倪 國(guó) 軍
(大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司塔山鐵路分公司,山西 大同 037001)
近年來,煤炭行業(yè)為加快運(yùn)送效率,許多煤礦在裝煤筒倉處都采用了不落弓裝置。同煤集團(tuán)塔山鐵路分公司專用線塔山、同忻裝煤筒倉區(qū)段,采用的不落弓裝置均由滑桿、擺桿組件與裝在道軌一側(cè)支點(diǎn)上的固定支架活動(dòng)連接,組成框式擺動(dòng)機(jī)構(gòu)。在機(jī)車通過無電區(qū)時(shí),能將絕緣滑桿送至接觸網(wǎng)斷開區(qū)段,以使機(jī)車不落弓運(yùn)行,機(jī)車通過后,又能使絕緣滑桿移出無電作業(yè)區(qū)。在不落弓裝置兩側(cè)均采用鋼性接觸線與不落弓裝置形成過渡,鋼性接觸線采用套管下方固定接觸線的方式,套管再固定在有立式絕緣的固定架上(見圖1)。
2010年,同煤集團(tuán)塔山礦和同忻礦開通運(yùn)行2萬t不解體雙機(jī)車牽引列車,這就要求鐵路系統(tǒng)特別是供電系統(tǒng)供電要更加穩(wěn)定可靠。而供電系統(tǒng)最薄弱的環(huán)節(jié)就是絕緣系統(tǒng),當(dāng)絕緣子發(fā)生閃絡(luò)時(shí),不僅容易對(duì)供電設(shè)備造成損害,而且對(duì)周邊設(shè)備和人身安全均造成危險(xiǎn)。同時(shí)由于閃絡(luò)引發(fā)跳閘,影響運(yùn)輸,嚴(yán)重時(shí),自動(dòng)重合不成功,經(jīng)過人員巡視、檢查或是搶修等一系列程序,就大大增加了停電時(shí)長(zhǎng)。如果手動(dòng)重合不成功,故障點(diǎn)再次查找,停電時(shí)間延長(zhǎng)更久。塔山鐵路專用線運(yùn)營(yíng)近14年,我們處理的跳閘事故中,由裝煤筒倉處絕緣子閃絡(luò)引發(fā)的占到了九成,而且有越來越嚴(yán)重的趨勢(shì),所以解決裝煤筒倉絕緣子閃絡(luò)問題迫在眉睫。
1)絕緣子閃絡(luò)的根本原因就是其電氣性能下降,而絕緣子電氣性能下降的原因有很多,包括環(huán)境方面的、設(shè)備方面的和維護(hù)方面的。
2)維護(hù)方面的原因。冬季時(shí),塔山鐵路專用線裝煤筒倉處的絕緣子清洗頻率已經(jīng)達(dá)到兩周一次,有些時(shí)段甚至達(dá)到了每周一次,但是閃絡(luò)還照常發(fā)生,所以此原因已排除。清掃的工作量非常大,不僅浪費(fèi)人力物力,而且還使寶貴的“天窗”時(shí)間分配不到設(shè)備維修中,同時(shí)清掃工作中,極易發(fā)生人員凍傷,筒倉處環(huán)境較為復(fù)雜,也極易發(fā)生物體打擊、高空墜落、機(jī)械傷害等安全隱患。
3)經(jīng)多方查證,塔山鐵路專用線裝煤筒倉閃絡(luò)的原因有以下兩種:
a.環(huán)境原因。
發(fā)生閃絡(luò)的時(shí)段,大多數(shù)都在冬季裝煤時(shí)段,還有小部分發(fā)生在大雨、大雪天氣。
分析:電力機(jī)車在冬季裝煤時(shí),由于筒倉出煤口泄煤時(shí),煤本身有濕度,由于溫差和氣流的原因,會(huì)有水蒸氣升騰起來,附著在車皮上方不落弓裝置的立式絕緣子上(附著最多的地方就是圖1中標(biāo)識(shí)的絕緣子),導(dǎo)致絕緣子表面受潮后絕緣性能下降,產(chǎn)生沿面氣體放電現(xiàn)象(稱為沿面放電),也就是閃絡(luò)。另一方面絕緣子受潮后,又導(dǎo)致裝煤時(shí)升起的煤塵加劇絕緣子污染,產(chǎn)生了污閃現(xiàn)象(見圖2)。雨、雪天氣時(shí),筒倉邊處的立柱絕緣子大面積潮濕后,也可以導(dǎo)致濕閃。再一方面北方地區(qū)風(fēng)大,裝煤筒倉處易“收風(fēng)”,噴灑的防凍液容易被風(fēng)吹到絕緣子上,引起絕緣子臟污。
