陳德華
(湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司煉鐵廠,湖南 湘潭 411101)
湘鋼有2580m3和1800m3各兩座高爐,年產(chǎn)鐵820萬噸,每年需要近11萬次個(gè)100噸鐵水罐周轉(zhuǎn)鐵水,煉鐵廠共有127個(gè)鐵水罐,其耐火內(nèi)襯采用三層平半枚粘土磚作永久層,鋁-碳化硅炭免燒磚作工作層的修筑方式。烘烤罐種類有大修罐和補(bǔ)底罐,年烘烤罐量約600罐次,用三套100噸蓄熱式鐵水罐烘烤裝置進(jìn)行烘烤干燥,烘烤一個(gè)大修罐的合格時(shí)間大于需要72小時(shí),使用的是配比為6∶4的高焦混合煤氣作燃料。三套烘烤罐裝置全部由揚(yáng)州宏誠冶金生產(chǎn)制造,采用的是HTAC燃燒系統(tǒng)技術(shù)于2009年投入使用,隨著使用年限增加時(shí)常發(fā)生燒嘴的煤氣管道結(jié)焦堵塞現(xiàn)象,每半年要進(jìn)行一次清理或更換,設(shè)備維護(hù)成本逐年增高,而且烘烤效果維持時(shí)間較短,增加了安全隱患。自從2013年投入100噸鴨嘴形鐵水罐后,原有的烘烤裝置作業(yè)時(shí)包蓋不能全部包容鴨嘴形鐵水罐,導(dǎo)致烤距拉長火力不集中,烘烤合格時(shí)間增長待烤罐積壓和煤氣消耗量增加情況。因此結(jié)合兩種不同形狀的鐵水罐,對三套100噸蓄熱式鐵水罐烘烤裝置中的二套進(jìn)行了??靖脑臁8脑旌髮?shí)踐表明操作一樣靈活、不再堵塞不易斷火使用安全、燃燒充分火焰集中,烘烤速度加快有明顯的節(jié)能降耗作用。
原有鐵水罐烘烤裝置采用的是HTAC技術(shù)蓄熱體,主要由F型燒嘴燃燒器,蓄熱體及切換系統(tǒng)三者組合而成,其中切換系統(tǒng)包括空氣煙氣自動(dòng)換向閥、調(diào)節(jié)閥、自動(dòng)控制系統(tǒng)等組成。F型燒嘴燃燒器作周期性交換運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)F型燒嘴燃燒器A進(jìn)行燃燒時(shí),F(xiàn)型燒嘴燃燒器B作為爐氣排放的通道。爐氣采用引風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排煙,如果引風(fēng)機(jī)不參與強(qiáng)制排煙,煙氣從烘烤器蓋與鐵水罐的縫隙溢出,其煙氣的熱量就不能得到利用,節(jié)能效果體現(xiàn)不出來,HTAC技術(shù)烤罐裝置此時(shí)成為常規(guī)烘烤器。此時(shí)空氣(空氣由鼓風(fēng)機(jī)強(qiáng)制鼓入)經(jīng)蓄熱體得到預(yù)熱后進(jìn)入燃燒器A,而高溫?zé)煔馔ㄟ^燃燒器B由蓄熱體吸入其熱量后排出;在進(jìn)入下一個(gè)周期(設(shè)置為60秒)時(shí),切換閥動(dòng)作將兩個(gè)燒嘴的工作狀態(tài)自動(dòng)交換,燃燒器B開始運(yùn)轉(zhuǎn)燃燒,原先的燃燒器A反過來作為高溫?zé)煔馀欧磐ǖ溃晒娘L(fēng)機(jī)送出的20℃助燃空氣則利用原先蓄熱體吸收的熱量得到預(yù)熱到低于爐溫150℃后進(jìn)入燃燒器B,并與燃料邊混合邊燃燒,周而復(fù)始進(jìn)行切換運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)作,將高溫?zé)煔獾臒崃坑煽諝庵匦聨霠t內(nèi),從而達(dá)到高效節(jié)能的目的[1]。其工作原理如圖1所示。
(1)F型燒嘴燃燒器改造。改造前根據(jù)原F型燒嘴燃燒器圖紙,自行設(shè)計(jì)了一種A型燒嘴,通過壓力測試A型燒嘴噴射壓力集中度要高于F型噴嘴。 F型燒嘴交替工作過程中因混合煤氣切換閥閉合時(shí)管內(nèi)積存煤氣雜質(zhì)有結(jié)焦的情況發(fā)生,使用長久不清理導(dǎo)致管道變窄致使供氣壓力過低火焰變小現(xiàn)象,F(xiàn)型燒嘴停燒關(guān)閉時(shí)間過長時(shí)在燒嘴處的余熱作業(yè)下有焦油渣結(jié)塊堵塞管道現(xiàn)象,清理也十分艱難。改造中將兩個(gè)蓄熱F型燃燒嘴改造成一個(gè)A型燒嘴,A型燒嘴的混合煤氣不再換向直接供入, A型燒嘴未經(jīng)轉(zhuǎn)彎直接不間斷集中供入混合煤氣,燒嘴自身實(shí)現(xiàn)了空氣、煙氣交替蓄熱的功能,且空氣與燃料夾持邊混合邊燃燒,并實(shí)現(xiàn)了適量煙氣再循環(huán)式燃燒,使用中通過調(diào)節(jié)空氣供入量來調(diào)節(jié)空燃比,調(diào)節(jié)燃燒器內(nèi)混合煤氣的溫度,滿足高、低溫鐵水罐的烘烤溫度的均勻性。
