胡滿深,李宇翔,郭彪,潘柏盛,馮劍鋒,林榮灼
(江門(mén)市同力環(huán)保科技有限公司,廣東 江門(mén) 529100)
2018年7月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,全國(guó)各地相繼出臺(tái)執(zhí)行方案,要求深化工業(yè)鍋爐治理,逐步推進(jìn)35蒸噸及以上燃煤鍋爐(含自備電站)超低排放工作。電除塵器具備處理能力大、凈化效率高、阻力損失小、適用范圍廣、運(yùn)行費(fèi)用小等優(yōu)點(diǎn),在電力行業(yè)的應(yīng)用比例高達(dá)72%~75%。因此,在非電行業(yè)超低排放中,電除塵器成為前端高效除塵設(shè)備的首選之一[1、2]。
在電力行業(yè)中,電除塵器絕緣子污閃造成的爬電現(xiàn)象普遍存在,其導(dǎo)致的絕緣失效、設(shè)備爬電、短路停運(yùn)和損壞造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失[3~6]。在火電、水泥等行業(yè),電除塵器普遍設(shè)有保溫箱,并采用電加熱器對(duì)其絕緣子進(jìn)行加熱,或采用干燥的螺旋風(fēng)對(duì)絕緣子進(jìn)行吹掃,以保證絕緣子干燥、不結(jié)露,而達(dá)到絕緣子防污閃的目的。本文通過(guò)對(duì)絕緣子材質(zhì)、爬電間距、污穢特性的研究,提出不同材質(zhì)和形式的絕緣子,可使在電力輸送和燃煤電廠采用靜電除塵器中發(fā)生的污閃現(xiàn)象得到有效控制。
我國(guó)的工業(yè)鍋爐普遍存在生產(chǎn)負(fù)荷多變、司爐人員業(yè)務(wù)水平參差不齊、煤種質(zhì)量不穩(wěn)定等情況[7、8],電除塵器在工業(yè)鍋爐的應(yīng)用中出現(xiàn)瓷絕緣子污閃、電場(chǎng)電壓低、除塵效率下降等現(xiàn)象,會(huì)對(duì)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行造成極大影響。本文以某纖維公司的1200萬(wàn)大卡燃煤導(dǎo)熱油鍋爐除塵改造工程為例,重點(diǎn)研究了電除塵器的絕緣子室頻繁出現(xiàn)污閃的成因,通過(guò)對(duì)煤檢報(bào)告、工業(yè)鍋爐在多變負(fù)荷下煙氣性質(zhì)變化的分析及對(duì)污穢物特征的研究,提出側(cè)部懸吊棒型瓷柱、更換煤種和調(diào)整生產(chǎn)工藝的技改方案,為同類(lèi)工程的應(yīng)用提供技術(shù)參考和經(jīng)驗(yàn)借鑒。
某高性能纖維有限公司有1200大卡燃煤導(dǎo)熱油鍋爐1臺(tái),原有的環(huán)保設(shè)備為三塔式麻石水膜除塵器,不能滿足現(xiàn)行的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13271—2014)要求,需要改造脫硫除塵系統(tǒng),并預(yù)留提標(biāo)改造至超低排放標(biāo)準(zhǔn)的能力。煙氣成分見(jiàn)表1。
臥式兩電場(chǎng)除塵器的性能參數(shù)見(jiàn)表2。
該電除塵器投運(yùn)初期運(yùn)行狀況良好,運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表3。
表1 煙氣成分
表2 電除塵器性能參數(shù)
表3 運(yùn)行參數(shù)
設(shè)備的初始運(yùn)行參數(shù)接近設(shè)計(jì)值,說(shuō)明電場(chǎng)極間距合格,絕緣狀況良好,達(dá)到了設(shè)計(jì)水平。設(shè)備投運(yùn)后,第二電場(chǎng)電壓逐漸降低,在運(yùn)行3個(gè)月后,電場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)爬電,不能投運(yùn)工作,初步判斷是電場(chǎng)短路。
