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      660 MW超臨界機(jī)組滑壓運(yùn)行優(yōu)化試驗(yàn)與分析

      2019-05-15 01:45:06陳水林張曉蕾吳順
      綜合智慧能源 2019年4期
      關(guān)鍵詞:熱耗率主汽調(diào)節(jié)閥

      陳水林,張曉蕾,吳順

      (1.江西贛能股份有限公司豐城二期發(fā)電廠,江西 豐城 331100;2.國(guó)電江西豐城電廠,江西 豐城 331100)

      1 汽輪機(jī)設(shè)備概述

      某發(fā)電廠2×660 MW汽輪發(fā)電機(jī)組主機(jī)設(shè)備為N660-24.2/566/566型(高中壓合缸)超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī),該機(jī)組于2007年1月投產(chǎn)發(fā)電[1]。

      汽輪機(jī)主要技術(shù)參數(shù):額定功率,660 MW;汽閥全開(kāi)容量(VWO),739 MW;高壓主蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(以下簡(jiǎn)稱主汽閥)前蒸汽壓力,24.2 MPa;高壓主汽閥前蒸汽溫度,566 ℃;再熱蒸汽溫度,566 ℃;高壓缸通流級(jí)數(shù),調(diào)節(jié)級(jí)+11壓力級(jí);中壓缸通流級(jí)數(shù),8壓力級(jí);低壓缸通流級(jí)數(shù),4×7壓力級(jí);末級(jí)動(dòng)葉片長(zhǎng)度,1 050 mm;熱力系統(tǒng),3臺(tái)高壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱高加)+1臺(tái)除氧器+4臺(tái)低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加);給水泵,2臺(tái)50%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)汽動(dòng)給水泵(以下簡(jiǎn)稱汽泵)+1臺(tái)30%BMCR電動(dòng)給水泵(以下簡(jiǎn)稱電泵)。

      2 超臨界機(jī)組變壓運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的判別依據(jù)

      相比定壓運(yùn)行,滑壓運(yùn)行可以減少調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失、提高高壓缸的相對(duì)內(nèi)效率,減少給水泵耗功;而且從水蒸汽的熱力性質(zhì)來(lái)說(shuō),超臨界機(jī)組采用滑壓運(yùn)行方式提高機(jī)組效率的優(yōu)勢(shì)較為明顯。660 MW 超臨界機(jī)組,高壓調(diào)節(jié)閥有4個(gè),對(duì)應(yīng)4組調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴,采用不同的噴嘴進(jìn)汽運(yùn)行方式,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性會(huì)受到較大影響。只有在綜合權(quán)衡理想循環(huán)熱效率、高壓缸相對(duì)內(nèi)效率、給水泵耗功以及再熱汽溫等因素的影響后,對(duì)應(yīng)實(shí)際循環(huán)熱效率最高的運(yùn)行方式才是最佳選擇[2-3]。此次試驗(yàn)依據(jù)該類型機(jī)組配汽機(jī)構(gòu)流量特性,著重比較部分負(fù)荷下兩閥全開(kāi)滑壓工況與高壓調(diào)節(jié)閥GV4略開(kāi)的三閥變壓工況的經(jīng)濟(jì)性能指標(biāo)[4],找到合理的滑壓運(yùn)行曲線,提高汽輪機(jī)組的運(yùn)行效益[3,5]。

      表1 滑壓運(yùn)行計(jì)劃試驗(yàn)工況Tab.1 Testing condition of sliding-pressure operation

      另外,當(dāng)660 MW超臨界機(jī)組在低負(fù)荷下滑壓運(yùn)行時(shí),汽輪機(jī)內(nèi)外部的溫度基本不會(huì)發(fā)生較大的變化,在一定程度上降低了汽輪機(jī)熱應(yīng)力,機(jī)組運(yùn)行的可靠性得以提高。同時(shí),由于汽輪機(jī)鍋爐的受熱面與主汽管道大部分時(shí)間都處在低額定電壓的工作狀態(tài),一定程度上提高了爐側(cè)設(shè)備的使用壽命。

