范 磊
(廣西柳州鋼鐵集團有限公司, 廣西 柳州 545002)
2 號高爐于2012 年9 月3 日開爐投產(chǎn),有效容積2 650 m3,年產(chǎn)生鐵230 萬t。車間堅持“穩(wěn)生產(chǎn),控成本,求創(chuàng)新,強管理,重文化,促立人”的十八字工作思路,落實好“以焦定產(chǎn),定產(chǎn)降焦,降焦增產(chǎn)”十二字生產(chǎn)組織策略,近幾年總體保持了生產(chǎn)的均衡穩(wěn)定,通過對制約高爐強化冶煉的因素分析,摸索出2 650 m3高爐高強度冶煉下高產(chǎn)操作模式,為大高爐提產(chǎn)操作積累了一些經(jīng)驗。
1.1.1 原料方面
燒結(jié)礦的RDI(低溫還原粉化指數(shù))長期偏高,尤其是進入2017 年6 月份之后,RDI 偏離≤25%的控制范圍,抽查最高達到29.02%,燒結(jié)廠采取提高FeO、MgO、外配高硅粉等措施來降低RDI,其中w(FeO)由之前的8.5%提高到9.0%、w(MgO)由1.95%提高到2.10%,直到10 月中旬RDI 才達到控制范圍內(nèi),見圖1。
圖1 2017 年燒結(jié)礦的性能
1.1.2 燃料方面
2017 年3 月下旬至4 月中旬,焦炭含S 高且各班波動大,兩個班之間焦炭S 含量(質(zhì)量分數(shù))波動值維持0.2%左右。焦炭含硫量的大幅波動造成入爐硫負荷波動,高爐需頻繁調(diào)節(jié)燒結(jié)比來保證鐵水質(zhì)量,使得爐料的軟熔性能也出現(xiàn)波動,引起軟熔帶上下移動容易引起爐墻結(jié)厚。進入6 月,因二焦干熄焦檢修,造成M10大幅下降,抽檢最高達到7.5%,M40最低不足84%。9 月份,因一類1/3 焦煤斷料和一類主焦煤不足,焦炭熱強度呈下滑趨勢,直到10 月中旬,焦炭各項性能才有所改善,詳見圖2 和圖3。根據(jù)統(tǒng)計,2017 年焦炭反應(yīng)后強度CSR 檢驗次數(shù)總共53次,焦炭CSR 在60%以上有47 次,檢測達標率88.7%。
圖3 2017 年焦炭的熱強度
噴吹用煤的品種較多且有些煤種儲存量不夠,導致噴煤結(jié)構(gòu)調(diào)整頻繁。部分噴吹用煤燃燒性和反應(yīng)性偏低,風口存在結(jié)焦或堵槍現(xiàn)象,影響高爐噴煤的均勻性和穩(wěn)定性,同時未燃煤粉與CO2發(fā)生熔損反應(yīng)變?nèi)?,致使大量固相的未燃煤粉卷入初渣中,在渣中形成了非均勻相,從而強烈地影響了爐渣的黏度[1],高爐軟熔帶的透氣透液性及渣鐵流動性變差,加劇爐況波動,制約高爐進一步強化冶煉。
2017 年,高爐風口長度存在670 mm×Φ115 mm和560 mm×Φ118 mm 兩種類型,風口長短不一直接影響到初始氣流分布的均勻性和合理性,容易造成氣流偏行,影響合理操作爐型的形成,在后期調(diào)整中,中心氣流不容易打開,加上對冷卻壁溫度下降未引起足夠的重視,導致渣皮頻繁脫落燒損風口小套。
俗話說“七分原料,三分操作”,精料是強化冶煉的基礎(chǔ)。適時監(jiān)控入爐的原燃料質(zhì)量情況,通過微信交流平臺及時進行信息分享與反饋,并重點從以下幾方面改善原燃料性能。
1)降低入爐有害元素,尤其是堿金屬和鋅,控制其負荷分別≤3.5 kg/t、≤0.5 kg/t。
2)穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,保證焦炭的冷熱強度達標,以確保焦炭在爐內(nèi)的骨架作用。
3)穩(wěn)定噴吹煤結(jié)構(gòu),少用高硫煤或燃燒性和反應(yīng)性不好的煤種,保證煤粉在風口帶完全燃燒,降低未燃煤粉在爐內(nèi)的殘留。
4)加強爐料的篩分管理,制定了篩網(wǎng)使用、控制和檢查更換制度,并建立臺賬,達到控制焦炭和燒結(jié)篩分速度分別為≤25 kg/s 和≤28 kg/s,從而確保入爐燒結(jié)礦<5 mm 的粒度所占比例在5%以內(nèi)。
5)做好混料工作,通過控制斗門大小、放料順序、報警提示等手段實現(xiàn)燒結(jié)、球團、塊礦、焦丁均勻混合。
2.2.1 熱制度
爐溫直接反應(yīng)爐缸工作的熱狀態(tài),冶煉過程中控制充足而穩(wěn)定的爐溫,是保證高爐穩(wěn)定順行的基本前提。面對原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定,高爐爐溫按0.50%~0.65%進行控制,提高爐缸熱量儲備增強爐況抗波動能力,同時物理熱也保證在1 500 ℃以上。
