燕 慧, 岳偉明, 李亮亮
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
瀝青是高溫煤焦油深加工后的產(chǎn)物,在配煤煉焦過(guò)程中,瀝青不僅作為黏結(jié)劑有助于煤的黏結(jié)性,而且可使煤的炭化性能發(fā)生變化。因此,在瀝青市場(chǎng)低位的情況下,為了尋求瀝青的出路,將瀝青進(jìn)行配煤煉焦,不僅提高焦炭質(zhì)量,而且降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)瀝青的理化性質(zhì),選擇我公司生產(chǎn)的改質(zhì)瀝青、中溫瀝青及內(nèi)蒙古瀝青,制定了一系列配煤方案,進(jìn)行瀝青配煤煉焦的小焦?fàn)t試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,選用我公司中溫瀝青進(jìn)行了生產(chǎn)實(shí)踐,取得了較好的效果,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
根據(jù)試驗(yàn)要求,對(duì)我公司生產(chǎn)的改質(zhì)瀝青、中溫瀝青及內(nèi)蒙古瀝青進(jìn)行了工業(yè)分析及黏結(jié)指數(shù)測(cè)定,分析結(jié)果如表1。
表1 瀝青性質(zhì)分析結(jié)果
為了更好地了解不同瀝青對(duì)配煤的影響,將我公司生產(chǎn)的改質(zhì)瀝青、中溫瀝青各配入2%,制定兩套配煤方案進(jìn)行40 kg焦?fàn)t結(jié)焦性試驗(yàn)。
表2 配煤方案
根據(jù)第53頁(yè)表3可知:
1) 與基準(zhǔn)配比比較,配入改質(zhì)瀝青與中溫瀝青后,配合煤的塑性區(qū)間增大,其中,軟化溫度平均降低15.3 ℃,固化溫度平均升高6.1 ℃,固軟區(qū)間較未配入瀝青時(shí)增加21.5 ℃,使得配合煤熔融性更好,結(jié)焦性有所改善。
2) 與改質(zhì)瀝青比較,中溫瀝青配入后配合煤的固軟區(qū)間增加16.2 ℃,奧阿總膨脹度有所增加,結(jié)焦性較優(yōu)。
與基準(zhǔn)配比比較,配入改質(zhì)瀝青與中溫瀝青后焦炭的機(jī)械強(qiáng)度、熱強(qiáng)度均得到改善;同時(shí),中溫瀝青的配用結(jié)果優(yōu)于改質(zhì)瀝青,焦炭抗碎強(qiáng)度升高4.4%,耐磨強(qiáng)度降低4.2%,反應(yīng)性降低1.1%,反應(yīng)后強(qiáng)度升高3.8%。
通過(guò)小焦?fàn)t試驗(yàn)得出,與改質(zhì)瀝青比較,配用中溫瀝青后,焦炭質(zhì)量較好,可滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,因此后期試驗(yàn)及工業(yè)生產(chǎn)以中溫瀝青為主。
表3 配合煤奧阿膨脹度分析
表4 焦炭質(zhì)量分析
以公司生產(chǎn)準(zhǔn)一級(jí)1#焦炭配比為基準(zhǔn),將山焦中溫瀝青和內(nèi)蒙古瀝青分別代替7%的汾河中硫1/3焦煤和12%的辛置肥煤,進(jìn)行40 kg小焦?fàn)t結(jié)焦性試驗(yàn)。
表5 配煤試驗(yàn)方案 %
1) 配合煤奧阿膨脹度情況
由表6可知:
1) 瀝青配用后,配合煤的奧阿膨脹度軟化溫度明顯下降,固軟區(qū)間增大,其中,山焦中溫瀝青代替肥煤后,固軟區(qū)間為147.9 ℃,奧阿總膨脹度達(dá)到38.7%;內(nèi)蒙古瀝青代替肥煤后,固軟區(qū)間為133.8 ℃,奧阿總膨脹度達(dá)到20.2%。
表6 配合煤奧阿膨脹度情況
2) 山焦中溫瀝青與內(nèi)蒙古瀝青比較,山焦中溫瀝青對(duì)于配煤煉焦效果更為明顯。
配合煤膠質(zhì)層曲線(xiàn)變化情況
