趙 律, 朱 軍, 王正民, 郭立慶, 張 磊
(1.漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724204; 2.西安建筑科技大學(xué), 陜西 西安 710000)
某公司原有一套年產(chǎn)8萬t粗鉛的氧氣底吹焙煉—鼓風(fēng)爐還原煉鉛生產(chǎn)線[1],現(xiàn)改為氧氣底吹爐+富氧側(cè)吹還原爐+煙化爐的“三連爐”生產(chǎn)工藝。氧氣底吹爐成為處理鉛精礦、含鉛雜料及鋅浸出鉛銀渣混合料的“脫硫熔化爐”,不再產(chǎn)粗鉛,產(chǎn)生的熱態(tài)高鉛渣經(jīng)溜槽送入富氧側(cè)吹還原爐(以下簡稱“側(cè)吹爐”)產(chǎn)鉛[2]。側(cè)吹爐產(chǎn)出的熱渣,經(jīng)吊包送入煙化爐揮發(fā)回收Zn、Pb等有價金屬,終渣水淬后送水泥廠作添加劑,形成了一條具有鉛鋅互補(bǔ)行業(yè)特色的綠色冶煉工藝。
該公司側(cè)吹爐與河南濟(jì)源萬洋公司[3]和湖南水口山八廠[4]一樣,均采用“中聯(lián)爐”設(shè)計(jì)方案[5],但因底吹爐初始配料結(jié)構(gòu)不同,產(chǎn)出的高鉛渣渣型及熔煉溫度區(qū)間有所區(qū)別。建成投產(chǎn)以來,共發(fā)生多次非正常停爐,經(jīng)組織技術(shù)人員攻關(guān),有針對性地實(shí)施了多項(xiàng)設(shè)計(jì)改進(jìn)和操作優(yōu)化。自2018年1月底大修后開爐至今,生產(chǎn)運(yùn)行良好,爐況穩(wěn)定,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)步明顯,取得了良好的生產(chǎn)效益。
側(cè)吹爐爐體分為爐缸和爐身兩個部分,爐缸為鋼殼內(nèi)襯鋁鉻磚、鎂鉻磚及鎂鉻澆注料層鑄型,爐缸上部爐身依次為平板鋼水套、一層風(fēng)口銅水套、二層銅水套、三層鋼水套、四層鋼水套及收口頂板銅水套,再往上為串聚鋼結(jié)構(gòu)托直升煙道水冷壁四面,后接余熱鍋爐、表冷收塵、布袋收塵,煙氣進(jìn)脫硫工序處理后排空。側(cè)吹爐結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示[6]。
圖1 側(cè)吹爐結(jié)構(gòu)示意圖
側(cè)吹爐熔煉目的是將底吹爐產(chǎn)出的熱態(tài)高鉛渣中鉛的氧化物還原成金屬鉛,并且使鋅盡可能保留在爐渣中以提高熔煉綜合效益。其基本原理:側(cè)吹爐屬于強(qiáng)化熔池熔煉,熱態(tài)高鉛渣經(jīng)進(jìn)渣溜槽進(jìn)入側(cè)吹爐,電子秤計(jì)量的煤粒和石灰石從側(cè)吹爐頂部料口加入,富氧空氣則從兩側(cè)風(fēng)口吹入引起熔體攪動,與加入的煤粒發(fā)生交替的氧化及還原反應(yīng),釋放出大量熱能使還原反應(yīng)持續(xù)進(jìn)行下去,生成的鉛滴聚集于爐缸下層經(jīng)出鉛虹吸道虹吸放出。
煤燃燒為側(cè)吹爐進(jìn)行的還原過程補(bǔ)充了必要的熱能。這必要的熱能用于將底吹爐所產(chǎn)熱態(tài)高鉛渣從1 050 ℃提高到1 300 ℃,補(bǔ)償側(cè)吹爐發(fā)生的各項(xiàng)熱損失,煤的另一作用是起還原劑的作用。
爐內(nèi)主要反應(yīng)如下[7]:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