不換向的A型蓄熱燒嘴主要優(yōu)點(diǎn)是:相比改造前末端的煤氣流壓力不衰減,噴射火焰高度高,遇大風(fēng)氣候不易回火導(dǎo)致熄火,燃燒的安全可靠性要優(yōu)于一般的切換式蓄熱式F型燒嘴,燒嘴前端不結(jié)焦能確?;旌厦簹庵须s質(zhì)完全燃燒,日常維修量小。其結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡單,具備了傳統(tǒng)燒嘴的一切功能,可隨時(shí)啟閉與調(diào)節(jié)。它有二個(gè)蓄熱腔,內(nèi)置蓄熱體,其中一對蓄熱腔排出煙氣蓄熱時(shí),另一對蓄熱腔加熱助燃空氣參與燃燒,空氣、廢氣的交替均由二通換向閥自動(dòng)控制,高溫?zé)煔馔ㄟ^蓄熱體后,變成150℃或更低的低溫廢氣由引風(fēng)機(jī)排入大氣,助燃空氣經(jīng)蓄熱體后被加熱至低于包溫150℃左右,將熱量帶回鐵水罐包,如此反復(fù)進(jìn)行,最大限度回收煙氣余熱,達(dá)到提高鐵水罐溫度和節(jié)能的目的[2]。
(2)烘烤裝置包蓋的改造。原烘烤裝置包蓋內(nèi)襯是由低密度普通粘土澆注料整體澆注成型,其耐高溫相對偏低,顯氣孔率高不耐煙氣中含s和p等雜質(zhì)的侵蝕,在高溫下收縮造成開裂,經(jīng)常發(fā)生局部開裂誘發(fā)大面積脫落,導(dǎo)致烘烤裝置包蓋鋼體材料直接受熱變形報(bào)廢,改造后的烘烤裝置包蓋采用含鋯質(zhì)硅酸鋁纖維毯,這種鋯質(zhì)硅酸鋁纖維毯采用專門壓縮工藝,使用壓縮率高達(dá)1.5-1.6,耐高溫達(dá)1350℃,具有高強(qiáng)度、導(dǎo)熱率低、熱容低,柔韌性好維修施工更換容易,而且包蓋重量大大減輕,同時(shí)改進(jìn)了包蓋的裙邊,按照鴨嘴形鐵水罐的特點(diǎn)將原有裙邊改造成上鴨嘴形,增大了包容性減少熱能輻射擴(kuò)散現(xiàn)象。如圖2所示。
使得余留間隙均勻受控,烘烤時(shí)不跑火、不偏燒、火向得到有效控制直接噴向罐體中心位,不易受外圍風(fēng)力影響而發(fā)生熄火、偏燒現(xiàn)象。
(3)管路系統(tǒng)改造。本次改造繼續(xù)沿用原烘烤裝置的煤氣、空氣、煙氣管道上設(shè)置的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、煤氣輸入管上的低壓自動(dòng)切斷閥和煤氣輸入管道的手動(dòng)閘閥。繼續(xù)使用原烘烤裝置的鼓風(fēng)機(jī),空氣排煙機(jī),煤氣排煙機(jī),改造中將煤氣管道進(jìn)入燒嘴前的3處拐彎變徑中2處重新進(jìn)行加工拉直直通,減少管道變徑拐彎處積留煤焦渣等雜質(zhì)堵塞管道現(xiàn)象,從而解決煤氣燃燒出口壓力偏低火力欠弱情況,加長A型噴嘴管道30cm使其燃燒火焰能直噴射鐵水罐的罐腰以下部位,增強(qiáng)了罐底部的烘烤效果,從而達(dá)到縮短烘烤時(shí)間節(jié)能效果。
(1)改造后的蓄熱式烘烤罐裝置,經(jīng)現(xiàn)場測溫鐵水罐最高烘烤溫度可以達(dá)到1100℃,相比原烘烤裝置系統(tǒng)設(shè)計(jì)最高烘烤溫度提高了300℃,在同種工況條件、煤氣壓力狀態(tài)下火焰高度相比未改造的F型燒嘴烘烤器要增長約20-30cm,保證了鐵水罐烘烤溫度要求,滿足了現(xiàn)有鴨嘴形鐵水罐罐嘴鋼纖維澆注料的烘烤工藝要求。改造后的烤包器在確保平均烘烤溫度達(dá)到1050℃的前提下,實(shí)現(xiàn)節(jié)約煤氣量15%以上,燃燒穩(wěn)定,不會(huì)出現(xiàn)滅火,能夠保證烘烤效率與均勻性、燃燒系統(tǒng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性,可以實(shí)現(xiàn)曲線烘烤和自動(dòng)保溫。烘烤曲線對比變化情況如圖3所示。
改造前烘烤曲線圖:
(2)使用混合煤氣烘烤鐵水罐,改造前1個(gè)大修罐烘烤時(shí)間需72小時(shí)消耗33000m3混合煤氣,改造后烘烤時(shí)間縮短至48小時(shí)消耗混合煤氣22000 m3,全年僅大修罐的烘烤可節(jié)約混合煤氣成本150個(gè)×(33000-22000)×0.42元/ m3=69.3萬元。
1)改造后的鐵水罐烘烤裝置,解決了煤氣管道經(jīng)常性堵塞燃燒波動(dòng)大不穩(wěn)定的問題,增加火焰高度能將火力直接噴向鐵水罐的底部從而縮短了烘烤時(shí)間而且縮短了鐵水罐烘烤時(shí)間提高煤氣利用率,降低了煤氣消耗生產(chǎn)成本。2)改造后的烘烤鐵水罐包裝置使用中不易熄火,減少了烘烤裝置故障時(shí)間提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率具有很好的安全可靠性和使用持續(xù)性,改變了烘烤時(shí)對周邊環(huán)境和安全的影響。