(上海汽車集團(tuán)股份有限公司商用車技術(shù)中心,上海 200438)
整車在開(kāi)發(fā)路試過(guò)程中,多次出現(xiàn)發(fā)電機(jī)螺栓斷裂的情況(整車路試約300 km)和節(jié)氣門(mén)驅(qū)動(dòng)電機(jī)損壞的問(wèn)題(整車路試約500 km),從螺栓的斷口來(lái)分析為疲勞斷裂。
首先,對(duì)節(jié)氣門(mén)和發(fā)電機(jī)進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試,發(fā)動(dòng)機(jī)在轉(zhuǎn)速4 500 r/min時(shí)(150 Hz),節(jié)氣門(mén)驅(qū)動(dòng)電機(jī)部位和發(fā)電機(jī)斷裂螺栓處都存在共振現(xiàn)象,如圖1、圖2所示。
圖1 節(jié)氣門(mén)驅(qū)動(dòng)電機(jī)振動(dòng)測(cè)試
圖2 發(fā)電機(jī)底部振動(dòng)測(cè)試
由于節(jié)氣門(mén)和發(fā)動(dòng)機(jī)支架的共振頻率都在150 Hz附近,圖3所示節(jié)氣門(mén)支架將2個(gè)共振頻率相同的結(jié)構(gòu)硬連接后導(dǎo)致了節(jié)氣門(mén)和發(fā)電機(jī)處的振動(dòng)被放大[1]。根據(jù)上述分析,首先取消節(jié)氣門(mén)支架,然后分別解決節(jié)氣門(mén)和發(fā)電機(jī)系統(tǒng)在150 Hz時(shí)的振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題。
圖3 發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)氣門(mén)處的振動(dòng)問(wèn)題
發(fā)電機(jī)的振動(dòng)測(cè)試分析:在150 Hz時(shí),發(fā)電機(jī)振動(dòng)位移為0.408 mm(圖4),遠(yuǎn)小于0.2 mm的設(shè)計(jì)要求, 致使發(fā)電機(jī)固定螺栓斷裂。
圖4 發(fā)動(dòng)機(jī)螺栓斷裂處振動(dòng)測(cè)試
為了解決發(fā)電機(jī)處的150 Hz共振問(wèn)題就必須將發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的一階模態(tài)提高到發(fā)動(dòng)機(jī)的常用轉(zhuǎn)速范圍以外(大于200 Hz),以避免發(fā)電機(jī)系統(tǒng)在150 Hz時(shí)的共振問(wèn)題?;诖四繕?biāo)設(shè)計(jì)了7種方案,并對(duì)每種方案進(jìn)行CAE分析。
2.1.1 設(shè)計(jì)方案及CAE分析對(duì)比
設(shè)計(jì)方案和CAE分析對(duì)比如表1所示,其結(jié)果如下:
表1 7種設(shè)計(jì)方案及模態(tài)計(jì)算結(jié)果
(1)新電機(jī)支架的第一、二階模態(tài)值均低于原電機(jī)支架 ;
(2)單獨(dú)增加支撐1或支撐2的方案(方案1和方案2),對(duì)電機(jī)支架模態(tài)值影響較小,約為31% ;
(3)同時(shí)增加支撐1和支撐2的方案(方案3),有效提高電機(jī)支架的模態(tài)值,約為104% 。
基于上述CAE分析的結(jié)論,決定對(duì)上述方案中的支撐1、支撐2、新發(fā)電機(jī)支架進(jìn)行快速樣件的制作,然后對(duì)方案1、方案2、方案3和方案7共4種狀態(tài)進(jìn)行實(shí)際振動(dòng)測(cè)試。
2.1.2 實(shí)車測(cè)量結(jié)果
發(fā)電機(jī)振動(dòng)測(cè)試時(shí),傳感器布置情況如圖5所示。
圖5 傳感器布置情況