同時,高鉛渣等入爐物料中含有的其它高價態(tài)雜質(zhì)金屬(如鐵、鋅、銻、砷、等)的氧化物也進(jìn)行不同程度的還原。爐內(nèi)氧化- 還原氣氛通過調(diào)節(jié)一二次鼓風(fēng)量、富氧量和粒煤量等參數(shù)控制氧碳比來實(shí)現(xiàn)。利用CaO與SiO2結(jié)合能力遠(yuǎn)大于PbO的特點(diǎn),同步加入石灰石粒,用于降低渣鉛指標(biāo)和調(diào)整爐渣Fe-C aO- SiO2渣型。
由于側(cè)吹爐爐缸結(jié)構(gòu)的特殊性,僅能進(jìn)行數(shù)小時的短期計(jì)劃性熱停爐,超過>3.5 h會打不開風(fēng)口,伴隨渣層凍結(jié)“死爐”。該爐自建成投產(chǎn)以來,因各種原因造成多次非計(jì)劃性停爐??偨Y(jié)分析歷次停爐的原因有爐缸結(jié)層、水套部分燒損、噴爐、爐缸底部耐材燒損漏鉛、承接串連鋼梁燒損等,既有人為操作因素,也有設(shè)計(jì)缺陷因素。
正常生產(chǎn)情況下,底吹爐熱態(tài)高鉛渣進(jìn)入側(cè)吹爐爐內(nèi)即開始發(fā)生還原反應(yīng),產(chǎn)生的鉛液滴不斷聚集增大,在重力作用下突破鼓風(fēng)攪動層,匯集沉于爐缸底部[8]。隨著進(jìn)渣時間推移,鉛液又經(jīng)與爐缸底部相通的虹吸道涌出虹吸口,通過溜槽進(jìn)入鋼模,冷卻變成粗鉛包。
生產(chǎn)中出現(xiàn)了爐渣下降過多沉于爐缸及爐缸鉛溫過低,引發(fā)爐缸結(jié)層現(xiàn)象,使得爐缸有效容積越來越小,如果發(fā)現(xiàn)和調(diào)整不及時,生產(chǎn)將無法繼續(xù)正常運(yùn)行,最終被迫停爐對爐缸進(jìn)行清掏及修補(bǔ)作業(yè)。
導(dǎo)致爐渣沉缸的原因:底吹爐單次入側(cè)吹爐熔渣量大,側(cè)吹爐出鉛過多,造成渣層下移,爐渣逐漸從四周往中間產(chǎn)生結(jié)層現(xiàn)象。導(dǎo)致爐缸鉛溫過低的原因:底吹爐配料品位低且每爐處理量小,使得側(cè)吹爐產(chǎn)鉛量小,爐缸鉛液循環(huán)量小,鉛溫逐漸降低。
側(cè)吹爐風(fēng)口上鉛造成一層銅水套風(fēng)口上部出現(xiàn)不同程度燒損,導(dǎo)致側(cè)吹爐被迫放底鉛停爐。分析其可能原因有:進(jìn)渣過程中液態(tài)還原鉛產(chǎn)出,若出鉛虹吸道不通暢或爐內(nèi)結(jié)層沒有及時發(fā)現(xiàn)并處理,將導(dǎo)致爐缸鉛液面上漲加上風(fēng)口附近強(qiáng)烈的攪動,鉛金屬與混合氣中氧氣發(fā)生劇烈氧化放熱反應(yīng),對銅水套內(nèi)壁形成快速侵蝕作用,進(jìn)而產(chǎn)生燒損。
底吹爐產(chǎn)出的熱態(tài)高鉛渣進(jìn)入側(cè)吹爐過程中,側(cè)吹爐爐內(nèi)出現(xiàn)熔池液面明顯上漲,不時伴有熔渣從進(jìn)渣口、三次風(fēng)口等處飛濺出來,嚴(yán)重時爐內(nèi)液面迅速上漲,大量熔渣從進(jìn)渣口、三次風(fēng)口快速溢出發(fā)生噴爐事故,只能停爐處理。
分析其可能原因有:一是底吹爐氧料比過大或延遲放渣等原因,導(dǎo)致熱態(tài)高鉛渣含F(xiàn)e3O4過多,或者渣溫過低(一般低于980 ℃),都有可能引發(fā)側(cè)吹爐噴爐;二是側(cè)吹爐本身工藝控制不當(dāng),如氧碳比失調(diào)、混合氣量不合適,也可能使?fàn)t內(nèi)氣氛惡化而引發(fā)噴爐。