設(shè)備停機(jī)后,打開(kāi)絕緣子室檢查,發(fā)現(xiàn)絕緣瓷套內(nèi)壁黏附有酸性的、可導(dǎo)電的黏稠液體和灰塵(圖1)。該除塵器的絕緣子室配備了熱風(fēng)吹掃裝置,檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)絕緣子室有漏水跡象。這些黏液在熱風(fēng)吹掃的作用下無(wú)法烘干,電場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)閃絡(luò)并退出運(yùn)行,為電氣設(shè)備常見(jiàn)的污閃現(xiàn)象。
在排除熱風(fēng)吹掃故障和設(shè)備漏水的前提下,采用95%工業(yè)酒精對(duì)表面黏結(jié)物進(jìn)行清掃后,電除塵器恢復(fù)正常工作。但絕緣子室的污閃現(xiàn)象仍然頻繁,清掃間隔約為1個(gè)月,后期還出現(xiàn)二電場(chǎng)左側(cè)絕緣子瓷套被擊穿的運(yùn)行事故(圖2),導(dǎo)致設(shè)備停機(jī),極大影響了設(shè)備的可利用率。
圖1 絕緣瓷套內(nèi)附著物
圖2 被擊穿的絕緣瓷套
影響電除塵性能的因素很復(fù)雜,大體可以分三類(lèi):1)燃煤性質(zhì)、飛灰性質(zhì)和煙氣性質(zhì);2)電除塵器的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù);3)運(yùn)行條件。
在現(xiàn)有的條件下,通過(guò)對(duì)煤檢報(bào)告、工業(yè)鍋爐的運(yùn)行狀況和絕緣子瓷套內(nèi)表面黏結(jié)物的特性進(jìn)行分析,得出絕緣子瓷套持續(xù)出現(xiàn)污閃的原因,并提出改造方案。
在煤的成分中,對(duì)電除塵器性能產(chǎn)生影響的主要因素有Sar、水分和飛灰。飛灰成分包括Na2O、Fe2O3、K2O、SO3、Al2O3、CaO及飛灰可燃物等[9]。因此,對(duì)煤進(jìn)行檢驗(yàn)是有必要的,煤檢報(bào)告見(jiàn)表4。
揮發(fā)分指標(biāo)是判明煤炭著火特性的首要指標(biāo)。揮發(fā)分含量越高,越容易著火。根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)要求,供煤揮發(fā)分的值變化不宜太大,否則會(huì)影響鍋爐的正常運(yùn)行[10]。
該公司主要生產(chǎn)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲,浸膠工業(yè)帆布和簾子布,在生產(chǎn)過(guò)程中需要對(duì)輪胎簾子布、帆布和線繩采用浸膠方式進(jìn)行浸漬,配備的燃煤導(dǎo)熱油鍋爐為輪胎簾子布浸膠工序、線繩浸膠工序提供熱能。
表4 煤檢報(bào)告
浸膠工序中采用的浸膠液為RFL浸膠液,由RF樹(shù)脂和膠乳配制而成。首先,用間苯二酚、甲醛、氫氧化鈉和軟水按一定比例配制RF樹(shù)脂,然后,用丁吡膠乳、RF樹(shù)脂、軟水和氨水按一定比例配制成RFL浸膠液。
工業(yè)鍋爐為浸膠槽提供恒定溫度的導(dǎo)熱油,RFL浸膠液在特定的硫化溫度下能大幅提高黏接力。浸膠工序在175℃,50s完成干燥;235℃,45s下完成定型過(guò)程[11]。
鍋爐的運(yùn)行配合生產(chǎn)工序的變化,在不同工序交替的過(guò)程中,需要通過(guò)調(diào)整負(fù)荷以保持導(dǎo)熱油的溫度,運(yùn)行負(fù)荷多變,峰值負(fù)荷為80%,谷值負(fù)荷低于20%。調(diào)整鍋爐負(fù)荷的主要手段有:給煤量、煤層厚度、爐排轉(zhuǎn)速、風(fēng)機(jī)頻率等[12]。通過(guò)以上操作可穩(wěn)定控制導(dǎo)熱油的給油和回油溫度,保證生產(chǎn)穩(wěn)定,但連續(xù)多變負(fù)荷會(huì)造成灰渣物理熱損失過(guò)高,出爐煤渣發(fā)黑發(fā)紅。