在振動(dòng)測(cè)試中,發(fā)現(xiàn)方案1中發(fā)電機(jī)底部有30 G的振動(dòng)加速度,這一點(diǎn)與CAE分析吻合,發(fā)電機(jī)支架上方的扭轉(zhuǎn)變形嚴(yán)重,無(wú)法滿足發(fā)電機(jī)的振動(dòng)要求。方案1經(jīng)過(guò)路試驗(yàn)證發(fā)電機(jī)螺栓斷裂從幾百公里提高到上千公里,但無(wú)法滿足整車使用壽命的要求。方案2中發(fā)電機(jī)頂部的振動(dòng)有24 G的振動(dòng)加速度,無(wú)法滿足發(fā)電機(jī)振動(dòng)加速度小于20 G的要求。方案3在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速頻率下無(wú)共振現(xiàn)象,最大振動(dòng)加速度在20 G以下,在整車路試工況下,最大振動(dòng)位移為0.042 7 mm,滿足設(shè)計(jì)中位移小于0.2 mm要求,方案3后續(xù)通過(guò)整車耐久的驗(yàn)證,滿足整車使用壽命的要求。方案7在發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),沒(méi)有共振轉(zhuǎn)速,最大振動(dòng)加速度在20 G以下,且與方案3效果相同,與方案3相比需要更改發(fā)電機(jī)支架,考慮成本因素,方案7不實(shí)施。具體測(cè)試數(shù)據(jù)列于表2。
表2 4種方案的實(shí)際振動(dòng)測(cè)試數(shù)值
經(jīng)過(guò)振動(dòng)測(cè)試,在發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)激勵(lì)下,節(jié)氣門(mén)處的振動(dòng)加速度超過(guò)35 G,高于設(shè)計(jì)要求的振動(dòng)加速度<25 G,致使節(jié)氣門(mén)驅(qū)動(dòng)電機(jī)損壞。
基于對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)問(wèn)題的解決經(jīng)驗(yàn),首先設(shè)計(jì)了2種方案來(lái)提高節(jié)氣門(mén)系統(tǒng)的強(qiáng)度,提升系統(tǒng)的固有頻率,避免節(jié)氣門(mén)的共振問(wèn)題。方案1增加新的節(jié)氣門(mén)支架,一階模態(tài)171 Hz。CAE分析如圖6所示。
圖6 新增節(jié)氣門(mén)支架CAE分析
此方案經(jīng)過(guò)振動(dòng)測(cè)試,節(jié)氣門(mén)處仍然有47 G的振動(dòng)加速度,測(cè)試結(jié)果與CAE分析的結(jié)果相符合,此方案仍然無(wú)法滿足節(jié)氣門(mén)振動(dòng)的要求。
對(duì)方案1討論研究后認(rèn)為,目前新設(shè)計(jì)的支架過(guò)于單薄,無(wú)法牽制住節(jié)氣門(mén)過(guò)大的振動(dòng),所以對(duì)節(jié)氣門(mén)支架重新設(shè)計(jì)加強(qiáng),制定了方案2,此方案的CAE分析如圖7所示,一階模態(tài)247 Hz,滿足發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)無(wú)共振的頻率的要求。
圖7 方案2的CAE分析
上述方案經(jīng)過(guò)實(shí)車工況振動(dòng)測(cè)試滿足振動(dòng)的要求,最大振動(dòng)加速度小于25 G。
但是在整車路試過(guò)程中,耐久行駛480 km發(fā)生了節(jié)氣門(mén)支架與缸蓋連接的螺栓斷裂的問(wèn)題,CAE分析過(guò)程中未能有效地模擬出螺栓安裝在鋁制缸蓋內(nèi)的強(qiáng)度且不能滿足此系統(tǒng)的安裝固定要求。
圖8 方案3的CAE分析
受限于發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu),方案2中的螺栓斷裂問(wèn)題由于沒(méi)有進(jìn)一步加強(qiáng)支架強(qiáng)度的空間,同時(shí)也沒(méi)有新增固定螺栓的位置,所以無(wú)法解決。最終決定將節(jié)氣門(mén)目前的安裝位置移動(dòng)到整車的車架上,節(jié)氣門(mén)支架采用焊接連接到車架的方式。由于整車車架上沒(méi)有引起節(jié)氣門(mén)共振的激勵(lì)頻率,只要能夠設(shè)計(jì)出一個(gè)支架能夠滿足節(jié)氣門(mén)的支撐,同時(shí)避免整車道路的低頻共振就可以滿足設(shè)計(jì)要求[3]。方案3的節(jié)氣門(mén)支架結(jié)構(gòu)的CAE分析結(jié)果如圖8所示,一階模態(tài)140 Hz,滿足整車焊接支架的設(shè)計(jì)要求。
