李昱龍, 殷海良, 白云云, 龔瑜萍
(廣西金川有色金屬有限公司, 廣西 防城港 538000)
某硫酸廠采用銅冶煉煙氣制酸,年產(chǎn)硫酸160萬t,配備2套轉化系統(tǒng),轉化系統(tǒng)采用“高濃度二氧化硫預轉化工藝”,由于煙氣中SO2濃度高達33%,每套轉化系統(tǒng)配置一臺空氣風機用于將大量空氣補充至轉化器,進行高濃度SO2的稀釋、轉化溫度調整、氧氣參與SO2轉化。該設備為美國德萊賽公司生產(chǎn)的OIB型離心風機,臨界轉速2 000 r/min,全壓74 kPa,設計風量75 000 Nm3/h,該轉子為柔性轉子。Ⅱ系列空氣風機于2013年12月調試完成,風機振動為20 μm。2014年9月振動升高至60 μm,為查找振動根源,對風機進行了全面的測試及分析,并在系統(tǒng)大修期間對風機進行了現(xiàn)場動平衡處理。
Ⅱ系列空氣風機采用高壓電動機驅動,液力耦合器調速,風機為美國德萊塞公司生產(chǎn),液力耦合器為德國福伊特公司生產(chǎn),電機轉速1 485 r/min(24.75 Hz),耦合器內齒輪齒數(shù)比131/27,2軸轉速7 205 r/min(120.1 Hz)。
圖1 風機結構簡圖
軸振測點在電機兩側預埋有電渦流位移傳感器VXT501、VYT501、VXT502、VYT502,風機側軸承箱內亦預埋電渦流位移傳感器VXT401、VYT401(靠近葉輪側)、VXT402、VYT402(靠近聯(lián)軸器),X、Y兩個方向分別為45°、135°布置。
根據(jù)現(xiàn)場設備實際情況,在月修期間對設備進行振動數(shù)據(jù)測試:
風機啟動達到3 574 r/min時1倍頻幅值、相位趨勢波形見圖2,1個小時的監(jiān)測結果顯示振動變化不大,幅值、相位穩(wěn)定,各轉速下的1倍頻幅值相位見表1。3 574 r/min時波形頻譜圖見圖3,401振動波形以1倍頻為主,其它倍頻成分很低,VXT401和VYT401相位接近90°,完全符合轉子不平衡的特征。轉子過臨界相位變化雖然不是很陡峭,但基本符合柔性轉子的特性,單圓盤轉子的不平衡響應見圖4[1],當轉子轉速遠大于臨界轉速時,轉子以質量中心為圓心,偏心距為半徑旋轉,轉子運行更穩(wěn)定。
該設備輸送的介質為空氣,利用濃硫酸的吸水性,在風機前端設置空氣干燥塔除去空氣中水分,94%的濃硫酸在干燥塔中與空氣逆流接觸,干燥塔頂部設置捕沫器,除去酸霧,防止在轉化系統(tǒng)中形成冷凝酸,損傷觸媒及設備。經(jīng)測振數(shù)據(jù)分析,排除了共振、機組對中、軸瓦間隙超標、基礎松動、油膜渦動等造成風機振動異常的原因,其振動主要由轉子不平衡導致。拆除風機導入口,仔細檢查風機葉輪,發(fā)現(xiàn)在葉輪正面、側面有輕微腐蝕,不規(guī)則腐蝕導致了葉輪丟失重量,從而引起風機振動異常,葉輪腐蝕的可能原因為:
圖2 3 574 r/min時1倍頻幅值、相位趨勢及波形
圖3 3 574 r/min時波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401、VXT402、VYT402)
表1 各轉速下1倍頻幅值/相位(μm/°)
圖4 單圓盤轉子的不平衡響應
(1)空氣干燥塔分酸器分酸效果不佳,產(chǎn)生較多酸霧,超過捕沫器除霧能力,酸霧夾帶進入風機。
(2)捕沫器除霧效果較差,干燥塔產(chǎn)生的酸霧未被有效吸收,酸霧帶入風機,導致葉輪腐蝕。
(3)殘留在空氣干燥塔至風機入口煙道的酸泥,在設備高速運行時被帶入風機葉輪,引起轉子不平衡,導致設備振動上升。
針對以上原因分析,立即對干燥系統(tǒng)采取以下措施:
(1)清理、檢查空氣干燥塔分酸槽、降液管,檢查填料,調整干燥塔上酸量,確保分酸槽均勻分酸,減少酸霧的產(chǎn)生。
(2)更換備用捕沫器,捕沫器與塔壁結合處使用四氟帶填充,減少酸霧夾帶,增強捕沫效果。
(3)清理、檢查干燥塔至風機入口煙道,防止殘余酸性介質進入風機。
經(jīng)過測試及數(shù)據(jù)分析,風機轉子存在明顯的不平衡。常規(guī)處理方法為:拆卸轉子,外送至專業(yè)廠家,在平衡機上進行低速動平衡,該檢修方法存在一定不足。
(1)風機正常工況時,轉速可達6 700 r/min,在平衡機上進行平衡時,轉速遠遠達不到設計工況時轉速。