從側(cè)吹爐原爐身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上看,承接串聯(lián)鋼梁采用耐熱鋼制作,主要是對四層鋼水套上下起到縱向支撐作用,其內(nèi)側(cè)排布有單頁耐火磚和耐材覆蓋層。但生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),由于膨脹系數(shù)不同及結(jié)構(gòu)的原因耐材極易掉落,失去耐材保護(hù)的鋼梁發(fā)生變形和內(nèi)側(cè)部分燒損,最后只有停爐更換。分析其可能原因有:四層鋼水套對應(yīng)內(nèi)部空間正處于二次燃燒區(qū)域,最高溫度高達(dá)1 200 ℃,遠(yuǎn)高于鋼梁的耐熱溫度,加之其內(nèi)外受熱不均,導(dǎo)致串聯(lián)鋼梁變形燒損。
從爐缸外鋼殼靠出鉛虹吸道附近的排氣孔發(fā)現(xiàn)滲鉛,由此判斷爐缸底部耐材損傷漏鉛。分析其可能原因有:一是高溫鉛液對耐材的侵蝕變薄,滲透作用造成;二是因每爐生產(chǎn)的出鉛量不平穩(wěn),出鉛虹吸道不暢經(jīng)常性需要用鋼釬清通虹吸道,造成耐材的機(jī)械損傷;三是因操作不當(dāng)造成出鉛虹吸道沉渣,需用點(diǎn)燃氧管伸入虹吸道燒渣以通暢出鉛通道,“燒氧”對爐底耐材損傷尤為嚴(yán)重。
根據(jù)該公司生產(chǎn)過程出現(xiàn)的多次非正常停爐事件產(chǎn)生的原因分析,主要從爐缸砌筑等部分設(shè)備變更設(shè)計(jì)、爐前操作、工藝控制等方面進(jìn)行了有針對性的改進(jìn)。
為防止?fàn)t內(nèi)嚴(yán)重結(jié)層和水套燒損等情況的發(fā)生,該公司總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),確定了爐前操作的三個要點(diǎn):一是嚴(yán)密監(jiān)控出鉛虹吸口情況。底吹爐、還原爐盡量做到均衡協(xié)調(diào)生產(chǎn),根據(jù)底吹爐每爐放渣量估算出鉛量,調(diào)整鉛壩確保出鉛量平穩(wěn)。側(cè)吹爐每爐放渣結(jié)束后,測量出鉛虹吸口下降高度是否穩(wěn)定在爐底設(shè)計(jì)特征標(biāo)高內(nèi),目前該公司控制在(12±2) cm。在側(cè)吹爐進(jìn)渣或放渣過程虹吸道出鉛口鉛面在相應(yīng)時段上漲或回落高度異常,應(yīng)立刻查明原因,如出現(xiàn)底吹爐放出渣量小、鉛品位發(fā)生變化,側(cè)吹爐渣口燒的小、渣粘、渣流量小等非正常原因,應(yīng)立刻停止進(jìn)渣或放渣作業(yè)從進(jìn)渣口燒氧進(jìn)行處理。二是監(jiān)控好一層各片銅水套水溫并及時清理風(fēng)口,如遇出口水溫大于60 ℃,須盡快調(diào)大進(jìn)水量并排查原因,必要時從風(fēng)口進(jìn)行探渣看探桿是否帶鉛,如有應(yīng)加大出鉛量適當(dāng)降低2~3個氧濃。三是人工用探渣桿不定期從進(jìn)渣口探測爐內(nèi)結(jié)層或黏渣情況。如遇明顯阻力可視為爐內(nèi)有結(jié)層或黏渣,需通過適當(dāng)延長升溫時間提溫化渣,必要時中控可調(diào)整升溫制度,適當(dāng)提高氧濃、給煤量。
