張繪杰,黃勝偉,李樹軍,劉永紅,劉貴州,宋華
(中石油渤海石油裝備鉆井裝備公司,河北 滄州 062658)
渤海石油裝備鉆井裝備公司2007年投產鉆桿管體管端加厚生產線,模鍛機為機械式模鍛機,型號:KTU-S 630/3000,該鐓鍛機擁有兩個工位,可以實現一次加熱、兩次鐓鍛,其作用是無縫管管端加熱后進行模鍛加厚。自生產線投產以來,模鍛機發(fā)生多次由各種原因引起的角度故障。
圖1 KTU-S 630/3000機械模鍛機結構圖
該模鍛機的主要動力源是14主電機180kW,主電機通過6根皮帶帶動13飛輪,飛輪軸上的齒輪分別與12夾持曲軸離合齒輪和11鐓鍛曲軸離合齒輪嚙合,12夾持曲軸、連桿、擺錘和3大連桿機構,控制工位的打開和閉合,通過7偏心軸和8抓緊力調整裝置來調節(jié)工位閉合時的下壓力,為避免鉗口閉合時,管體在模具內被巨大的抓緊力壓成橢圓,6上鉗口內安裝有緩沖裝置,在6上鉗口下壓力的作用下使管端在5模具內保持穩(wěn)定,與鐓鍛曲軸連接的連桿上安裝有9鐓鍛滑塊和沖模,可實現對加熱管端的快速鍛造。
模鍛機在正常自動工作過程中,夾持曲軸角度上頂點角度范圍為:352°~13°,下頂點角度范圍為:172°~193°,鐓鍛曲軸角度上頂點角度范圍為:352°~13°。如果模鍛機在自動工作過程中,某一曲軸所在頂點的角度超出了范圍值,則模鍛機停止運轉,造成生產線停產。見圖2。
(1)故障現象:模鍛機在自動運行時,發(fā)生夾持曲軸角度在下頂點的角度值超出允許范圍,模鍛機停止運轉。檢查發(fā)現,模鍛機在手動分步動作時,夾持曲軸的上頂點角度值、鐓鍛曲軸的上頂點角度值均超出允許范圍。夾持曲軸上頂點角度約18°,下頂點角度約199°,鐓鍛曲軸上頂點角度約19°。
檢查測量夾持曲軸剎車間隙2.5mm,在2.4~2.7mm標準范圍內,夾持曲軸離合間隙2.1mm,在2~2.3mm標準范圍內,檢查測量鐓鍛曲軸剎車間隙1.4mm,在1.2~1.5mm標準范圍內,鐓鍛曲軸離合間隙3.1mm,在3~3.3mm標準范圍內,各處間隙未見異常;檢查夾持曲軸、鐓鍛曲軸剎車盤冷卻水,溫度沒有過熱現象;檢查夾持曲軸、鐓鍛曲軸剎車氣缸的排油孔,沒有堵塞,有潤滑油從剎車氣缸內流出,情況正常;檢查電磁閥、過濾器、減壓閥、油霧器各零件動作功能參數正常。
分析認為,只有當全部電磁閥SOL-GBR1、SOL-GBR2、SOL-GCLL、SOL-GCLH、SOL-UCL、SOL-UBR1、SOL-UBR2均動作卡塞遲緩,才會出現該故障現象。通過檢查電磁閥芯,動作功能均正常。由此可判斷各電磁閥的消音器堵塞,電磁閥不能迅速排氣,造成該故障。
處理措施:①吹掃壓縮空氣管道,清洗各電磁閥消音器上附著的污物;②在保證電磁閥和氣缸良好潤滑的前提下,降低油霧器的供油量;③定期清洗電磁閥的消音器,消除故障隱患。
(2)故障現象:模鍛機在自動運行時,鐓鍛曲軸在上頂點的角度值發(fā)生變化,由2°逆時針緩慢變化到350°~340°,超出允許范圍,模鍛機停止運轉。檢查測量鐓鍛曲軸剎車間隙標準范圍內,未見異常;檢查消音器、電磁閥、過濾器、減壓閥、油霧器各零件動作功能參數正常;檢查剎車盤冷卻水,溫度沒有過熱現象;檢查剎車氣缸的排油孔,沒有堵塞,有潤滑油從剎車氣缸內流出,情況正常。