      3 試驗(yàn)工況及參數(shù)測(cè)量

      試驗(yàn)條件:試驗(yàn)時(shí)機(jī)組為單元制運(yùn)行。一切與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的汽水閥門(mén)均關(guān)閉嚴(yán)密,主汽及再熱蒸汽參數(shù)維持額定值且穩(wěn)定運(yùn)行,加熱器全部正常投入,疏水系統(tǒng)正常運(yùn)行,試驗(yàn)期間要求凝汽器停止補(bǔ)水,鍋爐停止定期排污及連續(xù)排污。

      試驗(yàn)方法:機(jī)組采用噴嘴配汽形式,日常調(diào)峰工況下為順序閥運(yùn)行方式,即高壓調(diào)節(jié)閥GV2,GV3首先同時(shí)開(kāi)啟,在總閥位指令接近60%時(shí)兩閥基本全開(kāi),之后高壓調(diào)節(jié)閥GV4,GV1按先、后順序依次打開(kāi)參與負(fù)荷調(diào)節(jié)[6-7]。此次試驗(yàn)依據(jù)#5機(jī)組配汽機(jī)構(gòu)的閥門(mén)流量特性,共完成12個(gè)典型工況的測(cè)試及對(duì)比。另外,總閥位指令在60%以下時(shí),高壓調(diào)節(jié)閥GV2和高壓調(diào)節(jié)閥GV3將處于滑壓狀態(tài),對(duì)機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性略有不利。

      滑壓運(yùn)行試驗(yàn)步驟:先確定機(jī)組滑壓起始負(fù)荷點(diǎn)及定壓運(yùn)行初壓[7-10],其后再確定機(jī)組滑壓運(yùn)行曲線。試驗(yàn)過(guò)程及工況見(jiàn)表1:調(diào)整到試驗(yàn)負(fù)荷后,穩(wěn)定60 min,然后開(kāi)始進(jìn)行采集和記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù),記錄時(shí)間為60 min。

      4 660 MW超臨界機(jī)組滑壓運(yùn)行試驗(yàn)過(guò)程

      4.1 確定兩閥全開(kāi)及三閥全開(kāi)極限負(fù)荷點(diǎn)

      通過(guò)試驗(yàn)得出機(jī)組兩閥全開(kāi)及三閥全開(kāi)極限負(fù)荷點(diǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

      表2 兩閥全開(kāi)及三閥全開(kāi)極限負(fù)荷點(diǎn)Tab.2 Load limitations with 2 fully opened valves and 3 fully opened valves

      從表2可以看出,機(jī)組三閥全開(kāi)極限負(fù)荷647 MW,兩閥全開(kāi)極限負(fù)荷512 MW,由此確定了機(jī)組滑壓運(yùn)行起始滑壓負(fù)荷點(diǎn)。另外,此試驗(yàn)提供了在單一調(diào)節(jié)閥故障或單一側(cè)主汽閥故障時(shí),控制機(jī)組負(fù)荷上限的重要依據(jù)。

      4.2 機(jī)組定壓運(yùn)行初壓的確定

      為驗(yàn)證機(jī)組高負(fù)荷時(shí)定壓運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,進(jìn)行了3個(gè)負(fù)荷工況的試驗(yàn),分別是660 MW負(fù)荷-主汽壓力24.25 MPa(工況1)、660 MW負(fù)荷-主汽壓力23.76 MPa(工況2)、660 MW負(fù)荷-主汽壓力23.10 MPa(工況3),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

