王 瑾
(陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司,山西 清徐 030499)
反滲透又稱逆滲透,是一種以壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。反滲透的具體原理是對膜一側(cè)的溶液施加壓力,當(dāng)壓力超過它的滲透壓時,溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透,從而在膜的低壓側(cè)得到透過的溶劑,高壓側(cè)得到濃溶液。根據(jù)各種物料的不同滲透壓,可以利用反滲透法,達(dá)到分離、提取、純化和濃縮溶劑的目的。目前,反滲透法由于其先進(jìn)的技術(shù)及經(jīng)濟特性,已用于各種凈水、中水處理行業(yè)。然而,反滲透裝置入口余氯超標(biāo)會使膜氧化分解,影響其性能和使用壽命[1]。因此,研究與分析反滲透進(jìn)水余氯超標(biāo)原因,并提出有效的措施,對反滲透法處理廢水具有重要的現(xiàn)實意義。
陽煤集團(tuán)太原化工新材料園區(qū)水處理系統(tǒng)共有反滲透裝置33套,其中,污水中水處理系統(tǒng)3套,反滲透設(shè)備10套。
反滲透裝置于2016年投產(chǎn)運行,其工藝流程分別見圖1~圖3。
圖1 煤氣化污水中水工藝流程
圖2 己內(nèi)酰胺污水中水工藝流程
圖3 己二酸污水中水工藝流程
反滲透是中水處理工藝的重要設(shè)備及裝置。在利用反滲透對污水處理時,因有效氯有較強的殺菌作用,故一般水處理工藝要在超濾前端投加次氯酸鈉溶液,保證管道內(nèi)的有效氯成份,用來縮減進(jìn)水有機物對雙膜系統(tǒng)的污染。但因游離性余氯對反滲透膜元件有很強的氧化性,會縮短膜的使用壽命,故反滲透進(jìn)水需投加還原劑亞硫酸氫鈉溶液來還原進(jìn)水中的游離性余氯質(zhì)量濃度至0.1 mg/L以下。
3套污水中水裝置中水系統(tǒng)進(jìn)水來自化工裝置廢水生化處理后的產(chǎn)水。2018年11月20日,3套中水裝置反滲透進(jìn)水余氯超標(biāo),至2018年11月26日反滲透進(jìn)水余氯波動較大,嚴(yán)重影響反滲透設(shè)備安全運行。余氯超標(biāo)監(jiān)測化驗數(shù)據(jù)如第207頁表1所示。
煤氣化中水反滲透進(jìn)水余氯20 d持續(xù)超標(biāo),增加還原劑藥劑配置濃度,由10%調(diào)整至20%,并將還原劑計量泵沖程跳至最大100%。2018年11月21日,煤氣化中水反滲透進(jìn)水余氯有所下降但仍超標(biāo)(0.1 mg/L)。為確保水處理系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行,找出入口余氯質(zhì)量濃度超標(biāo)的原因顯得尤為重要。
經(jīng)過系統(tǒng)及整體分析,針對煤氣化中水反滲透進(jìn)水余氯超標(biāo)的情況,提出以下幾點推測:
表1 余氯超標(biāo)監(jiān)測化驗數(shù)據(jù)表(2018年)
1) 進(jìn)水余氯超出還原劑計量泵所能調(diào)控的范圍;
2) 超濾產(chǎn)水氣動閥門內(nèi)漏,CEB次氯酸鈉反洗時有次氯酸鈉混入超濾產(chǎn)水池內(nèi)。
2018年11月22日至11月24日,將還原劑配藥濃度調(diào)整至25%,且多次多點取樣,對以上推測進(jìn)行研究分析。重新監(jiān)測化驗的余氯數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 余氯研究數(shù)據(jù)表(2018年)
由表2與圖4分析可知,來水余氯曲線與反滲透進(jìn)水余氯變化趨勢一致,來水余氯處于0.3 mg/L以下時,反滲透進(jìn)水余氯合格,均處于0.1 mg/L以下,與推測相吻合。且從曲線圖中看出,現(xiàn)有還原劑計量泵在還原劑配藥濃度為25%時,余氯去除率約為25%。
圖5中,編號點2點~5點間停CEB次氯酸鈉反洗,編號點5煤氣化中水3套超濾均進(jìn)行一次CEB次氯酸鈉反洗。從曲線看出,編號點4點~5點超濾產(chǎn)水余氯持續(xù)下降,5點以后稍有回升但回升幅度不大,不排除反洗后再取樣,時間間隔短(11:23~13:30),超濾產(chǎn)水池內(nèi)產(chǎn)水或超濾水泵進(jìn)水管道內(nèi)水未置換掉,即不排除超濾產(chǎn)水氣動閥門(一套或個別)內(nèi)漏的可能。
圖4 來水余氯、反滲透進(jìn)水余氯與余氯去除率曲線圖
圖5 超濾進(jìn)水與產(chǎn)水余氯曲線圖
后期針對煤氣化中水裝置的超濾浸泡時的遠(yuǎn)傳產(chǎn)水壓力表數(shù)據(jù)曲線進(jìn)行了查看發(fā)現(xiàn),超濾B、C產(chǎn)水壓力普遍存在較大峰值,最大值為0.24 MPa。最終確認(rèn)為煤氣化中水裝置超濾B、C套產(chǎn)水氣動閥內(nèi)漏。
針對本園區(qū)水處理系統(tǒng)煤氣化中水裝置出現(xiàn)的余氯超標(biāo)現(xiàn)象,經(jīng)多次取樣監(jiān)測化驗得出如下結(jié)論:2018年11月20日至11月26日期間,余氯超標(biāo)現(xiàn)象的原因可能是煤氣化中水裝置進(jìn)水余氯超出了現(xiàn)有還原劑濃度所能還原的范圍,且煤氣化中水裝置超濾B、C套產(chǎn)水氣動閥門可能存在內(nèi)漏。
針對以上分析得出的結(jié)論,提出以下幾點整改建議:1) 進(jìn)水安裝余氯分析儀,且每天增加兩次進(jìn)水余氯監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水余氯突增,及時調(diào)整還原劑的配藥濃度,保證反滲透的進(jìn)水余氯合格;2) 中控隨時監(jiān)控各裝置超濾加藥反洗浸泡時的產(chǎn)水壓力,發(fā)現(xiàn)有較大波峰及時檢查氣動閥門的情況,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時更換處理。