陳謝軍, 邵鵬年, 王興林
(廣西金川有色金屬有限公司, 廣西 防城港 538002)
廣西金川有色金屬有限公司40萬t/a礦產(chǎn)銅項目于2013年11月30日正式投產(chǎn),主工藝采用的是閃速爐熔煉- 閃速爐吹煉- 回轉(zhuǎn)臥式陽極爐精煉- 陽極板電解的流程。閃速熔煉爐和閃速吹煉爐各有1臺余熱鍋爐,用來吸收煙氣中的余熱,降低煙氣溫度并收集煙氣中的煙塵,回收金屬,降低煙氣中的含塵量,進而為后續(xù)工藝創(chuàng)造有利條件。
吹煉余熱鍋爐的型號為QCF40/1290- 49- 6.0,最大蒸發(fā)量49 t/h,蒸汽壓力6.0 MPa,蒸汽溫度276.7 ℃,循環(huán)方式為強制循環(huán)。入口煙氣量為40 000 m3/h,煙氣溫度~1 290 ℃,排煙溫度350±20 ℃。鍋爐全長49.1 m,寬5.43 m,高18.8 m,分為輻射區(qū)與對流區(qū)兩部分,其中輻射區(qū)從喉口部依次安裝有煙氣擋板、輻射管屏Ⅰ、輻射管屏Ⅱ,對流區(qū)從入口依次安裝有煙氣擋板、凝渣管屏Ⅰ、凝渣管屏Ⅱ、第一組對流管束、第二組對流管束、第三組對流管束、第四組對流管束,輻射區(qū)和對流區(qū)底部各有一條寬度為800 mm的刮板機作為煙灰的輸送設(shè)備,刮板機箱體懸掛于鍋爐底部,通過法蘭螺栓連接固定。
自投產(chǎn)以來,由于原料性質(zhì)不穩(wěn)定,含鉛、含砷等高雜原料的處理導(dǎo)致爐況控制難度加大,煙氣條件惡劣,在煙氣通過余熱鍋爐內(nèi)部時鍋爐煙灰黏結(jié)嚴重,并且焦塊硬度很高,清理困難,極大地影響了系統(tǒng)的作業(yè)率。對此,必須要研究如何預(yù)防和減少鍋爐結(jié)焦,提高清焦效率,提高鍋爐對復(fù)雜煙氣的適應(yīng)性,保證鍋爐的安全穩(wěn)定運行。
通過對每次結(jié)焦的觀察,發(fā)現(xiàn)輻射區(qū)煙氣擋板黏結(jié)最為嚴重,尤其是兩側(cè)與膜式水冷壁的夾縫處,對煙氣擋板的結(jié)構(gòu)分析論證后,發(fā)現(xiàn)煙氣擋板與兩側(cè)膜式壁的間距過小(寬164 mm),煙灰由于兩側(cè)都有著力點,容易形成堆積。于是將煙氣擋板兩側(cè)管排向上各切除4 m,缺口處用U型彎頭重新連接,使煙氣擋板與水冷壁間距擴大為612 mm這樣既能保留煙氣擋板的作用,又有效的防止了煙灰的堆積黏結(jié),具體改造見圖1。
輻射區(qū)煙氣擋板前部加裝一組凝渣管屏,可以降低煙氣溫度,提前使熔融狀態(tài)的煙灰凝固沉降,減少后期煙氣擋板的煙灰黏結(jié)。凝渣管屏結(jié)構(gòu)及安裝示意圖見圖2。
輻射區(qū)加裝凝渣管屏后,鍋爐蒸發(fā)量增大,對流區(qū)出口煙氣溫度從380 ℃下降到360 ℃,溫度下降約20 ℃,對流區(qū)底部及電收塵器內(nèi)部溫度降低,煙灰發(fā)潮,形成酸泥,對鍋爐護板及收塵器內(nèi)部腐蝕加劇,為此將對流區(qū)第二組對流管束拆除,以保證煙氣溫度滿足工藝要求。
圖1 輻射區(qū)煙氣擋板結(jié)構(gòu)
圖2 凝渣管屏結(jié)構(gòu)
通過上述改造,吹煉余熱鍋爐輻射區(qū)煙氣擋板周圍的煙灰結(jié)焦情況得到了明顯改善,煙灰在鍋爐膜式壁折角處黏結(jié)形成柱狀的情況消失,輸灰口堵焦塊的情況明顯減少。但在凝渣管屏處煙灰大量黏結(jié)掉落,使煙灰掉落比較集中,增大了下部格柵的堵塞幾率,使清灰打焦頻次加大,同時也增加了刮板的運轉(zhuǎn)負荷。