(2)該轉子為柔性轉子,臨界轉速2 000 r/min,從設備實際運行情況來看,臨界轉速前后風機振動表現(xiàn)不一。
(3)拆卸轉子,費用較高。
(4)檢修人員技能對檢修質量有直接原因。
近年現(xiàn)場動平衡技術的日趨成熟,綜合各方面因素,決定進行現(xiàn)場動平衡處理。根據(jù)轉子結構,充分考慮到以下幾方面的問題:
(1)焊接配重塊質量精度;
(2)焊接到轉子上的配重塊可能對流體造成的影響;
(3)焊接質量;
(4)今后動平衡調整的方便性。
(1)在整流密封罩(Φ230 mm)內端面同心圓上鉆孔攻絲,均分鉆12個盲孔,通過在孔中加螺栓進行配重的加減,依據(jù)轉子質量及柔性轉子在遠高于臨界轉速下的振動特性(轉子以自身質心為圓心偏心距為半徑旋轉)可以計算出轉子的不平衡量;
(2)從401軸振幅值相位隨轉速變化的情況看,轉子如果在低速下振動降低,則在高速下振動也會降低,因此轉子可以在低速下進行現(xiàn)場動平衡處理,振動降低后再在高速下確認;
(3)401和402的相位基本反向,如果401振動降低后402振動增高,則需要在聯(lián)軸器上加重進行雙面動平衡的調整,但從轉子的振型看,如果葉輪平衡得到改善,葉輪運行更穩(wěn)定后402側振動也應該降低,因此雙面動平衡調整的可能性不大,圖5為振動相位圖。
圖5 401、402振動相位圖
年修停產(chǎn)檢修期間對轉子進行現(xiàn)場動平衡校正,具體測試數(shù)據(jù)如下。
風機啟動,各轉速下1倍頻幅值相位見表2,轉速1 720 r/min時的波形頻譜圖見圖6,振動以1倍頻為主,相位穩(wěn)定,X、Y相位差接近90度,轉子呈現(xiàn)明顯的不平衡特征,在1 720 r/min穩(wěn)定幾分鐘后,振動逐漸增加,但相位變化不大,可能與轉子不平衡量較大,而且轉速在共振閾值內有關,因此決定對轉子先在1 720 r/min下進行現(xiàn)場動平衡處理。
動平衡過程數(shù)據(jù)見表3,通過兩次配重,風機振動明顯降低,動平衡后振動數(shù)據(jù)見表4,1 720 r/min時振動波形頻譜圖見圖7,從頻譜圖中可以看出轉子因不平衡引起的振動已經(jīng)很低,3 530 r/min時振動波形頻譜圖見圖8,從頻譜圖上可以看出轉子僅存在輕微的不平衡。
表2 第一次啟動各轉速下1倍頻幅值/相位(μm/°)
圖6 第一次啟動1 720 r/min時波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401)
表3 動平衡數(shù)據(jù)
VXT401VYT401初始振動1720r/min40.7/8052.8/0分別在75°、105 ° 、135°、165°位置加重36g(合成質量108g/120 °)1720r/min19.3/6724.4/3453545r/min19.1/14919.8/61以1720r/min,VYT401數(shù)據(jù)進行計算保留試重后,應在93°位置加重88g,考慮到93°位置已經(jīng)無法加重,決定在反方向270°去重約80g1720r/min2.46/1563.71/683538r/min7.1/3436.4/262
表4 第三次啟動各轉速下1倍頻幅值/相位(μm/°)
圖7 1 720 r/min風機軸振波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401、VXT402、VYT402)
圖8 3 530 r/min風機軸振波形頻譜圖(從上到下依次為VXT401、VYT401、VXT402、VYT402)
經(jīng)過兩次測試及動平衡處理,風機在3 600 r/min內運轉良好,風機轉子的振動特性與柔性轉子的特性一致。由于系統(tǒng)大修,風機不能全負荷運行,風機帶負荷運轉后,在3 600 r/min以內時,振動與測試一致,但在3 600 r/min以上時,振動隨著轉速的升高而升高。再次測試發(fā)現(xiàn)振動相位變化不大,只是振動幅值隨著轉速的升高而增大,振動最高39 μm,振動呈現(xiàn)剛性轉子的特性,由于振動未超標,未進行再次調整。
硫酸生產(chǎn)中,往往由于高腐蝕性介質造成設備故障,因此工藝系統(tǒng)的優(yōu)化、設備改造需持續(xù)進行。本次雖對空氣風機的干燥系統(tǒng)進行了調整、風機轉子進行了現(xiàn)場動平衡,達到了預期目的,但設備運行情況還需進行長時間的檢驗。