管金朋
(侯馬北方銅業(yè)股份有限公司, 山西 侯馬 043000)
隨著工業(yè)自動(dòng)化程度的日益提高以及能源的全球性短缺,變頻技術(shù)因其自身的獨(dú)特優(yōu)勢高速發(fā)展,越來越廣泛地應(yīng)用在冶金、化工、紡織、機(jī)械、造紙、食品等各個(gè)行業(yè)以及風(fēng)機(jī)、水泵、等節(jié)能場合,而且取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益[1-3]。本文就某冶煉廠5萬t陰極銅電解項(xiàng)目的3臺90 kW電解液循環(huán)泵在運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行了變頻改造,改造后,節(jié)能效果顯著,同時(shí)可以為相關(guān)行業(yè)提供一定的借鑒。
1 某電解液循環(huán)泵在生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題
某公司銅電解系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的濕法精煉工藝,即在電解槽中通以直流電,在電場的作用下使槽內(nèi)電解液中的陽極和陰極發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)[4-5],從而將銅的純度進(jìn)一步提高,達(dá)到99.99%以上。公司一期5萬t陰極銅電解系統(tǒng)有3臺電解液循環(huán)泵,電機(jī)額定功率均為90 kW,額定電流為162 A,額定轉(zhuǎn)速為1 490 r/min,啟動(dòng)方式為直接啟動(dòng)。按照生產(chǎn)要求,3臺循環(huán)泵2臺工作、1臺備用,電機(jī)的啟動(dòng)與停止由值班人員手動(dòng)操作,工藝設(shè)計(jì)電解液由循環(huán)泵經(jīng)換熱器輸送至普通電解液高位槽,電解液依靠自流經(jīng)分配器到各個(gè)電解槽。在運(yùn)行過程中,電解液循環(huán)泵存在以下問題:
1)在正常工況下,啟動(dòng)1臺循環(huán)泵達(dá)不到工藝要求,啟動(dòng)2臺循環(huán)泵又超出了實(shí)際需求,高位槽中電解液溢流到循環(huán)槽,操作人員通過調(diào)節(jié)循環(huán)泵后閥門來達(dá)到高位槽液位的穩(wěn)定,造成了電能的極大浪費(fèi)。
2)電機(jī)采用直接啟動(dòng),啟動(dòng)電流較大,一般是額定電流的4~7倍,在啟動(dòng)時(shí),對電機(jī)的絕緣程度會造成很大損害;同時(shí),由于泵啟動(dòng)沖擊大,沖擊軸承和葉輪,導(dǎo)致軸承易損壞而使軸抱死,甚至葉輪折斷,維修量大,維修費(fèi)用高。
3)循環(huán)泵葉輪磨損加速,泵震動(dòng)增大,對泵出口閥門及管道沖擊加大,焊縫經(jīng)常開焊漏液。
4)電解液液體循環(huán)量波動(dòng)大,由于人工控制的局限性,不能及時(shí)調(diào)整到生產(chǎn)上所需求的流量。電解液循環(huán)量過大,易使電解槽內(nèi)的陽極泥懸浮,電解銅表面長粒子;電解液循環(huán)量過小,電解槽內(nèi)添加劑的含量低,直接影響電解銅的質(zhì)量[6]。
根據(jù)電機(jī)學(xué)原理,異步感應(yīng)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速N與電源頻率f、轉(zhuǎn)差率s、電機(jī)極對數(shù)p三個(gè)參數(shù)的關(guān)系見式(1):
N=60f(1-s)/p
(1)
改變式(1)中任何一個(gè)參數(shù)都可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的改變。變頻器就是通過改變電源頻率的方式來改變電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的。由于轉(zhuǎn)速與頻率之間為線性關(guān)系,從理論上分析,調(diào)速范圍在0%~100%內(nèi)線性度良好,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,變頻調(diào)速已成為交流電機(jī)調(diào)速的主要方式[7]。