分析認為,剎車片和剎車盤之間有油污,造成該故障,當鐓鍛曲軸角度在上頂點時,曲柄、曲拐呈水平狀態(tài),鐓鍛曲軸在上頂點時進行了剎車,在氣缸的推動下,剎車片和剎車盤緊密接觸,剎車盤使曲軸停止轉動。但是,鐓鍛曲軸停止轉動之后,剎車片和剎車盤之間的摩擦力,由于受到油污等介質的影響,造成摩擦力小于曲拐及連桿等部件的自重,所以曲軸在自重的作用下緩慢轉動。
圖2 正常工作時的夾持曲軸角度和鐓鍛曲軸角度
圖3 鐓鍛曲軸剎車系統
處理措施:①拆解鐓鍛曲軸剎車系統,清理干凈剎車片和剎車盤區(qū)域的油污,組裝鐓鍛曲軸剎車系統,調整鐓鍛曲軸剎車間隙在標準范圍內。②在保證鐓鍛曲軸潤滑效果的前提下,降低鐓鍛曲軸集中潤滑系統油脂供給量,由12.6CC/Hr調整為10CC/Hr。調整后,緊密監(jiān)控鐓鍛曲軸處THD-6溫度傳感器的溫度,必須低于報警溫度(55℃)。鐓鍛曲軸剎車系統。③在鐓鍛曲軸剎車系統后蓋下方,開導油孔,將鐓鍛曲軸處排出的廢油脂導出,防止廢油脂堆積,消除故障隱患。
(3)模鍛機在工作時,夾持曲軸上頂點的角度值為345°,超出允許范圍,模鍛機停止工作。
檢查各曲軸相應剎車、離合間隙,均在允許范圍內,電磁閥、消音器、油霧器、冷卻水相應參數功能無異常,同時發(fā)現模鍛機在停頓幾分鐘后,夾持曲軸動作后,上頂點的角度值為3,模鍛機回復正常,連續(xù)工作幾分鐘后,模鍛機鐓鍛曲軸上頂點的角度值為343,角度超范圍停機。
分析認為,模鍛機持續(xù)工作幾分鐘后,儲氣罐消耗一定量壓縮空氣,儲氣罐壓力不足,造成夾持曲軸或鐓鍛曲軸提前停止轉動且角度異常。停頓幾分鐘后,儲氣罐壓力回復正常。如此反復出現故障。
針對該情況,檢查發(fā)現公司壓縮空氣系統氣源正常,模鍛機大儲氣罐補氣緩慢。更換大儲氣罐減壓閥后,故障消除,模鍛機恢復正常工作。
(4)模鍛機在工作過程中,夾持曲軸上頂點的角度值為25°,超出允許范圍,模鍛機停止工作。
檢查發(fā)現,夾持曲軸轉動時,夾持曲軸剎車電磁閥SOL-GBR2比SOL-GBR1排氣時間長,打開電磁閥SOL-GBR2,發(fā)現閥芯磨損,壓縮空氣持續(xù)供應,造成夾持曲軸不能及時停止。更換電磁閥SOL-GBR2,故障排除。
(5)工作過程中,模鍛機鐓鍛曲軸轉動到98°后,停止轉動,模鍛機不能工作。
檢查中發(fā)現,控制鐓鍛曲軸角度的按鈕無作用,進一步檢查鐓鍛曲軸離合、剎車電磁閥線路正常,發(fā)現鐓鍛曲軸剎車電磁閥的繼電器給脈沖信號后,無吸合動作,造成鐓鍛曲軸不能轉動。更換該電磁閥繼電器后,模鍛機恢復正常。
(6)模鍛機在工作過程中,鐓鍛曲軸上頂點的角度值,在每動作一次持續(xù)增大一點的過程中,達到14°,超出允許范圍,模鍛機停機。
檢查中打開鐓鍛曲軸裝置外殼蓋,可以聞到燒“糊”的氣味,遂檢查鐓鍛曲軸剎車盤冷卻水管線,發(fā)現回水管線堵塞,造成鐓鍛曲軸剎車盤逐漸發(fā)熱,剎車片和剎車盤的摩擦力逐漸變小,鐓鍛曲軸上頂點的角度值逐漸變大,最后超出范圍停機。處理措施:①清洗剎車盤內管路及冷卻水管路;②補充設備維護保養(yǎng)規(guī)定,定期清洗模鍛機冷卻水系統管路,避免管路堵塞,消除故障隱患。
通過總結模鍛機角度故障處理經驗,及制定相應的預防處理措施,減少了模鍛機角度故障的發(fā)生。