山焦中溫瀝青與內(nèi)蒙古瀝青代替汾河1/3焦煤和辛置肥煤后,其膠質(zhì)層曲線(xiàn)類(lèi)型,由原來(lái)的平滑下降型逐漸變?yōu)槲⒉安ㄐ停唧w見(jiàn)第54頁(yè)圖1。
3) 焦炭質(zhì)量情況
由第54頁(yè)表7可知:
1) 較基準(zhǔn)配比,瀝青代替1/3焦煤和肥煤后,焦炭質(zhì)量明顯提高。
2) 與內(nèi)蒙古瀝青比較,山焦中溫瀝青代替1/3焦煤后,焦炭的抗碎強(qiáng)度降低1.1%,耐磨強(qiáng)度提高1.1%,反應(yīng)性降低3.9%,反應(yīng)后強(qiáng)度升高5%;代替肥煤后,焦炭的抗碎強(qiáng)度降低0.4%,耐磨強(qiáng)度降低0.6%,反應(yīng)性降低3.1%,反應(yīng)后強(qiáng)度升高9.7%。
3) 綜合上述分析可知,配用內(nèi)蒙古瀝青對(duì)焦炭冷態(tài)強(qiáng)度較好,配用山焦中溫瀝青對(duì)提高焦炭熱態(tài)強(qiáng)度有較大作用,兩者各有優(yōu)勢(shì)。
2016年12月份將2%的中溫瀝青配入小煤種預(yù)配煤后,分別配入3個(gè)系統(tǒng),焦炭質(zhì)量穩(wěn)定。
中溫瀝青配入生產(chǎn)系統(tǒng)后,裝爐煤的膠質(zhì)層最大厚度及黏結(jié)指數(shù)均略有提高,裝爐煤質(zhì)量穩(wěn)定。
配入中溫瀝青后,焦炭抗碎強(qiáng)度平均提高了0.70%,耐磨強(qiáng)度平均降低了0.22%。
配入中溫瀝青后,焦炭抗碎強(qiáng)度平均提高了0.14%,耐磨強(qiáng)度平均降低了0.04%,反應(yīng)性平均降低了0.33%,反應(yīng)后強(qiáng)度平均提高了0.42%。
配入瀝青后,焦炭質(zhì)量穩(wěn)定,焦炭的大塊率有所提高,2016年12月份焦炭大塊率為86.68%,較11月份(85.35%)提高1.33%,以12月份焦炭產(chǎn)量30.27萬(wàn)t測(cè)算,大塊焦提高產(chǎn)量4 025.91 t。
圖1 配合煤膠質(zhì)層曲線(xiàn)變化對(duì)比
表7 焦炭質(zhì)量分析
表8 配煤方案
表9 裝爐煤質(zhì)量分析
表10 涼焦臺(tái)焦炭質(zhì)量
以2017年1月12日市場(chǎng)價(jià)測(cè)算配煤成本變化情況,配入后的配煤方案為1月12日3個(gè)系統(tǒng)生產(chǎn)配比。
中溫瀝青配用后,3個(gè)系統(tǒng)的配煤成本分別降低了18.98、0.18、48.47元/t,根據(jù)12月份用煤消耗量測(cè)算,3個(gè)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益為813.01萬(wàn)元。
以2016年12月焦炭平均售價(jià)測(cè)算,大塊焦炭售價(jià)2 014.43元/t,粉、粒焦平均售價(jià)1 149.12元/t,測(cè)算因焦炭大塊率提高的經(jīng)濟(jì)效益為:
表11 出廠(chǎng)焦炭質(zhì)量
表12 焦炭大塊率
表13 配煤成本對(duì)比
(2 014.43-1 149.12)×4 025.91=348.37萬(wàn)元。
中溫瀝青配用后,提高了弱黏結(jié)煤的配用比例,降低了配煤成本,同時(shí)保證了焦炭質(zhì)量,提高了焦炭大塊率,綜合效益為:
813.01+348.37=1 161.38萬(wàn)元。
山焦中溫瀝青和內(nèi)蒙古瀝青具有灰分、硫分較低,黏結(jié)指數(shù)較高的優(yōu)勢(shì),在市場(chǎng)價(jià)格低位的情況下,適當(dāng)配入進(jìn)行配煤煉焦,可改善配合煤熔融性,節(jié)約優(yōu)質(zhì)煉焦煤,穩(wěn)定、提高焦炭質(zhì)量及焦炭大塊率。