王立家
(大慶石化化工三廠,黑龍江大慶 163714)
聚丙烯的用處非常普遍,市場需要一直呈現(xiàn)出快速增長狀態(tài),現(xiàn)在它已經(jīng)完全代替了聚氯乙烯成為第三大塑料,在合成樹脂的地位也是越來越重要。20 世紀(jì)末,聚丙烯的生產(chǎn)一直存在設(shè)備堵塞問題,這樣不僅會(huì)影響聚丙烯的生產(chǎn)效率、質(zhì)量,過渡料也會(huì)急劇增加,帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失。
均聚物通過閃蒸罐導(dǎo)入共聚反應(yīng)器。進(jìn)入反應(yīng)器的聚丙烯通過離心式壓縮機(jī)的氣相進(jìn)行氣相單體碰撞,然后把氣相單體排出,通過共聚反應(yīng)器的分布板在重復(fù)以上操作向上排氣,這是聚丙烯制作流程操作(圖1)。生產(chǎn)過程中,聚合物細(xì)粉多,旋風(fēng)分離器(S502)分離效果差,氮?dú)庵袏A帶的聚合物細(xì)粉易堵塞閃蒸干燥系統(tǒng)設(shè)備和管線,每年因聚合物細(xì)粉堵塞閃蒸干燥系統(tǒng)管線和設(shè)備,裝置需要停工2~3 次進(jìn)行清理,嚴(yán)重影響裝置能耗和丙烯單耗。旋風(fēng)分離器容積2.7 m3,結(jié)構(gòu)比例設(shè)計(jì)不合理,不能將氮?dú)庵袏A帶的聚合物完全分離,聚合物細(xì)粉堵塞管線和設(shè)備,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)(C502)(羅茨風(fēng)機(jī))電流高,能耗增加,細(xì)粉在風(fēng)機(jī)殼體內(nèi)壁粘壁嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)需要經(jīng)常檢修,檢修費(fèi)用高。
(1)隨著聚丙烯制作設(shè)備的連續(xù)工作,延長了連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,因此聚丙烯裝置經(jīng)常出現(xiàn)故障,第一如齒輪箱和循環(huán)反應(yīng)堆軸流泵在振動(dòng)問題上明顯上升。分析的振動(dòng)信號(hào),根據(jù)體育的相關(guān)化學(xué)過程的基礎(chǔ)上,經(jīng)過分析和對(duì)比,得出的結(jié)論是,工作人員在操作聚丙烯裝置時(shí),在齒輪箱和循環(huán)反應(yīng)軸流泵啟動(dòng)和關(guān)閉操作過多時(shí),結(jié)壁層會(huì)停留在第二單元反應(yīng)器及流化氣管線上,然后經(jīng)過操作人員沖洗后,形成大量的異物,經(jīng)過時(shí)間的累積,形成塊料,氣蒸干燥系統(tǒng)操作后就會(huì)堵塞下料線管,形成故障(圖2)。
圖1 聚丙烯制作流程
圖2 下料線管堵塞
(2)聚丙烯裝置使用時(shí)間過久電機(jī)軸承振動(dòng)會(huì)明顯增加,此時(shí)操作員工應(yīng)該及時(shí)停工修理,主要產(chǎn)生振動(dòng)的原因是因?yàn)榉磻?yīng)器內(nèi)部堆積大量的粉料,這樣的粉料很容易清理,但是就是因?yàn)閱T工發(fā)現(xiàn)不及時(shí),導(dǎo)致振動(dòng)現(xiàn)象發(fā)生,所以要及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清理。然而反應(yīng)器分布板上不會(huì)出現(xiàn)粉料的堆積,只有攪拌器的攪拌葉上會(huì)出現(xiàn)粉料(圖3)。
圖3 攪拌葉上出現(xiàn)粉料