根據(jù)爐況反應(yīng)及爐體設(shè)計,煙氣中煙灰由熔融狀態(tài)凝固的溫度在650 ℃,為了準確掌握鍋爐內(nèi)部煙氣的溫度變化情況,為鍋爐內(nèi)部改造提供數(shù)據(jù)支持,在鍋爐兩側(cè)各層關(guān)鍵部位膜式壁鰭片處開孔,加裝熱電偶,通過測量獲得了改造前后整個鍋爐內(nèi)部溫度場的分布,結(jié)合鍋爐結(jié)構(gòu),分析其中溫度變化趨勢后得到圖3。從圖3看出,改造前:
1)輻射區(qū)入口溫度從800 ℃下降到756 ℃,通過的距離為9.5 m,因為此處沒有管屏等結(jié)構(gòu),僅靠膜式壁吸收煙氣熱量,則每米溫度下降4.6 ℃,考慮到溫差越大,傳熱越快,輻射區(qū)整體取平均值,如果僅有膜式壁,煙氣每通過1 m,溫度下降約4 ℃。
2)輻射管屏Ⅰ前煙氣溫度為679 ℃,輻射管屏Ⅱ后煙氣溫度為609 ℃,溫度下降70 ℃,兩測點之間的距離為9.4 m,膜式壁的溫降為9.4×4=37 ℃,則每組輻射管屏可以使煙氣溫度下降約16.5 ℃。
根據(jù)以上分析,對余熱鍋爐進行了如下改造。
1)溫度變化。凝渣管屏前煙氣溫度為756 ℃,拆除凝渣管屏和煙氣擋板,距離增加了約6.5 m,溫度下降6.5×4=26 ℃,到第一組輻射管屏前煙氣的溫度為730 ℃(比拆除前同一位置溫度升高約57 ℃),第二組輻射管屏前煙氣溫度為730-16.5-2.8×4≈702 ℃,輻射區(qū)出口煙氣溫度為730-70=660 ℃。
2)改造后的效果。輻射區(qū)無凝渣管屏和煙氣擋板,不存在煙灰黏結(jié)情況,輻射區(qū)前部第三個到第五個小爐門少量掉焦,清焦時間大幅縮短,清焦頻次從每天一次改為每2~3天一次。對流區(qū)入口溫度為660 ℃,與設(shè)計的650 ℃接近,所以對流區(qū)煙灰不存在黏結(jié)情況。
3)改造后不利的影響。在第一組輻射管屏處,煙氣溫度達730 ℃,第二組輻射管屏處煙氣溫度為702 ℃,均高于設(shè)計溫度,煙灰一定會在這兩組管屏位置結(jié)焦,且第一組輻射管屏處結(jié)焦更為嚴重。
煙氣擋板的作用就是改變煙氣流向,使煙氣下移。煙氣擋板拆除后,煙氣流向改變,鍋爐底部的溫度會進一步降低,從目前的330 ℃下降到290 ℃,鍋爐底部小爐門及刮板機的低溫腐蝕會加劇,刮板機使用壽命降低。
凝渣管屏前煙氣溫度為756 ℃,拆除凝渣管屏、煙氣擋板和輻射管屏Ⅰ,距離增加了約10 m,溫度下降10×4=40 ℃,則到輻射管屏Ⅱ前煙氣的溫度為716 ℃,經(jīng)過輻射管屏Ⅱ,輻射區(qū)出口煙氣溫度為716-16.5-5.9×4≈676 ℃,高于熔融狀態(tài)煙灰凝固點16 ℃,因此輻射管屏Ⅰ不能全部拆除,否則會引起對流區(qū)入口煙灰黏結(jié),同時為了防止輻射管屏Ⅰ兩側(cè)因與膜式水冷壁的間距過小而積灰,形成焦塊堆積,所以將輻射管屏Ⅰ兩側(cè)各拆除兩組,這樣既能保證對流區(qū)入口煙氣溫度處于650 ℃以下,也能最大可能的使輻射區(qū)內(nèi)部空曠,煙塵除側(cè)壁外再沒有其他附著點,有足夠的空間使煙塵溫度降低,由熔融狀態(tài)變?yōu)楣虘B(tài),受重力作用自然下落,不使它有結(jié)焦為塊的可能。
為保證電收塵器的正常運行,確保其煙氣入口溫度在380 ℃以下,需在對流區(qū)加裝兩組組對流管束。