方案3經(jīng)振動(dòng)測(cè)試完全滿足要求,但是位于進(jìn)氣歧管與節(jié)氣門(mén)之間的一端連接軟管由于處于節(jié)氣門(mén)之后,會(huì)受到正負(fù)交變壓力的影響,導(dǎo)致軟管在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中被吸扁后又會(huì)被再次吹漲,軟管的耐久性能無(wú)法滿足要求。3種方案的測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 3種方案的實(shí)車工況振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)
通過(guò)對(duì)上述3種方案的對(duì)比分析,節(jié)氣門(mén)的振動(dòng)問(wèn)題通過(guò)加強(qiáng)結(jié)構(gòu),提升系統(tǒng)固有頻率的方式來(lái)避免在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的共振,通過(guò)驗(yàn)證證明不可行;更換節(jié)氣門(mén)的安裝位置以避免發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于節(jié)氣門(mén)系統(tǒng)的激勵(lì)共振的方案也驗(yàn)證失敗。因此要解決節(jié)氣門(mén)振動(dòng)的問(wèn)題,就必須使用共振隔離的方式來(lái)解決,通過(guò)共振解耦,使得進(jìn)氣歧管傳遞到節(jié)氣門(mén)的隔振率大于3倍,將振動(dòng)加速度由60 G降低到20 G以內(nèi),使振動(dòng)滿足節(jié)氣門(mén)使用的要求。
最終通過(guò)將節(jié)氣門(mén)與進(jìn)氣歧管之間的連接改為軟連接的方式,以此來(lái)隔斷進(jìn)氣歧管在150 Hz時(shí)60 G振動(dòng)加速度傳遞給節(jié)氣門(mén),通過(guò)橡膠軟管的減振后,要求傳遞給節(jié)氣門(mén)處振動(dòng)需要小于20 G, 由于進(jìn)氣歧管在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1 800 r/min下振動(dòng)較小,所以需要隔振的頻率為60 Hz以上,節(jié)氣門(mén)后進(jìn)氣膠管的剛度為106 N/mm。
圖9 節(jié)氣門(mén)與進(jìn)氣歧管采用膠管連接的結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)以上理論計(jì)算的結(jié)果,要求隔振膠管的剛度小于106 N/mm。由于直徑在5 mm以內(nèi)進(jìn)氣的膠管在沿中心線方向的剛度值很難達(dá)到要求,為了驗(yàn)證不同長(zhǎng)度膠管的隔振效果,制作了4種長(zhǎng)度的膠管(5 mm、10 mm、15 mm、20 mm)進(jìn)行振動(dòng)的測(cè)試,具體布置情況如10所示。
圖10 傳感器布置位置情況
各種長(zhǎng)度膠管方案振動(dòng)峰值對(duì)比如表4所示。
通過(guò)上述振動(dòng)測(cè)試結(jié)果對(duì)比,當(dāng)節(jié)氣門(mén)后進(jìn)氣膠管的有效長(zhǎng)度采用10 mm,加上連接長(zhǎng)度,總長(zhǎng)度為40 mm時(shí),振動(dòng)最小,振動(dòng)加速度小于25 G,滿足振動(dòng)限值的要求。由于膠管的有效長(zhǎng)度很短,同時(shí)避免了膠管由于進(jìn)氣負(fù)壓導(dǎo)致的被吸扁現(xiàn)象。
表4 各種長(zhǎng)度膠管方案振動(dòng)峰值對(duì)比