為提高側(cè)吹爐爐況的穩(wěn)定性,該公司技術(shù)人員從工藝操作方法上進(jìn)行了優(yōu)化,主要做法有:一是根據(jù)底吹爐產(chǎn)出的熱態(tài)高鉛渣渣型、渣溫、流動性等爐渣特性,做好側(cè)吹爐工藝操作應(yīng)對。若底吹爐產(chǎn)出“低溫”黏渣,側(cè)吹爐需提高氧碳比,加快提溫速度;若底吹爐產(chǎn)出“過氧”渣,側(cè)吹爐則需降低氧碳比,并控制好爐內(nèi)一次風(fēng)壓,防止?fàn)t內(nèi)液面迅速上漲而形成噴渣。二是優(yōu)化作業(yè)制度。側(cè)吹爐每爐120 min作業(yè)周期可分為進(jìn)渣段、還原段、升溫段和放渣段,一般時間分配分別為30、35、40和15 min。實(shí)際生產(chǎn)中,通常縮短進(jìn)渣和放渣時間,為還原和升溫兩段爭取更充裕的時間。進(jìn)渣及還原段時間根據(jù)底吹爐投料量、品位做微調(diào),升溫時間根據(jù)爐況適當(dāng)調(diào)整,必要時可適當(dāng)延長或縮短升溫時間,以滿足2小時一爐作業(yè)周期。若底吹爐產(chǎn)出熱態(tài)高鉛渣的含鉛高,應(yīng)延長還原段作業(yè)時間3~5 min;若側(cè)吹爐爐內(nèi)有結(jié)層,應(yīng)延長升溫段5~10 min。三是適當(dāng)調(diào)整氧濃和總風(fēng)量。如遇到高鉛渣含鉛品位高,出鉛量增大的情況,需適當(dāng)調(diào)整氧濃和延長還原段時間。如遇還原煤含固定碳偏低(正常應(yīng)大于78%),應(yīng)提高氧濃來以提升還原和升溫速度。另外,合適的一次風(fēng)量可以緩和爐內(nèi)攪動狀況,還可降低側(cè)吹爐煙灰產(chǎn)出率。目前將總風(fēng)量3 200 m3/h降低到3 000 m3/h,也可以滿足工藝要求。
根據(jù)爐身串聯(lián)工字鋼梁燒損的實(shí)際情況,經(jīng)該公司與設(shè)計(jì)廠家溝通,在停爐期間,變更設(shè)計(jì)改成串聯(lián)鋼梁水套結(jié)構(gòu),并將循環(huán)水及監(jiān)控并入原有的水套水循環(huán)DCS系統(tǒng)。通過生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn),改進(jìn)后的串聯(lián)鋼梁水套運(yùn)行效果良好,既滿足了爐身支持需要,也大大提高了使用壽命。
爐缸原設(shè)計(jì)采用耐火磚鋪底、鎂鉻磚砌筑爐底坡、鎂鉻澆鑄料填縫和加厚成型的多層復(fù)合結(jié)構(gòu)。存在施工復(fù)雜、技術(shù)難度大和成本較高等問題,經(jīng)與河南中特耐火材料廠家技術(shù)人員溝通,學(xué)習(xí)水口山八廠的做法[7],采用耐火磚鋪底筑爐底坡及爐缸圍墻,鋁鉻渣搗打料整體鑄型,再使用鋁鉻質(zhì)磚沿爐缸四周砌筑壓力墻,同時將原出鉛虹吸道緩坡上升改為斜向直道,直道的爐缸底部鑲嵌鎂鉻磚加以保護(hù),使燒氧管可直達(dá)爐缸內(nèi)部。
通過爐缸整體鑄型和出鉛虹吸道改造,大大減少了人工通搗出鉛虹吸道次數(shù),爐缸四點(diǎn)監(jiān)測溫度穩(wěn)定在400~500 ℃,運(yùn)行效果良好。
通過對某公司側(cè)吹爐生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié),分析了爐缸結(jié)層、水套燒損、噴爐事故、承接串聯(lián)鋼梁燒損和爐缸漏鉛等因素導(dǎo)致幾次非正常停爐的原因,并根據(jù)技術(shù)人員攻關(guān)和實(shí)踐探索,提出并實(shí)施了相關(guān)對策。自2018年1月大修運(yùn)行至今,該公司側(cè)吹爐連續(xù)運(yùn)行爐況控制穩(wěn)定,與大修前相比,噸渣還原煤單耗從110 kg降低到85 kg,側(cè)吹爐煙灰產(chǎn)出率從16%降低到13%,取得了明顯的生產(chǎn)效果。