改造前、后吹煉余熱鍋爐輻射區(qū)入口及對流區(qū)出口煙氣溫度沒有變化,輻射區(qū)出口煙氣 溫度升高約43 ℃,煙氣擋板拆除后,輻射區(qū)內(nèi)部煙氣流向改變,煙氣直接從頂部通過,導(dǎo)致輻射區(qū)底部刮板機內(nèi)溫度下降約90 ℃,容易形成低溫腐蝕。
本次改造完成后,吹煉余熱鍋爐輻射區(qū)焦塊明顯減少,煙灰均經(jīng)過沉降后通過刮板機運輸,減少停料清焦時間,提升系統(tǒng)作業(yè)率,同時降低人員勞動強度,節(jié)約檢修費用,減少爆破清焦次數(shù),提高鍋爐使用壽命。
圖3 閃速吹煉余熱鍋爐改造前后溫度場分布折線圖
在吹煉爐正常生產(chǎn)過程中,通過提高煙道末端風(fēng)機的負荷,使系統(tǒng)負壓增大,正常保持在-150 Pa,最大提高到-500 Pa,可以正常開啟鍋爐人孔門進行清焦作業(yè),此時煙氣不會溢出,這樣既能保證鍋爐的正常運行,也能保證系統(tǒng)的高負荷生產(chǎn)。
利用機器代替人工進行清焦作業(yè),雖然破碎的設(shè)備很多,但每種設(shè)備都有特定的應(yīng)用范圍。在某一種場合下性能很好的破碎設(shè)備,如果換到另一種場合可能不好用。因此,針對具體情況正確地選擇破碎設(shè)備很重要。破碎設(shè)備選型時需要考慮的因素是多方面的,主要有:① 破碎物料的種類;② 破碎的方法;③ 操作的難易程度;④ 破碎的效率;⑤ 設(shè)備結(jié)構(gòu)、材料、尺寸、重量;⑥ 價格、使用安全性和壽命等,通過對上述問題的研究,通過網(wǎng)上查資料、咨詢廠家等,了解了風(fēng)動鑿巖機、液壓破碎鎬、風(fēng)鎬、多功能拆除機器人等設(shè)備的性能后,最終選用了GTC15D型多功能拆除機器人做為機器清焦的首選工具,拆除機器人是一種電動驅(qū)動,用于高危環(huán)境下具有精細化作業(yè)能力的新型高科技裝備。該設(shè)備采用小型履帶運動底盤為載體,具有體積小、遙控指揮的優(yōu)勢,前端可以快速配置多種液壓錘,可以在高溫、高粉塵、易坍塌的危險區(qū)域中靈活地進行全方位遙控的破碎作業(yè),具有環(huán)境適應(yīng)性強、作業(yè)范圍廣、操作靈活方便、工作安全可靠等優(yōu)點。履帶式工程機器人結(jié)構(gòu)示意圖見圖4。
將破拆機器人使用到鍋爐清焦工作后,智能破拆機器人協(xié)助人工打焦,提高清焦效率3~5倍。
1.蛙式支腿; 2.電動控制閥; 3.護罩配重; 4.大臂; 5.二臂; 6.三臂; 7. 作業(yè)屬具(SB202液壓錘); 8.回轉(zhuǎn)裝置; 9.伸縮式行走裝置; 10.液壓油箱; 11.六聯(lián)閥; 12.回轉(zhuǎn)馬達; 13.四聯(lián)閥; 14.散熱器; 15.電器; 16.電機; 17.齒輪箱; 18.主泵圖4 履帶式工程機器人結(jié)構(gòu)示意圖
余熱鍋爐在銅冶煉系統(tǒng)中起到降低煙氣溫度,回收煙氣熱量,降低煙氣含塵量的作用。余熱鍋爐的運行是否平穩(wěn)直接影響銅冶煉主流程的作業(yè)率。因為有色金屬冶煉工藝的特殊性,煙氣的復(fù)雜性和多樣性,余熱鍋爐面臨積灰、腐蝕、磨損、漏風(fēng)等相關(guān)困擾。鑒于上述情況,如何能夠優(yōu)化鍋爐設(shè)計結(jié)構(gòu),增強對復(fù)雜煙氣的適應(yīng)性,減少鍋爐結(jié)焦,提高銅冶煉主流程的作業(yè)率,從而降低生產(chǎn)成本,還需在生產(chǎn)實踐中不斷探索研究,不斷改進。