節(jié)氣門(mén)的振動(dòng)問(wèn)題已經(jīng)得到了較好的解決,但是質(zhì)量2.3 kg的節(jié)氣門(mén)系統(tǒng)僅僅通過(guò)一個(gè)10 mm壁厚的膠管懸空連接的話,整車耐久性無(wú)法達(dá)到要求,需要設(shè)計(jì)一個(gè)節(jié)氣門(mén)的支撐支架用于節(jié)氣門(mén)的固定,為了避免和方案2一樣出現(xiàn)節(jié)氣門(mén)的振動(dòng)通過(guò)支架傳遞給固定螺栓而導(dǎo)致螺栓斷裂的情況。需要隔斷傳遞給固定螺栓的振動(dòng),節(jié)氣門(mén)通過(guò)有效長(zhǎng)度10 mm膠管連接后在最大振動(dòng)點(diǎn)的頻率為133 Hz。為了隔斷此頻率,節(jié)氣門(mén)支架橡膠墊的剛度為803 N/mm。
帶橡膠隔振機(jī)構(gòu)的節(jié)氣門(mén)支架,如圖11所示,節(jié)氣門(mén)與支架之間通過(guò)3個(gè)減振橡膠墊連接。
圖11 帶橡膠隔振機(jī)構(gòu)的節(jié)氣門(mén)支架結(jié)構(gòu)示意圖
單個(gè)橡膠減振墊的剛度為226 N/mm,因此節(jié)氣門(mén)支架的總橡膠減振機(jī)構(gòu)的剛度為678 N/mm,剛度滿足設(shè)計(jì)要求。單個(gè)橡膠減振墊的剛度測(cè)試如圖12所示。
圖12 單個(gè)橡膠減振墊的剛度測(cè)試情況
對(duì)于新的節(jié)氣門(mén)連接系統(tǒng)進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試如圖13所示。振動(dòng)測(cè)試結(jié)果為X軸振動(dòng)加速度為24.1 G(5 550 r/min),Y軸和Z軸無(wú)振動(dòng)。
圖13 單個(gè)橡膠減振墊的剛度測(cè)試
原整機(jī)狀態(tài)下的節(jié)氣門(mén)處的振動(dòng)達(dá)到了60 G,導(dǎo)致整車在路試過(guò)程中節(jié)氣門(mén)驅(qū)動(dòng)電機(jī)部件由于振動(dòng)超標(biāo)而快速損壞,改進(jìn)后節(jié)氣門(mén)處的振動(dòng)小于25 G,滿足節(jié)氣門(mén)振動(dòng)限值的要求,通過(guò)多輪整車耐久的考驗(yàn)和售后市場(chǎng)的驗(yàn)證。本方案巧妙地通過(guò)使用橡膠軟管減振連接的方式,有效避免了進(jìn)氣歧管將過(guò)大的振動(dòng)傳遞給節(jié)氣門(mén),同時(shí)通過(guò)減振支架的設(shè)計(jì),最終有效阻隔了節(jié)氣門(mén)振動(dòng)的傳遞路徑,避免了由于過(guò)大的振動(dòng)傳遞導(dǎo)致螺栓斷裂的問(wèn)題。
發(fā)動(dòng)機(jī)作為整車振動(dòng)的主要來(lái)源,自身振動(dòng)頻率覆蓋范圍較寬,所以對(duì)于安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的零件,在設(shè)計(jì)安裝時(shí)就必須考慮避開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)頻率,以免出現(xiàn)共振的問(wèn)題[4]。
固定在發(fā)動(dòng)機(jī)上的零件系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要分為2大類:
(1)安裝點(diǎn)振動(dòng)很小,符合零件的振動(dòng)要求。由于安裝位置的振動(dòng)本身滿足零件的振動(dòng)要求,此時(shí)只需要注意設(shè)計(jì)安裝零件的支架時(shí),支架本身的固有頻率大于發(fā)動(dòng)機(jī)的自振頻率,確保不會(huì)因?yàn)榘惭b位置的振動(dòng)經(jīng)過(guò)支架傳遞過(guò)程中出現(xiàn)共振的問(wèn)題。
(2)安裝點(diǎn)振動(dòng)幅值與振動(dòng)加速度很大,不符合零件的安裝要求。零件直接通過(guò)剛性支架安裝時(shí)振動(dòng)肯定超標(biāo),這樣就需要設(shè)計(jì)帶減振作用的支架用于吸收固定點(diǎn)的振動(dòng),基點(diǎn)的振動(dòng)經(jīng)過(guò)減振支架后傳給零件的振動(dòng)被隔振后能夠滿足零件對(duì)于振動(dòng)的要求,這樣才能保證零件的振動(dòng)不超標(biāo)。