      試驗(yàn)負(fù)荷660 MW,主汽壓力24.25 MPa,對(duì)應(yīng)高壓調(diào)節(jié)閥GV1開(kāi)度為50.0%、其余3個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥全開(kāi),計(jì)算高壓缸效率為85.43%,修正后熱耗率為7 698 kJ/(kW·h)。維持負(fù)荷,機(jī)組主汽壓力由額定24.25 MPa滑壓至23.76 MPa,高壓調(diào)節(jié)閥GV1開(kāi)度由50.0%上升到73.0%,高壓缸效率從85.43%上升至85.58%,修正后熱耗率為7 703 kJ/(kW·h),因主汽壓力降低,機(jī)組熱耗率增加約5 kJ/(kW·h)。維持負(fù)荷,主汽壓力繼續(xù)降至23.10 MPa,對(duì)應(yīng)高壓調(diào)節(jié)閥GV1開(kāi)度為100.0%,計(jì)算高壓缸效率為86.08%,修正后熱耗率為7 706 kJ/(kW·h),熱耗率增加約3 kJ/(kW·h)。

      表4 定、滑壓工況機(jī)組熱耗對(duì)比Tab.4 Comparison of heat consumption under constant-pressure and sliding-pressure operation conditions

      表3 660 MW負(fù)荷機(jī)組初壓試驗(yàn)工況Tab.3 Testing condition of a 660 MW unit under initial pressure

      根據(jù)以上3個(gè)660 MW初始?jí)毫υ囼?yàn)工況,繪制負(fù)荷熱耗率隨主汽壓力變化曲線如圖1所示。對(duì)比機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,滑壓運(yùn)行時(shí)機(jī)組內(nèi)效率的增加量不足以抵消循環(huán)效率的下降量,機(jī)組熱耗率上升,定壓運(yùn)行要優(yōu)于滑壓運(yùn)行。

      圖1 660 MW負(fù)荷熱耗率隨主汽壓力變化曲線Fig.1 Curve of the heat consumption rate of a 660 MW unit changes with main steam pressure

      由以上分析可知,在660 MW負(fù)荷時(shí),隨著主汽壓力的降低,熱耗率有緩慢增加的趨勢(shì);整體來(lái)看,額定負(fù)荷運(yùn)行,主汽壓力降低1.10 MPa使熱耗率增加約8 kJ/(kW·h),但機(jī)組長(zhǎng)期超壓運(yùn)行不利于設(shè)備安全運(yùn)行。綜合上述分析建議,定壓運(yùn)行初壓選取為額定初壓24.20 MPa。

      4.3 兩閥點(diǎn)滑壓工況

      根據(jù)機(jī)組特性及日常運(yùn)行工況,510 MW以上機(jī)組基本采用定壓運(yùn)行,維持主汽壓力24.20 MPa,由此確定6個(gè)不同負(fù)荷點(diǎn)300,350,400,450,500,550 MW進(jìn)行本次試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

      從表4可以看出:機(jī)組在前5個(gè)負(fù)荷點(diǎn)下保持主汽壓力采用兩閥全開(kāi)、第三閥調(diào)節(jié)的滑壓運(yùn)行方式,即高壓調(diào)節(jié)閥GV4開(kāi)啟10.0%以上關(guān)閉至3.7%時(shí)(高壓調(diào)節(jié)閥GV4此時(shí)處于開(kāi)啟臨界點(diǎn)),主汽壓力升高1.00 MPa左右,高壓缸排汽溫度下降6.00~10.00 ℃,汽輪機(jī)中壓缸相對(duì)內(nèi)效率沒(méi)有大的變化,對(duì)高壓缸相對(duì)內(nèi)效率影響較大,下降均超過(guò)0.5個(gè)百分點(diǎn),但由于高壓調(diào)節(jié)閥GV4在3.0%位置基本沒(méi)有汽流通過(guò),機(jī)組節(jié)流損失減小,主汽壓力的高汽壓帶來(lái)循環(huán)熱效率上升較多??梢?jiàn),在510 MW負(fù)荷以下,機(jī)組熱耗率隨主汽壓力的降低逐步升高。

