李 杰
(陽煤集團太原化工新材料有限公司,山西 太原 030400)
目前,傳統(tǒng)煤化工企業(yè)向新型煤化工企業(yè)轉型,苯加氫、航天爐加壓煤制氣工藝迅速發(fā)展,H2S酸性氣體的產(chǎn)生量大大增加[1-2],因此,對H2S酸性氣體進行治理并加以回收利用,既能綜合資源利用,又能減少大氣污染。我公司采用濕法制酸工藝吸收H2S酸性氣體,但是,隨著環(huán)保形勢越來越嚴峻,裝置排空尾氣SO2污染物排放濃度超出國家最低排放要求,為此,我公司對其進行技術改造,新增加一臺脫硫塔和一臺雙氧水貯槽及吸收配套系統(tǒng),尾氣經(jīng)脫硫塔吸收處理后,目前能滿足國家環(huán)保達標排放要求。
酸性H2S氣體經(jīng)回收后,送入燃燒爐燃燒,硫化氫燃燒后生成二氧化硫。該氣體經(jīng)過反應器催化劑床層后,二氧化硫被氧化成三氧化硫。含三氧化硫的工藝氣再進入冷凝器,硫酸(98%)直接從工藝氣中冷凝下來作為產(chǎn)品酸。工藝氣經(jīng)過兩次反應、兩次冷凝后尾氣排空。
根據(jù)原料煤質的區(qū)別,煤中的硫含量不確定,導致酸性氣組分和流量發(fā)生變化,組分組成如表1。
表1 酸性氣情況表
2015年12月~2016年2月進行了單機試車和水聯(lián)動運轉;2016年4月進行了7臺風機試運轉;隨后,車間安排了試生產(chǎn)方案的編制,并及時安排職工進行了充分的學習,直到2017年3月7日,裝置開始烘爐升溫,待系統(tǒng)運轉穩(wěn)定,3月18日正式接低甲酸性氣和高閃酸性氣試車,于2017年3月20日產(chǎn)出合格的濃硫酸(93%),約18.3 t。試運行期間系統(tǒng)各項工藝指標穩(wěn)定,各設備運轉正常。
產(chǎn)品指標見第77頁表2。
排空尾氣污染物質量濃度ρ(SO2)≤189 mg/m3、ρ(酸霧H2SO4)≤5 mg/m3滿足原設計ρ(SO2)≤200 mg/m3、ρ(酸霧H2SO4)≤5 mg/m3的排放要求。自2017年以來,環(huán)保形勢日益嚴峻,太原市屬于“2+26”環(huán)境治理重點監(jiān)管城市,根據(jù)環(huán)境保護部公告(2018年第9號)要求,硫回收尾氣應達到《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》GB31570-2015規(guī)定的大氣污染物特別排放限制:ρ(SO2)≤100 mg/m3、ρ(硫酸霧)≤5 mg/m3,基準含氧量為3%的大氣污染物基準排放濃度,因此,必須對濕法制酸工藝尾氣進行技術改造,達到環(huán)保最新排放指標要求。
表2 產(chǎn)品指標
目前,煙氣脫硫技術有很多種,按脫硫劑形態(tài)可分為干法、半干法和濕法三大類;按照氣體凈化原理分為吸收法、吸附法和催化轉化法等。干法大多體積龐大、投資及運行費用較高。濕法相對較為簡單,多通過堿性脫硫劑來吸收煙氣中的SO2。目前常用的濕法脫硫工藝有氨法、鈉堿法、氧化鋅法、離子液法、石灰石-石膏法、氧化鎂法和雙氧水法等。在考慮煙氣特點、尾氣排放指標的控制、SO2回收利用以及其他工序的特性等情況后,擬選擇的煙氣處理工藝為雙氧水法脫硫工藝。
雙氧水法脫硫工藝,設置脫硫塔,采用含低濃度雙氧水溶液的循環(huán)液循環(huán)吸收煙氣中的二氧化硫,雙氧水脫硫后,尾氣二氧化硫脫除率達96%以上,ρ(二氧化硫)≤50 mg/m3;副產(chǎn)物為25%~30%的稀硫酸,可回用。其化學反應方程式為式(1)。
(1)
硫回收裝置尾氣風機出口含SO2的尾氣由脫硫塔下部進入塔體,氣體進入填料層,填料層上有來自于頂部的含有雙氧水的循環(huán)液噴淋液,并在填料上形成一層液膜,氣體流經(jīng)填料空隙時,與填料液膜接觸并進行氧化反應,經(jīng)塔頂除霧器收集后,經(jīng)煙囪放空。少量循環(huán)液經(jīng)還原劑裝置后回到凝液系統(tǒng)。
由雙氧水裝置輸送來的27.5%工業(yè)級雙氧水進入雙氧水貯槽,再由雙氧水泵連續(xù)補充至脫硫塔,以維持脫硫液中雙氧水含量。
新增設備清單見表3,主要設備見表4。
表3 新增設備清單
表4 主要設備一覽表
土建施工費用30萬元,其余EPC費用160萬元,費用合計190萬元。
目前,濕法制酸裝置正常生產(chǎn)運行,產(chǎn)出尾氣經(jīng)脫硫塔吸收處理后,排放尾氣中ρ(SO2)≤50 mg/m3,滿足國家現(xiàn)行環(huán)保排放指標ρ(SO2)≤100 mg/m3的排放要求。