shè)計支撐,導(dǎo)致機組正常運行及啟停時,低真空主保護測點取樣裝置晃動較大,取樣裝置焊口最終斷裂,導(dǎo)致測點測量失真。
2)低真空保護取樣裝置取樣管徑小、壁厚薄,導(dǎo)致取樣裝置斷裂。
依據(jù)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》中9.4.3 要求,“所有重要的主、輔機保護都應(yīng)采用“三取二”的邏輯判斷方式,保護信號應(yīng)遵循從取樣點到輸入模件全程相對獨立的原則,確因系統(tǒng)原因測點數(shù)量不夠,應(yīng)有防保護誤動措施”[4]。需重新在汽輪機低壓缸開孔,實現(xiàn)汽輪機低真空主保護信號獨立性取樣,取消低真空試驗?zāi)K或在汽輪機低真空取樣管路獨立取樣后的低真空管路上設(shè)置獨立的低真空試驗?zāi)K,確保汽輪機低真空主保護信號取樣可靠。
圖3 改進后的汽輪機低真空取樣裝置Fig.3 Improved steam turbine low vacuum sampling device
針對汽輪機低真空取樣管及管路敷設(shè)、安裝不可靠,導(dǎo)致機組發(fā)生的典型事件,制定如下優(yōu)化建議:
1)汽輪機低真空作為機組重要的壓力保護、自動信號,取樣管路直徑應(yīng)大于20mm,以防止取樣管管徑小導(dǎo)致水、雜質(zhì)積存,影響機組汽輪機低真空保護、自動信號測量。
2)汽輪機低真空管路敷設(shè)路線應(yīng)盡可能短,大于3m小于50m,防止取樣管路敷設(shè)太長導(dǎo)致管路變形、壓力信號傳輸受損,影響機組汽輪機低真空保護、自動信號測量。
3)汽輪機低真空管路敷設(shè)時,坡度應(yīng)一直保持傾斜向上,與低壓缸夾角小于90°(建議夾角為45°~80°),壓力開關(guān)置于取樣點的上方,距離不宜遠離汽輪機[5]。
經(jīng)改進,汽輪機低真空取樣管路敷設(shè)路線、坡度、管徑設(shè)計、安裝符合現(xiàn)行相關(guān)標準及技術(shù)規(guī)范,滿足機組實際運行環(huán)境需求。
針對汽輪機低真空主保護取樣裝置無支撐,取樣管徑小、壁厚薄等缺陷,設(shè)計一種汽輪機低真空取樣裝置,使該汽輪機低真空取樣裝置滿足以下要求:
1)加強汽輪機低真空主保護取樣裝置支撐設(shè)計,確保機組正常運行時,汽輪機低壓缸內(nèi)汽輪機低真空主保護取樣裝置不發(fā)生大幅度晃動。
2)加大汽輪機低真空主保護取樣裝置取樣管經(jīng)、壁厚,管經(jīng)設(shè)計30mm ~50mm、壁厚4mm ~5mm,長度600mm,采用四基座焊接,如圖3 所示。
利用機組停備及檢修機會,先后完成“汽輪機低真空取樣管路獨立性改造”“ 取樣管路敷設(shè)路線、坡度、管徑重新設(shè)計、安裝”“汽輪機低真空取樣裝置優(yōu)化”技術(shù)改造,綜合改進完成后,有效提升了機組汽輪機排汽裝置真空測點取樣的可靠性,運行3 年來,汽輪機低真空保護、自動信號測量準確,再無汽輪機低真空相關(guān)異常事件發(fā)生。
機組運行參數(shù)測量準確,對機組安全、經(jīng)濟運行十分重要,作為火電廠熱控專業(yè)從業(yè)人員,應(yīng)綜合分析熱工信號取樣裝置、傳輸管線及路線、檢測儀表、二次儀表及DCS 系統(tǒng)邏輯設(shè)計、安裝合理性,并進一步結(jié)合機組運行維護數(shù)據(jù)、檢修記錄,充分分析熱工信號攝取、應(yīng)用可靠性,針對存在嚴重影響熱工信號攝取、應(yīng)用可靠性的安全隱患,積極推進、完成熱工信號攝取、應(yīng)用可靠性提升優(yōu)化,確保機組安全、經(jīng)濟運行[3]。