      續(xù)表

      4.4 試驗(yàn)得出的變壓運(yùn)行曲線

      變壓優(yōu)化試驗(yàn)的目的是提高某主汽流量下的實(shí)際循環(huán)效率。根據(jù)機(jī)組設(shè)計(jì)原始變壓運(yùn)行曲線可得出機(jī)組負(fù)荷與機(jī)前主汽壓力的關(guān)系見(jiàn)表5[1]。

      由于主汽流量與電負(fù)荷并非線性關(guān)系,特別是當(dāng)機(jī)組背壓發(fā)生變化后,機(jī)組負(fù)荷與主汽流量的關(guān)系會(huì)發(fā)生顯著的變化,以機(jī)組負(fù)荷變化進(jìn)行主汽壓力控制的變壓控制方式不能保證機(jī)組在試驗(yàn)工況以外的不同環(huán)境溫度下的經(jīng)濟(jì)性。因此,此次試驗(yàn)依據(jù)汽輪機(jī)原理,通過(guò)主汽流量的變化(即調(diào)節(jié)級(jí)壓力變化)來(lái)改變主汽壓力,以適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況[5]。本次試驗(yàn)給出了負(fù)荷與調(diào)節(jié)級(jí)壓力、機(jī)前主汽壓力的數(shù)值對(duì)應(yīng)關(guān)系,見(jiàn)表6。

      表5 機(jī)組負(fù)荷與機(jī)前主汽壓力的關(guān)系Tab.5 Relationship between load and main steam pressure in front of the engine

      表6 負(fù)荷與機(jī)前主汽壓力的關(guān)系Tab.6 Relationship between load and main steam pressure in front of the engine

      5 結(jié)束語(yǔ)

      當(dāng)汽輪機(jī)處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)時(shí),機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)效益會(huì)受到較大的影響。但是,在影響汽輪機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行熱經(jīng)濟(jì)性的主要因素中,能夠進(jìn)行人為調(diào)節(jié)的只有機(jī)組的運(yùn)行方式。滑壓運(yùn)行方式是通過(guò)進(jìn)行變負(fù)荷滑壓運(yùn)行試驗(yàn),進(jìn)一步明確機(jī)組在變負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的特性,為確定汽輪機(jī)組在變負(fù)荷時(shí)最優(yōu)運(yùn)行壓力提供準(zhǔn)確依據(jù),使機(jī)組保持最佳運(yùn)行方式,降低機(jī)組的供電損耗。

      根據(jù)此次試驗(yàn)結(jié)果,推薦#5機(jī)組采用“定-滑-定”復(fù)合變壓運(yùn)行方式:510 MW負(fù)荷為變壓運(yùn)行拐點(diǎn),在510~660 MW負(fù)荷區(qū)間采用定壓運(yùn)行方式,主汽閥額定壓力不變,進(jìn)一步增加負(fù)荷到100%額定負(fù)荷。510~300 MW 負(fù)荷區(qū)間采用兩閥全開(kāi)滑壓運(yùn)行方式,主汽閥從最低壓力滑變到額定壓力。

      對(duì)于機(jī)組負(fù)荷低于300 MW的工況,正常運(yùn)行時(shí)不常有,若機(jī)組帶低于300 MW負(fù)荷,應(yīng)把機(jī)組的安全運(yùn)行放在首位,防止低壓級(jí)蒸汽濕度過(guò)低引起葉片嚴(yán)重水蝕。由上述參數(shù)可知,在接近300 MW時(shí)高壓調(diào)節(jié)閥GV4的節(jié)流損失量和循環(huán)熱效率提高量相當(dāng),機(jī)組熱耗相差不大,特別是在機(jī)組機(jī)前主、再熱汽溫進(jìn)口偏差大于28 ℃時(shí),應(yīng)開(kāi)啟高壓調(diào)節(jié)閥GV4降低汽壓運(yùn)行,提高再熱汽溫運(yùn)行保證機(jī)組的安全。另外,200 MW以下負(fù)荷區(qū)域依據(jù)運(yùn)行規(guī)程操作,為保持水動(dòng)力特性,應(yīng)保持10.20 MPa壓力運(yùn)行。

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