燃煤在不完全燃燒狀態(tài)下,會(huì)形成干餾現(xiàn)象并產(chǎn)生煤焦油,影響鍋爐與除塵器的運(yùn)行[13]。
由于絕緣子瓷套內(nèi)側(cè)的表面污穢物持續(xù)積累,污閃電壓與污穢的性質(zhì)有關(guān)系[14],因此,判斷污穢物的特性對(duì)判斷絕緣子污閃形成的原因有重大意義。
對(duì)表面黏結(jié)物進(jìn)行紅外光譜儀檢測(cè)(GB/T 6040—2002),結(jié)果表明,樣品的主要成分與硫酸氫鈉有較好的匹配。初步判斷絕緣子瓷套內(nèi)側(cè)的污穢物為煤燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的飛灰。
綜合以上三種狀況分析,初步判斷故障的成因如下:燃煤在鍋爐連續(xù)多變負(fù)荷下不能充分燃燒,在干餾狀態(tài)產(chǎn)生煤焦油,并附著在飛灰中。含煤焦油的飛灰進(jìn)入絕緣子腔室,附著在瓷套上,無(wú)法被熱風(fēng)風(fēng)機(jī)吹掃清理,并在瓷套表面累積,當(dāng)累積到一定量時(shí),使絕緣失效,產(chǎn)生爬電現(xiàn)象,最終導(dǎo)致電場(chǎng)短路。
通過(guò)對(duì)浸膠生產(chǎn)線的合理調(diào)度,多組生產(chǎn)線錯(cuò)峰操作,控制給煤量、煤層厚度為80~90mm、爐排轉(zhuǎn)速為9~14Hz等參數(shù)保證鍋爐運(yùn)行負(fù)荷保持在10%左右的峰谷差。
生產(chǎn)調(diào)整后鍋爐的負(fù)荷仍存在峰谷差,因此,將混煤后的揮發(fā)分控制在≤20%,后續(xù)通過(guò)跟蹤單位煤耗值和結(jié)焦現(xiàn)象的變化再調(diào)整。
考慮到以上兩種調(diào)整手段仍可能無(wú)法避免污閃現(xiàn)象的形成,可對(duì)絕緣子室進(jìn)行以下改造:1)將絕緣瓷套改為棒型瓷柱;2)增加電加熱絲伴熱方式;3)將絕緣子的懸吊方式由頂部懸吊改為側(cè)部懸吊。改造示意見(jiàn)圖3。
通過(guò)以上技術(shù)改造,電除塵器的污閃現(xiàn)象明顯減少,能滿足在鍋爐檢修期內(nèi),電除塵器連續(xù)達(dá)標(biāo)運(yùn)行,絕緣子的清掃周期為3個(gè)月。運(yùn)行3個(gè)月的瓷柱(清理前、后)見(jiàn)圖4、圖5。
圖3 改造示意圖
圖4 運(yùn)行3個(gè)月清理前的瓷柱
圖5 運(yùn)行3個(gè)月清理后的瓷柱
改造后鍋爐的煤耗有較為明顯的增加,考慮到煤的揮發(fā)分對(duì)熱值的影響,將煤的揮發(fā)分采購(gòu)要求調(diào)整為20%~25%,并跟進(jìn)運(yùn)行情況,結(jié)果能滿足設(shè)計(jì)要求。
(1)通過(guò)對(duì)絕緣子箱進(jìn)行熱風(fēng)吹掃+電加熱的方式,能使棒型瓷柱保持干燥和不結(jié)露,是解決絕緣子污閃的重要手段之一。
(2)鏈條爐常用混煤的揮發(fā)分一般高于30%,而連續(xù)多變負(fù)荷的現(xiàn)象在工業(yè)鍋爐的運(yùn)行中較為普遍,建議負(fù)荷峰谷值較大的鍋爐選用揮發(fā)分20%~25%的燃煤為宜,盡量避免燃煤在干餾狀態(tài)下形成煤焦油。
(3)電除塵器在燃煤電廠中有大量、成熟的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),但在工業(yè)鍋爐中的應(yīng)用尚不廣泛。應(yīng)根據(jù)工業(yè)鍋爐的運(yùn)行條件、煤種特性和飛灰特性進(jìn)行針對(duì)性的設(shè)計(jì),不能直接套用以往經(jīng)驗(yàn),以免產(chǎn)生技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。