梁丹
摘 要:為了有效地提高配氣機構(gòu)的可靠性,該文針對現(xiàn)如今柴油機配氣機構(gòu)存在的異常磨損問題,從設(shè)計、材料等幾個方面入手加以計算分析,旨在尋找一個有效的優(yōu)化設(shè)計,以期解決柴油機配氣機構(gòu)存在的問題,確保柴油機的運行安全。
關(guān)鍵詞:柴油機;配氣機構(gòu);磨損
中圖分類號:TK42 文獻標(biāo)志碼:A
0 前言
柴油機的配氣機構(gòu)是按照發(fā)動機氣缸工作循環(huán)、點火的實際順序,開啟并關(guān)閉氣缸的進氣門與排氣門,使氣缸之內(nèi)能夠及時地涌入新鮮的空氣,排出廢氣。因此一旦柴油機的配氣機構(gòu)出現(xiàn)問題,不僅運轉(zhuǎn)會受到影響,還會導(dǎo)致燃燒不充分,甚至?xí)斐苫钊茼?、缸套出現(xiàn)破裂的問題。所以,確保配氣機構(gòu)的安全穩(wěn)定運行就顯得尤為重要。為此以下筆者即結(jié)合個人實踐工作經(jīng)驗與相關(guān)參考文獻,從理論與實踐2個方面入手,提出配氣機構(gòu)異常磨損的原因及其改進優(yōu)化措施,以供參考。
1 柴油機配氣機構(gòu)異常磨損現(xiàn)象及其原因排查
目前市場上銷售的某一型號的柴油機,其鐵柱存在較為嚴(yán)重的異常磨損問題,并且出現(xiàn)了推桿折彎、推桿球頭邊緣異常磨損等情況。為了更好地分析造成該問題的原因,拆解檢查了故障發(fā)動機,挺柱磨損十分嚴(yán)重,與正常挺住底部高度幾乎相差了一半以上,推桿球頭邊緣的磨損也是如此,而造成這一問題很有可能是因為零件本身存在質(zhì)量問題。
為了能夠更好地解決這一問題,找到解決方法,筆者從設(shè)計、工藝、材料等幾個方面入手查找原因。挺柱正處于凸輪軸和推桿之間,起到了傳遞凸輪軸推力到搖臂的作用,同時還能夠起到固定推桿球所在球窩中心線位置的作用。并且通過彈簧機構(gòu)本身的壓緊力作用,能夠使推桿球頭運動到同一個固定軌跡上。所以出現(xiàn)異常磨損故障很有可能是由于自身的設(shè)計剛度不足,或者是表面的硬度不足造成的。而結(jié)合該柴油機配氣機構(gòu)總體布置情況,通過校核計算可知,如果設(shè)計剛度滿足基本要求,那么原設(shè)計不存在任何的問題。
2 柴油機配氣機構(gòu)故障零件的校核計算與材料風(fēng)險分析
剛度是指材料或者是結(jié)構(gòu)遭受到外力時抵抗彈性變形的一種能力,是材料彈性變形難易程度的一種表征。所以在故障零件的校核計算上要明確推桿、挺柱本身的剛度是否達到設(shè)計要求。為此可以利用以下公式進行計算:
K=EA/l (1)
式中:E為彈性模量;A為橫斷面積;l為桿長。
通過查表我們得知推桿材料的彈性模量為E1=210 kN/mm2,橫斷面積A1=78.5 mm2,推桿的長度l1=316.6 mm。
將上述數(shù)據(jù)帶入(1)中,可知:
K1=5.21×104 N/mm
彈簧的最大彈力合力為1.032 kN,由于我們可以認(rèn)為彈簧的全部彈力都作用在推桿挺柱之上,所以推桿剛度并不存在問題,排除了由于推桿強度不足而造成故障問題的可能性。
通過查表我們得知挺柱材料的彈性模量E=1.4×105 N/mm2,橫斷面積A 2=803.84 mm2,挺柱底部的長度l 2=8.5 mm。
將上述數(shù)據(jù)帶入(1)中,可知:
K2=1.324×106 N/mm
同樣可以近似地認(rèn)為彈簧的全部作用力都作用在了推桿挺柱上,也排除了由于挺柱底部強度不足而造成變形的可能性。
由于挺柱、推桿剛度都不存在問題,也就排除了由于相關(guān)構(gòu)件剛度不足而造成的推桿彎曲、挺柱異常磨損的問題,設(shè)計失誤這種情況也就排除了。
此外,該柴油機的挺柱、凸輪接觸面使用的是冷激鐵柱工藝,但是因為缺乏有效的無上檢測手段,所以可能會出現(xiàn)材料風(fēng)險。
3 柴油機配氣機構(gòu)異常磨損的改進優(yōu)化建議
鑒于當(dāng)前各個廠家在冷激鑄鐵工藝上存在的檢測問題,筆者建議可以利用與凸輪軸表面硬度相同的YG11C材料,采用層纖焊接方法將其焊接在挺柱盤的底部,取消原本底部的冷激鐵柱工藝。在出廠的時候采取超聲波檢查方法,既保證了挺柱的可靠使用,又解決了冷激鑄鐵的工藝風(fēng)險。而經(jīng)過了8 000 h的可靠性驗證,該方案不僅解決了材料質(zhì)量可能存在的風(fēng)險問題,也保證了發(fā)動機本身的性能要求。
在推桿頭部異常磨損問題的改進優(yōu)化上,應(yīng)先對推桿球頭的疲勞情況進行分析,通過Pro/E Mechanica軟件對推桿建模進行材料、受力定義,結(jié)合產(chǎn)品的特性導(dǎo)入Mechanica疲勞分析組建,再進行疲勞分析,隨后輸出日志壽命,如圖1所示??梢娡茥U球頭的邊緣存在疲勞斷裂風(fēng)險。而推桿球頭邊緣一旦出現(xiàn)了疲勞斷裂問題,勢必會影響到推桿運動軌跡,從而影響發(fā)動機的可靠運行。
結(jié)合CAE的分析結(jié)果,可以將推桿球頭邊緣的銳角修改成為圓角,同時提高球頭最大位置的深度。修改后推桿球頭邊緣容易遭受疲勞損害的位置已經(jīng)得到了明顯的改善。此時我們再利用Pro/E進行建模,并且導(dǎo)入Pro/E Mechanica之中展開疲勞分析,其計算結(jié)果如圖2所示。從圖2中可以清楚地看到推桿球頭的邊緣,其壽命明顯要大于107,因此也有效地解決了推桿球頭的疲勞斷裂風(fēng)險。
4 結(jié)語
綜上所述,該文筆者就柴油機挺柱的異常磨損情況、推桿的彎曲情況、頭部的磨損情況等進行了簡要分析,并對此質(zhì)量問題展開了深入的研究,通過計算與分析對配氣機構(gòu)異常磨損問題提出了相應(yīng)的改進優(yōu)化建議,旨在進一步提高柴油機配氣機構(gòu)的運行可靠性,最大限度地提高差柴油機的實際使用壽命。
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