經(jīng)過多次的分析研究并結(jié)合生產(chǎn)需求,2017年4月電氣技術(shù)人員對普通電解液循環(huán)泵進(jìn)行了變頻改造,變頻器選為西門子6SE6430 90 kW,采用一托三的工作方式,控制分為手動(dòng)和自動(dòng)兩種狀態(tài)。在手動(dòng)方式下,可以單獨(dú)對每一臺泵進(jìn)行啟停操作,循環(huán)泵處于工頻模式;在自動(dòng)方式下,采用PLC參與控制的方式來實(shí)現(xiàn)對控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)??刂坪诵膯卧狿LC根據(jù)電解液罐液位與設(shè)置液位的偏差,經(jīng)過PID運(yùn)算,PLC將4~20 mA模擬信號輸送到變頻器用以調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速和進(jìn)行電機(jī)的軟啟動(dòng),PLC通過比較模擬量輸出與液位的偏差,驅(qū)動(dòng)切換繼電器組,控制供液流量,同時(shí)完成電機(jī)啟停和變頻與工頻的切換[8]。當(dāng)液位低時(shí),變頻啟動(dòng)第1臺循環(huán)泵,當(dāng)達(dá)到額定頻率50 Hz時(shí),實(shí)際液位仍低于設(shè)定值,第1臺循環(huán)泵轉(zhuǎn)為工頻運(yùn)行,變頻器啟動(dòng)第2臺循環(huán)泵,依此類推;當(dāng)液位高時(shí),第N臺循環(huán)泵頻率逐漸降低,當(dāng)頻率降到0 Hz時(shí),第N臺循環(huán)泵停止運(yùn)行,第N-1臺循環(huán)泵變頻啟動(dòng)。
西門子6SE6430 90 kW變頻器的主要運(yùn)行參數(shù)見表1。
表1
變頻改造后,在正常工況下,電機(jī)系統(tǒng)循環(huán)泵由2臺工頻運(yùn)行變?yōu)?臺工頻運(yùn)行、1臺變頻運(yùn)行。電解液循環(huán)泵改造前后的實(shí)際運(yùn)行電流和消耗功率測試對比結(jié)果見表2。由表2可知,改造前,工頻運(yùn)行時(shí)平均電流為125 A,平均消耗功率為1 763 kWh;改造后,變頻運(yùn)行時(shí)平均電流維持在35 A,平均消耗功率為486 kWh。
三相功率計(jì)算公式為:
表2 電解液循環(huán)泵改造前后電流和消耗功率統(tǒng)計(jì)結(jié)果
(2)
式中:P——功率,W;
U——電壓,380 V;
I——電流,A;
cosφ——功率因數(shù),0.89。
電解液循環(huán)泵電機(jī)一年運(yùn)行時(shí)間按照11個(gè)月(330天)計(jì)算,改造前、后的平均運(yùn)行電流分別為125 A和35 A,則年可節(jié)約電能W=ΔPt=1.732×380×(125-35)×0.89×24×330=417 531 kWh;電費(fèi)按0.57元/kWh計(jì)算,5萬t電解系統(tǒng)年可節(jié)約費(fèi)用為23.8萬元。
同時(shí),1臺西門子90 kW變頻器及配盤所需成本約為3.5萬元,則循環(huán)泵的變頻改造后累計(jì)全年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為23.8-3.5=20.3萬元。
采用西門子變頻器對循環(huán)泵進(jìn)行節(jié)能改造,其優(yōu)勢是結(jié)構(gòu)簡單、改造方便、節(jié)能效果明顯以及投資回收期短。變頻器調(diào)速技術(shù)先進(jìn)成熟,提高了設(shè)備的技術(shù)含量和設(shè)備的穩(wěn)定性。循環(huán)泵變頻改造后,電解液循環(huán)量波動(dòng)減小了,電解銅的一級交割率提高了1.5%。
電解循環(huán)泵變頻改造后,設(shè)備運(yùn)行良好,節(jié)能效果明顯,電機(jī)實(shí)現(xiàn)了軟啟動(dòng),避免了直接啟動(dòng)時(shí)大電流對電網(wǎng)的沖擊,電機(jī)與工藝設(shè)備的使用壽命延長,同時(shí)降低了設(shè)備的維修費(fèi)用。電解液高位槽溢流現(xiàn)象消失,液位控制更加準(zhǔn)確。循環(huán)泵后閥門處于全開位置,免除了操作人員頻繁調(diào)節(jié)閥門的工作,有效降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,為公司重點(diǎn)設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。