2.2.2 造渣制度
造渣制度應(yīng)適合于高爐冶煉要求,有利于穩(wěn)定順行,有利于冶煉優(yōu)質(zhì)生鐵。2018 年,考慮到鐵水流動性和排堿的需要,爐渣堿度進行下調(diào)0.05,控制1.10~1.15,同時鐵水中硫的質(zhì)量分數(shù)控制在0.020%到0.040%之間。此外,為降低堿金屬危害進行常態(tài)化排堿,每周進行堿平衡計算,檢驗排堿效果。
2.2.3 送風制度
風口是煤氣的發(fā)源地,對初始氣流分布起著重要支配作用,確定合理風口面積,是維持較高風速和適宜鼓風動能,確保吹透中心,實現(xiàn)合理的下部操作制度的關(guān)鍵[2]。2017 年,逐步統(tǒng)一風口尺寸為560 mm×Φ118 mm,風口面積較之前增大0.016 5 m2,為增加風量和氧量提供了條件,風量由4 800 m3/min 提高到4 950 m3/min,富氧率由3.3%提高到3.6%,標準風速和鼓風動能均相應(yīng)增大,有利于吹透爐缸中心,減少死焦堆。同時對于一些上翹嚴重的中套,利用年修的機會進行更換,達到圓周氣流和操作爐型穩(wěn)定的目的。
2.2.4 裝料制度
本著“高爐穩(wěn)定靠中心氣流,指標靠適當?shù)倪吘墯饬鳌钡乃悸罚V石平臺寬度和中心焦量保證是這次主攻方向。2017 年7 月,高爐通過程序成功控制焦炭放料,該程序?qū)崿F(xiàn)溜槽布完倒數(shù)第二個焦角時關(guān)閉料流避免焦炭落到環(huán)帶,溜槽到達最低焦角再重新打開料流布料,能夠最大限度地把焦炭布到中心,量化中心焦炭量。中心焦量保證后,增強了中心氣流的強度和力度,根據(jù)加入10%的中心焦時,煤氣利用率降低3.17%,當加入20%的中心焦時,煤氣利用率降低6.34%[3],為兼顧煤氣利用率情況,通過不斷實踐,焦炭制度K404383352322291261131能夠長期使用。
礦石平臺寬度調(diào)整經(jīng)歷時間較長,總體思路是當壓量關(guān)系緊張時,礦石平臺搓堆減環(huán);當壓量關(guān)系適當時,礦石平臺拉寬增環(huán)。2017 年,礦焦基本呈負-1°,礦石平臺寬度在8°,礦批66 t 左右。進入2018 年,開始嘗試同角布料,以裝料制度P383363343322302K404383352322291261131 作為基礎(chǔ),不斷尋找合理的礦石平臺。先使用制度P401383363342322302 進行實踐,觀察高爐參數(shù)變化情況,爐況接受后有步驟地擴大批重,并觀察十字測溫邊緣溫度變化,出現(xiàn)溫度大于150 ℃,及時采取壓邊措施,在保證礦石平臺寬度基礎(chǔ)上增加最外環(huán)礦石圈數(shù),最終形成裝料制度P402383363343322302K404383352322291261131,批重70 t,負荷4.50~4.60。
日常操作中,爐前渣鐵的排放是否及時,直接關(guān)系到爐況順行和技術(shù)經(jīng)濟指標的提升。隨著產(chǎn)量不斷提高,爐前出鐵模式做了相應(yīng)調(diào)整:確定1 號、3號鐵口作為主出鐵口,2 號鐵口備用,并嚴格控制修溝時間在3 天以內(nèi);量化爐前操作,開鐵口鉆頭由50 mm 變?yōu)?5 mm 或60 mm,打泥量由2.5 格調(diào)整為3.0 格,控制出鐵間隔在15 min 以內(nèi)。此外,加強與外圍的溝通,為高爐生產(chǎn)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,通過與運輸溝通,爐前拉對罐時間間隔較之前縮減5 min,極大地減少帶鐵堵口次數(shù)。
通過對制約高爐強化冶煉因素進行調(diào)整,取得較好實施效果。2018 年高爐平均日產(chǎn)大幅上升,其中11 月創(chuàng)造平均日產(chǎn)7 201 t 的好成績,其他各項指標也有不同程度進步,見表1。
1)高爐強化冶煉是一個系統(tǒng)工程,需要多方面分析制約的因素,措施要有針對性。
2)原燃料質(zhì)量與高爐強化冶煉息息相關(guān),高爐只有先解決原燃料穩(wěn)定問題,才能為強化冶煉創(chuàng)造條件。
表1 2013 年—2018 年柳鋼2 650 m3 高爐主要指標情況
3)強化冶煉過程中合理氣流是關(guān)鍵,上下部調(diào)劑要匹配,下部是基礎(chǔ),上部是保證,操作實踐時要盡量穩(wěn)定焦炭平臺,調(diào)整好礦石平臺,同時配以大風量、大富氧,使得兩道氣流合理分配。