b.設(shè)備原因。
首先是不落弓裝置和鋼性接觸線的絕緣支架離出煤筒過近,筒倉過車處的空間較小,當(dāng)裝煤時(shí)的水蒸氣和煤塵容易附著在絕緣子上。其次是絕緣子本身泄露距離和絕緣子的防污性能不足,滿足不了重污區(qū)域的使用要求,比如:絕緣子的長(zhǎng)度短,爬弧距離小,絕緣子傘裙大小不合理,防污性能不強(qiáng),最終導(dǎo)致閃絡(luò)。再次是防凍液噴灑裝置離絕緣區(qū)較近,當(dāng)有風(fēng)時(shí),噴灑的防凍液容易吹到筒倉附近的絕緣子上,形成污染。
1)針對(duì)以上情況,塔山鐵路分公司供電段,采取了對(duì)裝煤筒倉處的絕緣改造方案。
方案分為兩部分,一方面是增加不落弓裝置處的絕緣區(qū)段,在鋼性接觸線端加裝絕緣分段;另一方面是增加防凍液噴灑裝置附近拉線的絕緣子,形成“雙連絕緣子”結(jié)構(gòu)。草擬的幾種應(yīng)對(duì)措施的優(yōu)缺點(diǎn)比較見表1。
2)技術(shù)改造。
我們于2018年10月底決定進(jìn)行技術(shù)改造,經(jīng)過檢查、測(cè)量、統(tǒng)計(jì)至確定對(duì)策。此期間結(jié)合地段與設(shè)備的實(shí)際情況。決定采用表1中的方法2、方法3進(jìn)行處理,優(yōu)勢(shì)在于方便改造和效果明顯。經(jīng)過后期的檢測(cè),達(dá)到了預(yù)期效果。
3)“鋼性接觸線部分絕緣化”方案實(shí)施。
在不落弓裝置前端替換成絕緣桿(如圖1中的①部分,絕緣桿見圖3),既保證不落弓與裝煤筒倉處的水蒸氣有效絕緣,又保證不影響受電弓取流。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)多方面檢測(cè),結(jié)合頭部、中部機(jī)車(2萬t列)升弓位置,確定鋼性接觸線改絕緣區(qū)段不應(yīng)大于2 600 mm,最終選定方案中的絕緣桿有效絕緣長(zhǎng)度為1 530 mm,來確保安全值。
表1 幾種應(yīng)對(duì)措施的優(yōu)缺點(diǎn)比較
絕緣桿經(jīng)過27.5 kV,60 kV,92 kV的耐壓試驗(yàn),完全符合接觸網(wǎng)線路使用的絕緣要求。在安裝絕緣桿前,用角磨機(jī)對(duì)原有鋼性接觸線進(jìn)行切割,保證連接架的位置與絕緣桿中部打孔位置相對(duì)應(yīng)。絕緣桿前端涂膠均勻,保證厚度不小于3 mm,分兩次涂膠,安裝完成后進(jìn)行水平測(cè)量和高度測(cè)量,保證平滑銜接。具體情況見圖3(全長(zhǎng)1 800 mm,有效絕緣長(zhǎng)度1 530 mm,材質(zhì)為玻璃鋼環(huán)氧樹脂)。
4)“雙連絕緣子”方案實(shí)施。
采用“雙連絕緣子”結(jié)構(gòu),降低因防凍液噴灑造成的閃絡(luò)。在裝有防凍液噴灑裝置側(cè)加裝雙絕緣子,能有效增強(qiáng)筒倉金屬板與接觸懸掛之間的絕緣性能。在雙耳式絕緣子一頭安裝雙環(huán)桿連接末端,另一個(gè)杵座式絕緣子一側(cè)安裝杵環(huán)桿,兩絕緣子連接端用的雙耳連接器連接,可隨著現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,進(jìn)行直接連接和加裝線索或雙環(huán)桿。制作后進(jìn)行機(jī)械拉力測(cè)試,大于60 kN·m,滿足使用條件,詳見圖4。
采用“鋼性接觸線部分絕緣化”和“雙連絕緣子”的方法,不僅能減少筒倉處的閃絡(luò)故障,更能增強(qiáng)筒倉處的安全性能。通過3個(gè)多月全過程質(zhì)量控制和檢測(cè)結(jié)果顯示,裝煤筒倉處未發(fā)過閃絡(luò)跳閘事故,此次的防閃絡(luò)整改是有效的和穩(wěn)定的,人員和設(shè)備安全得到了提升,達(dá)到了預(yù)期效果。