(3)有時(shí)離心式風(fēng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),反應(yīng)器部分發(fā)亮,這會(huì)導(dǎo)致旋風(fēng)分離器堵塞(圖4)。所以當(dāng)員工檢測機(jī)器時(shí),如果發(fā)現(xiàn)料位監(jiān)測點(diǎn),和攪拌器發(fā)生波動(dòng),要及時(shí)上報(bào)情況申請(qǐng)停工檢測。
因此,員工與操作流程結(jié)合,非常重要,無論是避免齒輪箱和環(huán)狀軸流泵經(jīng)常停機(jī),或者設(shè)備堵塞,操作工必須保證聚丙烯裝置安全操作關(guān)鍵設(shè)備和連續(xù)生產(chǎn)能力,確保正常生產(chǎn)效率和生產(chǎn)效率。
圖4 旋風(fēng)分離器堵塞
聚丙烯裝置故障診斷分析中,使用高效載體催化劑的組合流體和反映了本體聚合的循環(huán)站過程中所擁有的設(shè)備,是聚丙烯設(shè)備中的最關(guān)鍵的成員,大多數(shù)聚丙烯生產(chǎn)商將采用原裝進(jìn)口組件單元。
因?yàn)樵b進(jìn)口的基礎(chǔ)組件非常精密,調(diào)查和研究數(shù)據(jù)表明,進(jìn)口組件的使用年限超過10 年后,設(shè)備運(yùn)行依然穩(wěn)定,相關(guān)的故障不會(huì)經(jīng)常發(fā)生,維修成本也降低了許多,從而提生生產(chǎn)的速度和成本上的節(jié)約。所以使用進(jìn)口聚丙烯設(shè)備組件是首選。
聚丙烯設(shè)備自身帶有清理堵塞裝置,旋風(fēng)分離器專門用來消除的粉末的,底部控制閥的主要目的是調(diào)整系統(tǒng)中惰性組分含量,還可以提供反應(yīng)器氣相組裝成色譜采出點(diǎn)(在旋風(fēng)分離器的出口線上,經(jīng)分離后非常干凈),關(guān)于抗沖產(chǎn)品質(zhì)量的提升,有明顯效果。所以關(guān)系到反應(yīng)器氣相,形成的控制旋風(fēng)分離器的運(yùn)轉(zhuǎn),影響較大。反應(yīng)器出料口和旋風(fēng)分離器出口線上色譜采出點(diǎn)處的主要堵塞原因,流化氣不均勻,導(dǎo)致局部聚合物溫度急速上升,所以才會(huì)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
旋風(fēng)分離器壁上的小粉末的主要成分是二聚物中無定形態(tài)的部分,清理不當(dāng)或者清理不夠及時(shí),會(huì)越來越多,所以使用機(jī)器的時(shí)候,清理粉末是工作的重中之重??梢圆扇? 個(gè)解決措施。
(1)抗沖單元發(fā)車前首先要做好充分準(zhǔn)備,控制好產(chǎn)品參數(shù),對(duì)于質(zhì)量分?jǐn)?shù)、催化劑活性分離后加入時(shí)間的把控,要嚴(yán)格按照參數(shù)設(shè)置來進(jìn)行操作,不能馬虎大意。
(2)均聚物撲向反應(yīng)器時(shí),下料液位的自動(dòng)控制閥直角不小于30°,要經(jīng)常使用該閥。
(3)機(jī)器運(yùn)作時(shí),下料液位自動(dòng)控制閥直角不能低于40°,內(nèi)操外操經(jīng)常性活動(dòng)旋風(fēng)分離器下料液位自動(dòng)控制閥和手閥,把粘在器壁上的粉末盡可能的去除。
(4)在第2 閃蒸線的抗沖單元開車前,避免輸送氣流減小,用高壓蒸汽吹掃干凈。
(5)停車之后務(wù)必須徹底打掃設(shè)備系統(tǒng),這樣才能保障旋風(fēng)分離器S502 器壁潔凈無粉料。
S502 經(jīng)過優(yōu)化之后,其運(yùn)行時(shí)間將會(huì)上升到另一個(gè)檔次。之前,S502 使用不到半個(gè)月就會(huì)出現(xiàn)堵塞停工現(xiàn)象,優(yōu)化后的聚丙烯裝置堵塞現(xiàn)象沒有之前頻繁。現(xiàn)在的氣相反應(yīng)器,運(yùn)行時(shí)間上也比以前有了明顯提升。以前D502 是停工的主要原因,但對(duì)于D502 形成的氣體循環(huán)造成的堵塞是始料不及的,目前還沒有更好的解決方法。
出料困難的原因是壓力太高,反應(yīng)壓力低會(huì)使反應(yīng)速率升高,反應(yīng)熱消散相對(duì)于比較艱難。反應(yīng)壓力與催化劑所剩的活性、聚合物顆粒停留時(shí)間、惰性組分含量的關(guān)系十分微妙。根據(jù)以前的操作觀察,關(guān)于反應(yīng)壓力的條件整理出以下的順序。
第一,使用旋風(fēng)分離器底部閥進(jìn)行調(diào)整惰性組分的含量,下料自動(dòng)控制閥直角減小惰性組分濃度增大,系統(tǒng)壓力提升,開度減小惰性組分含量上升。使用機(jī)器時(shí)下料自動(dòng)控制閥必須要有一定的高度,千萬不要完全關(guān)閉它。第二,聚合物顆粒停留時(shí)間和反應(yīng)壓力通過反應(yīng)器料位的低或者高進(jìn)行工作調(diào)整。反應(yīng)器料位增大聚合物顆粒停留時(shí)間也會(huì)增大,系統(tǒng)的壓力降低,反應(yīng)器料位也會(huì)降低,聚合物顆粒停留的時(shí)間就會(huì)減少,系統(tǒng)壓力得以增加。如果以上措施反應(yīng)壓力沒有達(dá)到預(yù)期,系統(tǒng)壓力如果一直上升,就需要調(diào)節(jié)環(huán)管反應(yīng)器操作參數(shù),以提高催化劑剩余活性。
第一種降低了環(huán)管反應(yīng)器的密度,第二種是保持環(huán)管反應(yīng)器的密度不變提高均聚產(chǎn)量。2 種方案最終的效果相同,都能減少催化劑顆粒在環(huán)管反應(yīng)器的時(shí)間,保持殘余活性投進(jìn)氣相反應(yīng)器。
(1)在聚丙烯設(shè)備的使用過程中,要不斷加強(qiáng)設(shè)備管理,提升員工在崗位上的工作熱情,想辦法提升設(shè)備的使用壽命。執(zhí)行工藝紀(jì)律和按照配方表配制母料要嚴(yán)肅對(duì)待,這會(huì)讓裝置的安全運(yùn)行上升到另一個(gè)檔次。讓設(shè)備保持平穩(wěn)運(yùn)行,指導(dǎo)好操作工人,不要在添加劑加入設(shè)備時(shí)掉進(jìn)其他不相關(guān)的東西,檢修的時(shí)候也要注意其他物品的掉入。對(duì)于開車時(shí)間,要去提升而不是減少。對(duì)于相關(guān)閥門的把控也要掌握得體,開車前利用高壓蒸汽清理,解決裝置堵塞故障務(wù)必要把控好反應(yīng)壓力和溫度,務(wù)必保障安全、平穩(wěn)操作,這樣才能提升產(chǎn)品質(zhì)量。
(2)在設(shè)備故障診斷研究方面,技術(shù)人員要準(zhǔn)確地從常見現(xiàn)象微妙和復(fù)雜的振動(dòng)信號(hào)中提取相關(guān)信息,分析單元操作的問題。對(duì)于基本的故障分析要詳細(xì)剖析,看清問題的本質(zhì),根據(jù)存在的問題提出解決方案,及時(shí)更換維修相關(guān)配件,保障設(shè)備甚至整個(gè)生產(chǎn)線的穩(wěn)定和有序,提高企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。
以上方案可以使聚丙烯裝置運(yùn)行平穩(wěn)正常,不會(huì)浪費(fèi)材料,使用周期可以達(dá)到百日之久,收益率也比以往增加出百萬元之多。